何霞 胡麗琴
一、 故障現(xiàn)象:
我公司某叉車樣車,車架前立板在車輛使用一段時(shí)間后發(fā)生形變,與司機(jī)室發(fā)生干涉,導(dǎo)致司機(jī)室損壞。
二、故障分析(有限元法)
1、 車架結(jié)構(gòu)及計(jì)算載荷
1.1車架結(jié)構(gòu)
車架結(jié)構(gòu)形式多樣,無(wú)論是框架式、脊梁式還是綜合式都是由縱橫梁連接而成,其中縱梁是主要承載元件??v梁有直有曲,斷面沿長(zhǎng)度有變有不變??v梁斷面形式有槽形、工字形、箱形和Z字形等。某叉車縱梁多用焊接結(jié)構(gòu)并加強(qiáng)成閉口斷面形式或型材。橫梁與縱梁連接成整體,從而保證車架有足夠的抗彎和抗扭剛度。
1.2 車架載荷
車架是整個(gè)叉車的基體,車架承受著來(lái)自路面及裝載的各種載荷的作用力,成為一個(gè)承受著復(fù)雜空間力系的框架結(jié)構(gòu),車架變形主要表現(xiàn)為彎、扭兩種狀態(tài)。若用經(jīng)典力學(xué)方法來(lái)計(jì)算車架強(qiáng)度和剛度或進(jìn)行動(dòng)力分析,則需要做很多的簡(jiǎn)化和假設(shè),計(jì)算精度很低。但車架承受的載荷總的來(lái)說(shuō)可以分為自身載荷和有效載荷兩類:自身載荷是指車架自重、駕駛室、各總成及設(shè)備重(工作裝置、配重、發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、離合器等);有效載荷是工作裝置的偏載,它們以集中或分布載荷的形式作用在車架上。叉車車架計(jì)算主要考慮彎曲強(qiáng)度計(jì)算,彎曲剛度和扭轉(zhuǎn)剛度計(jì)算。
2、 車架的有限元分析
首先選取車架受力最惡劣的工況,對(duì)于叉車車架而言,車架受到叉車工作裝置、液壓缸和工作載荷的作用力,且在計(jì)算過(guò)程中,車架及液壓缸等部件本身的質(zhì)量及重心會(huì)對(duì)整個(gè)計(jì)算產(chǎn)生較大的影響,因此,必須考慮整個(gè)上部結(jié)構(gòu)的質(zhì)量,通過(guò)以上工況及受力分析,用MSC-PATRAN及MSC-NASTRAN對(duì)車架進(jìn)行有限元分析。
2.1 有限元建模
為了更能真實(shí)地反映車架的受力情況,將工作裝置液壓缸及車架全部建模,并在臂架與車架連接的節(jié)點(diǎn)處、伸縮臂的鉸接處、油缸鉸接處均通過(guò)耦合模擬連接,為節(jié)省工作量,將叉車上所有的銷軸、貨叉及油缸都看作鉸接件,建模時(shí)用BEAM梁?jiǎn)卧M,其它板筋件用SHELL殼單元模擬,鑄件用SOLID實(shí)體單元模擬,不考慮各工藝孔,簡(jiǎn)化某些工序的工藝余量,并在輪胎安裝孔處建立剛性節(jié)點(diǎn),力求更真實(shí)地對(duì)約束情況進(jìn)行模擬。
2.2邊界條件及負(fù)載
2.2.1邊界條件及負(fù)載
結(jié)合實(shí)際工作工況,如下圖4所示,在輪胎安裝位置完全約束,在貨叉處施加工作載荷F=25000N的集中載荷,在上部結(jié)構(gòu)其它總成的重心處施加載荷F=65000N的集中載荷。
3.1.2 結(jié)果分析
由應(yīng)力云圖可看出,車架最大應(yīng)力為σMAX=522MPa
材料選用的是Q690D ,根據(jù)相關(guān)資料查出Q690D的屈服強(qiáng)度σs=690MPa 根據(jù)《液壓挖掘機(jī)》所列出液壓挖掘機(jī)結(jié)構(gòu)件安全系數(shù)推薦知車架、行走架安全系數(shù)n為1.5~2
車架安全系數(shù):<1.5
車架變形量: δMAX=23.2mm
由分析結(jié)果可看出車架應(yīng)力應(yīng)變過(guò)大,結(jié)構(gòu)有待改進(jìn)。
4 應(yīng)力、應(yīng)變?cè)茍D
按照相同的邊界條件及負(fù)載條件對(duì)修改結(jié)構(gòu)做有限元分析,應(yīng)力、應(yīng)變?cè)茍D如下圖1、圖2所示:
4.3 結(jié)果分析
車架安全系數(shù): >2
車架變形量: δMAX=5.32mm
由分析結(jié)果可看出該結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)安全可靠,能滿足使用要求。
5 結(jié)束語(yǔ)
本文通過(guò)對(duì)叉車車架的有限元分析,得出車架在工作過(guò)程中的應(yīng)力分布情況,對(duì)樣機(jī)試制階段發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)缺陷提出理論依據(jù),指導(dǎo)了車架設(shè)計(jì)的后續(xù)改進(jìn),提高了車架可靠性。改進(jìn)后的車架經(jīng)過(guò)5萬(wàn)公里行駛測(cè)試和1000小時(shí)作業(yè)測(cè)試,該部位未出現(xiàn)變形故障,驗(yàn)證了本次應(yīng)力分析的正確性。
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作者簡(jiǎn)介:
何霞,2003年畢業(yè)至今,一直從事機(jī)械結(jié)構(gòu)力學(xué)性能方面的分析工作,幾乎參與了近幾年公司所有結(jié)構(gòu)件的設(shè)計(jì)校核和設(shè)計(jì)改進(jìn)。