王忠凱 張 迪 常劍偉
(河南金源黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司)
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河南金源選礦廠細(xì)碎預(yù)先檢查篩分篩網(wǎng)改型實(shí)踐
王忠凱張迪常劍偉
(河南金源黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司)
針對(duì)河南金源黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司選礦廠破碎系統(tǒng)檢修時(shí)間不足、細(xì)碎機(jī)襯板磨損較嚴(yán)重、設(shè)備故障率較高等問題,在不改變?cè)に嚵鞒碳霸O(shè)備的情況下進(jìn)行篩網(wǎng)改型,使破碎系統(tǒng)的處理能力由197.0t/h提高至229.5t/h,細(xì)碎系統(tǒng)的循環(huán)負(fù)荷由155%下降至135%,日開機(jī)時(shí)間縮短2.3h,破碎系統(tǒng)成本下降0.66元/t,年增效60多萬元。
破碎閉路篩分篩網(wǎng)改型
河南金源黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司選礦廠日處理能力為3 500t,入選礦石中主要金屬礦物為黃鐵礦、黃銅礦、閃鋅礦、方鉛礦、磁鐵礦等;脈石礦物主要為石英,其次為長(zhǎng)石、綠泥石和碳酸鹽礦物等。破碎系統(tǒng)給礦粒度為500~0mm,采用三段一閉路工藝將礦石破碎至13~0mm,粗碎設(shè)備為C100顎式破碎機(jī),破碎比為3.8;中碎為HP200圓錐破碎機(jī),破碎比為2.9;細(xì)碎為HP4圓錐破碎機(jī),破碎比為3.5;篩分設(shè)備為2ZDXS-3061型弧形振動(dòng)篩。
碎礦車間改造前,粗碎、中碎處理能力為220~250t/h,預(yù)先檢查篩分—細(xì)碎系統(tǒng)的處理能力為195~200t/h。由于細(xì)碎系統(tǒng)的處理能力與粗中碎不匹配,導(dǎo)致細(xì)碎系統(tǒng)開機(jī)時(shí)間較長(zhǎng),設(shè)備作業(yè)率偏高,設(shè)備磨損較快、故障率較高,這就大大壓縮了維檢時(shí)間,以致檢修頻繁、檢修人員勞動(dòng)強(qiáng)度過大。為解決碎礦系統(tǒng)的瓶頸問題,提高預(yù)先檢查篩分的篩分效率非常重要。
針對(duì)破碎系統(tǒng)出現(xiàn)的問題,選廠技術(shù)人員對(duì)破碎系統(tǒng)進(jìn)行了詳細(xì)考查,發(fā)現(xiàn)篩上物中有大量合格粒級(jí),尤其是部分細(xì)長(zhǎng)條形顆粒,這與預(yù)先檢查篩分機(jī)的篩網(wǎng)為14mm×14mm方形孔有關(guān)。這部分合格粒級(jí)物料返回再破碎一方面增大了細(xì)碎機(jī)的負(fù)荷,另一方面,在破碎腔內(nèi)再破碎的效率非常低,因此,應(yīng)及時(shí)排出這些合格粒級(jí)。
大量的研究與實(shí)踐表明,將振動(dòng)篩下層篩網(wǎng)的篩孔由方形改為長(zhǎng)條形有利于及時(shí)、高效排出合格粒級(jí)物料。篩孔選擇試驗(yàn)結(jié)果見表1。
從表1可以看出,使用篩孔為14mm×14mm或12mm×16mm的篩網(wǎng),系統(tǒng)的處理能力和篩分效率較低,循環(huán)負(fù)荷較大,設(shè)備運(yùn)行時(shí)間較長(zhǎng),但-6mm粒級(jí)含量較高;使用篩孔為14mm×20mm的篩網(wǎng),系統(tǒng)處理能力最大,篩分效率最高,循環(huán)負(fù)荷最小,設(shè)備運(yùn)行時(shí)間最短,但-6mm粒級(jí)含量較低;使用篩孔為14mm×20mm+12mm×16mm的篩網(wǎng),系統(tǒng)處理能力較大,篩分效率較高,循環(huán)負(fù)荷較小,設(shè)備運(yùn)行時(shí)間較短,但-6mm粒級(jí)含量略低。
表1 篩孔尺寸對(duì)比試驗(yàn)結(jié)果
