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長洲電站6號機(jī)組調(diào)速器異常運(yùn)行檢查及處理

2016-11-17 05:18:13陸丁
水電站機(jī)電技術(shù) 2016年10期
關(guān)鍵詞:異常調(diào)速器導(dǎo)葉

陸丁

(廣西長洲水電開發(fā)有限責(zé)任公司,廣西 梧州 543002)

長洲電站6號機(jī)組調(diào)速器異常運(yùn)行檢查及處理

陸丁

(廣西長洲水電開發(fā)有限責(zé)任公司,廣西 梧州 543002)

通過對長洲電站6號機(jī)組異常振動處理過程中出現(xiàn)的調(diào)速器導(dǎo)葉操作不動及運(yùn)行中異常抽動檢查處理情況介紹,分析導(dǎo)葉操作不動及異常抽動原因,總結(jié)調(diào)速器異常運(yùn)行處理方法,為同類型調(diào)速器故障處理提供借鑒。關(guān)鍵詞:調(diào)速器;異常;導(dǎo)葉;抽動

1 背景

長洲電廠6號機(jī)組為燈泡貫流式機(jī)組,單機(jī)額定容量為42 MW,調(diào)速系統(tǒng)為南京南瑞集團(tuán)公司SFAR2000調(diào)速器,其通過綜合模塊、伺服閥功放、伺服比例閥組合配置實(shí)現(xiàn)對液壓系統(tǒng)的電氣控制,它引入了伺服閥反饋、主配反饋、接力器反饋實(shí)現(xiàn)閉環(huán)調(diào)節(jié),手動控制時(shí)采用接力器反饋?zhàn)鰹殚]環(huán)控制。

其控制原理圖見圖1。

圖1 調(diào)速器控制原理圖

2 現(xiàn)象

長洲電廠6號機(jī)組正常運(yùn)行過程中,負(fù)荷帶至18 MW時(shí),受油器X振動達(dá)2 000 μm、組合軸承X擺度達(dá)1 500 μm,且導(dǎo)葉出現(xiàn)周期性抽動,在停機(jī)進(jìn)行檢查后又出現(xiàn)了導(dǎo)葉無法開啟現(xiàn)象。

3 分析過程

針對6號機(jī)組出現(xiàn)的異常情況,我們需捋清檢查思路,逐個(gè)解決:導(dǎo)葉操作不動檢查→主配抽動檢查→機(jī)組振動檢查。

3.1 導(dǎo)葉操作不動檢查

(1)電氣回路檢查

1)測量伺服比例閥(1 274 Ω)、事故配壓閥(1 299 Ω)、切換電磁閥(1 315 Ω)、急停電磁閥(1 350 Ω)線圈直流電阻正常。

2)測量主配壓閥反饋、伺服比例閥反饋信號正常。

3)綜合模塊參數(shù)檢查正常。

4)功放板檢查正常。

(2)機(jī)械油路檢查

1)切手動,開導(dǎo)葉,主配關(guān)腔有回油出來,管路從事故配出來的關(guān)腔一直有壓力,壓力與壓力罐等壓。開腔在開的過程中壓力慢慢上來,主配閥芯也是往開腔動作的。

2)拔掉伺服閥閥頭,機(jī)械將主配閥芯頂往開腔,主配關(guān)腔有回油,接力器不動。

3)將事故配壓差變送器拆掉,裝上機(jī)械壓力表。正常情況下6 MPa,動作事故配后,壓力降到0。復(fù)歸后變成6 MPa;拔掉事故配切換閥閥頭,動作圖拉博后,壓力降為0,復(fù)歸變成6 MPa。

