曾 琦,李 鵬,樊國偉,王紅軍
(新特能源股份有限公司自備熱電廠,烏魯木齊 830011)
某電廠鍋爐受熱面中間定位管泄漏原因分析
曾琦,李鵬,樊國偉,王紅軍
(新特能源股份有限公司自備熱電廠,烏魯木齊 830011)
2011年2月14日,某電廠發(fā)生了一起后屏過熱器中間夾持管焊縫泄漏的事故,造成了鍋爐被迫停運(yùn)。針對屏式過熱器夾持管對接焊縫處出現(xiàn)的開裂泄漏現(xiàn)象,通過對部件結(jié)構(gòu),受力情況,運(yùn)行環(huán)境,焊接質(zhì)量等的綜合分析,確認(rèn)了引起開裂的主要因素,有針對性提出了處理措施。
過熱器;夾持管;熱應(yīng)力;撕裂;泄漏
某電廠#1、#2鍋爐為武漢鍋爐廠制造的WGZ670/13.7-10型超高壓鍋爐,基本型式為:自然循環(huán)、一次中間再熱、倒U型布置、中速磨正壓直吹式制粉系統(tǒng)、直流燃燒器四角切圓燃燒、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、緊身封閉。
2011年2月14日,在進(jìn)行定期巡檢工作時,發(fā)現(xiàn)#1爐乙側(cè)37米層人孔門內(nèi)部有輕微聲音,截止到4月1日,爐內(nèi)聲音逐漸變大,但不明顯。4月1日凌晨06:00出現(xiàn)明顯聲音變大,“四管泄漏”裝置報警,給水流量變大,確定為鍋爐受熱面泄露,停爐進(jìn)行處理。
停爐后檢查發(fā)現(xiàn)#1爐后屏(從甲側(cè)向乙側(cè)數(shù))第15屏,中間定位管焊縫泄漏(說明:此管是從高過入口聯(lián)箱引出至出口聯(lián)箱),同時后屏入口聯(lián)箱從爐前向爐后數(shù)第15根屏過管和后屏出口聯(lián)箱從爐前向爐后數(shù)第1根屏過管出現(xiàn)泄漏,經(jīng)測厚檢查,后屏出口聯(lián)箱從爐前向爐后數(shù)第2根到第10根屏過管(共9根)吹損減薄超標(biāo),本次消缺共更換12根屏過管。
12根屏過管切除后經(jīng)金屬監(jiān)督人員光譜復(fù)核,其中中間定位管材質(zhì)為鋼102,后屏入口聯(lián)箱從爐前向爐后數(shù)第15根屏過管和后屏出口聯(lián)箱從爐前向爐后數(shù)第1根屏過管以安裝焊縫為標(biāo)記,焊縫上部材質(zhì)為12Cr1MoV,焊縫下部材質(zhì)為鋼102,后屏出口聯(lián)箱的9根吹損減薄的屏過管材質(zhì)都為12Cr1MoV。
本次泄露和吹損減薄超標(biāo)管子更換后,經(jīng)外觀檢查,后屏出口聯(lián)箱從爐前向爐后數(shù)第10根屏過管的上焊縫發(fā)現(xiàn)錯口現(xiàn)象,其錯口值超過了約2mm,根據(jù)DL/T869-2004《火力發(fā)電廠焊接技術(shù)規(guī)程》中7.1.4 a)的規(guī)定:鍋爐受熱面管子,外壁錯口值不大于10%壁厚,且不大于1mm,判定此管錯口值超標(biāo)。
本次換管后新增焊縫24道,進(jìn)行100%射線檢驗,檢驗結(jié)果發(fā)現(xiàn),后屏出口聯(lián)箱從爐前向爐后數(shù)第7根管子的上焊縫發(fā)現(xiàn)有密集氣孔,質(zhì)量等級評定為Ⅳ級,挖補(bǔ)后再次進(jìn)行射線檢驗,焊縫檢驗合格。
