丁大偉(中國第一重型機(jī)械股份公司,黑龍江 齊齊哈爾 161042)
偏心齒輪的鑄造工藝設(shè)計(jì)
丁大偉
(中國第一重型機(jī)械股份公司,黑龍江 齊齊哈爾 161042)
偏心齒輪結(jié)構(gòu)復(fù)雜,存在多個(gè)腔室,且腔室狹小,容易產(chǎn)生粘砂缺陷。并且存在多個(gè)“+”字筋熱節(jié),并且補(bǔ)縮通道不暢,容易產(chǎn)生縮孔、裂紋缺陷,通過修改設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)、優(yōu)化鑄造工藝參數(shù),消除了鑄造缺陷。得到了質(zhì)量優(yōu)良的鑄件。
粘砂;縮孔;工藝參數(shù)
偏心齒輪是壓力機(jī)上的核心部件,它的質(zhì)量的好壞關(guān)系到整個(gè)壓力機(jī)的正常工作,特別是它的齒輪部位要經(jīng)受長時(shí)間的咬合,力學(xué)性能指標(biāo)要求很高。偏心齒輪結(jié)構(gòu)復(fù)雜,不利于順序凝固,存在多個(gè)分散的熱節(jié),并且內(nèi)部質(zhì)量要求高,鑄造有一定難度,容易出現(xiàn)質(zhì)量問題。
偏心齒輪的三維圖(見圖1),底面是個(gè)大圓盤。上部有個(gè)偏心圓筒,中部浮板及立筋把內(nèi)腔分成8個(gè)小內(nèi)腔,中間是一個(gè)軸通孔,此偏心輪材質(zhì)ZG35CrMo,屬于中碳低合金鋼,此材質(zhì)鑄造性能較差,屬于中間凝固方式,容易出現(xiàn)縮松、裂紋缺陷。
通過分析鑄件結(jié)構(gòu)發(fā)現(xiàn),此鑄件存在如下3個(gè)鑄造難點(diǎn):1、從冒口對(duì)底部大圓盤補(bǔ)縮通道呈"L"形,補(bǔ)縮距離過長,圓盤可能存在內(nèi)部缺陷。2、下部4個(gè)內(nèi)腔孔容易出現(xiàn)粘砂,并且可操作空間狹小,清砂困難。3、偏心圓筒中的浮板和立筋交接處的“十”筋是熱節(jié)區(qū),容易出現(xiàn)縮孔缺陷。
圖1 俯視圖
圖2 冒口、補(bǔ)貼示意圖
造型方法選擇主型木質(zhì)實(shí)樣+組芯,分型面選在軸頭的上表面,選擇呋喃樹脂砂做型砂,面砂是鉻礦砂,背砂是石英砂??紤]到四個(gè)內(nèi)腔空間狹小,并且只有側(cè)面的出砂孔,容易產(chǎn)生粘砂缺陷,在制造此4個(gè)內(nèi)腔芯時(shí)選用粘砂傾向較小的堿酚醛樹脂砂撞制。涂料使用優(yōu)質(zhì)的醇基鋯英粉,并保證涂料層厚度為2mm左右。針對(duì)底面大圓盤遠(yuǎn)離冒口補(bǔ)縮困難的情況,在大圓盤的外邊緣底面放置一圈直接外冷鐵,實(shí)施末端冷卻,加大溫度梯度。并且將中間軸孔鑄死一定高度,鑄成盲孔,加寬對(duì)底部的補(bǔ)縮通道,形成了開口向上的補(bǔ)縮通道。
對(duì)于中間軸盤的3個(gè)“+”筋熱節(jié),兩側(cè)熱節(jié)上表面放置分別放置了暗冒口,并在暗冒口下放置了補(bǔ)貼,中間熱節(jié)部位放置了兩塊隨圓外冷鐵,加快此部位的冷卻,消除此熱節(jié)的影響。具體工藝(見圖2)所示。
