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細(xì)土破碎篩分一體機(jī)的研制

2017-01-09 07:15:03天然氣管道第二工程公司管道施工技術(shù)研究QC小組
關(guān)鍵詞:細(xì)土輥軸篩分

天然氣管道第二工程公司管道施工技術(shù)研究QC小組

(江蘇徐州221008)

細(xì)土破碎篩分一體機(jī)的研制

天然氣管道第二工程公司管道施工技術(shù)研究QC小組

(江蘇徐州221008)

1 小組概況

管道施工技術(shù)研究QC小組(表1)成立于2001年3月,成員10人,小組成立至今,持續(xù)不斷地針對管道施工技術(shù)開展QC活動,先后開展多項(xiàng)創(chuàng)新型課題和問題解決型課題,成功解決了施工生產(chǎn)難題。

2 選擇課題

GB50369-2014《油氣長輸管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定,在戈壁地區(qū)進(jìn)行管道下溝、回填作業(yè)過程中,應(yīng)在管道下方和上方分別鋪設(shè)200mm和100mm厚的細(xì)土,細(xì)土粒徑≤20mm。而戈壁地區(qū)土質(zhì)為沙礫堅(jiān)土,須經(jīng)篩分后才能獲取細(xì)土。目前普遍采用的挖掘機(jī)配合人工的細(xì)土篩分方法細(xì)土出土率較低,僅為50%,且細(xì)土粒徑無法保證滿足施工驗(yàn)收規(guī)范。

表1 管道施工技術(shù)研究QC小組概況表

目前,市場上出現(xiàn)的可安裝在挖掘機(jī)上使用的自動化細(xì)土篩分設(shè)備適用性較差。芬蘭某公司研制的處于國際領(lǐng)先地位的ALLU破碎篩分鏟斗破碎、篩分的細(xì)土粒徑大于20mm,難以滿足規(guī)范要求,而行業(yè)內(nèi)兄弟單位研制的一款濾網(wǎng)式篩分斗,僅用于松軟土質(zhì)的細(xì)土篩分,不適合土質(zhì)較硬的戈壁地區(qū)。

基于以上分析,小組提出了3個(gè)課題方向,即:研制一種細(xì)土篩分機(jī)、研制一種細(xì)土破碎機(jī)、研制一種細(xì)土破碎篩分一體機(jī),并分別對其進(jìn)行選擇評價(jià)(表2、表3)。

基于選擇評價(jià)結(jié)果,QC小組將課題確定為:細(xì)土破碎篩分一體機(jī)的研制。

3 設(shè)定目標(biāo)

經(jīng)QC小組討論論證,決定將本次QC活動課題的目標(biāo)設(shè)定為:破碎篩分機(jī)在戈壁地區(qū)細(xì)土出土率達(dá)80%。目標(biāo)設(shè)定后,QC小組對目標(biāo)進(jìn)行了可行性分析。

表2 課題選擇評價(jià)依據(jù)

表3 課題選擇評價(jià)表

1)經(jīng)調(diào)研,在戈壁地區(qū)進(jìn)行管溝細(xì)土篩分作業(yè)時(shí),采用挖掘機(jī)配合人工的方式,細(xì)土出土率約為50%,而芬蘭某公司研制的ALLU破碎篩分鏟斗的細(xì)土出土率可達(dá)80%。

2)QC小組成員均為??埔陨蠈W(xué)歷,具有較強(qiáng)的科研能力,先后成功設(shè)計(jì)了非開挖水平定向鉆機(jī)、隧道內(nèi)運(yùn)管車、濕地鋪路車、液壓動力抓管器等大型設(shè)備,且QC小組所在單位擁有焊接、機(jī)械加工車間,并與專業(yè)機(jī)械加工廠有著良好的合作關(guān)系。

因此,QC小組認(rèn)為,本課題的目標(biāo)是可行的。

4 提出方案并確定最佳方案

4.1 總體研究思路的提出及方案比選

小組通過頭腦風(fēng)暴法討論,形成了細(xì)土破碎篩分一體機(jī)的總體研究思路(圖1)。

圖1 總體研究思路提出系統(tǒng)圖

根據(jù)研究思路,小組提出了2種研究方案:破碎篩分步進(jìn)式和破碎篩分同步式,并進(jìn)行了方案比選。破碎篩分步進(jìn)式采用破碎輥和振動篩相結(jié)合,先用破碎輥對原粗粒土進(jìn)行破碎作業(yè),破碎過的粗粒土落入振動篩進(jìn)行篩分作業(yè),它的優(yōu)點(diǎn)是破碎篩分后細(xì)土粒徑均勻,缺點(diǎn)是篩分效率較低,取土不便;破碎篩分同步式采用破碎輥和篩分輥相結(jié)合,同步對粗粒土進(jìn)行破碎和篩分作業(yè),它的篩分效率較破碎篩分同步式提高了1倍,取土方便,缺點(diǎn)是為使破碎篩分后細(xì)土粒徑達(dá)標(biāo),破碎輥和篩分輥上刀板布置較繁瑣。綜合分析比較,小組選用了破碎篩分同步式(圖2)。

