郭 雄
(金誠信礦業(yè)管理股份有限公司, 北京 100089)
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石碌鐵礦炮孔破壞原因及應(yīng)對(duì)措施
郭雄
(金誠信礦業(yè)管理股份有限公司,北京100089)
石碌鐵礦掛幫礦采用中深孔爆破,施工困難,炮孔合格率低,通過對(duì)地質(zhì)條件、爆破震動(dòng)等的分析,將炮孔破壞原因分為炮孔堵塞、炮孔錯(cuò)動(dòng)、孔口閉塞、炮孔變形4種類型,其所占比例分別為75%、12%、8%和5%。針對(duì)上述原因,提出了加強(qiáng)巷道支護(hù)、地壓管理、縮短炮孔放置時(shí)間、進(jìn)行微差爆破和改善爆破參數(shù)等措施,很大程度上改善了石碌鐵礦炮孔破壞嚴(yán)重的局面,對(duì)國內(nèi)類似礦山有重要的借鑒意義。
無底柱分段崩落法;炮孔破壞;微差爆破
海南礦業(yè)石碌鐵礦是我國鐵礦石的重要基地之一,曾以礦石品位高聞名國內(nèi),目前其正處于露天轉(zhuǎn)地下的過渡階段。其北一采區(qū)為一座露天生產(chǎn)采場,目前正處于露天開采末期,為了實(shí)現(xiàn)礦山的可持續(xù)發(fā)展,合理開發(fā)利用礦產(chǎn)資源,海南礦業(yè)股份公司已著手對(duì)露天掛幫礦及深部礦體進(jìn)行資源回收。露天開采期間的生產(chǎn)能力為400萬t/a,轉(zhuǎn)入地下開采后,前期掛幫礦量的生產(chǎn)能力為140萬t/a,到0 m中段以下,地下生產(chǎn)能力達(dá)到260萬t/a。
目前掛幫礦正處于試生產(chǎn)的探索階段,自2014年5月正式開始北一東掛幫礦開采,采用無底柱分段崩落法,結(jié)構(gòu)參數(shù)為15 m×18 m(分段高度×進(jìn)路間距),共劃分為60,45,30,15,0 m五個(gè)分段。目前,60,45 m兩個(gè)分段已回采結(jié)束,30,15 m兩分段正在回采。
通過對(duì)石碌鐵礦掛幫礦一年多回采的調(diào)查分析,爆破問題較多,懸頂、隔墻、過擠壓現(xiàn)象嚴(yán)重。由于本身地質(zhì)條件及露天爆破影響,掛幫礦礦體破碎,節(jié)理裂隙發(fā)育,導(dǎo)致中深孔施工困難,卡鉆現(xiàn)象嚴(yán)重,且成孔質(zhì)量較差,經(jīng)常發(fā)生堵孔、錯(cuò)孔情況。通過對(duì)30 m分層480個(gè)中深孔的檢查,發(fā)現(xiàn)不合格炮孔占到總數(shù)的21.5%。其中距眉線口最近一排的中深孔破壞率高達(dá)32.5%,其他排位中深孔破壞率為18.8%。由于中深孔破壞率高,導(dǎo)致裝藥困難,裝藥量達(dá)不到設(shè)計(jì)數(shù)量,易發(fā)生懸頂、隔墻現(xiàn)象,大塊率也隨之提高,使企業(yè)面臨嚴(yán)峻的安全形勢以及巨大的經(jīng)濟(jì)損失。有時(shí)為保證爆破質(zhì)量,不得不兩排同時(shí)起爆,造成礦石損失率增大;或者被動(dòng)提高被破壞中深孔的裝藥量,但往往又會(huì)造成爆破后眉線的破壞,影響后續(xù)中深孔質(zhì)量和正常爆破,形成惡性循環(huán)。
根據(jù)對(duì)現(xiàn)場炮孔的檢查發(fā)現(xiàn),炮孔破壞主要有炮孔堵塞、炮孔錯(cuò)動(dòng)、孔口閉塞、炮孔變形4種類型,其所占比例分別為75%、12%、8%和5%。
1.1炮孔破壞形式
(1) 炮孔堵塞:炮孔孔壁在圍巖壓力及爆破沖擊的作用下破壞、變形或崩塌而造成炮孔局部或整體被碎石、碎渣堵塞。
(2) 炮孔錯(cuò)動(dòng):炮孔在爆破震動(dòng)及地壓的作用下部分礦巖產(chǎn)生剪切變形和位移,使炮孔在軸線方向上沿?cái)鄬用?、?jié)理裂隙面或礦巖交界面產(chǎn)生移動(dòng)錯(cuò)位。