經(jīng)過現(xiàn)場的檢查與觀察,中間定位管泄露部位在中間定位管與定位板的焊縫邊緣,為中間定位管與定位板拉裂泄露,中間定位管泄露后將后屏出口聯(lián)箱從爐前向爐后數(shù)第1根屏過管吹損泄露,同時將中間定位管的定位板吹斷,令中間定位管與定位板脫開后朝爐乙側(cè)偏下移動,使后屏出口聯(lián)箱第1根屏過管可直吹后屏入口聯(lián)箱從爐前向爐后數(shù)第15根屏過管,后屏入口聯(lián)箱第15根屏過管吹損泄露,最終發(fā)生此次停爐換管工作。
鍋爐受熱面的設(shè)計是根據(jù)鍋爐容量、參數(shù)和鍋爐整體布置,綜合考慮了管壁溫度、系統(tǒng)阻力、熱偏差、調(diào)整方式和材料等因素。由于鍋爐工質(zhì)總吸熱量有一半以上是由過熱器和再熱器吸收的。所以,過熱器、再熱器的布置要盡量避免或減少管子之間的熱偏差,減少吸熱不均、流量不勻等問題。因此,在設(shè)計中,為了防止管子出現(xiàn)較大的變形,保持管排間的設(shè)計間距,使管排之間受熱情況相對平均和穩(wěn)定,需要在管排的某些部位設(shè)置管夾、墊塊、固定板等定位連接裝置。但是由于鍋爐在運(yùn)行中燃燒工況的復(fù)雜性和安裝、檢修等方面諸多不確定因素的影響。會造成管子受熱、變形和膨脹的不一致,而使管子定位連接裝置部位應(yīng)力水平教高,并存在較大的應(yīng)力。正是由于這種原因,過熱器和再熱器的定位連接裝置出現(xiàn)拉裂管子的現(xiàn)象,使應(yīng)力拉裂成為“四管泄露”的又一個難以解決和控制的泄露難題。
由于后屏過熱器布置在爐膛最上部爐膛出口處,此處煙氣流速大,且有未燃盡的碳和飛灰對管排造成沖刷和腐蝕。造成了管排的擺動,在設(shè)計的應(yīng)力不計算或安裝的不合理,長期運(yùn)行中都可能會造成連接定位管的泄露等。
4.1 運(yùn)行方面采取的措施
運(yùn)行調(diào)整中,保證燃料的完全燃燒,減少因不完全燃燒的大顆粒飛灰對管排的沖刷和腐蝕,從而對連接裝置造成影響拉傷管壁。
適當(dāng)增加送風(fēng)量,保證完全燃燒,加強(qiáng)對煤種的調(diào)配和化驗,運(yùn)行人員做到心中有數(shù),煤質(zhì)較差時應(yīng)比平時增加送風(fēng)量,適當(dāng)降低一次風(fēng)壓,增加燃料的燃燒時間。
適當(dāng)降低火焰中心,開大上層二次風(fēng),減小下層二次風(fēng),或者采用下層磨煤機(jī)煤量,也能達(dá)到增加燃料的燃燒時間。
減少熱偏差,防止熱偏差造成管壁的受熱不均勻即引起應(yīng)力不平衡。
在日常巡檢中加強(qiáng)對鍋爐本體的聽音檢查。及時發(fā)現(xiàn),防止類似因中間定位裝置的不穩(wěn)定泄露刺傷周圍受熱面,增加泄露管排個數(shù)和面積。
4.2 檢修方面采取的措施
在消缺處理后已經(jīng)將后屏中間定位管缺陷消除,今后在利用停爐的機(jī)會定期檢查此中間定位管的定位板焊縫情況。
在機(jī)組大小修防磨防爆檢查過程中,加強(qiáng)對鍋爐受熱面管定位板焊縫的檢查,避免再次發(fā)生此次拉裂泄露缺陷。
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10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.21.081