刁 敏馬國斌兀鵬越
(1. 皖能馬鞍山電廠,安徽 馬鞍山 243021;2. 華能陜西發(fā)電有限公司,西安 710032;3. 西安熱工研究院有限公司,西安 710032)
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一起凝結(jié)水泵變頻器跳閘事故分析
刁敏1馬國斌2兀鵬越3
(1. 皖能馬鞍山電廠,安徽 馬鞍山243021;2. 華能陜西發(fā)電有限公司,西安710032;3. 西安熱工研究院有限公司,西安710032)
論述了一起某機組凝結(jié)水泵變頻器出口斷路器運行中擊穿事故的發(fā)生及分析處理過程,通過分析故障波形,指出6kV真空斷路器真空滅弧室故障是變頻器跳閘的根本原因,呼吁重視真空斷路器預(yù)防性試驗故障,及時發(fā)現(xiàn)運行真空斷路器故障。
真空斷路器;滅弧室;變頻器;擊穿
發(fā)電廠高壓廠用系統(tǒng)普遍采用真空斷路器,具有絕緣強度高、滅弧能力強、可靠性高、維護簡單、適合頻繁操作等優(yōu)點。真空滅弧室是真空斷路器的核心部件,具有極高的可靠性,正常情況下,整個壽命周期內(nèi)無需任何維護。盡管如此,但是由于真空斷路器數(shù)量巨大,在運行中發(fā)生故障的案例還是時有報道。
本文介紹了一起真空滅弧室運行中故障的分析處理過程。
某 660MW 超臨界燃煤機組配備兩臺容量為2240kW的凝結(jié)水泵,電源分別取自6kV母線2A、2B段,每臺凝泵均可100%滿足機組運行要求。為了適應(yīng)不同負(fù)荷下不同凝結(jié)水的流量需求,凝泵設(shè)置了高壓變頻器,按照“一拖二”系統(tǒng)設(shè)計。系統(tǒng)如圖1所示。
圖1 凝結(jié)水系統(tǒng)電氣接線圖
兩臺凝結(jié)水泵均可運行于工頻或者變頻狀態(tài),可以在工頻和變頻之間切換運行,但任意時刻最多只有一臺泵運行于變頻工況。
事故前的運行方式為:1DL、5DL合位,B泵變頻運行;2DL熱備用,A泵工頻備用,3DL、4DL冷備用。
因 2B凝結(jié)水泵電機上軸承溫度偏高,需停泵檢查。為了維持機組運行,B泵停運期間,需起動A泵運行。起動A泵前,運行人員將3DL、4DL送至運行位熱備用,變頻器頻率由30Hz調(diào)整到40Hz。
準(zhǔn)備工作就緒后,運行人員在集控室遠(yuǎn)方起動發(fā)出合2DL斷路器指令,起動凝泵工頻運行。在A泵起動瞬間,B凝泵隨即跳閘,DCS畫面凝泵變頻器控制面板上發(fā)“凝泵變頻控制柜故障報警”。就地檢查變頻器控制板顯示“接地故障”。
事故發(fā)生后,熱控及電氣二次專業(yè)人員檢查DCS變頻操作程序及邏輯正確,檢查各斷路器位置至DCS接線正確,排除邏輯或者線路錯誤的可能。
變頻器顯示接地故障,電氣一次專業(yè)人員用2500V搖表檢查B凝泵電動機及電纜,變頻器功率單元電纜的絕緣均合格,未查出接地點。
由于事故時雖然變頻器報接地故障,但其電源側(cè)的斷路器1DL卻無保護動作。電氣二次專業(yè)人員對1DL斷路器的保護裝置進行校驗,裝置功能正常。
電氣專業(yè)二次技術(shù)人員在發(fā)變組故障錄波器中檢查A凝泵工頻合閘時的錄波文件,故障錄波器在2A凝泵合閘時同時動作,起動值為A分支突變量。一般來說,大容量電動機起動電流可能會導(dǎo)致故障錄波器起動,因此,錄波起動貌似正常。
但是,電氣專業(yè)人員還發(fā)現(xiàn)有零序電流產(chǎn)生,只是未達到保護動作值。如圖2所示。由圖2可見,零序電流持續(xù)時間超過一個周波以上,然后迅速變小。
圖2 A凝泵起動波形
圖2現(xiàn)象分析,可能存在接地故障。由于1DL斷路器零序保護未動作,檢查相關(guān)設(shè)備絕緣也正常,只有變頻器報出接地告警,遂在變頻器廠家的指導(dǎo)下,進入變頻器主控板,調(diào)閱變頻器故障錄波文件。
