姜樹棟
(中國電力工程顧問集團(tuán)華北電力設(shè)計(jì)院有限公司,北京 100120)
利用煙氣余熱加熱凝結(jié)水方案
姜樹棟
(中國電力工程顧問集團(tuán)華北電力設(shè)計(jì)院有限公司,北京100120)
利用煙氣余熱加熱器凝結(jié)水可降低電廠煤耗,提高發(fā)電效率。為探索此種余熱利用形式的最佳方案,研究進(jìn)入余熱利用換熱器凝結(jié)水溫度、流量對(duì)機(jī)組功率增加的影響,對(duì)某燃煤機(jī)組利用煙氣余熱加熱凝結(jié)水的4種改造方案進(jìn)行分析對(duì)比,指出最佳方案應(yīng)充分利用煙氣允許溫降條件下的所有余熱,合理調(diào)節(jié)進(jìn)入余熱利用換熱器的凝結(jié)水流量與溫度,盡可能節(jié)約高品質(zhì)的抽汽。對(duì)于最佳方案,通過計(jì)算可得到進(jìn)余熱利用換熱器的最佳凝結(jié)水流量及溫度。研究方法可為以后工程的煙氣余熱利用優(yōu)化設(shè)計(jì)提供指導(dǎo)。
煙氣余熱;凝結(jié)水;換熱器;煤耗;抽汽
我國的發(fā)電能源以燃煤為主,隨著近年來能源緊張及環(huán)保要求的提高,提高發(fā)電效率、降低電廠煤耗成為科研及工程技術(shù)人員普遍關(guān)心的問題。燃煤電廠鍋爐排煙熱損失是鍋爐各項(xiàng)熱損失中較大一項(xiàng),回收排煙中的余熱,可增加系統(tǒng)能量,提高電廠發(fā)電效率,降低煤耗[1-5]。研究人員對(duì)不同的煙氣余熱利用方式進(jìn)行研究,如利用低溫?zé)煔庾鳛闊岜抿?qū)動(dòng)熱源[6],將煙氣高低溫段分級(jí)梯度利用,分別加熱高壓給水和凝結(jié)水[7-9],設(shè)置低溫省煤器加熱熱網(wǎng)水或凝結(jié)水[10-11]。其中,利用低溫省煤器加熱凝結(jié)水的方案,將換熱器放置在煙道低溫段,煙氣環(huán)境較好,飛灰對(duì)換熱器的磨損小,煙道改造工作量少,可節(jié)約用于回?zé)崮Y(jié)水的低壓抽汽,增加機(jī)組做功,因此得到了較為廣泛的應(yīng)用。但煙氣余熱換熱器與低壓加熱器(以下簡(jiǎn)稱低加)的配置方式、余熱利用換熱器進(jìn)口凝結(jié)水溫度和流量等因素對(duì)電廠節(jié)能效果的規(guī)律性影響,鮮有文獻(xiàn)報(bào)道。本文以某工程熱力數(shù)據(jù)為例,設(shè)計(jì)了多種煙氣加熱凝結(jié)水方案,對(duì)煙氣余熱換熱器配置方式、余熱利用換熱器進(jìn)口凝結(jié)水溫度和流量的選擇,進(jìn)行系統(tǒng)詳細(xì)的分析研究,探索利用煙氣余熱加熱凝結(jié)水的最佳設(shè)計(jì)方案及研究思路。
以某660MW燃煤機(jī)組為研究對(duì)象,其汽輪機(jī)熱耗保證(THA)工況下低壓抽汽回?zé)岵糠值臒崞胶鈭D如圖1所示。本文提出了4個(gè)余熱利用方案,分別從主凝結(jié)水管路上不同位置,引出1路凝結(jié)水進(jìn)入煙氣余熱利用換熱器。根據(jù)煙氣溫度,選擇#5低加入口為吸收煙氣余熱后的凝結(jié)水進(jìn)入主凝結(jié)水管路的匯入點(diǎn)。4個(gè)改造方案如圖2~圖5所示。圖中:qm為進(jìn)換熱器凝結(jié)水流量;t1為進(jìn)換熱器凝結(jié)水溫度;t2為出換熱凝結(jié)水溫度。鍋爐燃用褐煤,煙氣余熱利用換熱器配置在空氣預(yù)熱器后、除塵器前,煙氣進(jìn)口溫度為139.1℃,為防止低溫腐蝕,換熱器出口煙氣溫度控制在90℃。根據(jù)煙氣成分可計(jì)算對(duì)應(yīng)溫度下的比焓,此溫差下可利用煙氣余熱ΔQ為44.85MW。
方案1:煙氣余熱換熱器與#6,#7,#8低加并聯(lián),部分凝結(jié)水從#8低加入口引出,經(jīng)換熱后進(jìn)#5低加入口。
