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火電廠氮氧化物超低排放改造工程實(shí)例研究

2016-12-01 00:19潘旭東邳州市環(huán)境保護(hù)局江蘇徐塘發(fā)電有限責(zé)任公司江蘇邳州300
山東工業(yè)技術(shù) 2016年11期
關(guān)鍵詞:超低排放火電氮氧化物

金 輝,潘旭東(.邳州市環(huán)境保護(hù)局;.江蘇徐塘發(fā)電有限責(zé)任公司,江蘇 邳州 300)

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火電廠氮氧化物超低排放改造工程實(shí)例研究

金輝1,潘旭東2
(1.邳州市環(huán)境保護(hù)局;2.江蘇徐塘發(fā)電有限責(zé)任公司,江蘇邳州221300)

摘要:江蘇徐塘發(fā)電有限責(zé)任公司計(jì)劃對電廠#7號機(jī)組的煙氣脫硝系統(tǒng)進(jìn)行進(jìn)一步提效改造,在滿足《火電廠煙氣排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223-2011)中規(guī)定的排放限值的基礎(chǔ)上,達(dá)到以天然氣為燃料的燃?xì)廨啓C(jī)組的排放標(biāo)準(zhǔn),即NOx排放濃度不大于50mg/Nm3。該項(xiàng)目的改造技術(shù)方案對火電行業(yè)具有示范作用。

關(guān)鍵詞:火電;氮氧化物;超低排放

0 引言

根據(jù)國家發(fā)改委“關(guān)于印發(fā)《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計(jì)劃(2014-2020)》的通知”,東部地區(qū)新建燃煤發(fā)電機(jī)組大氣污染物排放濃度基本達(dá)到燃?xì)廨啓C(jī)組排放限值,穩(wěn)步推進(jìn)東部地區(qū)現(xiàn)役30萬千瓦及以上公用燃煤發(fā)電機(jī)組和有條件的30 萬千瓦以下公用燃煤發(fā)電機(jī)組實(shí)施大氣污染物排放濃度基本達(dá)到燃?xì)廨啓C(jī)組排放限值的環(huán)保改造,2014 年啟動800 萬千瓦機(jī)組改造示范項(xiàng)目,2020年前力爭完成改造機(jī)組容量1.5 億千瓦以上。

江蘇省《省政府辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省發(fā)展改革委省環(huán)保廳江蘇省煤電節(jié)能減排升級與改造行動計(jì)劃(2014-2020年)的通知》要求,到2018年年底,江蘇全省10萬千瓦及以上燃煤機(jī)組大氣污染物排放濃度基本達(dá)到燃機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)(即在基準(zhǔn)氧含量6%的條件下,煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放濃度分別不高于10、35、50毫克/立方米)?!督K省物價(jià)局關(guān)于明確燃煤發(fā)電機(jī)組超低排放環(huán)保電價(jià)的通知》(蘇價(jià)工[2014]356號)明確指出,超低排放機(jī)組是指新建或改造后燃煤發(fā)電機(jī)組的排放達(dá)到燃?xì)獍l(fā)電的超低排放標(biāo)準(zhǔn)(煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放濃度分別不高于5、35、50毫克/立方米)并經(jīng)省環(huán)保廳整體驗(yàn)收合格的機(jī)組。

為落實(shí)國家、省相關(guān)通知要求,江蘇徐塘發(fā)電有限責(zé)任公司于2015年9月20日至12月20日對7號機(jī)組開展煙氣污染物超低排放改造,2015年12月18日完工,2015年12月31日完成環(huán)??⒐を?yàn)收。本研究分析了該公司氮氧化物超低排放改造工程,項(xiàng)目脫硝技術(shù)方案對火電行業(yè)具有參考示范作用。

