宋洪衛(wèi)
摘要:自裝置試車到正常生產(chǎn),尿素成品中粉塵較多,所以2014年7月份尿素裝置決定在蒸發(fā)系統(tǒng)增加甲醛。增加甲醛后尿素成品質(zhì)量得到了改善,后續(xù)問題是甲醛進(jìn)入水解系統(tǒng)導(dǎo)致電導(dǎo)升高,氨含量上升。文章對(duì)甲醛對(duì)水解系統(tǒng)的影響進(jìn)行了探討。
關(guān)鍵詞:尿素;甲醛;電導(dǎo);氨含量;水解系統(tǒng);成品質(zhì)量 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
中圖分類號(hào):X801 文章編號(hào):1009-2374(2016)26-0075-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.26.036
1 概述
為了提高尿素成品質(zhì)量、增加成品強(qiáng)度與減少粉塵粒度,裝置在2014年7月開始向蒸發(fā)系統(tǒng)中添加甲醛。由于甲醛的添加位置特殊,甲醛在生產(chǎn)裝置中與工藝介質(zhì)發(fā)生各種化學(xué)反應(yīng),從而影響解吸水解運(yùn)行效果。甲醛存在于系統(tǒng)中不僅影響水解塔中尿素水解程度,同時(shí)也影響水解凈水指標(biāo),如氨含量、pH值、電導(dǎo)率等。甲醛主要來源于蒸發(fā)U型管添加的甲醛通過抽真空冷凝進(jìn)入氨水槽及水解解吸系統(tǒng),如圖1所示:
2 水解流程
呼倫貝爾金新化工有限公司的尿素水解系統(tǒng)采用的是荷蘭Stamicarbon公司的水解、解吸系統(tǒng)。該技術(shù)特點(diǎn)是:水解塔為立式結(jié)構(gòu),設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單、占地面積小、容積大、停留時(shí)間長,工藝?yán)淠号c蒸汽在塔內(nèi)逆向接觸,操作簡單,水解凈水指標(biāo)能達(dá)NH3≤3mg/L、Ur≤3mg/L。
尿素生產(chǎn)過程中在蒸發(fā)系統(tǒng)中會(huì)產(chǎn)生大約含7.5%NH3、5.9%CO2和1.6%Ur的工藝?yán)淠?。這些工藝?yán)淠簝?chǔ)存在氨水槽V703內(nèi),由解吸水解系統(tǒng)處理。解吸水解系統(tǒng)中有兩個(gè)解吸塔C801A/B,它主要是在C801B底部通入0.4MPa蒸汽,對(duì)工藝?yán)淠褐械腘H3和CO2進(jìn)行蒸餾。經(jīng)過這道工序后,冷凝液中的NH3和CO2基本上被蒸餾出來,但冷凝液中還有大量的尿素。水解給料泵P801A/B將含有尿素的工藝?yán)淠哼M(jìn)行加壓,經(jīng)過換熱器E803A/B加熱后送入水解塔C803,在此設(shè)備中通入2.3MPa的蒸汽,使得C803內(nèi)操作條件是1.8MPa壓力205℃的溫度,在這樣的條件下,尿素發(fā)生水解反應(yīng):
CO(NH2)2+H2O=2NH3+CO2
出水解塔C803的尿液中尿素基本上被除盡,但還有少量的NH3和CO2,因此再把水解液送至第二解吸塔C801B進(jìn)行最后一次蒸餾,從C801B出來的液體稱之為凈水,其指標(biāo)為NH3≤3mg/L、Ur≤3mg/L,送至熱電的凝結(jié)水箱。若外送凈水電導(dǎo)率CI8101<30μs/cm時(shí)可以切換至循環(huán)水系統(tǒng),凈水電導(dǎo)率CI8101大于30μs/cm時(shí)必須停止外送循環(huán)水,通過FIC8106改送至V703。水解系統(tǒng)流程圖見圖2所示:
3 蒸發(fā)系統(tǒng)對(duì)水解系統(tǒng)的影響
蒸發(fā)一、二段的真空控制過高,導(dǎo)致在蒸發(fā)分離器內(nèi)(S401、S402)閃蒸出去的甲醛、NH3、CO2和Ur就會(huì)增多,S401、S402內(nèi)的甲醛、NH3、CO2和Ur過多的被帶入蒸發(fā)冷凝系統(tǒng)中,導(dǎo)致V703內(nèi)氨、尿素、甲醛含量升高。