方案2:煙氣余熱換熱器與#6,#7低加并聯(lián),部分凝結(jié)水從#7低加入口引出,經(jīng)換熱器后進(jìn)#5低加入口。
方案3:煙氣余熱換熱器與#6低加并聯(lián),部分凝結(jié)水從#6低加入口引出,經(jīng)換熱器后進(jìn)#5低加入口。
方案4:分別從#7,#8低加出口引出2路凝結(jié)水混合,經(jīng)換熱器后進(jìn)#5低加入口。
利用煙氣余熱加熱凝結(jié)水降低電廠煤耗的基本原理為:抽汽回?zé)嵯到y(tǒng)中,煙氣加熱了部分凝結(jié)水,相當(dāng)于節(jié)約了加熱此部分凝結(jié)水所需的抽汽,此部分蒸汽被“排擠”回汽輪機(jī)繼續(xù)膨脹做功,提高了機(jī)組的出力。對(duì)系統(tǒng)中每個(gè)加熱器及余熱利用換熱器進(jìn)行能量守恒與質(zhì)量守恒計(jì)算,得出節(jié)約的抽汽量,由抽汽比焓與排汽比焓的差及節(jié)約的抽汽量得出機(jī)組做功增加值ΔP。煙氣余熱換熱器的配置方式不同,節(jié)約不同級(jí)別的低壓抽汽量不同,因而,在熱力系統(tǒng)可利用的煙氣余熱量一定的情況下,其增加做功、降低熱耗的效果是不同的。
圖1 基準(zhǔn)方案
圖2 方案1
圖3 方案2
2.1方案1,2,3對(duì)比分析
將做功能力增加值ΔP,做功轉(zhuǎn)化率η(η= ΔP/ΔQ)作為主要比較指標(biāo)。首先分析方案1,2,3,選擇換熱器出口溫度t2作為變量,顯然,換熱量一定的條件下,進(jìn)入換熱器的流量qm越多(少),t2越低(高)。限定熱端差為10℃,即凝結(jié)水最高可加熱到129.1℃,3個(gè)方案ΔP與η的對(duì)比如圖6、圖7所示。
從圖6、圖7可以看出,隨著t2的增加(qm降低),ΔP增大。以方案1為例分析,因?yàn)橛酂崂脫Q熱器一路分流了#6,#7,#8低加的凝結(jié)水,使這3個(gè)低加的熱負(fù)荷降低,從而節(jié)約了原6,7,8級(jí)抽汽。隨著t2的增加(qm降低),雖然節(jié)約的6,7,8級(jí)抽汽量減少,但t2增加,匯入#5低加入口后,有利于提高#5低加進(jìn)口溫度,可節(jié)約5級(jí)抽汽,綜合的效果是ΔP提高。可見,較高參數(shù)的抽汽對(duì)做功的增加起主要作用。對(duì)于方案2,3同樣可得出上述結(jié)論。
圖4 方案3
圖5 方案4
圖6 方案1,2,3中ΔP隨t2的變化
圖7 方案1,2,3中η隨t2的變化
再看方案間的對(duì)比。對(duì)比方案1,2,方案2的效果更好,因?yàn)榉桨?節(jié)約的是5,6,7,8級(jí)抽汽,而方案2節(jié)約的是5,6,7級(jí)抽汽,沒有節(jié)約8級(jí)抽汽,反而由于#8低加的上級(jí)抽汽減少,造成#7低加疏水量變少,從而加重了8級(jí)抽汽的負(fù)擔(dān),但由于將有限的余熱用來節(jié)約更高級(jí)的抽汽,ΔP整體高于方案1。文獻(xiàn)[11]的研究同樣發(fā)現(xiàn),在某工程2個(gè)案例對(duì)比中,節(jié)約6,7級(jí)抽汽的方案比僅節(jié)約7級(jí)抽汽的節(jié)能效果更好。方案3只節(jié)約5,6級(jí)抽汽,ΔP反而低于方案2和方案1,這是因?yàn)榉桨?進(jìn)口凝結(jié)水溫度較高(95.8℃),不能將煙氣溫度降至90℃,導(dǎo)致余熱利用不充分(這里限定10℃的傳熱端差,煙氣出口冷卻到105.8℃,可利用余熱30.47 MW)。由圖3可見,方案3的η最高,但η的提高不足以補(bǔ)償ΔQ由于進(jìn)口水溫過高而降低的損失。僅從圖7看,高的凝結(jié)水入口溫度可實(shí)現(xiàn)較高的η,所以最佳的余熱利用方案應(yīng)是充分利用ΔQ且有較高的η,這就需要換熱器進(jìn)口凝結(jié)水溫度盡可能接近90℃,由此啟發(fā)提出了方案4。