1 項(xiàng)目基本情況

江蘇徐塘發(fā)電有限責(zé)任公司位于江蘇省邳州市,公司現(xiàn)有320MW機(jī)組2臺(簡稱#4~5機(jī)組)、330MW機(jī)組2臺(簡稱#6~7機(jī)組),其中#7機(jī)組于2005年底投產(chǎn),于2011年、2013年進(jìn)行燃燒器和脫硝改造,改造后燃燒設(shè)計(jì)煤種爐膛出口NOx排放濃度不大于300mg/Nm3,脫硝采用選擇性催化還原法(SCR)工藝,還原劑采用液氨,SCR裝置設(shè)計(jì)參數(shù)為:脫硝入口NOx排放值不高于400 mg/Nm3,脫硝效率不低于80%。根據(jù)最新的性能測試報(bào)告,#7機(jī)組平均負(fù)荷302MW脫硝入口NOx排放平均值328.2 mg/Nm3(干基、6%含氧),脫硝出口排放濃度48mg/Nm3,脫硝效率85.39%。平均負(fù)荷為259MW,#7機(jī)組脫硝系統(tǒng)進(jìn)口氮氧化物質(zhì)量濃度352.2mg/m3(標(biāo)態(tài)、干基、6%O2),出口氮氧化物質(zhì)量濃度43.3mg/m3(標(biāo)態(tài)、干基、6%O2),脫硝效率平均值為87.68%。

2 改造技術(shù)原則

電廠煙氣脫硝改造方案從現(xiàn)有裝置實(shí)際運(yùn)行情況出發(fā),遵循“改造技術(shù)成熟、可靠、先進(jìn);改造措施經(jīng)濟(jì)、合理、有效;改造后設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定、安全;整機(jī)使用壽命周期長,達(dá)到燃機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)”的原則,針對存在的實(shí)際問題提出建設(shè)性的改造措施,做到“范圍明確、重點(diǎn)突出、便于實(shí)施、縮短工期”。

3 改造技術(shù)方案

3.1原有鍋爐低氮燃燒系統(tǒng)和SCR脫硝系統(tǒng)簡介

燃燒器為四角布置,切向燃燒,直流擺動式燃燒器,采用切圓布置方式,鍋爐1號、4號角燃燒器中心線與前墻水冷壁分別形成37° 和45°角。每角燃燒器風(fēng)箱分成十四層,其中A、B、C、D、E五層為一次風(fēng)噴嘴,其余九層二次風(fēng)噴嘴。燃燒器噴口采用一、二次風(fēng)間隔布置形式,從上至下的布置順序?yàn)镺FA、EE、E、DE、D、CD、C、BC、B、AB、A、AA。一次風(fēng)噴口布置有周界風(fēng), B層燃燒器2009年被改造為小油槍燃燒器。6層二次風(fēng)噴口,分別為EE、DE、CD、BC、AB、AA,其中有AB、BC、DE三層二次風(fēng)中布置有油槍點(diǎn)火裝置。燃燒器EE層二次風(fēng)噴口上部布置有一層緊湊式燃盡風(fēng)(OFA),OFA噴口上部約2米布置兩層SOFA噴口,以減少燃燒器區(qū)域過量空氣系數(shù),降低爐內(nèi)NOx成分。一次風(fēng)燃燒器采用WR垂直濃淡燃燒器,風(fēng)箱被分割成14層風(fēng)室,各風(fēng)室之間分別向?qū)?yīng)的周界風(fēng)、二次風(fēng)和OFA噴口單獨(dú)供風(fēng),各層風(fēng)室的風(fēng)量分配通過各風(fēng)室入口的風(fēng)門擋板的開度來實(shí)現(xiàn),各風(fēng)門擋板開度由其對應(yīng)的電動執(zhí)行器調(diào)節(jié)。燃燒器噴口的擺動由擺動機(jī)構(gòu)和其相對應(yīng)的執(zhí)行器來執(zhí)行,各層煤粉噴口均可上下擺動20°,二次風(fēng)噴嘴擺動均可上下擺動30°。

因NOx排放過高,電廠于2013年對#7機(jī)組實(shí)施了低NOx燃燒系統(tǒng)的改造。采用的主要改造方案如下:

采用分級送入的高位分離燃盡風(fēng)系統(tǒng),燃盡風(fēng)噴口能夠垂直和水平方向雙向擺動,有效控制汽溫及其偏差; 采用先進(jìn)的水平濃淡風(fēng)煤粉燃燒技術(shù),并采用噴口強(qiáng)化燃燒措施,有效降低NOx排放,強(qiáng)化劣質(zhì)煤的燃燒穩(wěn)定性,保證高效燃燒,并拓寬燃料適應(yīng)性; 高濃縮比、低阻力新一代煤粉濃縮技術(shù),確保煤粉及時(shí)著火,NOx大幅度減排,燃料適應(yīng)性變寬;采用延遲混合型一、二次風(fēng)以及帶側(cè)二次風(fēng)的周界風(fēng)噴口設(shè)計(jì),確保NOx大幅度減排;對二次風(fēng)系統(tǒng)的風(fēng)箱護(hù)板、風(fēng)門等進(jìn)行檢修及修復(fù),保證其密封性。根據(jù)低氮燃燒器改造工程技術(shù)協(xié)議,在燃燒設(shè)計(jì)煤種時(shí),對于脫硝裝置入口煙氣的NOx排放濃度保證值為不大于350mg/Nm3。原有煙氣脫硝系統(tǒng)由上海電氣公司以EPC總承包的方式建設(shè)。采用選擇性催化還原法(SCR)脫硝工藝,還原劑采用液氨,催化劑為板式;SCR煙氣脫硝系統(tǒng)采用高灰段布置方式,即SCR反應(yīng)器布置在鍋爐省煤器出口和空氣預(yù)熱器之間,每臺爐配置兩個(gè)SCR反應(yīng)器,脫硝系統(tǒng)不設(shè)煙氣旁路和省煤器高溫旁路系統(tǒng);脫硝系統(tǒng)包括SCR脫硝裝置、煙氣系統(tǒng)、液氨存儲及蒸發(fā)系統(tǒng)、氨稀釋及噴射系統(tǒng)等。脫硝裝置處理100%煙氣量,催化劑安裝兩層,預(yù)留一層安裝位置,在鍋爐正常負(fù)荷范圍內(nèi)煙氣脫硝效率均不低于80%,SCR出口NOx含量不高于100 mg/Nm3。

3.2NOX排放目標(biāo)值

改造實(shí)施后,SCR系統(tǒng)出口NOX的排放濃度降低到50mg/Nm3以下,達(dá)到或低于《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223-2001)燃?xì)廨啓C(jī)組的NOX排放指標(biāo),實(shí)現(xiàn)清潔排放。

3.3脫硝系統(tǒng)改造方案

結(jié)合原脫硝系統(tǒng)EPC總承包商的計(jì)算結(jié)果,綜合考慮初裝兩層催化劑的衰減速率、現(xiàn)有脫硝性能、新舊催化劑的相容性,并結(jié)合電廠實(shí)際運(yùn)行過程中的相關(guān)情況和技術(shù)參數(shù),確定本次改造方案。在原備用層增加新加裝催化劑+原催化劑,滿足NOx排放值在50mg/N m3、脫硝效率>87.5%、氨逃逸率<3ppm;化學(xué)壽命>24000h的性能保證要求加裝一層催化劑后,脫硝效率≥87.5%,脫硝裝置入口煙氣NOx濃度按350mg/Nm3,出口濃度≤50mg/Nm3。

3.4脫硝改造費(fèi)用

經(jīng)核算,預(yù)留層加裝滿足脫硝效率的催化劑層,SCR反應(yīng)裝置在結(jié)構(gòu)和空間上均不影響原有設(shè)計(jì)且可實(shí)現(xiàn)預(yù)期脫硫效率,現(xiàn)有氨區(qū)還原劑系統(tǒng)的出力均可滿足運(yùn)行要求,只需在改造實(shí)施加裝催化劑的同時(shí)安裝預(yù)留層的吹灰器及少量電纜、管線等輔材,總體改造費(fèi)用約700萬元/爐。

4 環(huán)境效益和社會效益

4.1環(huán)境效益

改造后,NOx排放濃度大幅下降,約為:10~30mg/Nm3,顯著改善區(qū)域環(huán)境大氣質(zhì)量。

4.2社會效益

改善大氣環(huán)境質(zhì)量和當(dāng)?shù)氐木幼『吐糜苇h(huán)境,有利于加強(qiáng)企業(yè)同周邊群眾的關(guān)系,為企業(yè)創(chuàng)造一個(gè)安定、團(tuán)結(jié)的良好工作氛圍,為企業(yè)在激烈的市場競爭中提高知名度,為提高競爭能力奠定良好基礎(chǔ),增加大唐集團(tuán)的美譽(yù)度和影響力,為企業(yè)和大唐集團(tuán)的可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造良好的條件,其社會經(jīng)濟(jì)效益是十分明顯的。

參考文獻(xiàn):

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DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.11.001

作者簡介:金輝(1976-),男,江蘇邳州人,本科,工程師,研究方向:環(huán)境保護(hù)。

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