溫青云 孫超
【摘 要】海水循環(huán)泵(以下簡稱“循泵”)調(diào)試期間,出現(xiàn)若干缺陷,主要表現(xiàn)為電機振動超標、電機下軸承箱漏油嚴重、停機密封氣囊破損以及油泵出力不足等。通過分析和處理,缺陷已經(jīng)全部得到解決。本文主要結合缺陷處理的經(jīng)驗反饋,對循泵結構設計進行全面研究與探討,為循泵今后的運行與維護提供技術支持。
【關鍵詞】循泵;振動超標;漏油;氣囊破損;出力不足;結構設計
0 概述
循泵是循環(huán)水系統(tǒng)的主要能動設備,其功能是將冷卻介質(zhì)海水增壓后輸送到凝汽器中及海水升壓系統(tǒng)熱交換器中。循環(huán)水系統(tǒng)是核電站的最終冷源。
循泵的型號為CVP20-20.8,由混凝土蝸殼泵、6千伏大型三相鼠籠式異步電機、行星式減速齒輪箱、潤滑系統(tǒng)、輔助設備管道及閥門儀表組成。泵組的葉輪、主軸、導向滑動軸承、泵蓋、齒輪箱等部件設計為可以直接從泵組上方移出的結構[1]。
電機包括定子、轉(zhuǎn)子、上軸承、下軸承、空-水冷卻器(左右各一)、總進水管路和出水管路、接線盒(主接線盒、中性點CT接線盒)等主要部件[2]。
齒輪箱采用NGW 結構,功率三分流人字齒行星一級傳動,主要由輸入花鍵套、行星包、組合軸承、底座、輸出法蘭、電動輔助油泵、機帶油泵等零部件組成。動力由立式電機通過輸入花鍵套,經(jīng)過行星級減速后將動力傳到輸出法蘭上,驅(qū)動循環(huán)冷卻水泵工作,實現(xiàn)其抽水功能。該齒輪箱傳動系統(tǒng)總體結構緊湊、簡單,是滿足核電高可靠性要求理想的傳動結構形式[3]。
1 調(diào)試期間若干缺陷及處理方案
1.1 電機振動超標
電機首次空載試車,驅(qū)動端軸承出線盒方向振動值達0.055mm,超出設計要求值0.045mm。對電機軸瓦氣隙和油隙進行檢查,均在合格范圍內(nèi),同時軸瓦溫度符合設計要求,排除軸瓦間隙不合格導致電機振動超標因素。
通過頻譜分析儀的固有頻率檢測,電機出線盒方向固有頻率為20Hz,電機冷卻器方向固有頻率為24Hz。相較電機轉(zhuǎn)子的1倍頻旋轉(zhuǎn)頻率16.7Hz,電機出線盒方向固有頻率沒有超過電機轉(zhuǎn)子的1倍頻旋轉(zhuǎn)頻率25%,完全可以依據(jù)國標GB/T6075.3-2001判斷電機出線盒方向為柔性支撐,電機冷卻器方向為剛性支撐,所以表現(xiàn)出在相同的激振力的作用下電機出線盒方向、冷卻器方向的振動數(shù)據(jù)有較大的差別(出線盒方向/冷卻器方向:0.055mm/0.028mm)。通過頻譜分析儀顯示電機轉(zhuǎn)子的殘余不平衡力較小,不能排除現(xiàn)場支撐系統(tǒng)等外部因素對電機的影響。由于電機水泥基礎強度和固有頻率測量較困難,無法得到精準的數(shù)據(jù)。因此,可以通過在線動平衡調(diào)整,進一步減少電機轉(zhuǎn)子殘余不平衡力,從而降低激振力。
在線動平衡調(diào)整,需要吊開電機一側(cè)的水冷卻器,對冷卻水管的進、出口用盲板進行封堵,保證電機的上機架和另一側(cè)的水冷卻器可以正常工作。在電機停止狀態(tài),在電機轉(zhuǎn)子部分粘貼反光貼片。啟動電機后對電機在空載狀態(tài)進行頻譜參數(shù)采集,并記錄所測振動數(shù)據(jù)。運行30min后,讓電機停止運行,根據(jù)振動數(shù)據(jù)在電機轉(zhuǎn)子預加300~500g平衡塊。重新啟動電機,對預加上平衡塊的電機進行頻譜參數(shù)采集。通過原始的頻譜參數(shù)與預加過平衡塊的參數(shù)進行計算,算出待加平衡塊的重量和角度。根據(jù)算出平衡塊的重量和角度,重新調(diào)整電機轉(zhuǎn)子所加平衡塊。重新啟動電機,對在電機轉(zhuǎn)子增加經(jīng)計算后添加的平衡塊機組進行頻譜參數(shù)采集和振動檢測,振動數(shù)據(jù)合格,即完成動平衡調(diào)整。若振動數(shù)據(jù)不合格,再次對比兩者參數(shù),調(diào)整平衡塊重量和角度,直到振動數(shù)據(jù)合格為止。
