王林
(浙江富春江水電設(shè)備有限公司,浙江 杭州 310000)
混流式水輪機(jī)尾水管壓力脈動(dòng)試驗(yàn)分析
王林
(浙江富春江水電設(shè)備有限公司,浙江 杭州 310000)
壓力脈動(dòng)產(chǎn)生于機(jī)組運(yùn)行過程的非定常流場(chǎng),是引起水輪機(jī)組振動(dòng)及不穩(wěn)定運(yùn)行的主要水力振動(dòng)源之一。其中,尾水管的螺旋狀渦帶是引起水力振動(dòng)的最主要因素。本文通過對(duì)混流式水輪機(jī)模型試驗(yàn),研究了混流式水輪機(jī)尾水管內(nèi)壓力脈動(dòng)與空化系數(shù)、泄水錐形狀及補(bǔ)氣量的相互關(guān)系。
混流式水輪機(jī);尾水管壓力脈動(dòng);空化系數(shù);泄水錐形狀;補(bǔ)氣量;模型試驗(yàn)
近年來,隨著水輪機(jī)單機(jī)容量及轉(zhuǎn)輪直徑的不斷增大,水輪機(jī)的水力振動(dòng)等穩(wěn)定性方面的問題越來越突出。機(jī)組振動(dòng)、軸系擺度和壓力脈動(dòng)是表征水輪機(jī)組穩(wěn)定性的3個(gè)主要參數(shù)。水力振動(dòng)作為影響水電機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行的重要因素,是近年來國內(nèi)外研究的重點(diǎn)。研究表明,導(dǎo)葉和轉(zhuǎn)輪葉片出口處的卡門渦、轉(zhuǎn)輪中的葉道渦和尾水渦帶產(chǎn)生的壓力脈動(dòng)是引起水力振動(dòng)的主要因素。
本文通過對(duì)混流式水輪機(jī)的模型試驗(yàn),研究了泄水錐形狀、空化系數(shù)及補(bǔ)氣等與尾水管壓力脈動(dòng)的關(guān)系。
模型水輪機(jī)主要參數(shù):
模型試驗(yàn)水頭:30 m;
模型水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪直徑D1m:0.348 9 m;
模型轉(zhuǎn)輪出口直徑D2m:0.35 m。
模型水輪機(jī)尾水管測(cè)壓點(diǎn)布置示意圖見圖1。
3.1 壓力脈動(dòng)與空化系數(shù)的關(guān)系
圖1 模型尾水管測(cè)壓點(diǎn)布置示意圖
σ—即空化系數(shù),又分為臨界空化系數(shù)σc(與規(guī)定的能量下降值相聯(lián)系的空化系數(shù),可取σ0或σ1,σ1為水輪機(jī)效率下降1%時(shí)的空化系數(shù),σ0為水輪機(jī)效率開始下降時(shí)的空化系數(shù),為方便觀察,模型試驗(yàn)中常取σ1)、初生空化系數(shù)σi(目測(cè)觀察到轉(zhuǎn)輪三個(gè)葉片同時(shí)產(chǎn)生氣泡時(shí)的空化系數(shù))及電站空化系數(shù)σp等,其關(guān)系為:σ1≤σc≤σ0<σi<σp。
Pa/γ—當(dāng)?shù)氐拇髿鈮毫?,Pa/γ=10.33-/900,m—當(dāng)?shù)睾0胃叱?,m。
Pν/γ—當(dāng)時(shí)水溫下的飽和氣化壓力,隨溫度升高而增大。
當(dāng)t=20℃時(shí),Pν/γ≈0.24 m。
Hs—吸出高度,即空化基準(zhǔn)面與尾水位的高差,m。對(duì)混流式水輪機(jī),空化基準(zhǔn)面即導(dǎo)水機(jī)構(gòu)中心線所在平面。
H—水頭,m
則公式(1)可簡(jiǎn)化為:
公式(2)即為工程中常用的空化系數(shù)計(jì)算公式。從(2)可以看出,當(dāng)水頭H不變時(shí),空化系數(shù)σ是僅與吸出高度Hs線性相關(guān)。在模型試驗(yàn)時(shí),通過改變吸出高度Hs計(jì)算臨界空化系數(shù)σc。
將模型機(jī)固定在某一工況不變(即保持模型機(jī)水頭Hm,單位轉(zhuǎn)速n11,導(dǎo)葉開度a0不變),通過改變吸出高度,即可測(cè)得空化系數(shù)與尾水管壓力脈動(dòng)的變化。試驗(yàn)結(jié)果圖2所示。
3.2 壓力脈動(dòng)與泄水錐幾何形狀的關(guān)系