(3) 炮孔變形:由于地壓和水的作用,造成炮孔形狀改變。
(4) 孔口閉塞:由于爆破振動(dòng),特別是前排爆破造成的孔口被崩碎巖石閉塞或破壞。
(5) 孔口破壞:前排炮孔爆破時(shí),由于孔口裝藥過度集中,造成眉線垮落,帶落及掩埋部分后排炮孔[4]。
1.2炮孔破壞原因
(1) 圍巖穩(wěn)定性差,節(jié)理裂隙發(fā)育。受海南氣候和長期露天大爆破影響,石碌鐵礦掛幫礦礦巖穩(wěn)定性較差,破碎帶分布廣泛。在爆破前,通過對(duì)石碌鐵礦掛幫礦各分層中深孔的質(zhì)檢數(shù)據(jù)和地質(zhì)信息分析發(fā)現(xiàn),在礦巖穩(wěn)固區(qū)域,炮孔合格率為96.8%,而在礦巖破碎區(qū)域,炮孔合格率僅為88.5%。
(2) 爆破沖擊影響。通過對(duì)炮孔破壞分析可知,炮孔堵塞是炮孔破壞的最主要形式。而通過技術(shù)人員現(xiàn)場的長期跟蹤發(fā)現(xiàn),爆破后特別是距眉線口最近一排炮孔破壞率明顯提高,詳細(xì)數(shù)據(jù)見表1。頻繁的中深孔爆破產(chǎn)生的應(yīng)力波及爆破地震波對(duì)炮孔持續(xù)破壞。爆破越頻繁,炮孔越易發(fā)生持續(xù)作用破壞。
表1 爆破前后距眉線首排炮孔質(zhì)量統(tǒng)計(jì)
(3) 開采地壓和炮孔放置時(shí)間對(duì)炮孔質(zhì)量造成的影響。石碌鐵礦掛幫礦回采時(shí)間不長,地壓管理相對(duì)滯后和薄弱。由于地質(zhì)條件、剔除廢石柱及懸頂現(xiàn)象等導(dǎo)致回采順序的改變,造成采空區(qū)不連續(xù)、壓力集中現(xiàn)象,同時(shí)未及時(shí)采取相應(yīng)措施處理應(yīng)力集中造成的破壞。由于分段和礦塊回采未按照設(shè)計(jì)的合理順序開采,很多相鄰進(jìn)路無法協(xié)同退采,卸壓不充分使得掛幫礦地壓過大。超負(fù)荷地壓持續(xù)作用下,引起巷道壁和炮孔壁的塑性變形,造成炮孔的變形損壞,而且炮孔放置時(shí)間越長,受到的破壞頻次越多越容易破壞。
結(jié)合石碌鐵礦掛幫礦開采中造成炮孔破壞的類型和形成原因,分別從事前預(yù)防和事后補(bǔ)救2個(gè)角度進(jìn)行試驗(yàn)和分析,提出解決炮孔破壞問題的有效方法。
(1) 補(bǔ)孔。在每排爆破前,組織人員對(duì)本排炮孔進(jìn)行探測,檢驗(yàn)其有無破壞炮孔。先使用細(xì)橡膠管進(jìn)行孔深探測和炮孔疏通,對(duì)炮孔破壞嚴(yán)重的,則使用裝藥管(粗橡膠管)配合高壓風(fēng)進(jìn)行炮孔吹洗。若炮孔仍有問題,由技術(shù)人員上圖觀察、討論后決定本排炮孔能否爆破,若本排炮孔不能爆破,則選擇合適位置進(jìn)行補(bǔ)孔作業(yè)。
(2) 加強(qiáng)巷道支護(hù)。無底柱分段崩落法是在回采巷道內(nèi)進(jìn)行鑿巖、崩礦及出礦的一種高效采礦方法[5]?;夭上锏赖馁|(zhì)量直接影響了礦石的回采。巷道掘進(jìn)施工嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)和規(guī)范進(jìn)行,推行光面爆破,減少對(duì)巷道幫壁的破壞,保證巷道穩(wěn)定性,減少因超、欠挖造成的應(yīng)力集中,可以降低炮孔破壞的幾率。
(3) 加強(qiáng)地壓管理。在收集和分析礦區(qū)的地壓顯現(xiàn)情況的基礎(chǔ)上,對(duì)其時(shí)空演化規(guī)律進(jìn)行研究,有針對(duì)性的加強(qiáng)礦山的地壓管理;發(fā)現(xiàn)并及時(shí)處理懸頂、剔除的廢石柱等造成的空區(qū)不連續(xù)和回采中斷,合理安排回采順序,降低地壓異常波動(dòng)頻次,達(dá)到合理控制地壓開采的目的。