通過3次在線動平衡調(diào)整,電機出線盒方向振動值降至0.041mm,在合格范圍內(nèi)。
1.2 電機下軸承箱漏油
海水循環(huán)泵電機1CRF002MO自首次帶載運行以來,一直存在下軸承箱漏油的缺陷,平均一周漏油量約10L,軸承室共含油量約140L。對漏油點進行檢查,發(fā)現(xiàn)油沿著電機輸出軸滲出。通過內(nèi)窺鏡檢查下軸承箱擋油筒密封環(huán),發(fā)現(xiàn)其存在較大縫隙。循泵電機下軸承箱內(nèi)部為正壓,擋油筒密封環(huán)損壞的情況下,內(nèi)部的油汽會從滑轉(zhuǎn)子與擋油筒間隙溢出,并沿著擋油筒和泵軸的間隙流出。
將電機整體吊出解體,發(fā)現(xiàn)擋油筒密封環(huán)確實已經(jīng)損壞,更換新密封環(huán)后,將電機回裝,重新試車,未再發(fā)現(xiàn)漏油情況。
1.3 停機密封氣囊破損
停機密封氣囊是停泵時,在維護工作期間,用于密封循環(huán)水泵。它由三個密封環(huán)和兩個氣囊密封(橡膠材料)組成。在調(diào)試期間,經(jīng)常發(fā)生氣囊破損,導致停機密封不可用。由于循泵是盤根密封,在停機密封不可用的情況下,海水會一直外溢,嚴重威脅設備和機組的安全。
經(jīng)過分析研究,氣囊承壓試驗最大壓力為7公斤,但是現(xiàn)場的供氣系統(tǒng)壓力達到10公斤,解體時,氣囊表面存在多處破口。同時,該氣囊通過膠水對粘成環(huán)抱住泵軸,壓力過大時,粘接處容易脫落。
針對以上情況,現(xiàn)場實施技改,在供氣系統(tǒng)上游增加減壓閥,同時更換氣囊型號,采用承插形式,無需膠水,氣囊供氣后,承插部分由于膨脹自動抱死?,F(xiàn)場改進后,氣囊再無發(fā)生破損,使用情況良好。
1.4 油泵出力不足
當循泵齒輪箱機械供油泵出力不足,供油壓力低于0.13MPa,會觸發(fā)保護信號,當壓力繼續(xù)下降,會引起循泵跳機。循泵調(diào)試期間就發(fā)生過,油泵出力不足,導致循泵跳機的情況。
通過調(diào)查分析,當時啟動條件均正常,唯獨油水冷卻器缺少冷源,導致油溫較高,已達到60℃,平時正常運行的油溫不超過45℃。油泵為齒輪泵,它的壓力最終是要用揚程來體現(xiàn),理論上只要齒輪油泵的零件強度和驅(qū)動設備能量足夠,輸液就可達到任意高度。但是,由于齒輪和泵體之間具有一定的間隙(泵體內(nèi)側(cè)面間隙為0.04-0.1mm,徑向間隙為0.1-0.15mm)所以揚程提高到一定程度時,就會產(chǎn)生液體倒流現(xiàn)場,揚程就降低了,也就是壓力降了。同樣,當油溫升高,運行粘度降低,流動性增大,液體倒流量增大,壓力無法建立。
基于齒輪油泵的特點,現(xiàn)場通過恢復冷源,將油溫降至室溫34℃后,從新啟動,油泵壓力正常建立。
2 總結
循泵作為核電廠的最終冷源的能動設備,且沒有備用泵,因此它對核電站的安全穩(wěn)定運行起到至關重要的作用。目前國內(nèi)大多數(shù)核電站的循泵均是采用這種混凝土蝸殼混流泵,因此調(diào)試期間暴露出的缺陷,存在一定的共性。
本主就是要結合調(diào)試期間的這些缺陷處理情況,為同類型循泵缺陷處理提供相關經(jīng)驗反饋,同時也為設備日后安全可靠運行提供技術保障。
【參考文獻】
[1]上海阿波羅機械股份有限公司.海水循環(huán)泵水泵主要部件安裝手冊[S].2012-10-08,A版.
[2]上海阿波羅機械股份有限公司.配套電機安裝運行維護手冊[S].2012-01-05,A版.
[3]上海阿波羅機械股份有限公司.配套齒輪箱運行維護手冊[S].2013-02-28,A版.
[4]陳宇東.結構振動分析[M].吉林大學出版社,2008.
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