趙宇明
摘 要:隨著經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展,國(guó)家對(duì)環(huán)境的保護(hù)政策要求逐年提高,有些省市甚至把氨逃逸濃度作為考核條款,因此對(duì)脫硝系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整越發(fā)重要。選擇性催化還原法(SCR)的煙氣脫硝技術(shù)具有高脫硝率、低氨氣逃逸率的特點(diǎn),已成為應(yīng)用最廣的技術(shù)。該文根據(jù)SCR的脫硝反應(yīng)原理,分析出影響脫硝的因素,為脫硝反應(yīng)器內(nèi)噴氨的優(yōu)化調(diào)整提供對(duì)策,從而有效地減少氨氣的逃逸率。
關(guān)鍵詞:煙氣脫硝 SCR技術(shù) 氨逃逸 噴氨優(yōu)化
中圖分類(lèi)號(hào):X773 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2016)09(a)-0046-03
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng),電力市場(chǎng)逐步開(kāi)放,使得電力的需求量和火電企業(yè)的規(guī)模在不斷增加?;鹆Πl(fā)電廠是資源消耗型企業(yè),在生產(chǎn)過(guò)程中消耗了大量的化石能源和其他資源,同時(shí)向周?chē)h(huán)境排放大量有害物質(zhì)。因此火電企業(yè)的大氣污染控制,在我國(guó)大氣污染防治中占有重要地位。
氮氧化物(NOx)是火電企業(yè)排放的主要污染物之一,有不同的組成形式,如,NO、NO2、N2O、N2O3、N2O4和N2O5等,其中NO和NO2所占比例為90%以上,是導(dǎo)致酸雨、光化學(xué)煙霧、霧霾、臭氧層空洞等環(huán)境問(wèn)題的重要原因。近年來(lái),國(guó)家對(duì)大氣中NOx的減排指標(biāo)日益嚴(yán)格,現(xiàn)有所有火電機(jī)組NOx排放標(biāo)準(zhǔn)為100 mg/Nm3(特殊規(guī)定執(zhí)行200 mg/Nm3),有專(zhuān)家預(yù)測(cè)未來(lái)燃煤鍋爐的氮氧化物排放限值將會(huì)降低至50 mg/Nm3。因此,開(kāi)發(fā)出高效可靠的NOx污染治理技術(shù)迫在眉睫。
1 脫硝技術(shù)
目前,在火電廠NOx污染物控制技術(shù)中,多用低 NOx燃燒技術(shù)和煙氣脫硝技術(shù)。低NOx燃燒技術(shù)根據(jù)燃煤鍋爐生成的NOx,主要由NO、NO2及微量N2O組成,采用燃燒優(yōu)化、空氣分級(jí)、燃料分級(jí)、煙氣再循環(huán)、低NOx燃燒器等技術(shù)來(lái)降低NOx排放濃度。煙氣脫硝首先采用低NOx燃燒技術(shù),在此基礎(chǔ)上還不能滿(mǎn)足GB 13223-2011《火電廠大氣污染物棑放標(biāo)準(zhǔn)》要求(如表1),可以采用選擇性催化還原煙氣脫硝(SCR)、選擇性非催化還原煙氣脫硝(SNCR)或選擇性催化還原煙氣脫硝/選擇性非催化還原煙氣脫硝(SCR/SNCR)技術(shù),以到達(dá)滿(mǎn)足國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn),而SCR煙氣脫硝技術(shù)應(yīng)用的最為廣泛[1]。
1.1 SCR脫硝反應(yīng)原理
國(guó)內(nèi)火力發(fā)電廠一般采用SCR同時(shí)輔助低氮燃燒技術(shù),SCR的化學(xué)反應(yīng)機(jī)理比較復(fù)雜。主要是NH3在一定催化劑(常用催化劑活性成分為V2O5/W2O3,載體為T(mén)iO2)的作用下,煙氣溫度位于催化劑活性溫度300 ℃~400 ℃之間,有選擇地把煙氣中的NOx還原為N2,同時(shí)生成水[2]。具體脫硝反應(yīng)如下所示。
