白小東
(西安市政道橋建設(shè)有限公司,陜西 西安 710077)
降低機(jī)械頂管中伸縮導(dǎo)軌的事故率
白小東
(西安市政道橋建設(shè)有限公司,陜西 西安 710077)
隨著我國(guó)城市化進(jìn)程的不斷加快,各項(xiàng)市政配套基礎(chǔ)設(shè)施正在得到了日新月異的快速發(fā)展。管道作為城市基礎(chǔ)設(shè)施的一項(xiàng)重要組成部分,相應(yīng)的施工技術(shù)也得到了迅速的發(fā)展。
機(jī)械頂管;中繼間;電瓶車(chē);泥漿
頂管施工技術(shù)作為一種非開(kāi)挖的管道施工技術(shù),由于施工出土量少、施工污染小、作業(yè)面小、對(duì)環(huán)境影響小、工期和工程量可控、一次性頂進(jìn)距離長(zhǎng)、穿越構(gòu)筑物,穿越路口影響小等優(yōu)點(diǎn),在工程實(shí)踐中已經(jīng)帶來(lái)了巨大的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。
在長(zhǎng)距離機(jī)械頂管中經(jīng)常使用中繼間技術(shù),中繼間需要進(jìn)行往復(fù)的伸縮運(yùn)動(dòng),如果采用一般的導(dǎo)軌,則中繼間無(wú)法正常工作。且機(jī)械頂管一般采用電瓶車(chē)進(jìn)行出渣,電瓶車(chē)行走時(shí)在中繼間處導(dǎo)軌上經(jīng)常出現(xiàn)翻車(chē)事故。故在中繼間處采用伸縮導(dǎo)軌,伸縮導(dǎo)軌的工作原理是中繼間在頂進(jìn)的過(guò)程中,頂管機(jī)與中繼間分步導(dǎo)軌之前的導(dǎo)軌與管道的頂進(jìn)方向保持一致,帶動(dòng)之后的分步導(dǎo)軌開(kāi)始工作。中繼間分步導(dǎo)軌每一小段導(dǎo)軌在被拉伸至20mm后,帶動(dòng)下一分布導(dǎo)軌向前移動(dòng)。反之亦然。
西安市地鐵二號(hào)線電力管溝穿越南繞城及三環(huán)路頂管工程,南起南三環(huán)路南側(cè)長(zhǎng)安路東側(cè)人行道,北至長(zhǎng)安路東側(cè)新都大酒店出入口以北27.5m處,工程全長(zhǎng)473.5m,管徑D2000mm,管道埋深10.0m。起點(diǎn)處距離民房較近,附近有高壓電力桿,終點(diǎn)處位于長(zhǎng)安南路(環(huán)塔東路段)與繞城高速路輔道交匯處,現(xiàn)狀交通繁忙。根據(jù)本工程的特點(diǎn)和交通情況。經(jīng)過(guò)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的調(diào)查和對(duì)施工方法的討論,本段工程最終采用DK-2000mm土壓平衡頂管機(jī)機(jī)械化頂管施工。擬采用三套中繼間,使用2套,備用1套。為確保地鐵二號(hào)線順利通車(chē),公司要求55天完成頂進(jìn)。
公司在以往機(jī)械頂管中,缺乏對(duì)伸縮導(dǎo)軌質(zhì)量控制的成熟經(jīng)驗(yàn),實(shí)際施工中,因?yàn)樯炜s導(dǎo)軌影響施工進(jìn)度的事件時(shí)常發(fā)生。由于時(shí)間緊、任務(wù)重,為保證按期完工,項(xiàng)目部成立專(zhuān)項(xiàng)小組,對(duì)東月路YA3—YA5機(jī)械頂管施工的頂進(jìn)資料進(jìn)行了收集,統(tǒng)計(jì)出施工現(xiàn)場(chǎng)的停歇時(shí)間及造成停歇的原因,并對(duì)造成停歇的原因的進(jìn)行了歸類(lèi)。從統(tǒng)計(jì)表中可以:伸縮導(dǎo)軌事故是影響機(jī)械頂管的最主要原因。
經(jīng)小組成員進(jìn)一步對(duì)東月路YA3—YA5機(jī)械頂管施工的頂進(jìn)記錄資料進(jìn)行收集、整理,對(duì)發(fā)生伸縮導(dǎo)軌事故的影響因素進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析(見(jiàn)表1、2)。
經(jīng)調(diào)查已完工工程長(zhǎng)距離機(jī)械頂管使用中繼間時(shí),伸縮導(dǎo)軌出現(xiàn)事故,導(dǎo)致電瓶車(chē)側(cè)翻的主要因素為:伸縮導(dǎo)軌滑動(dòng)組連接方式不合理。
