趙曉勇,呂學鑫,徐 科
(1.寧夏京能寧東發(fā)電有限責任公司;2.寧夏峰業(yè)環(huán)保科技有限公司,寧夏 靈武751400)
濕法煙氣脫硫雙塔雙循環(huán)系統(tǒng)運行優(yōu)化措施
趙曉勇1,呂學鑫2,徐 科2
(1.寧夏京能寧東發(fā)電有限責任公司;2.寧夏峰業(yè)環(huán)??萍加邢薰荆瑢幭?靈武751400)
針對寧夏京能寧東發(fā)電廠石灰石-石膏濕法脫硫系統(tǒng)增容改造項目,應用雙塔雙循環(huán)工藝進行了分析和總結,提出了改進濕法脫硫系統(tǒng)雙塔雙循環(huán)工藝運行經(jīng)濟性的措施,在提高脫硫系統(tǒng)設備安全、穩(wěn)定運行的基礎上,保證脫硫運行避免對主機的影響,為脫硫系統(tǒng)的節(jié)能、經(jīng)濟運行提供參考依據(jù)。
燃煤電廠;脫硫雙塔雙循環(huán);濕法脫硫;運行優(yōu)化
石灰石-石膏濕法脫硫技術是當前應用最廣泛的脫硫技術。京能寧東發(fā)電廠1號機組660MW燃煤機組脫硫增容改造圓滿成功,采用石灰石-石膏濕法脫硫技術,脫硫裝置采用一爐雙塔雙循環(huán)配置,大大降低污染物SO2的排放量。脫硫系統(tǒng)中的漿液循環(huán)泵、氧化風機占據(jù)了脫硫耗電的絕大部分,為了確保脫硫系統(tǒng)高效穩(wěn)定運行,同時有效降低耗電量,實現(xiàn)節(jié)能與減排雙贏,通過優(yōu)化脫硫運行方式,有效的降低脫硫系統(tǒng)耗電量。
脫硫系統(tǒng)是全廠耗水量最大的用戶,系統(tǒng)水消耗主要是吸收塔煙氣蒸發(fā)水、石膏攜帶水、廢水排放水。
1.1 煙氣蒸發(fā)水
煙氣蒸發(fā)水是煙氣在漿液洗滌過程中,通過煙氣換熱由于水的蒸發(fā)和煙氣攜帶的水分。脫硫裝置不設GGH,改造之前BMCR工況時原煙氣溫度135℃,凈煙氣溫度48℃,改造之后電除塵前增加低溫省煤器,脫硫設置雙塔雙循環(huán),改造之后BMCR工況時原煙氣溫度降至110℃,凈煙氣溫度降至46℃。為了減少煙氣攜帶水,一級吸收塔設置兩級除霧器、二級吸收塔原有兩級除霧器,可以除去霧滴中50%的液體。
1.2 石膏含水率
石膏含水率是由于石膏脫水過程中石膏結晶不規(guī)則及石膏雜質的影響,導致石膏含水率的產(chǎn)生。石膏含水率的要求低于10%,但由于石膏品質的影響導致石膏含水率有所增加。脫硫增容改造吸收塔、氧化風量增加,新增兩條脫水皮帶機,石膏純度提高,石膏含水率由原有的18%,降低為15%。
針對石膏品質情況,主要從以下幾點控制:
(1)提高鍋爐除塵器運行狀況,煙氣粉塵濃度降低,從而降低大量惰性物質及雜質進入吸收塔,致使吸收塔漿液重金屬含量降低。
(2)保證吸收塔補水水源品質及吸收塔廢水的排放量,降低吸收塔氯離子的含量,從而提高石膏的品質。
(3)通過對石膏含濕量的化驗,通過對吸收塔運行參數(shù)進行控制,調整石膏品質:
1)一級吸收塔PH值的調整:由原來的(5.5-5.8)調整到(4.6-5.0),二級塔PH值由原來的(5.0-5.2)調整到(5.2-5.5)。
2)一級吸收塔液位的調整:由原來的(12.5-13m)調整(13-13.5m),二級塔液位由原來的(6.5-6.8m)調整(6.8-7.0m)。
3)吸收塔密度由原來的1150 kg/m3,調整到1130 kg/m3。