圖2 總體研究方案效果對比圖

針對破碎篩分同步式細(xì)土破碎篩分一體機(jī),QC小組經(jīng)過討論、論證,確定其主要應(yīng)包括6部分(圖3)。

4.2 局部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案提出及優(yōu)選

4.2.1 殼體的形狀結(jié)構(gòu)

針對殼體的形狀結(jié)構(gòu),小組提出了“圓斗”和“方斗”2種方案,圓斗的殼體左右兩側(cè)板和底板為圓弧狀,外觀美觀,挖土能力更強(qiáng),但輥軸、液壓馬達(dá)、傳動部分的設(shè)計(jì)、安裝較困難,且斗容量較小,僅為方斗的2/3;方斗的殼體左右兩側(cè)板和底板為四邊形結(jié)構(gòu),整體設(shè)計(jì)可操控性強(qiáng),各部分拆裝方便,斗容較大,但外觀不美觀,挖土能力較弱。綜上分析,小組選用了“方斗”(圖4)。

圖3 破碎篩分同步式細(xì)土破碎篩分一體機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

圖4 殼體形狀結(jié)構(gòu)效果圖

4.2.2 連接耳板的安裝方式

針對連接耳板的安裝方式,小組提出了“焊接方式”和“螺栓連接”2種方案。“焊接方式”是將連接耳板焊接在破碎篩分機(jī)殼體上,優(yōu)點(diǎn)是牢靠、不容易松動,缺點(diǎn)是拆裝不便;“螺栓連接”是在連接耳板和破碎篩分機(jī)上加工圓孔,通過螺栓將兩者連接在一起,優(yōu)點(diǎn)是拆裝方便、適用性較強(qiáng),缺點(diǎn)是對螺栓的強(qiáng)度要求較高(經(jīng)過對螺栓所受預(yù)緊力和傾覆力的力學(xué)分析,最終選定M20螺栓)??紤]到適用性要求,小組選用了“螺栓連接”(圖5)

圖5 連接耳板的安裝方式效果圖

4.2.3 篩分刀板結(jié)構(gòu)形狀

針對篩分刀板的結(jié)構(gòu)形狀,小組提出了“圓柱形”和“長方體形”2種方案。圓柱形刀板加工容易,但與物料接觸為線接觸,容易被物料卡?。婚L方體形刀板與物料接觸為面接觸,接觸面積較大,篩分能力較強(qiáng),缺點(diǎn)是加工難度稍大。綜合考慮,小組選用了長方體形結(jié)構(gòu)(圖6)。

圖6 篩分刀板結(jié)構(gòu)形狀效果圖

4.2.4 破碎刀板結(jié)構(gòu)形狀

針對破碎刀板結(jié)構(gòu)形狀,小組提出了“長方體形”和“凸輪形”2種方案。長方體形刀板與篩分刀板形狀相同,整體結(jié)構(gòu)較美觀和諧,缺點(diǎn)是與物料接觸面積較小,破碎能力有限,僅能破碎硬度較小的土質(zhì)物料;凸輪形刀板與物料接觸面積較方案一增加了17%,破碎能力較強(qiáng),缺點(diǎn)是設(shè)計(jì)過程較復(fù)雜,需另外考慮破碎刀板與篩分刀板的配合及破碎刀板與破碎篩分機(jī)殼體內(nèi)壁的間距??紤]到破碎能力性能要求,小組選用了凸輪形結(jié)構(gòu)(圖7)。

圖7 破碎刀板結(jié)構(gòu)形狀效果圖

4.2.5 篩分刀板和破碎刀板的安裝方式

針對篩分刀板和破碎刀板的安裝方式,小組提出了方案一“輥軸整體套筒上安裝刀板”(圖8)和方案二“輥軸分段套筒上安裝刀板”(圖9)。方案一是將刀板焊接在一個(gè)和輥軸等長的套筒上,再將套筒套在輥軸上,這樣設(shè)計(jì)簡單,但套筒加工精度要求較高,套筒與輥軸組裝較困難,且刀板局部磨損需更換整個(gè)套筒;方案二是將刀板分別焊接在7段等長套筒上,再將7段套筒依次套在相應(yīng)的輥軸上,這樣套筒與輥軸組裝方便,且刀板局部磨損僅需更換一段套筒即可。綜合對比分析,小組選用了方案二“輥軸分段套筒上安裝刀板”。