4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O (1)
NO+2NO2+2NH3→2N2+3H2O (2)
6NO2+8NH3→7N2+12H2O (3)
其中反應(yīng)(1)是主反應(yīng)。因?yàn)闊煔庵械拇蟛糠諲Ox均是以NO的形式存在的,在沒(méi)有催化劑的情況下,這些反應(yīng)只能在很窄的溫度范圍內(nèi)進(jìn)行(980 ℃左右),通過(guò)選擇合適的催化劑,可以降低反應(yīng)溫度,并且可以擴(kuò)展到適合電廠實(shí)際工況的290 ℃~430 ℃范圍[3]。其主要反應(yīng)過(guò)程如圖1所示。
1.2 SCR的布置方式
選擇性催化還原(SCR)主要采用4類(lèi)布置方式:高灰高溫型、低灰高溫型、低灰低溫型和煙道型[4]。每種SCR工藝均具有自己的特點(diǎn),國(guó)內(nèi)目前火力發(fā)電廠主要采用高灰高溫型布置(如圖2)。
高灰型SCR反應(yīng)器布置在省煤器出口和空氣預(yù)熱器進(jìn)口之間,適用于相對(duì)惡劣的工作環(huán)境,催化劑活性惰化較快,煙氣溫度合適(320 ℃~420 ℃),經(jīng)濟(jì)性最高[5]。但是該布置方式下,催化劑容易受到飛灰對(duì)其造成的污染、腐蝕、磨損和堵塞,使得催化劑壽命相應(yīng)減短。
2 影響SCR脫硝系統(tǒng)的因素
2.1 NOx/NH3混合度的影響
SCR煙氣脫硝反應(yīng)的脫硝效率直接取決于煙氣中NOx與NH3的混合度,從理論上講,l mol的NOx完全被還原需要l mol的NH3,因此若噴氨量不足就容易降低脫硝效率,若過(guò)量噴氨保證了脫硝效率卻又容易造成二次污染。因此當(dāng)氨氮混合達(dá)到合理當(dāng)量比,反應(yīng)則充分完全,定義氨氮比不均勻性系數(shù)為:
式中:為氧氮比不均勻性系數(shù);為入口界面上氧氮比標(biāo)準(zhǔn)差;為人口界面上氨氮比均值。如果過(guò)低則將造成SCR反應(yīng)器局部區(qū)域脫硝效率降低或因NH3的過(guò)剩而形成氨逃逸,因此通過(guò)合理地布置煙道中導(dǎo)流板的位置、噴嘴格柵及噴嘴的流速,可以有效避免由于氨和煙氣的混合不均帶來(lái)的問(wèn)題。保證系統(tǒng)內(nèi)良好的氨氮混合比對(duì)實(shí)現(xiàn)SCR系統(tǒng)的超低排放及減少氨逃逸與硫酸氫銨(ABS)生成,具有重要意義[6]。
2.2 溫度的影響
在煙氣量和NOx/NH3恒定的條件下進(jìn)行實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)低溫段NOx脫除率相對(duì)較低,隨溫度上升NOx脫除率逐漸增大,當(dāng)達(dá)到一定溫度后保持相對(duì)穩(wěn)定,隨溫度的進(jìn)一步升高,NOx脫除率有所降低。 在各氨氮比下,脫硝效率均隨著溫度的升高先增大后減小,在380 ℃左右開(kāi)始達(dá)到最大[7]。對(duì)于氨逃逸,隨著溫度的上升,反應(yīng)速率增大,氨逃逸逐漸減小。NOx脫除率及氨逃逸隨溫度變化趨勢(shì)如圖3和圖4所示。
產(chǎn)生這種情況的主要原因是,當(dāng)催化劑采用V2O5-WO3/TiO2時(shí),煙氣溫度降低,催化劑活性隨之減弱,從而影響脫硝效率。煙氣溫度過(guò)低時(shí),NH3與煙氣中的SO2或SO3會(huì)發(fā)生不良反應(yīng),生成物銨鹽黏附在催化劑表面堵塞微孔或腐蝕后續(xù)設(shè)備空預(yù)器[8]。因此為了降低溫度對(duì)脫硝效率的影響,應(yīng)當(dāng)盡量保持鍋爐工況的穩(wěn)定或采取省煤器旁路來(lái)調(diào)整SCR脫硝系統(tǒng)煙氣的入口溫度。