對(duì)應(yīng)情況下球磨排礦產(chǎn)品的考查表明,采用篩孔為14mm×20mm的篩網(wǎng),磨礦細(xì)度不達(dá)標(biāo),溢流有跑粗現(xiàn)象,而采用篩孔為14mm×20mm+12mm×16mm的篩網(wǎng),磨礦產(chǎn)品指標(biāo)與采用篩孔為14mm×14mm的篩網(wǎng)情況下十分接近。故決定采用2塊篩孔為14mm×20mm+3塊篩孔為12mm×16mm篩網(wǎng)代替原5塊篩孔為14mm×14mm的篩網(wǎng)。
改造前后碎礦產(chǎn)品粒度篩析結(jié)果見表2。
表2 篩網(wǎng)改型前后破碎產(chǎn)品粒度篩析結(jié)果
由表2可知,篩網(wǎng)改型后+12mm、12~10mm、10~8mm、8~6mm粒級(jí)含量較改型前有小幅上升,-6mm粒級(jí)含量有所下降。
為了應(yīng)對(duì)球磨給礦粒度變大對(duì)磨礦的影響,對(duì)球磨機(jī)的鋼球級(jí)配進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整,直徑100、80、60mm鋼球的質(zhì)量比由原來4∶4∶2改為5∶4∶1,從而保證了磨礦產(chǎn)品細(xì)度和選別指標(biāo)相當(dāng)。技改前后6個(gè)月選礦指標(biāo)見表3。
表3 篩網(wǎng)改型前后選礦指標(biāo)對(duì)比
由表3可以看出,改造后的處理量較改造前提高了3.71萬t,在原礦金品位下降0.01g/t情況下,金回收率提高了0.32個(gè)百分點(diǎn),選礦指標(biāo)較好。
篩網(wǎng)改型前后經(jīng)濟(jì)效益分析結(jié)果見表4。
表4 篩網(wǎng)改型前后破碎系統(tǒng)生產(chǎn)成本對(duì)比
由表4可看出,改型后碎礦系統(tǒng)材料費(fèi)和動(dòng)力費(fèi)較改造前均有所下降,總共下降0.66元/t,按年處理礦石105萬t計(jì),破碎系統(tǒng)每年可節(jié)省成本60多萬元。
(1)河南金源選礦廠在不改變?cè)衅扑榱鞒痰那疤嵯?,?duì)弧形振動(dòng)篩篩網(wǎng)進(jìn)行了改型,使流程更加優(yōu)化。生產(chǎn)實(shí)踐證明,篩網(wǎng)改型后破碎系統(tǒng)的處理能力由197.0t/h提高至229.5t/h,細(xì)碎系統(tǒng)的循環(huán)負(fù)荷由155%下降至135%,日開機(jī)時(shí)間縮短2.3h,工藝流程更穩(wěn)定、可靠。
(2)改造完成后,日常檢修時(shí)間更充裕,檢修人員工作壓力顯著下降,且可產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟(jì)效益。
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RetrofitPracticeofSieveforPrecheckingScreenonFineCrushinginJinyuanPlant,Henan
WangZhongkaiZhangDiChangJianwei
(HenanJinyuanGoldMiningCo.,Ltd.)
Aimingattheproblemsofinsufficientmaintenancetime,seriouswearofthefinecrushingequipmentlinings,highfailurerateofequipmentincrushingsystemofHenanJinyuanGoldMiningCo.,Ltd.,sieveretrofithavebeendonewithnochangeoforiginaltechnologyprocessandequipment.Aftersieveretrofit,processingcapacityofcrushingsystemincreasedfrom197.0t/hto229.5t/handthecirculatingloadoffinecrushingdecreasedfrom155%to135%,workingtimeshortenby2.3hperday,whilethecrushingsystemcostreducedto0.66yuan/t,economicbenefitincreasedmorethan600thousandperyear.
Crushing,Closedscreening,Sieveretrofit
2016-06-26)
王忠凱(1987—),男,助理工程師,471400 河南省洛陽(yáng)市嵩縣。