對(duì)模型轉(zhuǎn)輪帶原型泄水錐和加長(zhǎng)型泄水錐2種結(jié)構(gòu)進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn)。轉(zhuǎn)輪泄水錐結(jié)構(gòu)示意圖如下頁圖3和圖4所示。
針對(duì)真機(jī)的最小水頭,額定水頭,中間水頭(發(fā)最大出力的最小水頭)以及最大水頭4種工況,共進(jìn)行了n11=91.5 rpm,83.2 rpm,80.9 rpm及74.4 rpm 4個(gè)單位轉(zhuǎn)速下的壓力脈動(dòng)試驗(yàn)。不同泄水錐形狀壓力脈動(dòng)試驗(yàn)結(jié)果如下頁圖5所示。
3.3 壓力脈動(dòng)與補(bǔ)氣量的關(guān)系
模型試驗(yàn)時(shí),保持導(dǎo)葉開度和水頭不變,通過短管向尾水管中注入一定量的壓縮空氣,測(cè)量尾水管壓力脈動(dòng)的變化。壓力脈動(dòng)與補(bǔ)氣量的關(guān)系曲線如圖6所示。
通過模型試驗(yàn),針對(duì)上述測(cè)量結(jié)果,可以得到以下一些結(jié)論:
圖2 尾水管壓力脈動(dòng)與空化系數(shù)關(guān)系曲線示意圖
圖3 帶原形泄水錐的模型轉(zhuǎn)輪示意圖
圖4 帶加長(zhǎng)泄水錐的模型轉(zhuǎn)輪示意圖
圖5 不同工況下尾水管壓力脈動(dòng)與泄水錐形狀關(guān)系曲線示意圖
(1)當(dāng)水輪機(jī)單位轉(zhuǎn)速較高時(shí)(相當(dāng)于水輪機(jī)低水頭運(yùn)行工況),尾水管壓力脈動(dòng)在不同空化系數(shù)下均有較大波動(dòng),說明此時(shí)空化系數(shù)對(duì)壓力脈動(dòng)的影響不大。當(dāng)單位轉(zhuǎn)速降低(即水頭升高),隨著空化系數(shù)的增大,壓力脈動(dòng)呈逐步減小的趨勢(shì),當(dāng)空化系數(shù)大于某個(gè)值時(shí)(不同水頭下不一致),壓力脈動(dòng)基本穩(wěn)定在一個(gè)較低的數(shù)值。由此即可計(jì)算出不同水頭下的最小吸出高度Hs。
圖6 尾水管壓力脈動(dòng)與補(bǔ)氣量關(guān)系曲線示意圖
(2)在部分負(fù)荷(小流量)時(shí),尾水管會(huì)產(chǎn)生較大的壓力脈動(dòng),在滿負(fù)荷或超負(fù)荷時(shí),壓力脈動(dòng)會(huì)保持在一個(gè)較低的水平。長(zhǎng)泄水錐可有效降低部分負(fù)荷下尾水管的壓力脈動(dòng)的峰值(最大值)。但并不是所有工況下都能降低壓力脈動(dòng)。同樣在部分負(fù)荷工況時(shí)(偏離壓力脈動(dòng)最大值的區(qū)域),長(zhǎng)泄水錐反而會(huì)加劇尾水管壓力脈動(dòng)。
(3)在低水頭小開度的工況下,補(bǔ)氣能有效的降低尾水管的壓力脈動(dòng)。當(dāng)水頭升高或?qū)~開度增大時(shí),補(bǔ)氣的效果已不明顯,某些工況下,甚至?xí)觿∥菜艿膲毫γ}動(dòng)。
綜上所述,對(duì)混流式水輪機(jī)組的防振和減振,主要是消除或減弱尾水管中螺旋狀渦帶引起的壓力脈動(dòng)。目前工程上常用的減振措施:一是改變泄水錐形狀;二是選擇合理的吸出高度(即選擇適當(dāng)?shù)目栈禂?shù));三是補(bǔ)氣。另外還有一些措施,如在尾水管中加裝導(dǎo)流板,或在尾水管中加裝同軸圓管等,這些措施雖然能降低尾水管的最大壓力脈動(dòng),但由于破壞了尾水管中的流態(tài),會(huì)降低水輪機(jī)在某些工況下的效率,且會(huì)使尾水管空化加劇,只能作為備用措施,其他措施無效或效果不大時(shí)采用。對(duì)一些劇烈振動(dòng)的區(qū)域,若無法有效降低壓力脈動(dòng),必須避免在此工況運(yùn)行,防止損壞設(shè)備或造成安全事故。
TV131
A
1672-5387(2016)07-0005-04
10.13599/j.cnki.11-5130.2016.07.002
2016-04-17
王 林(1979-),男,工程師,從事水輪機(jī)設(shè)計(jì)工作。