變頻器零序電壓波形如圖3(a)所示,零序電壓幅值接近200%。
圖3(b)為變頻器記錄的電源側(cè)A、C相電壓,圖3(c)為變頻器記錄的輸出側(cè)A、C相電壓。由兩圖比較可見,電源側(cè)電壓正常,而輸出側(cè)電壓有一定畸變。
由以上幾幅波形可以看出,事故過程確實有零序電壓電流存在,變頻器輸出側(cè)電壓有異常,因此,檢查的方向為變頻器的輸出側(cè)。
圖3 變頻器內(nèi)部故障波形
電氣一次技術(shù)人員對A、B凝泵變頻出口斷路器進行絕緣耐壓試驗。當(dāng) A凝泵變頻出口斷路器4DL的A相斷口加壓至10kV(標(biāo)準(zhǔn)耐壓為42kV)即被擊穿。由此確認(rèn)故障點為A凝泵變頻器出口斷路器A相真空滅弧室。
本起事故原因是斷路器4DL真空滅弧室運行中故障。在運行人員操作前,該斷路器已經(jīng)出現(xiàn)故障,斷口耐壓水平嚴(yán)重下降,但由于沒有進行預(yù)防性試驗,該故障設(shè)備未被及時發(fā)現(xiàn)。
運行人員將故障斷路器推入工作位置時,該斷路器的斷口承受的電壓為6kV單相對地電壓,小于故障滅弧室所能承受的10kV,所以未出現(xiàn)異常。
當(dāng)運行人員合2DL斷路器起動A凝泵時,在斷路器4DL斷口之間承受的是40Hz變頻電源和50Hz工頻電源的差頻電壓,其頻率為10Hz,而幅值為額定電壓的2倍,即12kV,已經(jīng)超過故障滅弧室所能承受的10kV的水平,由此導(dǎo)致A相斷口擊穿,電弧對地放電,引起變頻器故障跳閘。
1)設(shè)備非健康運行是本次故障發(fā)生的主要原因
本次事故的直接原因是真空斷路器耐壓水平降低,可能是由于真空泡的真空度降低造成的[4]。真空滅弧室采用陶瓷作為密封和支撐,其真空度為10?3~10?6Pa,從而保證觸頭開斷時的滅弧性能及絕緣水平。如果真空度下降到一定程度,其絕緣水平就會降低,也影響斷路器的開斷水平。這種故障如果未及時發(fā)現(xiàn),如果在事故時斷路器分?jǐn)喽搪冯娏鳎瑯O有可能引起斷路器爆炸的嚴(yán)重事故。
為了預(yù)防此類事故,必須按期進行檢查和測試真空室的真空度,進行耐壓試驗,試驗標(biāo)準(zhǔn)為相間及對地42kV,斷口 48kV。由于種種原因,該廠電氣設(shè)備絕緣預(yù)防性試驗完成率不高,#2機預(yù)試率只有50%,部分隱蔽缺陷不能及時發(fā)現(xiàn),造成設(shè)備非健康運行,安全隱患巨大。
2)運行方式需調(diào)整
凝泵工頻起動時,將變頻出口斷路器搖至試驗位,能夠防止斷路器長期承受雙倍額定電壓,從運行方式上減小事故發(fā)生的可能性。這種方式還能防止運行中變頻出口斷路器誤合造成非同期合閘。
從本文論述真空斷路器故障的處理過程可以看出,在電力生產(chǎn)中必須充分重視電氣設(shè)備的預(yù)防性試驗,即使對于真空斷路器這種可靠性較高的設(shè)備,也不能掉以輕心,要嚴(yán)格按照規(guī)定周期進行試驗,才能保證設(shè)備安全運行。
[1] 孫茁. VD4型真空斷路器滅弧室漏氣故障處理[J].電力設(shè)備,2004,5(9)︰69-71.
[2] 黃旭鵬,刁敏,兀鵬越,等. 6kV真空斷路器運行中漏氣事故分析[J]. 電工技術(shù),2013(3)︰30-31,33.
[3] 朱利鋒. 10kV真空斷路器的泄漏故障[J]. 農(nóng)村電氣化,2010(6)︰29.
[4] 李慶義. 提高真空斷路器運行可靠性的方法[J]. 電氣技術(shù),2007(8)︰91-93.
刁敏(1971-),工程師,主任,從事發(fā)電廠電氣設(shè)備調(diào)試及其技術(shù)管理工作。