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高溫過熱器蛇形管開裂分析及對策*

2016-12-24 16:42:52何鑫業(yè)
化工機械 2016年5期
關鍵詞:蛇形過熱器管內(nèi)

鄭 軍 何鑫業(yè) 丁 敏

(1.天華化工機械及自動化研究設計院有限公司;2.中國特種設備檢測研究院)

高溫過熱器蛇形管開裂分析及對策*

鄭 軍**1何鑫業(yè)1丁 敏2

(1.天華化工機械及自動化研究設計院有限公司;2.中國特種設備檢測研究院)

通過宏觀檢驗、力學性能測試、金相檢驗、掃描電鏡斷口分析以及能譜分析等方法,對某廠動力車間鍋爐高溫過熱器蛇形管開裂失效原因進行了分析。結果表明: 高溫過熱器蛇形管是在局部長期超溫的條件下,材料發(fā)生了珠光體球化和石墨化并受到管內(nèi)介質沖刷磨損減薄,內(nèi)壁周邊發(fā)生軸向裂紋缺陷,最終使得高溫過熱器蛇形管的性能下降,從而產(chǎn)生失效開裂。

高溫過熱器 蛇形管 12Cr1MoVG 石墨化 開裂

12Cr1MoVG因具有較高的耐高溫持久強度、良好的工藝性能而被廣泛應用于工作溫度不超過580℃的鍋爐過熱器、再熱器、工作溫度不超過565℃的集箱以及高壓管道等部位。2010年上半年某廠動力車間鍋爐高溫過熱器多次發(fā)生設備故障,被迫緊急停車。先后多次對鍋爐高溫過熱器進行了改造維修,6月份由于鍋爐高溫過熱器蛇形管再次發(fā)生多處爆裂,停車并更換了過熱器的所有爐管,但使用不到3個月蛇形管彎管部位又出現(xiàn)兩處開裂,造成嚴重的經(jīng)濟損失。為此,受業(yè)主委托,筆者對開裂管段取樣分析,提出了防護建議和對策。

1 宏觀檢查

高溫過熱器工作壓力(管內(nèi))9.81MPa,工作溫度(管內(nèi))550℃,管內(nèi)介質為蒸汽,管外介質為煙氣(含SO2、CO、CO2及NOx等)。裂紋位于彎管外側,沿軸向裂開,管段外表面存在厚0.4~0.6mm的黑色氧化皮和大量點蝕坑。管段內(nèi)表面附有較厚黑色腐蝕產(chǎn)物,開裂部位沿軸向呈梭形位于彎管背部,裂口長約50mm,最寬處約7mm,裂口內(nèi)壁周邊發(fā)現(xiàn)有大量軸向裂紋,呈直線狀近似平行排列,深度較淺。開裂部位發(fā)現(xiàn)明顯鼓脹,鼓脹高度最大約5mm,開裂部位管壁減薄,宏觀斷口無金屬光澤。

2 理化分析

2.1壁厚及硬度測定

該蛇形管的標稱尺寸為φ38mm×4.5mm,通過卡尺及超聲波壁厚測定,該管的彎管部位明顯減薄,斷面實測最小壁厚為3.0mm;彎管背部最小壁厚為3.21mm;彎管側部最小壁厚為3.73mm;直段最小壁厚為3.92mm。

實測壁厚數(shù)據(jù)表明:更換投用后的蛇形管的彎管部位明顯減薄,減薄量已接近標稱尺寸的三分之一。

分別在直管段和彎管部位進行了硬度測定,其值在HB115~168之間,符合相關標準。

2.2材料成分光譜分析

對鋼管外表面清理后進行光譜分析,測試結果及標準值見表1,分析表明:開裂管段材料成分符合標稱材料(12Cr1MoVG)元素含量標準值(GB 5310-2008)。

表1 光譜分析數(shù)據(jù) %

2.3斷口掃描電鏡及腐蝕產(chǎn)物X射線能譜分析

在蛇形管彎管開裂部位進行取樣(圖1),對其中的1#樣品進行掃描電子顯微鏡及X射線能譜分析。如圖2所示,對1#樣品進行分區(qū):樣品外表面(壁)、樣品內(nèi)表面(壁)、斷口開裂區(qū)(黑色區(qū)域,A區(qū))、斷口過渡區(qū)(灰色區(qū)域,B區(qū))以及斷口撕裂區(qū)(銀灰色區(qū)域,C區(qū))。

圖1 宏觀取樣

圖2 1#樣品分析部位分區(qū)圖

用掃描電子顯微鏡觀察1#樣品外表面(壁)形貌如圖3所示,外表面(壁)存在大量點蝕坑,并分布有較多氧化物夾雜。X射線能譜分析結果顯示S含量較高,這與管外介質中S含量較高有關。