圖8 方案一“輥軸整體套筒上安裝刀板”結(jié)構(gòu)效果圖

圖9 方案二“輥軸分段套筒上安裝刀板”結(jié)構(gòu)效果圖

4.2.6 篩分輥軸和破碎輥軸的結(jié)構(gòu)布局

針對篩分輥軸和破碎輥軸的結(jié)構(gòu)布局,小組提出了方案一“篩分輥軸4根,破碎輥軸2根”和方案二“篩分輥軸5根,破碎輥軸1根”。方案一,2根破碎輥軸位于殼體底部中間位置,其余4根篩分輥軸分別位于破碎輥軸的兩邊各2根,采用2臺液壓馬達(dá)驅(qū)動。它的優(yōu)點(diǎn)是通過2根破碎輥軸之間的嚙合擠壓進(jìn)行破碎,破碎能力更強(qiáng)。缺點(diǎn)是篩分輥軸較方案二少1根,篩分效率較低;輥軸嚙合方式的破碎效率較低。方案二,1根破碎輥軸位于篩分機(jī)殼體底部的一側(cè)(通過與殼體擠壓實(shí)現(xiàn)破碎功能),其余5根篩分輥軸依次呈直線排列,采用1臺液壓馬達(dá)驅(qū)動。它的優(yōu)點(diǎn)是篩分和破碎效率較高,缺點(diǎn)是破碎能力較方案一略弱。綜合考慮破碎篩分效率和能力,小組選用了方案二“篩分輥軸5根,破碎輥軸1根”(圖10)。

圖10 篩分輥軸和破碎輥軸結(jié)構(gòu)布局效果圖

4.2.7 材質(zhì)選擇

針對上述各個(gè)結(jié)構(gòu)部分,小組進(jìn)行了材質(zhì)選擇(表4)。

4.2.8 傳動方式

針對傳動方式,小組提出了“帶傳動”和“鏈傳動”2種方案?!皫鲃印笔?個(gè)輥軸之間通過皮帶隨著帶輪轉(zhuǎn)動傳遞動力,優(yōu)點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡單,制造容易,安裝和維修方便,缺點(diǎn)是:①傳動效率較低,約80%左右;②傳動功率較??;③傳送帶易發(fā)生彈性滑動導(dǎo)致傳動比不準(zhǔn)確(彈性滑動率約1%~2%)?!版渹鲃印笔?個(gè)輥軸之間通過鏈條隨著鏈輪轉(zhuǎn)動傳遞動力,優(yōu)點(diǎn)是:①傳動效率較高,通常在90%以上;②同等條件下,傳動功率約為帶傳動的180倍;③無彈性滑動,傳動比準(zhǔn)確,缺點(diǎn)是傳動過程中會附加動載荷、沖擊、振動和噪聲。綜合分析比較之下,小組選用了鏈傳動(圖11)。

表4 破碎篩分一體機(jī)各結(jié)構(gòu)部分材質(zhì)選擇表

圖11 傳動方式效果圖

4.2.9 液壓馬達(dá)選型

QC小組根據(jù)各輥軸受力情況,經(jīng)過計(jì)算確定了篩分輥軸及壓碎輥軸所需的最大彎矩為3.14× 106N·mm,即:3140N·m。通過對市場上的液壓馬達(dá)型號、性能參數(shù)的對比,項(xiàng)目組決定選用寧波某液壓傳動有限公司生產(chǎn)的ZHT3-1500-P型馬達(dá)。該馬達(dá)提供最大扭矩5100N·m,轉(zhuǎn)速0~90r/min。

4.3 最佳研究方案確定

圖12為最佳研究方案。

5 制定對策

根據(jù)最佳研究方案,小組制定了以下對策,見表5。

圖12 最佳研究方案系統(tǒng)圖

表5 對策表

6 按對策實(shí)施

6.1 圖紙繪制

2014年6月17日,小組先后完成了總體裝配圖和各個(gè)零件圖的繪制(圖13、圖14)。從圖上不難得出,殼體外形尺寸為1745mm×1620mm×1350mm,容量可達(dá)到1.6m3,輥軸間距20mm,每根輥軸上分布有7段套筒,篩分輥軸每段套筒上周向均布6塊刀板,破碎輥軸每段套筒周向均布6塊刀板,破碎輥軸與殼體底部端面距離20mm,可確保破碎篩分后細(xì)土粒徑≤20mm。

圖13 總裝配圖

6.2 零件加工

2014年8月18日,小組已完成殼體、連接耳板、篩分刀板、破碎刀板、篩分輥軸、破碎輥軸等各個(gè)結(jié)構(gòu)部分的加工任務(wù),各個(gè)零件均滿足相應(yīng)的功能需要和設(shè)計(jì)要求。