(4) 縮短炮孔放置時(shí)間。炮孔放置時(shí)間過長,受應(yīng)力擾動(dòng)的次數(shù)越多,炮孔破壞的可能性和程度就越大,因此應(yīng)盡可能縮短炮孔存在時(shí)間。通過對(duì)采場回采順序的把握和回采計(jì)劃的研究,盡量減少炮孔鑿巖和炮孔裝藥爆破之間的時(shí)間間隔。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,炮孔存在時(shí)間在3個(gè)月以內(nèi)時(shí),炮孔質(zhì)量明顯提高。
(5) 推廣微差爆破。采場爆破是石碌鐵礦掛幫礦炮孔破壞的重要原因,針對(duì)這種情況,進(jìn)行同排微差爆破試驗(yàn),可以有效降低同段最大起爆藥量,從而降低爆破震動(dòng)。
(6) 優(yōu)化爆破參數(shù)。為降低爆破后對(duì)后續(xù)炮孔的影響,保證爆破質(zhì)量,石碌鐵礦對(duì)爆破參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化。具體措施有:臨近切割槽的前兩排炮孔各自增加加強(qiáng)排,崩礦步距增大至3 m,正常炮孔崩礦步距調(diào)整為2.2 m;同時(shí)嚴(yán)格控制每孔裝藥量,嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)進(jìn)行炮孔填塞;采用孔底起爆等。
在石碌鐵礦掛幫礦進(jìn)行了同排微差爆破試驗(yàn),通過區(qū)分毫秒導(dǎo)爆管雷管的段位實(shí)現(xiàn)同排由中間孔向兩側(cè)孔依次起爆,將原來的同排同時(shí)起爆方式改為同排各孔間采用不同段別的微差爆破,即孔間微差爆破,如圖1所示。
在試驗(yàn)與應(yīng)用中所取微差間隔時(shí)間為25 ms。通過微差爆破,彌補(bǔ)了同排同段爆破的不足,充分利用爆破能量,取得了較好的爆破效果。由表2可知,眉線破壞率明顯降低,實(shí)驗(yàn)過程未出現(xiàn)懸頂現(xiàn)象,炮孔完好率提升至33.2%,采用孔間微差爆破裝藥量大幅度減少,爆破造成的沖擊波及地震波也相應(yīng)降低,使爆破能量充分利用, 減輕了爆破對(duì)炮孔的破壞。
圖1 同排微差爆破各炮孔分段
爆破方式孔號(hào)雷管段位孔口填塞眉線情況懸頂/次炮孔完好率/%爆破前爆破后同排同段爆破4,513巷道頂部217.524.73,613破壞1m2,713以上1,812同排微差爆破4,514基本未018.333.23,623破壞2,7341,841
由于石碌鐵礦露天爆破影響,以及掛幫礦礦體破碎、節(jié)理裂隙發(fā)育等地質(zhì)條件因素,導(dǎo)致中深孔施工困難,同時(shí)開采過程中炮孔破壞嚴(yán)重,對(duì)爆回采放礦造成了很大影響。礦山針對(duì)圍巖穩(wěn)定性差、節(jié)理裂隙發(fā)育,以及開采地壓和炮孔放置時(shí)間對(duì)炮孔質(zhì)量造成影響,采取了補(bǔ)孔、加強(qiáng)巷道支護(hù)、加強(qiáng)地壓管理、縮短炮孔放置時(shí)間等處理措施,并對(duì)同排微差爆破進(jìn)行了實(shí)驗(yàn),優(yōu)化了落礦工藝,將臨近切割槽的前兩排炮孔各自增加加強(qiáng)排,崩礦步距增大至3 m,正常炮孔崩礦步距調(diào)整為2.2 m,采用孔底起爆等措施。最終,眉線破壞率明顯降低,實(shí)驗(yàn)過程未出現(xiàn)懸頂現(xiàn)象,炮孔完好率提升至33.2%,炮孔質(zhì)量有了較大改善。
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2016 ̄04 ̄12)
郭雄(1983-),男,湖南湘陰人,采礦工程師,主要從事金屬礦山井下現(xiàn)場技術(shù)和管理,Email:love.133@163.com。