4)拆事故配插裝閥C1、C2、C3,沒有發(fā)現(xiàn)閥芯有卡堵現(xiàn)象,閥芯活動靈活。將C4螺桿壓到底,開導(dǎo)葉,仍操作不動。

5)事故配不投入時(shí),手動增加,主配關(guān)腔有回油;事故配投入時(shí),手動增加,主配關(guān)腔、事故配回油都有回油出來。

6)調(diào)速系統(tǒng)消壓情況下利用橋機(jī)起吊動作控制環(huán),控制環(huán)及接力器動作正常。

(3)通過試驗(yàn)初步判斷

1)事故配C3插裝閥有滲油。

2)控制油源壓力不足。

3)事故配內(nèi)部油孔堵塞。

(4)處理過程

1)將C2壓力表拆開,往里吹空氣,將C3端蓋拆開,事故配未動作時(shí),1、2口都有氣出來;投入事故配后,只有1口有氣體排出,證明事故配油孔未堵塞(圖2)。

圖2

2)將控制油總濾過器至事故配段油管路進(jìn)行吹掃,未見堵塞。

3)將C1 C3插裝閥對調(diào)回裝后導(dǎo)葉可以操作。

3.2 主配抽動檢查

(1)現(xiàn)象:在空載情況下,導(dǎo)葉在自動往關(guān)方向動作時(shí),開腔管路劇烈震動,控制環(huán)會發(fā)出異常聲響,但是切手動操作時(shí),未見異常。

處理步驟:

進(jìn)行導(dǎo)葉副環(huán)試驗(yàn)(檢驗(yàn)反饋?zhàn)粉櫧o定情況,檢查自動控制回路參數(shù)),檢查主配電氣零點(diǎn)有偏移,調(diào)整零點(diǎn),優(yōu)化穩(wěn)零及PID參數(shù),KgP由10改為8、KgD由1改為2、GDB由3改為2、Gvs由9AD改為B00,使副環(huán)擾動效果得到改善,再次模擬空載態(tài)擾動和發(fā)電態(tài)增減負(fù)荷,調(diào)速器均運(yùn)行正常。

(2)現(xiàn)象:機(jī)組額定負(fù)荷運(yùn)行過程中,調(diào)速器抽動,造成導(dǎo)葉開度發(fā)生2~3個(gè)開度的變化。

處理步驟:

機(jī)組停機(jī)態(tài)下,手動開導(dǎo)葉至5%開度,測量主配反饋電壓量有1.05 V電壓(正常反饋電壓0.01 V以下),主配中位明顯偏移,考慮主配中位剛剛進(jìn)行定位,初步判斷主配壓閥閥套偏移,經(jīng)分解主配壓閥發(fā)現(xiàn)閥套定位銷變形,且主配閥套移位7 mm(圖3)。

經(jīng)重新加工定位銷固定閥套,并校驗(yàn)主配中位及進(jìn)行導(dǎo)葉副環(huán)試驗(yàn),機(jī)組并網(wǎng)帶負(fù)荷運(yùn)行正常。

(3)現(xiàn)象:機(jī)組額定負(fù)荷運(yùn)行過程中,調(diào)速器抽動,導(dǎo)葉開度未發(fā)生變化,但會周期性抽動并伴隨管路劇烈震動。

圖3

處理步驟:

1)南瑞調(diào)速器原理調(diào)節(jié)框圖見圖4。

圖4

①在開度模式下

主環(huán)環(huán)節(jié)導(dǎo)葉給定由3部分組成:PID輸出,機(jī)組負(fù)荷給定PGV,空載開度YNLD.

PID輸出:只有在一次調(diào)頻投入且超出死區(qū)設(shè)置的情況下才會有輸出,現(xiàn)場實(shí)際情況為頻率在死區(qū)范圍內(nèi),且無一次調(diào)頻動作信號,所以PID輸出無開出。

機(jī)組負(fù)荷給定PGV:只有在監(jiān)控外部給定增減令的情況下,才會發(fā)生變化,此時(shí)監(jiān)控?zé)o增減開出,所以PGV無變化。

空載開度YNLD為一定值,不會發(fā)生變化。

所以導(dǎo)葉給定為一個(gè)定值。

②副環(huán)環(huán)節(jié)

給定會與導(dǎo)葉反饋?zhàn)霾?,直至最后?,導(dǎo)葉保持穩(wěn)定。

在這一環(huán)節(jié)中,涉及的變量主要有3個(gè):

a副環(huán)擾動上位機(jī)側(cè)的比例和積分;

b機(jī)械柜內(nèi)的綜合控制模塊的PID參數(shù);

c導(dǎo)葉反饋的反饋信號。

現(xiàn)場做了如下測量:

a控制輸出,機(jī)組在抽動時(shí),無變化;

b導(dǎo)葉反饋,機(jī)組在抽動時(shí),電壓基本穩(wěn)定;

c主配反饋,機(jī)組在抽動時(shí),電壓也基本穩(wěn)定;

d伺服閥反饋,機(jī)組抽動時(shí),電壓發(fā)生變化。

由于控制輸出無變化,所以在副環(huán)環(huán)節(jié),導(dǎo)葉給定與導(dǎo)葉反饋之間做差應(yīng)該為0,即調(diào)速器并未發(fā)出調(diào)節(jié)指令。

