孫紹明
天津鋼管集團(tuán)股份有限公司
淺談電爐循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的余熱利用問(wèn)題
孫紹明
天津鋼管集團(tuán)股份有限公司
本文對(duì)電爐循環(huán)水余熱利用系統(tǒng)進(jìn)行了概述,同時(shí)結(jié)合某鋼廠的電爐循環(huán)水余熱回收改造工程的實(shí)際案例來(lái)探究了電爐余熱回收的方法,希望為相關(guān)專(zhuān)業(yè)的同仁提供一些參考借鑒。
目前我國(guó)對(duì)電爐煙氣余熱回收的研究成果和工程應(yīng)用較豐富,而對(duì)電爐循環(huán)冷卻水系統(tǒng)余熱利用的研究和應(yīng)用較少。國(guó)內(nèi)已有鋼鐵廠引進(jìn)了相關(guān)電爐循環(huán)水余熱回收系統(tǒng),從當(dāng)前來(lái)看,該系統(tǒng)具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
高功率和超高功率電爐爐體分為上下兩段,下部外殼為鋼板制作,內(nèi)砌耐火材料,上部為管式水冷爐壁,爐蓋也是管式水冷。電爐排出煙氣溫度達(dá)1200~1400 ℃,因此爐頂彎管也要設(shè)水冷夾套冷卻。電爐燃燒室應(yīng)保證室內(nèi)有恒定的最低煙氣溫度要求,以燒除煙氣中的有害氣體。
考慮到電爐循環(huán)水溫度太高將直接加劇設(shè)備的結(jié)垢,影響設(shè)備的冷卻效果,為了延長(zhǎng)設(shè)備的大修周期,冷卻用水采用除鹽水,既可保證冷卻效果, 又不會(huì)導(dǎo)致結(jié)垢。某鋼廠根據(jù)設(shè)備用水要求和當(dāng)?shù)厮垂┧畻l件選擇了除鹽水閉路循環(huán)水系統(tǒng)。該鋼廠超高功率電爐循環(huán)冷卻水余熱回收系統(tǒng)見(jiàn)圖1。
圖1 某鋼廠超高功率電爐循環(huán)冷卻水余熱回收系統(tǒng)流程示意圖
該閉路循環(huán)冷卻水系統(tǒng)主要供給電爐爐蓋、電爐爐頂水冷彎管、電爐水冷爐壁、燃燒室和LF 爐爐蓋等設(shè)備的冷卻水,設(shè)計(jì)供水量2200 m3/h,水壓0.7MPa,進(jìn)口水溫65 ℃,出口水溫80 ℃。根據(jù)當(dāng)?shù)貧夂驐l件冷卻設(shè)備選用干式空氣冷卻器。非采暖期用戶回水經(jīng)空冷器冷卻后通過(guò)冷卻水循環(huán)泵加壓送往用戶循環(huán)使用,循環(huán)水泵入口壓力定為0.15 MPa,水溫65 ℃。由于是閉路循環(huán),該循環(huán)水未受污染,設(shè)計(jì)平均補(bǔ)水量約3.3 m3/h(按0.15%)。采暖期用戶的部分回水經(jīng)板式換熱器與采暖回水(≤55 ℃)換熱后與剩余部分回水共同進(jìn)入空冷器,然后通過(guò)冷卻水循環(huán)泵加壓送往用戶循環(huán)使用。為保障電爐各冷卻設(shè)備的安全,該系統(tǒng)設(shè)有一臺(tái)柴油動(dòng)力泵,可自動(dòng)啟動(dòng),流量800 m3/h,壓力0.4 MPa,可連續(xù)運(yùn)行2 h。
采暖循環(huán)水系統(tǒng)回水溫度55 ℃,熱回收循環(huán)水泵入口壓力定位0.15 MPa,出口壓力0.65 MPa,經(jīng)過(guò)板換與電爐循環(huán)水換熱后送給采暖用戶,冷卻后的采暖回水經(jīng)過(guò)熱回收循環(huán)水泵加壓后送入板式換熱器循環(huán)使用,考慮電爐檢修、極端氣候等因素,設(shè)置了汽水換熱器,作為系統(tǒng)補(bǔ)熱或者備用熱源。
某鋼鐵廠配套2 臺(tái)同等規(guī)模電爐,1# 電爐和2#電爐,1# 電爐循環(huán)冷卻水系統(tǒng)未設(shè)計(jì)余熱回收系統(tǒng),2# 電爐配套了相關(guān)循環(huán)水余熱回收系統(tǒng),但由于間斷性生產(chǎn)等原因,連續(xù)多年采用蒸汽作為熱源進(jìn)行汽水換熱,本工程擬將1# 電爐循環(huán)水接入2# 電爐配套余熱回收系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)余熱供暖,不僅可以節(jié)約蒸汽還能降低換熱站運(yùn)行成本。
