李躍江 孫運(yùn)濤 羅成 劉洋
摘 要:通過對換熱器芯體中主管自動排列方式的比較,提出了設(shè)計(jì)自動排列裝置來實(shí)現(xiàn)主管分離排列。經(jīng)現(xiàn)場使用證明和測試,效果良好。
關(guān)鍵詞:換熱器;芯體主管;排列;裝置
引言
某公司生產(chǎn)換熱器芯體,芯體和主管形狀如圖1。芯體主管共有N層,每層有M根主管(M大于60根)?;咀鳂I(yè)方法如下,首先將工裝放置在作業(yè)臺上,將最下層的M根主管放置在工裝相應(yīng)位置上,確認(rèn)主管數(shù)量及位置無誤后,將工裝的隔板拉出,同上方法布第2層主管;依次類推,將N層主管全部布完。主管布完后,轉(zhuǎn)移到下一工序。前期生產(chǎn)量較小,采用簡單工裝,采用人工布管,滿足生產(chǎn)要求。由于主管數(shù)量太多,容易出現(xiàn)主管遺漏及不到位,需要對芯體修理,增加修理人工,影響生產(chǎn)效率。
1 生產(chǎn)目標(biāo)設(shè)定
考慮到將來生產(chǎn)量及生產(chǎn)成本,將每根主管排列時間設(shè)定小于0.82秒,不良率小于0.04%。
2 現(xiàn)狀調(diào)查
在生產(chǎn)過程中,由于采用人工作業(yè),人工易于疲勞,作業(yè)時間有較大變化;作業(yè)人員不同,主管遺漏不良率也不相同。在某日同一時間段內(nèi)由三個作業(yè)人員進(jìn)行測試,結(jié)果見表1。
通過表格看出,在作業(yè)初期主管時間較短。
3 方案設(shè)計(jì),論證過程
為滿足生產(chǎn)要求,降低生產(chǎn)過程不良,經(jīng)過分析討論,提出了三種方案。
方案1:增加作業(yè)人員班次對應(yīng)生產(chǎn),提高生產(chǎn)量。
本方案優(yōu)點(diǎn)是簡單快捷,能馬上實(shí)施,能滿足生產(chǎn)要求。但缺點(diǎn)也非常明顯,首先是增加用工成本;其次是人的影響大,主管排列有遺漏影響,不良無法從根本上消除。
方案2:再增加3臺工裝。
本方案的優(yōu)點(diǎn)是實(shí)施后能取得效果,缺點(diǎn)是生產(chǎn)線的布置受限制,占地面積大。另外,作業(yè)人員的因素?zé)o法消除。
方案3:采用主管自動排列裝置,滿足生產(chǎn)要求[1]。
本方案的優(yōu)點(diǎn)是人工少,不受場地限制,能滿足生產(chǎn)要求;布管速度均勻,布管位置相對固定,生產(chǎn)品質(zhì)提高。缺點(diǎn)是沒有可借鑒的成功經(jīng)驗(yàn),理論上可行,但效果有待驗(yàn)證。
通過對以上三個方案的有效性、可靠性及經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行了優(yōu)缺點(diǎn)綜合評價(jià),確定選取方案三作為最佳方案。
4 方案實(shí)施
4.1 位置確定
通過現(xiàn)場勘查,確定設(shè)備空間尺寸;裝置能力事前進(jìn)行計(jì)算,使整條生產(chǎn)過程順暢進(jìn)行,無中間工序滯留品;裝置的作業(yè)性充分檢討,即保證主管便于放于裝置的料架,又能保證排列后的主管順利轉(zhuǎn)到下一工序。同時,優(yōu)化現(xiàn)場布置,提高生產(chǎn)線能力。
4.2 裝置設(shè)計(jì)
根據(jù)現(xiàn)有及將來生產(chǎn)情況,確定出裝置作動時間的式樣,設(shè)計(jì)出自動排列裝置[2],如圖2所示。
主管料架設(shè)計(jì)時,對單臺芯體主管量的計(jì)算,單臺芯體布管過程中不停機(jī),保證主管數(shù)量在一定范圍內(nèi);防止料架內(nèi)的主管不足,料架內(nèi)設(shè)計(jì)感應(yīng)裝置;主管排列位置準(zhǔn)確性,利用伺服馬達(dá)進(jìn)行定位;為使主管均勻彈出,采用氣缸進(jìn)行分離;由于主管之間有一定加工油殘留,容易造成主管粘連,調(diào)整氣缸壓力易于調(diào)整;主管在落下過程中容易發(fā)生偏轉(zhuǎn),增加了導(dǎo)向結(jié)構(gòu),并對空間位置進(jìn)行優(yōu)化[3]。保證裝置運(yùn)行的穩(wěn)定性,對裝置內(nèi)運(yùn)動部件的相應(yīng)位置關(guān)系進(jìn)行調(diào)整。裝置投入到生產(chǎn)線使用前,相關(guān)人員進(jìn)行試運(yùn)行,對裝置圖紙及控制系統(tǒng)合理化,確保裝置運(yùn)行可靠平穩(wěn)。
5 實(shí)施效果驗(yàn)證
項(xiàng)目實(shí)施后,對主管自動排列裝置實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證。主管遺留不良現(xiàn)象消失,生產(chǎn)量大幅提高。生產(chǎn)班次變?yōu)橐粋€班次,作業(yè)人員大幅減少。裝置調(diào)整合格后,連續(xù)對5臺芯體進(jìn)行驗(yàn)證,結(jié)果見表2。后工序生產(chǎn)順暢,生產(chǎn)效益提高。
主管排列裝置投入使用后,主管排列時間(含人工上料)大幅降低,無不良出現(xiàn)。改造后對裝置效果持續(xù)進(jìn)行觀察記錄,裝置運(yùn)行情況良好[4]。裝置使用后,作業(yè)勞動強(qiáng)度減低;芯體不良率降為0,修理人工可兼顧其他生產(chǎn);
6 結(jié)束語
通過對主管自動排列裝置的設(shè)計(jì)制作和運(yùn)用驗(yàn)證,取得了良好效果,極大地降低生產(chǎn)過程中的不良。提升了產(chǎn)品質(zhì)量,裝置結(jié)構(gòu)合理可靠,具有推廣應(yīng)用價(jià)值[5]。
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作者簡介:李躍江,男,工學(xué)學(xué)士,就職于煙臺首鋼電裝有限公司,從事生產(chǎn)工藝及技術(shù)管理工作。