3 SCR脫硝系統(tǒng)優(yōu)化方案
3.1 傳統(tǒng)方案
SCR脫硝裝置優(yōu)化設(shè)計(jì)與運(yùn)行的關(guān)鍵在于如何盡可能保證反應(yīng)器內(nèi)煙氣的流動(dòng)場(chǎng)、溫度場(chǎng)及反應(yīng)物的濃度場(chǎng)(NH3/NOx)均勻分布,以確保達(dá)到要求的脫硝效率并降低氨氣逃逸量。由于多數(shù)電廠內(nèi)省煤器出口到SCR煙氣脫硝反應(yīng)器入口處之間的煙道的設(shè)計(jì)與布置都比較緊湊且有兩個(gè)直角拐彎,致使煙氣速度和溫度分部不均,難以保證煙氣與氨氣的均勻混合(如圖5)。因此,對(duì)SCR反應(yīng)器進(jìn)行改造十分必要。
目前SCR系統(tǒng)超低排放改造有3種較為常見(jiàn)的措施:第一種是增加催化劑的層數(shù),這直接導(dǎo)致催化劑的利用率變低,并且催化劑后續(xù)處理工序麻煩,同時(shí)新增加催化劑可能導(dǎo)致SO3的升高及ABS的生成,這對(duì)于SCR系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行都是不利的;第二種是優(yōu)化SCR系統(tǒng)結(jié)構(gòu),通過(guò)在SCR系統(tǒng)內(nèi)增加導(dǎo)流部件等改善系統(tǒng)內(nèi)煙氣的流動(dòng)特性,但是導(dǎo)流部件的制作安裝是一個(gè)龐大的工程,需要巨大的人力財(cái)力,因此該方法的應(yīng)用具有一定的局限性;最后一種是增加噴氨量的方式實(shí)現(xiàn)超低排放,“粗獷”式地增加噴氨量導(dǎo)致氨逃逸升高,這直接造成ABS生產(chǎn)量增大,下游設(shè)備壓阻升高,影響鍋爐正常運(yùn)行[9]。
由此可見(jiàn),當(dāng)前實(shí)現(xiàn)SCR系統(tǒng)超低排放改造的3種措施均具有一定的應(yīng)用局限,找到一種切實(shí)可行的措施十分重要。
3.2 基于氨逃逸的SCR噴氨協(xié)調(diào)優(yōu)化
研究表明SCR煙氣脫硝反應(yīng)的脫硝效率直接取決于煙氣中NOx與NH3的混合匹配度,即氨氮混合匹配度高則反應(yīng)完全,否則將造成SCR反應(yīng)器局部區(qū)域脫硝效率降低或因NH3的過(guò)剩而形成氨逃逸,因此保證系統(tǒng)內(nèi)良好的氨氮混合比對(duì)實(shí)現(xiàn)SCR系統(tǒng)的超低排放及減少氨逃逸具有重要意義[10]。
科學(xué)合理的噴氨控制方法對(duì)于降低氨氮混合當(dāng)量比的不均勻性尤為關(guān)鍵,當(dāng)前各噴氨支管均勻分配噴氨量的方法顯然是不合理的,而根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)流場(chǎng)/濃度場(chǎng)分布特性進(jìn)行非均勻噴氨可以保證相對(duì)較好的氨氮混合比。
此方案采用單層噴管布置方式,噴管縱向排列,噴管共有20根,且每根噴管上設(shè)置噴嘴15個(gè),噴嘴總數(shù)為300個(gè)。噴嘴以不同速度噴出時(shí),可以增加煙道煙氣的擾動(dòng)性,因此對(duì)噴嘴進(jìn)行簡(jiǎn)單的分區(qū),靠近煙道壁面處Ⅰ區(qū),中間的區(qū)域?yàn)棰騾^(qū);提高Ⅰ區(qū)的噴射速度,降低Ⅱ區(qū)的噴氨速度,噴氨格柵的模型見(jiàn)圖6。