2.2方案4分析
通過調(diào)整#7低加出口與#8低加出口的流量配比,使換熱器凝結(jié)水進(jìn)口溫度低于90℃,以充分吸收煙氣余熱??紤]到換熱器熱端差,將t2限定在129.1℃。圖8為方案4中t1與ΔP的對(duì)應(yīng)關(guān)系,隨著t1的升高,分流的#7低加出口的凝結(jié)水流量增多,對(duì)應(yīng)節(jié)約的6級(jí)抽汽量增加;同時(shí),t1提高,t2-t1變小,進(jìn)入換熱器的凝結(jié)水流量qm增加,#6,#7低加凝結(jié)水被分流,熱負(fù)荷降低,更加有利于節(jié)約抽汽,因此ΔP增加,η隨之提高。與圖7對(duì)比,方案4的η高于方案1,2,低于方案3。
圖8 方案4中ΔP,η隨t1的變化
2.3換熱器最佳進(jìn)出口溫度分析
對(duì)于方案4的上述分析,由于t2限定為129.1℃,隨著入口凝結(jié)水溫度的提高,實(shí)際上換熱流體的對(duì)數(shù)溫差減少,所需換熱器面積增大,投資成本提高。有必要在相同換熱成本下,研究方案4的最優(yōu)凝結(jié)水進(jìn)、出口溫度。限定對(duì)數(shù)換熱溫差為10℃,研究ΔP隨t1的變化情況,結(jié)果如圖9所示。此時(shí)t1越高,換熱器分流的#6低加入口的凝結(jié)水量變多,更多地節(jié)約6級(jí)抽汽,利于ΔP增加;但由于對(duì)數(shù)溫差限定t2隨t1升高而降低,造成節(jié)約5級(jí)抽汽效果下降,不利于ΔP增加;同時(shí),換熱器進(jìn)、出口水溫差變小,qm增大,利于ΔP增加:幾個(gè)因素綜合作用的效果,使得出現(xiàn)了一個(gè)最佳換熱器進(jìn)、出口溫度配比,即t1=78.3℃,t2=130.6℃。在此條件下,計(jì)算得出熱耗降低85.5kJ/(kW·h),發(fā)電煤耗降低3.1g/(kW·h)。
圖9 方案4在相同對(duì)數(shù)溫差下ΔP,t2隨t1的變化
可見,在ΔQ、換熱溫差確定的條件下,對(duì)確定的換熱器,存在一個(gè)最佳凝結(jié)水進(jìn)、出口溫度及流量組合,對(duì)應(yīng)的ΔP最大。實(shí)際工程運(yùn)行中,可通過本文的計(jì)算方法選擇最佳凝結(jié)水進(jìn)、出口運(yùn)行溫度,實(shí)現(xiàn)最大機(jī)組效益。
煙氣余熱利用換熱器的配置方式會(huì)影響機(jī)組出力的增加,在煙氣所能提供余熱一定的情況下,余熱利用方案要盡可能“排擠”高品位的抽汽。本文研究中,方案4為最佳方案,此方案可靈活調(diào)節(jié)煙氣余熱利用換熱器的入口凝結(jié)水溫度,煙氣余熱排擠了
5,6,7級(jí)抽汽。余熱利用換熱器凝結(jié)水溫度、流量也影響做功能力的增加。對(duì)于特定的換熱器,可通過計(jì)算選擇最佳的溫度配比。對(duì)于利用煙氣余熱加熱凝結(jié)水的改造項(xiàng)目,要根據(jù)投資成本、節(jié)能效果等綜合考慮,通過本文的計(jì)算方法選擇合適的換熱器與流量、溫度分配。
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(本文責(zé)編:劉芳)
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A
1674-1951(2016)09-0059-04
2016-07-15;
2016-08-18
姜樹棟(1982—),男,山東威海人,高級(jí)工程師,工學(xué)博士,從事火力發(fā)電廠節(jié)能減排方面的研究(E-mail:jiangsd@ ncpe.com.cn)。