2)現(xiàn)場發(fā)生抽動時(shí)均是在油泵啟動,油壓從5.8~6.3 MPa升高的過程中和過程后發(fā)生,且主配動作唯一途徑為伺服閥動作而引起。故推斷為伺服閥在油壓升高后P口一直憋壓或其他情況,造成了閥芯的來回移動,導(dǎo)致主配發(fā)生抽動情況。

圖5

伺服閥工作原理:電磁鐵5和6不帶電時(shí),彈簧3和4將控制閥芯2保持在中位。比例電磁鐵得電后,直接推動控制閥芯2,例如,電磁鐵b(6)得電,控制閥芯2被推向左側(cè),壓在彈簧3上,位移與輸入電流成比例。這時(shí),P口至A口及B口至T口通過閥芯與閥體形成節(jié)流通道。電磁鐵6失電,2被3重新推回中位。彈簧3、4有兩個(gè)任務(wù):一是電磁鐵5和6不帶電時(shí),將控制閥芯2推回中位;二是電磁鐵5或6得電時(shí),其中一個(gè)作為力—位移傳感器,與輸入電磁力相平衡,從而確定閥芯的位置。

3)現(xiàn)場更換或清洗伺服比例閥,將靜態(tài)的零位調(diào)整試驗(yàn),定位試驗(yàn)和副環(huán)擾動試驗(yàn)重新完成后,靜態(tài)模擬發(fā)電態(tài)啟停油泵來觀察無問題后,再次發(fā)電觀察。

4)通過進(jìn)行導(dǎo)葉副環(huán)試驗(yàn)(檢驗(yàn)反饋?zhàn)粉櫧o定情況,檢查自動控制回路參數(shù)),檢查主配電氣零點(diǎn)有偏移,調(diào)整零點(diǎn),優(yōu)化穩(wěn)零及PID參數(shù),KgP由10改為8、KgD由2改為1、GDB由2改為0.3、Gvs由B00改為A78,使副環(huán)擾動效果得到改善,再次模擬空載態(tài)擾動和發(fā)電態(tài)增減負(fù)荷,調(diào)速器均運(yùn)行正常。

3.3 機(jī)組振動檢查

(1)進(jìn)行了協(xié)聯(lián)曲線的檢查及PID參數(shù)檢查未見異常。

(2)檢查轉(zhuǎn)輪體、上流道水平支撐、垂直支撐、導(dǎo)葉葉片,均未見異常。

(3)毛水頭13.8 m時(shí)機(jī)組帶負(fù)荷18 MW,受油器X振動達(dá)2000μm、組合軸承X擺度達(dá)1500μm,但其他負(fù)荷段未見異常。

(4)毛水頭13.1 m時(shí)機(jī)組各負(fù)荷段未見異常。

通過以上檢查處理過程,可得出:

(1)導(dǎo)葉操作不動為事故配C3閥有滲漏造成。

(2)導(dǎo)葉主配壓閥抽動為伺服比例閥長時(shí)間調(diào)節(jié),靈敏度下降所致。

(3)導(dǎo)葉副環(huán)效果可以通過主配位移傳感器進(jìn)行優(yōu)化,但在現(xiàn)場調(diào)整效果不佳情況下,可通過調(diào)整導(dǎo)葉穩(wěn)零參數(shù)進(jìn)行補(bǔ)償。

(4)機(jī)組工況惡化為當(dāng)時(shí)水頭下機(jī)組振動區(qū)造成。

4 結(jié)論

通過對長洲電廠6號機(jī)組檢查處理,對南瑞調(diào)速器主環(huán)控制環(huán)節(jié)、副環(huán)控制環(huán)節(jié)電氣控制回路及液壓操作系統(tǒng)有了全面了解,理順其調(diào)節(jié)原理,為類似故障的查找提供借鑒。

TK730.4+1

B

1672-5387(2016)10-0064-03

10.13599/j.cnki.11-5130.2016.10.019

2016-04-15

陸 ?。?986-),男,工程師,從事電力生產(chǎn)技術(shù)研究工作。

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