通過(guò)數(shù)據(jù)收集,原因分析,從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)五個(gè)方面進(jìn)行分析,得出伸縮導(dǎo)軌滑動(dòng)組連接方式不合理三個(gè)原因的主要是:
(1)伸縮導(dǎo)軌分步間距不均勻;(2)滑動(dòng)組的連接方式不合理;(3)未及時(shí)調(diào)整導(dǎo)軌。
表1 造成停歇的原因調(diào)查表
表2 發(fā)生伸縮導(dǎo)軌事故的影響因素
(1)針對(duì)伸縮導(dǎo)軌分步間距不均勻。①對(duì)電焊工進(jìn)行書(shū)面交底,采用氧氣將所有伸縮導(dǎo)軌塊的連接鋼板割孔槽長(zhǎng)40mm;②放大滑動(dòng)槽的尺寸,調(diào)整為25mm;③專(zhuān)人打磨鋼板上的滑動(dòng)槽內(nèi)壁;④按照以下順序安裝導(dǎo)軌,首先安裝3.5m長(zhǎng)的兩根18a槽鋼;其次安裝200mm的輕軌,每組2塊,共13組;再安裝焊有δ5鋼板滑動(dòng)桿δ10鋼板與輕軌焊接牢固;最后與普通導(dǎo)軌連接平順。每一段分步伸縮導(dǎo)軌的最大伸縮間距保持在40mm以?xún)?nèi);各焊接部位焊接牢固;伸縮導(dǎo)軌要求配套使用,不得與其他伸縮導(dǎo)軌調(diào)換;⑤現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人檢查落實(shí)情況。
(2)滑動(dòng)組的連接方式不合理。①項(xiàng)目部購(gòu)置正規(guī)廠家生產(chǎn)的的18a槽鋼、δ5鋼板和δ10鋼板,從進(jìn)貨渠道保證材料的的規(guī)范性;②材料進(jìn)場(chǎng)履行驗(yàn)證程序,由施工員、試驗(yàn)員、庫(kù)管員進(jìn)行三方驗(yàn)證程序,檢查是否符合材料規(guī)范要求,只有三方共同確認(rèn)合格后方可進(jìn)場(chǎng)使用;③現(xiàn)場(chǎng)電焊工首先將δ5鋼板焊接在δ10鋼板上,將伸縮導(dǎo)軌塊以間隔編號(hào)的形式區(qū)分,防止安裝錯(cuò)誤,雙數(shù)的滑動(dòng)塊上采取兩側(cè)均固定滑動(dòng)桿,單數(shù)的滑動(dòng)塊上只出現(xiàn)滑動(dòng)槽的方式,并在第一塊和最后一塊滑動(dòng)輕軌端頭穿孔,以便與普通導(dǎo)軌采用夾板、螺栓連接。
①開(kāi)頂前,施工負(fù)責(zé)人召集參與施工的所有人員召開(kāi)開(kāi)頂啟動(dòng)會(huì),嚴(yán)格安全和質(zhì)量要求,規(guī)范施工管理;②將施工員定為每班組的負(fù)責(zé)人,監(jiān)督施工作業(yè)人員的執(zhí)行情況;③制定獎(jiǎng)罰措施,建立光榮榜制度,在項(xiàng)目部開(kāi)展施工安全的規(guī)范宣傳和自查自糾活動(dòng),牢固樹(shù)立“安全在我心中,質(zhì)量在我手中”的觀念,營(yíng)造良好的的施工氛圍。
通過(guò)合理的設(shè)計(jì)、精心的加工,完成了伸縮導(dǎo)軌的安裝、檢測(cè)和驗(yàn)收,在中繼間油缸的平行出程作用下,第一個(gè)滑動(dòng)桿接觸到第二個(gè)滑動(dòng)桿時(shí),自然的實(shí)現(xiàn)了伸縮導(dǎo)軌的第二滑動(dòng)塊平行滑動(dòng),大大的降低了伸縮導(dǎo)軌的事故率,減少了機(jī)械頂管過(guò)程中的停歇時(shí)間,項(xiàng)目部按期完成了公司分派的施工任務(wù)。
[1]建筑基坑工程監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范[S].GB50497-2009.
[2]給水排水工程頂管技術(shù)規(guī)程[S].CECS246-2008.
[3]給水排水管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范[S].GB50268—2008.
TU74
A
1671-3818(2016)09-0162-02