兩臺(tái)電爐循環(huán)冷卻水系統(tǒng)基本一樣,改造內(nèi)容比較少,只需將進(jìn)空冷器的回水管道上加一臺(tái)DN600 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,閥前接一DN500管道至2# 電爐熱回收系統(tǒng)板換入口總管,板換出口總管接回至DN600 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥閥后。經(jīng)過(guò)熱負(fù)荷計(jì)算,增加了部分熱用戶,該部分熱用戶目前由是汽水換熱站供給,每個(gè)換熱站都配套3 臺(tái)循環(huán)水泵,單臺(tái)水泵流量200 m3/h,揚(yáng)程32 mH2O,軸功率約22 kW,電機(jī)功率30 kW,2 用1 備。本工程在保留原系統(tǒng)的基礎(chǔ)上進(jìn)行了改造,增加了等徑的循環(huán)水泵旁通管和汽水換熱器旁通管,可以根據(jù)實(shí)際情況靈活調(diào)節(jié)。
電爐循環(huán)冷卻水原設(shè)計(jì)供回水溫度為65/80℃,根據(jù)以往運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),冬季實(shí)際供回水溫度為56/60 ℃,熱回收系統(tǒng)所供現(xiàn)有用戶熱負(fù)荷1.63 MW,擬增加現(xiàn)有2 個(gè)汽水換熱站的熱負(fù)荷3.16 MW,合計(jì)4.8 MW。熱回收系統(tǒng)設(shè)計(jì)定為6 ℃溫差(58/52℃)運(yùn)行,新增加的熱用戶離熱回收系統(tǒng)較遠(yuǎn),單程距離約1.6 km,管道選DN400 焊接鋼管,熱回收水泵1 臺(tái)運(yùn)行,其余備用,板式換熱器2 臺(tái)運(yùn)行,1 臺(tái)備用。經(jīng)過(guò)計(jì)算現(xiàn)有熱回收循環(huán)水泵揚(yáng)程能滿足改造后的管網(wǎng)運(yùn)行要求,現(xiàn)有汽水換熱站內(nèi)設(shè)備仍留做備用。
改造完成后系統(tǒng)運(yùn)行效果較好,電爐循環(huán)冷卻水實(shí)際供/回水溫度為57/65 ℃,流量約1800 m3/h,電動(dòng)調(diào)節(jié)閥開(kāi)度約40%時(shí),進(jìn)板式換熱器的流量約為560 m3/h,供/回水壓力0.72/0.6 MPa。熱回收系統(tǒng)新增用戶端實(shí)際供/回水溫度為54/48 ℃,供水流量約600 m3/h,供/回水壓力0.56/0.16 MPa。熱回收系統(tǒng)現(xiàn)有用戶未設(shè)置流量計(jì)等測(cè)量設(shè)施,相關(guān)數(shù)據(jù)無(wú)法獲得,現(xiàn)有用戶離熱回收系統(tǒng)較近,室內(nèi)溫度基本能滿足要求。
該項(xiàng)目?jī)H使用了1 臺(tái)電爐循環(huán)水總量的1/3,即可在每個(gè)采暖季節(jié)約蒸汽約20000 t,兩個(gè)汽水換熱站內(nèi)循環(huán)水泵節(jié)約電能345600 kWh。蒸汽單價(jià)按120 元/t,節(jié)約的蒸汽約237 萬(wàn)元,電價(jià)按0.6 元/ kWh,節(jié)約的電能約15 萬(wàn)元,此外檢修成本也能適當(dāng)降低,還能減少運(yùn)行人員數(shù)量。該廠有2 臺(tái)電爐,如果都配套建設(shè)余熱回收系統(tǒng),更大限度的回收電爐循環(huán)水中的余熱,降本增效成果將更加顯著。
(1)電爐循環(huán)冷卻水余熱回收系統(tǒng)運(yùn)行情況表明,各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計(jì)要求,保障了電爐煉鋼安全生產(chǎn)。
(2)電爐循環(huán)冷卻水余熱回收系統(tǒng)將循環(huán)冷卻水的顯熱充分回收,變廢為寶,使之轉(zhuǎn)化為可以利用的熱量,節(jié)省了大量蒸汽,從而降低了電爐煉鋼運(yùn)行成本和企業(yè)的生產(chǎn)成本,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
(3)電爐循環(huán)冷卻水余熱回收系統(tǒng)的成功應(yīng)用,具有較高的社會(huì)效益,是我國(guó)鋼鐵工業(yè)節(jié)能和環(huán)保技術(shù)的重大突破。
綜上所述,在鋼鐵工業(yè)回收余熱余能時(shí),根據(jù)余熱熱源的特點(diǎn)和用戶對(duì)熱量品質(zhì)的要求,在供需之間做到能級(jí)匹配、溫度對(duì)口和梯級(jí)利用,在滿足技術(shù)經(jīng)濟(jì)的要求下,最大限度的回收余熱余能是目前我國(guó)鋼鐵企業(yè)的主要發(fā)展方向。
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