彭澤云
(廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司江門(mén)供電局,廣東 江門(mén) 529000)
探討220kV主變絕緣油總烴超標(biāo)故障分析處理
彭澤云
(廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司江門(mén)供電局,廣東 江門(mén) 529000)
220kV主變出現(xiàn)非正常運(yùn)行現(xiàn)象,經(jīng)過(guò)全方位地排查、分析,最終發(fā)現(xiàn)線圈股間短路問(wèn)題,造成絕緣油總烴量超標(biāo)。本文首先分析了220kV主變故障的特征,然后,探究了故障處理的方法和措施。
220kV主變絕緣油;總烴超標(biāo);故障特征;處理
某變電站主變壓器經(jīng)過(guò)三年的運(yùn)轉(zhuǎn)后,經(jīng)檢查主變油色譜偏離常標(biāo),經(jīng)解體檢修,查明B相調(diào)壓引線第5分接由于絕緣層破損,出現(xiàn)了局部放電現(xiàn)象,對(duì)引線絕緣進(jìn)行修復(fù),重新恢復(fù)了系統(tǒng)功能。自此設(shè)置在線監(jiān)測(cè)設(shè)備,動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)主變油色譜,不斷出現(xiàn)警報(bào)信號(hào),觀察主變外圍,未出現(xiàn)任何異常問(wèn)題。對(duì)油色譜進(jìn)行檢測(cè)、計(jì)算得出:其烴量達(dá)到260.43uL/L,超出了規(guī)定值。參照制造商的規(guī)定,回避絕緣破損處,也就是繞開(kāi)第5分接,并頻繁進(jìn)行油色譜分析,同時(shí)對(duì)油體進(jìn)行真空過(guò)濾,此后,檢測(cè)油體的總烴量達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),然而,三個(gè)月過(guò)后,所檢測(cè)出的總烴量再次呈上升趨勢(shì),甚至超出注意值。
次年3月,生產(chǎn)廠家專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員親臨主變現(xiàn)場(chǎng),深入檢查分析得出:預(yù)防性試驗(yàn)直流電阻數(shù)值、變比數(shù)據(jù)等都正常,主變外部、套管出線以及其他附屬設(shè)備等都正常運(yùn)行。其中油色譜檢測(cè)分析得出,故障點(diǎn)溫度過(guò)高,超出規(guī)定范圍。通常來(lái)說(shuō),主變絕緣油總烴超標(biāo)故障不易被發(fā)現(xiàn),如果長(zhǎng)期得不到處理,會(huì)影響主變運(yùn)行,釀成事故。引發(fā)此故障的原因?yàn)椋阂€接觸不良、鐵芯漏磁等。
2.1 主變相關(guān)參數(shù)的檢測(cè)
2013年在對(duì)主變進(jìn)行正式檢修前,首先檢測(cè)其相關(guān)參數(shù),例如:主變的直流電阻、絕緣電阻、變壓比等,同時(shí)進(jìn)行空載實(shí)驗(yàn)、短路阻抗實(shí)驗(yàn)等,實(shí)驗(yàn)后未出現(xiàn)任何故障問(wèn)題。
2.2 主變分解檢測(cè)
對(duì)主變進(jìn)行全方位的分解,對(duì)各個(gè)零部件進(jìn)行監(jiān)測(cè),例如:相路線圈、鐵芯金屬固件等,一切處于正常狀態(tài)。
2.3 故障剖析與總結(jié)
經(jīng)過(guò)對(duì)主變的細(xì)致檢查,例如:吊罩檢查、分解檢測(cè)等,最終總結(jié)得出,主變總烴超標(biāo)故障不易察覺(jué),導(dǎo)致超標(biāo)的原因也相對(duì)隱蔽。經(jīng)過(guò)全方位的排查與總結(jié),首先否定了銅過(guò)熱、鐵芯漏磁等因素。經(jīng)檢測(cè)發(fā)現(xiàn),主變總烴超出注意值,且總烴量也持續(xù)累積上升,且隨負(fù)荷的上升而逐漸上升,這意味著問(wèn)題可能出在線圈、引線等環(huán)節(jié),例如:載流引線未牢固焊接、線圈自身存在故障問(wèn)題等。分解線圈出線絕緣,對(duì)各個(gè)導(dǎo)線直流電阻進(jìn)行逐個(gè)檢測(cè),分析有無(wú)股間短路問(wèn)題。
2.4 主變吊罩檢查
該檢查項(xiàng)目具體包括:線圈、引線、鐵芯、油箱等。全方位檢查線圈各部位有無(wú)過(guò)熱現(xiàn)象,以及低壓線圈出線絕緣。引線檢查主要體現(xiàn)在:其外觀是否正常,查看引線和套管相連位置的接觸情況等。鐵芯檢查則主要檢查連接片,分析不同區(qū)間的絕緣情況,分析有無(wú)短路故障。
2.5 定位故障并科學(xué)處理
對(duì)各條導(dǎo)線實(shí)施逐個(gè)檢測(cè),得出其直流電阻,分析股間短路,最終得出中壓線圈中出現(xiàn)了短路問(wèn)題。采用熱成像技術(shù),對(duì)故障進(jìn)行定位,定位兩大短路點(diǎn),具體為:線圈自下向上的餅線,線圈下方出線的撐條處外部導(dǎo)線S彎曲處,如下圖1所示:
出現(xiàn)短路故障的線路有銅線灼燒、腐蝕的痕跡。同時(shí),線圈自上向下相鄰餅線間也出現(xiàn)了短路故障。徹底深入地清查、處理短路導(dǎo)線,并對(duì)局部進(jìn)行修補(bǔ)、加大絕緣防護(hù)力度,才有效消除了股間短路故障。
圖1 銅導(dǎo)線腐蝕圖
經(jīng)過(guò)檢修處理后,將該主變重新投入運(yùn)轉(zhuǎn),對(duì)油色譜進(jìn)行重新檢測(cè)、分析與跟蹤,最終發(fā)現(xiàn):同樣的負(fù)載條件下,總烴數(shù)量處于常規(guī)范圍,未出現(xiàn)任何異常,維持了變壓器的常規(guī)運(yùn)轉(zhuǎn),色譜分析數(shù)據(jù)如下表1所示:
表1 色譜分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
深入剖析主變故障,其烴總量超出規(guī)定數(shù)值,不是引線焊接不良、鐵芯漏磁所致,其根本原因?yàn)榫€圈的股間短路,然而,造成中壓線圈股間短路的原因在于:線圈結(jié)構(gòu)質(zhì)量問(wèn)題,線圈換位絕緣沒(méi)有得到全方位處理,最終形成了巨大的隱患問(wèn)題,導(dǎo)致主變經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的運(yùn)行,出現(xiàn)絕緣受損,從而出現(xiàn)了股間短路問(wèn)題。為了防范短路問(wèn)題,應(yīng)該積極提升變壓器生產(chǎn)技術(shù),重點(diǎn)從線圈構(gòu)造、工藝、材料構(gòu)成等方面出發(fā)進(jìn)行優(yōu)化改造,全面提升其質(zhì)量,從整體上提高變壓器生產(chǎn)制造水平。
變壓器作為主要的電氣設(shè)備,其運(yùn)行質(zhì)量關(guān)系到整個(gè)電力系統(tǒng)功能的發(fā)揮,必須積極重視變壓器的生產(chǎn)制造,采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝、優(yōu)化材料的選擇,最終打造出高質(zhì)量的變壓器,減少運(yùn)行故障。
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[2]趙家禮,張慶達(dá)等.變壓器故障診斷與修理[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2012(09).
10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.21.051