李長海,李昭,姚永輝,榮虎,向正猛,趙繼琛
(1.西安熱工研究院有限公司,陜西西安710054;2.華能安源發(fā)電有限責(zé)任公司,江西萍鄉(xiāng)337016;3.北京中電加美環(huán)??萍加邢薰荆本?00083)
超濾進(jìn)水壓強(qiáng)異常升高原因分析及對策
李長海1,李昭1,姚永輝2,榮虎2,向正猛2,趙繼琛3
(1.西安熱工研究院有限公司,陜西西安710054;2.華能安源發(fā)電有限責(zé)任公司,江西萍鄉(xiāng)337016;3.北京中電加美環(huán)??萍加邢薰?,北京100083)
對某發(fā)電廠2×660MW機(jī)組鍋爐補(bǔ)給處理水系統(tǒng)超濾裝置進(jìn)水壓強(qiáng)異常升高原因進(jìn)行查找和分析,認(rèn)為其主要原因?yàn)椋轰X鹽在超濾系統(tǒng)內(nèi)二次沉積及超濾反洗工況控制不佳導(dǎo)致超濾膜表面迅速形成污堵層。采取化學(xué)清洗后,超濾裝置的進(jìn)水壓強(qiáng)在較短的時(shí)間內(nèi)恢復(fù)至正常值,并對現(xiàn)場原水預(yù)處理及超濾系統(tǒng)控制工藝進(jìn)行改進(jìn),超濾系統(tǒng)運(yùn)行一個(gè)月后進(jìn)水壓強(qiáng)維持為0.10MPa左右,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。
水處理;超濾;污堵;混凝劑;化學(xué)清洗
1.1 超濾系統(tǒng)簡介
某電廠2×660MW超超臨界機(jī)組鍋爐補(bǔ)給水處理系統(tǒng)流程為:河水→高密度沉淀池→化學(xué)水泵→纖維過濾器→超濾系統(tǒng)→反滲透系統(tǒng)→離子交換系統(tǒng)。預(yù)脫鹽系統(tǒng)采用超濾和一級反滲透膜法處理系統(tǒng),超濾裝置共設(shè)2套,采用內(nèi)壓式錯(cuò)流過濾方式,單套出力為90m3/h,每套超濾裝置的核心部分為36支濱特爾公司生產(chǎn)的內(nèi)壓式AquaflexHPSXL55-PVC0.8中空纖維膜組件,其膜絲材質(zhì)為聚醚砜和聚乙烯吡咯烷酮共混物,膜絲孔徑≤0.025μm,膜絲直徑0.8mm,組件外徑200mm,相對截留分子質(zhì)量100 000,有效膜面積55m2,組件長度1 537mm,出水SDI≤2.0,出水濁度≤0.20NTU,最高進(jìn)水壓強(qiáng)≤0.30MPa,反洗進(jìn)水壓強(qiáng)≤0.30MPa,連續(xù)運(yùn)行pH范圍2~12。
1.2 超濾系統(tǒng)運(yùn)行方式
超濾系統(tǒng)運(yùn)行過程中運(yùn)行30min進(jìn)行1次水反洗(將上述過程簡寫為制水+水反洗)。制水+水反洗連續(xù)運(yùn)行25次后進(jìn)行1次堿氯(加堿和次氯酸鈉)反洗和酸反洗,隨后,重新開始以上循環(huán)過程。超濾系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí)運(yùn)行及反洗方式見表1。
表1 超濾運(yùn)行及反洗方式
超濾系統(tǒng)自2014年10月28日正式投運(yùn)以來,1號、2號超濾進(jìn)水壓強(qiáng)一直保持在0.10MPa左右,跨膜壓差一直保持在0.04MPa左右,2015年6月20日1號、2號超濾系統(tǒng)進(jìn)水壓強(qiáng)突然異常升高至0.25MPa,同時(shí)1號、2號超濾的跨膜壓差也異常升高至0.16MPa左右,超濾系統(tǒng)產(chǎn)水量嚴(yán)重下降,直接影響機(jī)組的正常生產(chǎn)運(yùn)行。
2015年6月20日,多次水反洗和加強(qiáng)清洗(堿氯反洗、鹽酸反洗)后,超濾進(jìn)水壓強(qiáng)及跨膜壓差下降很小,產(chǎn)水量無法恢復(fù),初步判斷超濾膜污堵〔1〕。
2.1 原因查找
2.1.1 超濾膜檢查