蒸發(fā)系統(tǒng)長時(shí)間打循環(huán)也對(duì)水解解吸的正常運(yùn)行有一定的影響,甲醛一直添加到蒸發(fā)系統(tǒng),導(dǎo)致V302甲醛含量上升,其次抽真空二次蒸汽含甲醛量升高導(dǎo)致較多甲醛進(jìn)入V703。
2015年5月14號(hào)蒸發(fā)多次打循環(huán),蒸發(fā)系統(tǒng)添加甲醛量無變化,水解電導(dǎo)上漲至26μs/cm,水解壓力PI8102為1.86MPa,解吸壓力PI8101為0.27MPa。這就說明:蒸發(fā)大量甲醛、游離氨、二氧化碳進(jìn)入水解解吸系統(tǒng),導(dǎo)致濃度升高。
4 裝置運(yùn)行情況
4.1 添加甲醛前的系統(tǒng)狀態(tài)
添加甲醛前水解凈水電導(dǎo)率為10μs/cm以下,加入甲醛后電導(dǎo)率升高到15μs/cm,凈水中氨含量分析結(jié)果由原來的0.5mg/kg升高到3mg/kg左右,氨的含量上升比較明顯,尿素含量變化不是很大。
4.2 甲醛對(duì)尿素水解程度的影響
尿素溶液在80℃就能水解,溫度越高,水解越徹底,在溫度達(dá)到190℃以上時(shí),基本就能完全水解。由于尿素中含有微量甲醛,系統(tǒng)長時(shí)間運(yùn)行,甲醛被氧化成甲酸。尿素水解反應(yīng)第一步CO(NH2)2+H2O→NH2COONH4能夠完全反應(yīng),第二步的NH2COONH4+H2O→(NH4)2CO3或NH2COONH4+H2O→NH4HCO3不能夠完全進(jìn)行水解,直接影響第三步:(NH4)2CO3→2NH3+CO2+H2O或NH4HCO3→NH3+CO2+H2O的分解,從而導(dǎo)致水解凈水當(dāng)中氨的含量較高。
5 甲醛進(jìn)入系統(tǒng)的處理
由于甲醛進(jìn)入水解解吸系統(tǒng),不好分離出去,使之水解反應(yīng)不完全,可采取以下措施來降低甲醛對(duì)水解解吸系統(tǒng)的影響:(1)增加反應(yīng)液在設(shè)備的停留時(shí)間,使反應(yīng)進(jìn)行時(shí)間延長,能使尿素水解完全,使NH2COONH4進(jìn)行完全分解,使酸性溶液減少,更好地控制水解電導(dǎo);(2)對(duì)水解塔的設(shè)備結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造,可以相應(yīng)增加塔板數(shù)量,增加反應(yīng)時(shí)間,使NH2COONH4能完全分解,從而控制電導(dǎo);(3)車間通過技改S402膨脹節(jié)處增加檢修人孔和環(huán)狀噴淋裝置,每班進(jìn)行兩次沖洗減少設(shè)備內(nèi)部縮二脲的積存;(4)嚴(yán)格控制蒸發(fā)添加甲醛含量,在加減負(fù)荷過程中盡量控制甲醛量,防止進(jìn)入到水解系統(tǒng)中的甲醛含量過多導(dǎo)致水解系統(tǒng)的波動(dòng);(5)蒸發(fā)的真空度盡量與負(fù)荷相匹配,過度抽真空也會(huì)增加游離的甲醛通過抽真空進(jìn)入到水解解吸系統(tǒng)。蒸發(fā)在打循環(huán)過程中,將甲醛切除系統(tǒng),等系統(tǒng)恢復(fù)正常后再投入甲醛進(jìn)系統(tǒng),也可以破掉真空,防止二次蒸汽進(jìn)入V703導(dǎo)致甲醛濃度升高;(6)通過對(duì)工藝上的優(yōu)化操作,盡量控制甲醛對(duì)水解解吸的影響。提高水解塔塔底溫度TI8107,溫度高能使水解更徹底,同時(shí)也提高水解塔壓力PI8102,控制解吸塔溫度TI8109在130℃~140℃之間,盡量提高解吸塔壓力PIC8101。注意對(duì)TI8111溫度點(diǎn)的控制,水含量的控制也很重要,它反映了V801里面的濃度。由于解吸塔的蒸汽量加得過多會(huì)導(dǎo)致解吸塔液泛,電導(dǎo)也會(huì)隨之
上漲。
6 結(jié)語
由于尿素粉塵含量多,尿素添加甲醛,粉塵量有明顯的改善,但由于添加的甲醛進(jìn)入到水解解吸系統(tǒng),使其反應(yīng)受影響,導(dǎo)致水解凈水電導(dǎo)率上升,氨含量升高,希望通過對(duì)系統(tǒng)的調(diào)整處理好水解解吸系統(tǒng)中甲醛帶來的影響。
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(責(zé)任編輯:王 波)