高粉塵SCR的生產(chǎn)實(shí)踐
Mergelstetten水泥廠原設(shè)置一套SNCR裝置,可滿足工廠煅燒60%的工業(yè)廢燃料時350mg/m3(標(biāo))的排放需求,但環(huán)保部門需求,煅燒100%的工業(yè)廢燃料,NOX排放為200mg/m3、NH3為30mg/m3的限值。從2008年起,在有關(guān)部門支持下,啟動SCR示范項(xiàng)目,歷經(jīng)多年努力,取得成功,項(xiàng)目投資為1 070萬歐元。
燒成生產(chǎn)線由一臺四級預(yù)熱器、回轉(zhuǎn)窯、篦冷機(jī)組成,產(chǎn)量3 400t/d,為降低NOX排放,2003年投產(chǎn)了一臺SNCR裝置,長期運(yùn)行過程中,證實(shí)可將NOX排放值降至350mg/m3以下。但出現(xiàn)NOX排放值越少,NH3逃逸量越多,費(fèi)用也越高的現(xiàn)象,限制了工廠進(jìn)一步增加代用燃料的需求,為此,開展了SCR的工藝裝備技術(shù)的開發(fā)(圖1)。
圖1所示,SNCR裝置的NH3是在窯尾上升煙道的高溫部位噴入,而SCR裝置的NH3則在二級預(yù)熱器上升管道煙氣溫度在260~380℃的高含塵部位噴入,煙氣內(nèi)的NOX經(jīng)減排后,經(jīng)催化反應(yīng)塔和排風(fēng)機(jī)入增濕塔、收塵器、煙囪排至大氣。若催化反應(yīng)塔檢修,煙氣可直接入增濕塔、收塵器、煙囪排至大氣。生產(chǎn)時,可單獨(dú)操作SNCR,也可聯(lián)合操作SNCR和SCR或單獨(dú)操作SCR系統(tǒng)。
由于噪音控制要求,提升機(jī)、催化反應(yīng)塔、各層檢修平臺及風(fēng)機(jī)等建筑均密閉。
圖1 SNCR、SCR噴入部位及工藝流程
催化反應(yīng)塔共7層,每層由18個陶瓷模塊組成,實(shí)際操作為4層,其中2層儲備,1層作檢修備用。
8臺壓縮風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓為200~300kPa,空氣最低溫度>140℃,以避免冷凝。
催化反應(yīng)塔在停機(jī)后,避免溫度過低,其中4層設(shè)置棒狀電加熱器加熱,每層6個,共24個。
2010年4月SCR裝置投入生產(chǎn)后,很快就遇到高粉塵濃度的煙氣通過催化層時,粉塵堵塞催化層微細(xì)孔,隨即對壓縮空氣清理系統(tǒng)的管道、噴孔尺寸、噴孔噴射位置、噴射方式以及軟管彎頭漏風(fēng)進(jìn)行清理和改進(jìn),同時對壓縮空氣壓力進(jìn)行探索,確保4層操作全部風(fēng)壓大致為0.6~0.7kPa,每層約0.15kPa。
第二個問題是沉積在催化層的粉塵使催化層失去活性,原設(shè)計采用保護(hù)棒,以消除粉塵。操作時保護(hù)棒失去作用后被拆除改為活性催化層。此外,為減少粉塵阻塞催化層,設(shè)計采用六邊形蜂巢狀催化層,但形狀復(fù)雜易損壞,且制造困難,價格高,后改為方形蜂巢狀催化層,使用證實(shí)效果較好,且價位低。原設(shè)計采用的催化層所選用材質(zhì)機(jī)械強(qiáng)度差,后改為陶瓷材質(zhì),強(qiáng)度及使用溫度均有提高。
操作10個月后,煙氣進(jìn)入的最上一層催化層的使用效率越來越低,隨即進(jìn)行更換,又運(yùn)作了10個月,中間層因催化使用效率降低也被更換。
操作中曾出現(xiàn)煙氣溫度>400℃,催化劑失效的狀況。因而煙氣溫度必須控制在380℃以內(nèi)。
2010年投產(chǎn)至2011年底,期間主要是對裝備進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),以后生產(chǎn)逐年正常,大致10個月就對不同的催化層進(jìn)行更換。
從2011年起,NOX排放值在200mg/m3以內(nèi),而NH3逃逸量在20mg/m3以內(nèi)。某些時間NOX排放值會<350mg/m3,這是更換催化層,換用SNCR所致。
在近期的785d操作運(yùn)行周期內(nèi),SCR裝置運(yùn)行742d,運(yùn)轉(zhuǎn)率為95%。
表1 系統(tǒng)裝機(jī)功率和生產(chǎn)電耗
表2 操作費(fèi)用
3.1更換催化層部件
生產(chǎn)運(yùn)行初期,因催化層部件的材質(zhì)和形狀難于滿足生產(chǎn)需求,此外操作溫度偏高,造成催化劑失效,以至于多次出現(xiàn)更換部件材質(zhì)和形狀。當(dāng)矩形陶瓷部件投入生產(chǎn)后,操作溫度控制在380℃以內(nèi),運(yùn)行正常,一年僅維護(hù)、更換4層部件,4年的年平均費(fèi)用約0.30歐元/t熟料,包括清理和安裝費(fèi)用。由于陶瓷部件及操作溫度控制穩(wěn)定,今后費(fèi)用可下降30%~40%。
3.2電耗
系統(tǒng)裝機(jī)功率和電耗見表1。
系統(tǒng)壓降及清理空氣量及壓降均可優(yōu)化,電耗可降30%。
3.3催化劑消耗
生產(chǎn)運(yùn)行初期,采用SNCR和SCR組合還原劑,平均消耗約6kg/t熟料。從2011年11月起,采用SCR操作,還原劑降至約3.51kg/t熟料,消耗量僅約為SNCR的50%。
3.4操作費(fèi)用
操作費(fèi)用見表2,4年生產(chǎn)的平均費(fèi)用為1.12歐元/t熟料,但催化部件和電能消耗還可降30%以上。
預(yù)分解窯的含塵煙氣經(jīng)SCR裝置的催化層,從實(shí)踐得來的效率不僅是NOX、NH3排放值明顯下降,而且煙氣中一些歐洲水泥協(xié)會明確規(guī)定的其他排放物都不同程度下降,情況如下:
煙氣中所含水銀未經(jīng)催化層,80%為水銀原子。而經(jīng)催化層后,10%為水銀原子,90%為水銀離子。通常離子結(jié)合的水銀較水銀原子處置方便。
煙氣中的碳總量減少約70%。煙氣中的二惡英和呋喃約50%~60%分解。
煙氣中的甲烷、分解效率不大。
SCR經(jīng)4年的操作、優(yōu)化、提高的過程,完全滿足歐洲水泥協(xié)會現(xiàn)定的焚燒100%工業(yè)代用燃料NOX排放值為200mg/m3,NH3為30mg/m3的限值。生產(chǎn)安全可靠,滿足窯運(yùn)轉(zhuǎn)率95%的需求,此外,還可降低碳總量、二惡英和呋喃以及水泥元素的排放值。
SCR系統(tǒng)內(nèi)單位熟料消耗的NH3較SNCR降低50%以上。
上述因素在選用時,可綜合考慮。
陳友德編譯自
No.3/2015Cement International