2015年6月20日,拆開2號超濾裝置端頭一支超濾膜進(jìn)行檢查,膜端蓋打開后,檢查超濾膜表面發(fā)現(xiàn):(1)超濾膜絲基本完好無斷絲;(2)膜絲進(jìn)出水端覆蓋著一層黃褐色的污染物;(3)污染物用布可輕輕抹去,抹去后膜絲斷面存在著一些斑點(diǎn)狀的污染殘留。
2.1.2 超濾進(jìn)水濁度檢查
2015年6月20日1號、2號超濾污堵前進(jìn)水濁度、進(jìn)水壓強(qiáng)及跨膜差壓趨勢見圖1、圖2。
圖1 1號超濾污堵前進(jìn)水濁度、壓強(qiáng)及壓差
由圖1、圖2可以看出,1號、2號超濾進(jìn)水壓強(qiáng)及跨膜壓差隨著超濾的進(jìn)水濁度增大而同時(shí)快速增長(運(yùn)行過程中1號、2號超濾進(jìn)水流量保持為100m3/h),超濾污堵前進(jìn)水濁度由4.41NTU增長至13.93 NTU,1號超濾的進(jìn)水壓強(qiáng)和跨膜壓差在7 h內(nèi)由0.09、0.03 MPa分別增長至0.25、0.16 MPa,2號超濾的進(jìn)水壓強(qiáng)和跨膜壓差在7 h內(nèi)由0.08、0.03MPa分別增長至0.25、0.17MPa。
圖2 2號超濾污堵前進(jìn)水濁度、壓強(qiáng)及壓差
2.1.3 原水預(yù)處理系統(tǒng)運(yùn)行工況檢查
檢查原水預(yù)處理系統(tǒng)運(yùn)行情況發(fā)現(xiàn),2015年6月20日14時(shí)20分至22時(shí)20分原水預(yù)處理進(jìn)水濁度為7NTU左右,出水濁度為19NTU左右,高密度沉淀池混凝劑聚合氯化鋁投加質(zhì)量濃度為10 mg/L左右、殺菌劑未投加,高密度池出水渾濁,出水?dāng)y帶很細(xì)小的黃色絮狀礬花,高密度沉淀池出現(xiàn)翻池現(xiàn)象,超濾污堵前進(jìn)水濁度已經(jīng)超過了原水預(yù)處理進(jìn)水濁度〔2-3〕。
2.1.4 超濾反洗工況檢查
檢查發(fā)現(xiàn)超濾反洗水流量為200 m3/h,遠(yuǎn)小于超濾膜廠家建議的495 m3/h,超濾反洗加次氯酸鈉溶藥箱藥液無刺激性氣味,分析次氯酸鈉中有效氯的質(zhì)量分?jǐn)?shù),結(jié)果為2%以下,遠(yuǎn)低于10%的控制指標(biāo)。
2.2 原因分析
從超濾污堵前運(yùn)行情況、膜端蓋檢查情況、原水預(yù)處理系統(tǒng)運(yùn)行工況及超濾反洗工況檢查,分析此次超濾進(jìn)水壓強(qiáng)異常升高的原因如下:
(1)原水預(yù)處理出水濁度升高,鋁鹽在超濾系統(tǒng)內(nèi)的二次沉積是此次超濾進(jìn)水壓強(qiáng)異常升高的主要原因。因?yàn)閬硭畬儆诘蜐岫人瑸V進(jìn)水壓強(qiáng)異常升高前,預(yù)處理混凝劑聚合氯化鋁加藥量過高,導(dǎo)致聚合氯化鋁的水解、擴(kuò)散、絮凝過程及其絮凝體沉降速度均較慢,聚合氯化鋁水解產(chǎn)物隨高密度沉淀池出水進(jìn)入鍋爐補(bǔ)給水系統(tǒng),在流速較低區(qū)域即超濾系統(tǒng)析出,產(chǎn)生了鋁鹽的二次沉積〔4-5〕。
(2)原水沒有加殺菌劑,導(dǎo)致水中的有機(jī)物及鋁鹽絮凝體等與生物黏泥通過物理吸附或化學(xué)作用〔6〕,形成的混合物加劇了超濾膜的污堵。
(3)超濾反洗膜通量偏小導(dǎo)致反洗產(chǎn)生的水剪切力沒能有效地去除膜表面覆蓋污垢;次氯酸鈉溶液中有效氯濃度過低,達(dá)不到化學(xué)加強(qiáng)清洗效果,導(dǎo)致附著在膜表面的微生物不能有效清除。
圖3 1號超濾清洗后進(jìn)水濁度、壓強(qiáng)及壓差
圖4 2號超濾清洗后進(jìn)水濁度、壓強(qiáng)及壓差
圖5 1號超濾運(yùn)行進(jìn)水濁度、壓強(qiáng)及壓差
圖6 2號超濾運(yùn)行進(jìn)水濁度、壓強(qiáng)及壓差
3.1 措施
3.1.1 超濾化學(xué)清洗