通過以上調整保證SO2的吸收,鈣離子的溶解和亞硫酸鹽的氧化,減少生成層狀、針狀晶體,進一步向片狀、簇狀或花瓣形發(fā)展,從而使石膏的結晶趨于規(guī)則,生成短柱狀的石膏晶體,易于石膏脫水。
脫硫系統(tǒng)運行一方面要達到環(huán)保排放要求,一方面要降低脫硫運行成本,這兩個方面互為矛盾,因而若要降低脫硫系統(tǒng)耗電,優(yōu)化脫硫運行方式是唯一的途徑。
2.1 脫硫漿液循環(huán)泵運行優(yōu)化
脫硫系統(tǒng)增容改造后新增三臺漿液循環(huán)泵、兩臺氧化風機等。1號脫硫系統(tǒng)雙塔雙循環(huán)一級塔三臺漿液循環(huán)泵、兩臺氧化風機,二級塔四臺漿液循環(huán)泵、三臺氧化風機。機組低負荷、低硫份時,液氣比、脫硫效率有調節(jié)的空間。
脫硫增容設計煤種2.0%(FGD入口SO2濃度5300 mg/m3),出口SO2濃度執(zhí)行50 mg/m3排放限值,脫硫增容改造后單臺機組新增電量4227kW/h,1號脫硫系統(tǒng)總耗電量為8842kW/h,一級塔漿液循環(huán)泵兩運一備,二級塔漿液循環(huán)泵三運一備。
漿液循環(huán)泵的運行方式根據(jù)煙氣SO2質量流量為判斷依據(jù):SO2質量流量(kg/h)=SO2濃度(mg/Nm3)×煙氣流量(Nm3/h)負荷工況時漿液循環(huán)泵的運行方式及采取的措施:
如果實際運行中SO2濃度不高與設計煤5300mg/Nm3(干基,6%O2)時:
表1
如果實際運行中SO2濃度低于4000mg/Nm3(干基,6%O2)時:
表2
#1、#2機組脫硫指標情況對比(同負荷660MW,#1機組入爐煤含硫量1.5%,#2機組入爐煤含硫量1.2%)
表3
2.2 脫硫氧化風機運行優(yōu)化
脫硫系統(tǒng)增容改造后新增兩臺氧化風機。1號脫硫系統(tǒng)雙塔雙循環(huán)一級塔兩臺氧化風機,二級塔三臺氧化風機。一級塔氧化風機(離心風機)一運一備;二級塔氧化風機(羅茨風機)一運兩備。一級塔新增氧化風機為高速離心風機,通過調節(jié)氧化風機進口導葉開度來調節(jié)氧化風機出口流量。
按照O/S為2.0-2.5來計算理論需要的空氣量來調節(jié)離心風機出口流量:
表4
脫硫增容改造脫硫出口排放標準達到排放要求,通過節(jié)能優(yōu)化,采取對一、二級吸收塔漿液循環(huán)泵進行搭配,提高運行的穩(wěn)定性,這些措施對保證脫硫效率、脫硫投運率以及主機和脫硫系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行提出指導意義。
[1]余鵬等.石灰石石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng)的經(jīng)濟運行[J].熱力發(fā)電,2007(07).
[2]何育東.火電機組煙氣脫硫裝置運行優(yōu)化[J].熱力發(fā)電,2010(04).
10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.19.021
趙曉勇(1982-),男,助理工程師,多年從事火電廠環(huán)保設施運行管理工作,參與地區(qū)多個脫硫、脫硝項目的標書審查、評標。