經(jīng)過(guò)多次模擬求解對(duì)噴氨速度的調(diào)整,最后選取I區(qū)的噴氨速度為15.2 m/s,Ⅱ區(qū)的噴氨速度為13.7 m/s。經(jīng)過(guò)流場(chǎng)模擬,發(fā)現(xiàn)經(jīng)調(diào)節(jié)后氨氣進(jìn)入催化劑入口處的濃度得到了較好的改善,濃度標(biāo)準(zhǔn)偏差為4.16%,滿(mǎn)足了實(shí)際工程應(yīng)用中反應(yīng)器入口氨氣濃度分布要求[11]。
但值得注意的是SCR脫硝系統(tǒng)長(zhǎng)期運(yùn)行一段時(shí)間后其內(nèi)部流場(chǎng)特性及其隨負(fù)荷的波動(dòng)特性均會(huì)有所變動(dòng)[12]。因此有必要定期測(cè)試煙道內(nèi)的流場(chǎng)特性及NOx的濃度分布,及時(shí)調(diào)整各噴氨口閥門(mén)開(kāi)度,以最大限度地保證SCR反應(yīng)器內(nèi)持續(xù)良好的氨氮混合當(dāng)量比,保證SCR系統(tǒng)高效率、低成本運(yùn)行及ABS的有效抑制。
4 結(jié)語(yǔ)
針對(duì)電廠燃煤機(jī)組的SCR脫硝系統(tǒng),綜合考慮催化劑進(jìn)出口濃度場(chǎng)、溫度場(chǎng)等因素及其變化規(guī)律,進(jìn)行噴氨分布的優(yōu)化調(diào)整。結(jié)果表明,當(dāng)噴嘴數(shù)量為固定的情況下,將噴嘴分為邊緣區(qū)域和中心區(qū)域兩個(gè)區(qū)域,并分別采用不同的噴射速度,能夠有效改善煙氣的混合度,從而有效降低平均氨逃逸率,實(shí)現(xiàn)尾部煙道設(shè)備的安全運(yùn)行。
參考文獻(xiàn)
[1] 楊冬,徐鴻.SCR煙氣脫硝技術(shù)及其在燃煤電廠的應(yīng)用[J].電力環(huán)境保護(hù),2008,24(3):26-29.
[2] 路濤,賈雙燕,李曉蕓.關(guān)于煙氣脫硝的SNCR工藝及其技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析[J].現(xiàn)代電力,2004(1):17-22.
[3] 中國(guó)大唐集團(tuán)科技工程有限公司.燃煤電站SCR煙氣脫硝工程技術(shù)[M].北京:中國(guó)電力出版社,2009.
[4] 張強(qiáng).燃煤電站SCR煙氣脫硝技術(shù)及工程應(yīng)用[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2007.
[5] 杜成章,劉誠(chéng).尿素?zé)峤夂退饧夹g(shù)在鍋爐煙氣脫硝工程中的應(yīng)用[J].華北電力技術(shù),2010(6):112-115.
[6] 趙冬賢,劉紹培,吳曉峰,等.尿素?zé)峤庵瓢奔夹g(shù)在SCR脫硝中的應(yīng)用[J].熱力發(fā)電,2009,38(8):87-90.
[7] 汪建光.燃煤電站SCR脫硝技術(shù)中尿素?zé)峤夂退庵瓢奔夹g(shù)對(duì)比[J].能源與環(huán)境,2008(4):59-60.
[8] 胡勁毅.基于氨逃逸濃度場(chǎng)的SCR噴氨協(xié)調(diào)優(yōu)化控制[D].杭州:浙江大學(xué),2014.
[9] 劉煒,張俊豐,童志權(quán).選擇性催化還原法(SCR)脫硝研究進(jìn)展[J].工業(yè)安全與環(huán)保,2005,31(1):26-27.
[10] 趙寧,沈伯雄,楊曉燕,等.煙氣選擇性催化還原脫硝的數(shù)值模擬研究進(jìn)展[J].化工進(jìn)展,2010,29(11):2165-2170.
[11] 劉濤,金保升,李鋒,等.納米級(jí)TiO2多元催化劑對(duì) NH3 選擇性催化還原NOx試驗(yàn)研究[J].能源研究與利用,2005(3):18-22.
[12] 田柳青.氨選擇性還原脫除氮氧化物工業(yè)催化劑研究[D].華南理工大學(xué),2002.