2015年6月21日對超濾進(jìn)行了化學(xué)清洗,先采用的堿氯洗(氫氧化鈉+次氯酸鈉),循環(huán)清洗過程中pH控制為12左右,次氯酸鈉質(zhì)量濃度為400 mg/L,溫度控制為30~35℃,循環(huán)時(shí)間為2 h,循環(huán)結(jié)束后浸泡12 h左右,最后將系統(tǒng)沖洗至出水pH為7.0左右。堿氯洗完畢后進(jìn)行酸洗(檸檬酸),循環(huán)清洗過程中pH控制為2左右,溫度控制為30~35℃,循環(huán)時(shí)間為2 h,循環(huán)結(jié)束后浸泡12 h左右,最后將系統(tǒng)沖洗至出水pH為7.0左右。2015年6月22日化學(xué)清洗結(jié)束后,超濾投運(yùn),1號、2號超濾清洗后進(jìn)水濁度、進(jìn)水壓強(qiáng)及跨膜差壓趨勢見圖3、圖4。
由圖3、圖4可以看出,超濾化學(xué)清洗后1號、2號超濾進(jìn)水壓強(qiáng)及跨膜壓差均分別降至0.10、0.05MPa左右,清洗效果明顯,超濾進(jìn)水濁度因?yàn)樵A(yù)處理系統(tǒng)的調(diào)整也有大幅度下降。
3.1.2 降低預(yù)處理混凝劑加藥量
控制混凝劑加藥量為小型試驗(yàn)確定的3~5 mg/L,保證高密度出水濁度小于3 NTU,同時(shí)原水中加入次氯酸鈉,控制次氯酸鈉質(zhì)量濃度為3~5 mg/L〔7〕。
3.1.3 提高反洗流量
在保證超濾反洗進(jìn)水壓強(qiáng)小于0.30 MPa的情況下,提高其反洗流量至495m3/h。
3.1.4 控制次氯酸鈉溶液濃度
更換超濾反洗用次氯酸鈉溶液罐溶液,使其有效成分達(dá)到控制標(biāo)準(zhǔn)(10%)。
3.2 結(jié)果
經(jīng)過采取上述措施后,超濾系統(tǒng)運(yùn)行1個(gè)月后1號、2號超濾進(jìn)水濁度、進(jìn)水壓強(qiáng)及跨膜壓差趨勢見圖5、圖6(以2015年7月18日至2015年7月24日每天9時(shí)為例)。
由圖5、圖6可以看出,超濾系統(tǒng)運(yùn)行1個(gè)月后1號、2號超濾進(jìn)水壓強(qiáng)及跨膜壓差,均分別為0.10MPa和0.03MPa左右,超濾進(jìn)水濁度因?yàn)樵A(yù)處理系統(tǒng)的持續(xù)調(diào)整和監(jiān)督而降至0.5 NTU左右,運(yùn)行過程中超濾系統(tǒng)進(jìn)水濁度、進(jìn)水壓強(qiáng)及跨膜壓差均保持穩(wěn)定。
(1)原水預(yù)處理系統(tǒng)的正常運(yùn)行是超濾系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ),應(yīng)加強(qiáng)高密度沉淀池進(jìn)出水溫度、濁度、pH等項(xiàng)目監(jiān)督并及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,在保證高密度沉淀池出水合格的情況下,應(yīng)盡量降低混凝劑加藥量。
(2)超濾進(jìn)水中含有適量的殺菌劑,可以減緩超濾膜的污染,保持超濾系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,同時(shí)考慮到超濾后續(xù)為反滲透系統(tǒng),建議超濾進(jìn)水殺菌劑可換成非氧化性殺菌劑。
(3)超濾正常反洗及加強(qiáng)清洗對超濾系統(tǒng)運(yùn)行非常重要,超濾反洗時(shí)要密切注意超濾反洗流量和反洗進(jìn)水壓強(qiáng),目前現(xiàn)場配置的反洗水泵出力為350m3/h(1用1備),建議正常反洗時(shí)啟動(dòng)兩臺(tái)反洗水泵,通過調(diào)節(jié)反洗水泵頻率,在保證反洗進(jìn)水壓強(qiáng)小于0.3MPa情況下,使其反洗膜通量達(dá)到250~300 L/(m2·h)。
(4)超濾運(yùn)行過程中應(yīng)密切監(jiān)督其進(jìn)出水濁度、壓強(qiáng)及跨膜壓差的變化,若出現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析并解決。
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圖4 Fenton-臭氧組合工藝對印染廢水的處理效果