圖14 零件圖

6.3 液壓馬達(dá)、鏈條、鏈輪等標(biāo)配件的訂購,整機(jī)組裝、調(diào)試

2014年9月15日前,小組訂購?fù)瓿闪艘簤厚R達(dá)、鏈條、鏈輪等標(biāo)配件,對破碎篩分機(jī)進(jìn)行了組裝,并對安裝好的破碎篩分機(jī)進(jìn)行了性能調(diào)試。調(diào)試結(jié)果證明,篩分輥軸和破碎輥軸能夠正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn),且能夠?qū)τ捕炔淮笥?5MPa的磚塊進(jìn)行破碎、篩分,破碎篩分后的磚塊粒徑不大于20mm。

7 效果檢查

7.1 性能測試

2014年9月22日,國家工程機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心對破碎篩分機(jī)進(jìn)行了性能測試(表6)。測試證明,該機(jī)型的性能參數(shù)均滿足設(shè)計(jì)要求。

表6 細(xì)土破碎篩分一體機(jī)性能參數(shù)表

7.2 應(yīng)用情況

2014年9月25日,QC小組將細(xì)土破碎篩分一體機(jī)運(yùn)抵新疆戈壁地區(qū)施工現(xiàn)場進(jìn)行破碎、篩分應(yīng)用。應(yīng)用前,將破碎篩分機(jī)安裝在一臺30噸級的挖掘機(jī)上,經(jīng)過20min的安裝調(diào)試,開始對現(xiàn)場粗粒土進(jìn)行為時(shí)1h的現(xiàn)場破碎、篩分應(yīng)用。經(jīng)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),共破碎、篩分了46斗粗粒土(經(jīng)計(jì)算為73.6m3),破碎篩分后的細(xì)土約為61m3(細(xì)土土方按照圓錐模型計(jì)算,經(jīng)測量,其直徑為10.8m,高度為2m)。應(yīng)用證明,該破碎篩分機(jī)能夠順利實(shí)現(xiàn)取土、篩土及土塊破碎,破碎篩分后的細(xì)土粒徑達(dá)到了≤20mm的相應(yīng)施工規(guī)范要求。

7.3 目標(biāo)檢查

經(jīng)過為時(shí)1h的現(xiàn)場應(yīng)用發(fā)現(xiàn),該破碎篩分機(jī)共破碎、篩分了73.6m3,破碎篩分后的細(xì)土約為61m3,則細(xì)土出土率為83%,實(shí)現(xiàn)了既定研究目標(biāo)。

7.4 效益分析

1)經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)調(diào)研,芬蘭某公司研制的ALLU破碎篩分鏟斗價(jià)格大概為30萬元,而QC小組研制的破碎篩分機(jī)成本費(fèi)約為10萬元,大大降低了成本。同時(shí),與挖掘機(jī)配合人工的篩分方式相比,至少節(jié)約了2名人工,篩分效率較挖掘機(jī)配合人工方式提高了約29%。

篩分效率計(jì)算過程為:由前面得知,破碎篩分機(jī)的篩土效率為61m3/h,又經(jīng)現(xiàn)場調(diào)研并計(jì)算得,挖掘機(jī)配合人工的篩土效率約為43.5m3/h(采用斗容為1.5m3的挖掘機(jī),每小時(shí)能篩分58斗,即:87m3,細(xì)土出土率為50%),由以上計(jì)算得,破碎篩分機(jī)的篩土效率較挖掘機(jī)配合人工篩土效率提高了約29%。

2)社會效益。該破碎篩分機(jī)降低了現(xiàn)場作業(yè)人員的勞動強(qiáng)度,無需地面輔助人員,僅1名挖掘機(jī)操作手在駕駛室內(nèi)即可完成管溝細(xì)土破碎、篩分、回填作業(yè);同時(shí),也確保了施工現(xiàn)場的規(guī)范化管理,進(jìn)一步提升了管道施工質(zhì)量。

8 標(biāo)準(zhǔn)化

QC小組申請了一項(xiàng)國家實(shí)用新型專利“一種篩分破碎裝置”,目前已被受理,同時(shí)對細(xì)土破碎篩分一體機(jī)的設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行整理歸檔(歸檔號PSSFJ2014-10),并編寫了相應(yīng)的操作使用說明書。

9 總結(jié)和下一步打算

通過此次活動,提高了小組成員的質(zhì)量意識,進(jìn)一步鞏固了QC知識?;顒咏Y(jié)束后,小組成員總結(jié)時(shí)發(fā)現(xiàn),該破碎篩分機(jī)的挖硬土能力較弱,于是,就在殼體端口增加了斗齒。

下一步,小組計(jì)劃開展的課題為“石方段管溝掘進(jìn)機(jī)的研制”。

路萍

2015-11-09

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