圖3 1#樣品外表面(壁)形貌 ×100

用掃描電子顯微鏡觀察1#樣品內(nèi)表面(壁)形貌如圖4所示,內(nèi)表面(壁)附有較厚黑色腐蝕產(chǎn)物,大量直線狀裂紋沿裂口周邊軸向近似平行排列,裂紋較淺,呈現(xiàn)高溫爆裂裂口特征。

圖4 1#樣品內(nèi)表面(壁)形貌 ×100

掃描電子顯微鏡觀察1#樣品A區(qū)斷口形貌如圖5所示,斷口呈現(xiàn)瞬時脆斷特征,且表面附著有大量腐蝕產(chǎn)物。能譜分析顯示Ca含量較高。

圖5 1#樣品A區(qū)形貌 ×200

掃描電子顯微鏡觀察1#樣品過渡區(qū)(B區(qū))斷口形貌如圖6所示,斷口可觀察到明顯臺階狀特征,偏向開裂區(qū)一側有較多氧化產(chǎn)物,偏向撕裂區(qū)一側可觀察到明顯的石墨化孔洞。

圖6 過渡區(qū)形貌(B區(qū)) ×200

掃描電子顯微鏡觀察1#樣品撕裂區(qū)(C區(qū))斷口形貌如圖7所示,斷口形貌呈沿晶破裂特征,可明顯觀察到大量石墨化孔洞。

圖7 撕裂區(qū)形貌(C區(qū)) ×100

2.4金相分析

對2#樣品進行取樣、磨制和拋光,取樣部位如圖8所示,金相照片如圖9所示。從2#樣品徑向截面觀察大量碳化物高度彌散于晶內(nèi)及晶界,并聚集長大,組織出現(xiàn)大量珠光體球化和石墨化黑色孔洞;主裂紋由管外向內(nèi)呈臺階狀擴展,裂紋附近碳化物聚集更加明顯。

a. 珠光體球化和石墨化形態(tài) ×400

b. 主裂紋由管外向內(nèi)擴展 ×100

c. 主裂紋裂紋尖端形態(tài) ×400

3 原因分析

按照設計要求,供貨規(guī)格應為φ38mm×4.5mm,而彎管成型后彎管部位壁厚偏薄。動力車間鍋爐高溫過熱器蛇形管是在局部長期超溫的條件下材料發(fā)生了珠光體球化和石墨化,從而產(chǎn)生的失效開裂。

管內(nèi)蒸汽介質不純、品質不高導致內(nèi)壁結垢嚴重,對管壁溫度的升高起到了一定的促進作用。管內(nèi)蒸汽溫度550℃,管外煙氣溫度達600℃以上,形成由管外向管內(nèi)的溫度梯差;彎管位于向火面,長期高溫,管內(nèi)污垢和管外氧化皮又進一步抑制了熱量的擴散,造成局部長期超溫,使得彎管部位金屬失效。

安裝產(chǎn)生的應力、工作時管內(nèi)蒸汽環(huán)向薄膜應力和由載荷、振動引起的應力及溫差作用而產(chǎn)生的熱應力等相互疊加也是導致?lián)Q熱管開裂的因素。

4 建議對策

4.1要求制造廠商所使用的鋼管成型后彎管部位規(guī)格應達到設計要求的φ38mm×4.5mm,以保證強度要求。

4.2嚴格控制管內(nèi)的蒸汽溫度及管外的煙氣溫度,盡可能降低管壁溫度梯度差,采取適當?shù)拇胧┓乐股咝喂芡獗谘趸?;采取措施對蛇形管的壁溫進行監(jiān)測,避免局部長時間超溫運行而導致管壁金屬蠕變失效。

4.3加強日常的生產(chǎn)和工藝管理,定期分析化驗鍋爐水水質,了解其雜質含量是否符合相關標準,改善水質的控制措施和處理手段,減少雜質元素,定期清理管內(nèi)污垢,防止管壁溫度升高造成超溫爆管。

4.4加強綜合治理,對該鍋爐高溫過熱器蛇形管部位進行系統(tǒng)熱分布的檢測,通過各組各排彎管顏色、氧化皮形態(tài)、管徑的變化、抽樣割管檢測以及金相分析等方法,掌握了過熱器蛇形管超溫過熱的范圍并配合工藝、設計和制造維護各專業(yè)部門提出合理的整改方案,通過變更材料、改變結構和煙氣流的分布,改進了供水質量,至今再未發(fā)生爆管事件。

*質檢公益性行業(yè)科研專項(201410028)。

**鄭 軍,男,1983年2月生,工程師。甘肅省蘭州市,730060。

TQ051.5

B

0254-6094(2016)05-0695-04

2015-12-08)

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