采用底返式澆注系統(tǒng),內(nèi)水口選擇φ60×4道,內(nèi)水口位于下軸頭底面,橫水口尺寸為φ100,包孔為φ60×1道,開放度為1∶4。澆注溫度為1540℃-1555℃。鋼水采用真空精煉,對(duì)氣體及殘余元素進(jìn)行嚴(yán)格控制。當(dāng)冒口根部溫度降到300℃時(shí),打箱起坑。
鑄件經(jīng)過精整及UT探傷發(fā)現(xiàn),浮板沒有發(fā)現(xiàn)超標(biāo)缺陷,問題得到了有效解決,但是4個(gè)腔室粘砂還是十分嚴(yán)重,清除粘砂非常困難。并且在暗冒口下的熱節(jié)部位經(jīng)過超聲波探傷發(fā)現(xiàn)了縮孔缺陷。
從鑄件的結(jié)構(gòu)發(fā)現(xiàn),下層4個(gè)腔室四周均與被鋼水所包圍,只有一個(gè)狹小的底面作為出砂孔,并且上面有暗冒口,砂芯長時(shí)間與鋼水相接觸,導(dǎo)致砂芯燒結(jié),出現(xiàn)了粘砂問題。解決粘砂問題,最有效的辦法是修變鑄件的不利結(jié)構(gòu)。采取的方案是在鑄造時(shí),上層的4個(gè)三角形襯板不鑄出,在鑄件精整時(shí)用同材質(zhì)或相近材質(zhì)鋼板再后焊上去。4個(gè)襯板去除之后,上下砂芯合為一塊,這樣既可以減少砂芯的受熱面,并且合為一塊芯后,有利于砂芯的固定和保證尺寸精度,同時(shí)又利于砂芯向上排氣,容易將熱量快速排出,加快了冷卻速度,減小了粘砂的傾向。
暗冒口下出現(xiàn)縮松的位置是剖面“丁”字筋的交叉處,在工藝設(shè)計(jì)時(shí)雖然在暗冒口下設(shè)置了補(bǔ)貼,但還是出現(xiàn)了縮松問題。經(jīng)過多次計(jì)算發(fā)現(xiàn),設(shè)置補(bǔ)貼不合理,只是設(shè)計(jì)成簡單的斜線結(jié)構(gòu)(見圖3)。分析發(fā)現(xiàn)在丁字筋處熱節(jié)圓半徑為R96,而僅靠丁字筋上部熱節(jié)圓半徑為R91。此部位早于丁字筋先凝固,丁字筋最后凝固,丁字筋處沒有鋼液對(duì)其進(jìn)行補(bǔ)縮,導(dǎo)致此處出現(xiàn)縮孔缺陷。需要重新設(shè)置補(bǔ)貼形狀。如圖4所示,補(bǔ)貼最低點(diǎn)上移,有效減小了丁字筋處的熱節(jié),丁字筋處的熱節(jié)圓半徑減小到R90,而補(bǔ)貼底部采用曲線樣條,有效增大了相鄰部位的熱節(jié)圓,僅靠丁字筋熱節(jié)圓部位半徑為R92。以上熱節(jié)圓采用上個(gè)熱節(jié)圓直接是下個(gè)熱節(jié)圓直徑的1.05倍的方法重新校正補(bǔ)貼形狀。最大的熱節(jié)圓滾在冒口內(nèi)。
圖3 原工藝補(bǔ)貼
圖4 改進(jìn)后補(bǔ)貼
經(jīng)過工藝的優(yōu)化,生產(chǎn)的偏心輪表面質(zhì)量很好,并且腔室內(nèi)沒有出現(xiàn)粘砂缺陷,鑄件的成分及力學(xué)性能滿足要求。經(jīng)過UT探傷,暗冒口下的“丁”字筋也沒有出現(xiàn)縮孔缺陷,取得了預(yù)期效果。
10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.18.002
丁大偉(1984-),男,碩士,研究方向:大型鑄鋼件工藝設(shè)計(jì)。