(1)實(shí)驗(yàn)表明,臭氧工藝對印染廢水具有較好的處理效果,苯胺和COD均能達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。
(2)Fenton工藝對廢水中的苯胺有較好的去除效果,但難以達(dá)標(biāo)排放。Fenton與臭氧的組合工藝,可以達(dá)到排放要求,并可減少臭氧投加量。
(3)鐵炭微電解工藝對COD和苯胺的去除效果相對較差,但可以部分提高廢水的可降解性。
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[作者簡介]陳曉燕(1981—),碩士。電話:0571-86759717,E-mail:zm_syep@126.com。
[收稿日期]2016-09-20(修改稿)
Cause analysis and countermeasures on abnormally high influentpressure intensity ofultra-filtration
LiChanghai1,LiZhao1,Yao Yonghui2,Rong Hu2,Xiang Zhengmeng2,Zhao Jichen3
(1.Xi'an ThermalPower Research Institute,Co.,Ltd.,Xi'an 710054,China;2.Huaneng Anyuan PowerGeneration Co.,Ltd.,Pingxiang 337016,China;3.Beijing CM EnvironmentalProtection Engineering Corporation Ltd.,Beijing100083,China)
The causes of the abnormal rise of the influentpressure intensity in the ultra-filtration system of a boiler make-up water treatment system with 2×660 MW units in a power plant has been investigated and analyzed.It is thought that themain cause is that theworking conditionsofsecondary precipitation and ultra-filtration backwash of aluminum salt in the ultra-filtration system are notwell controlled,resulting in the rapid formation of fouling layers on the surface of ultra-filtration membrane.After having been cleaned,the influent pressure intensity of the ultrafiltration system can restore itsnormalvalue in a short time,and improve the control processes ofspotoriginalwater pretreatmentand ultra-filtration system.Afteraone-month running,the influentwater pressure intensity of the ultrafiltration systemmaintainsatabout0.10MPaand theultra-filtration system runssteadily.
water treatment;ultra-filtration;fouling;coagulant;chemicalcleaning
TK223.5+1
B
1005-829X(2016)11-0112-04
李長海(1982—),高工。電話:15929901500,E-mail:lching@126.com。
2016-09-15(修改稿)