王金磊,趙國浩,王 軍
(1.中油哈薩克PKKR項(xiàng)目鉆井部,北京100300;2.中石油西部鉆探公司哈薩克克孜項(xiàng)目部,新疆烏魯木齊830000)
PK油田NWKK-D1井堵漏技術(shù)研究
王金磊*1,趙國浩2,王軍2
(1.中油哈薩克PKKR項(xiàng)目鉆井部,北京100300;2.中石油西部鉆探公司哈薩克克孜項(xiàng)目部,新疆烏魯木齊830000)
PKKR油田NWKK-D1井施工中鉆遇生物巖時(shí)發(fā)生井漏并出現(xiàn)“上噴下漏”的復(fù)雜情況。處理井漏過程中,先是打入不同配方的堵漏泥漿,由于地層孔道發(fā)育而效果欠佳,并且堵漏漿濃度增加時(shí)依然收效甚微;轉(zhuǎn)而打水泥多次,而孔道內(nèi)水泥和漏層泥漿由于重力作用發(fā)生置換,收效也不好;最后伴隨性漏失清水鉆進(jìn)到井深1718m,漏失速度快無法準(zhǔn)確得到砂巖,隨時(shí)會(huì)有井噴發(fā)生,決定打封隔器完井。共計(jì)漏失2240m3。后期經(jīng)過測試求產(chǎn),口井單產(chǎn)達(dá)到了90m3/d,為PKKR油田后期再布大斜度定向井提供了詳實(shí)數(shù)據(jù)與施工經(jīng)驗(yàn)。
生物巖地層;大斜度定向井;堵漏技術(shù)
2014年P(guān)KKR油田首次嘗試大斜度定向井NWKK-D1井,設(shè)計(jì)井斜82.7°,預(yù)計(jì)定向段穿整個(gè)油層315m,完鉆井深1718m,井身結(jié)構(gòu)為四開井。鉆探目的為增加古生界PZ油層裸露面積,從而增加口井單產(chǎn)。2014年7月24日開鉆,9月16日裸眼完井。該井施工中出現(xiàn)惡性漏失[1-3],通過打堵漏漿5次,打水泥6次,最終伴隨性漏失清水鉆進(jìn)到井深1718m完鉆。
NWKK-D1井位于PK油田克孜克亞區(qū)塊西北,地表為戈壁,似丘陵地貌,水包分布比較多,長期有小股水流出,水包周圍布滿蘆葦,也正是水包的水資源豐富,在井漏過程中避免供水不及時(shí)的最大弊端。該井周圍開發(fā)井布局較密,其中與NWKK-205井間距離僅110m。鄰井有出現(xiàn)漏失的情況,但經(jīng)過搶鉆都能夠順利完成,漏失都在可控的范圍之內(nèi)。在鉆井設(shè)計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)提示上,井漏為最重要的一點(diǎn)。本井設(shè)計(jì)A、B點(diǎn)靶間距315m。
圖1 工況對比分析
2.1復(fù)雜情況
該井建井周期達(dá)到了54.63d,其中復(fù)雜處理時(shí)間占了很大比重,在PK油田二十幾年的開發(fā)過程中尚屬首次。該井鉆井周期各工況對比分析見圖1。
可見,該井生產(chǎn)時(shí)間總計(jì)僅占了40%,非生產(chǎn)時(shí)間達(dá)到了60%,這其中事故復(fù)雜時(shí)間533h,占據(jù)比例達(dá)到40%,復(fù)雜以及衍生事故復(fù)雜大大加長了施工周期,嚴(yán)重影響施工進(jìn)度。
本井共計(jì)漏失2240m3,在老8-1/2″井眼1513m出現(xiàn)第一次漏失,井漏過程中又鉆進(jìn)了22m,處理井漏過程共計(jì)打入堵漏漿5次,打水泥封堵漏層6次(其中井底打水泥4次,墊塞打水泥2次),后在6″小井眼鉆進(jìn)過程中出現(xiàn)失返現(xiàn)象,后根據(jù)情況伴隨性漏失清水鉆進(jìn)到井深1718m被迫完鉆。
漏層為發(fā)育成熟的生物巖,漏失通道順暢,承壓能力異常弱。上部地層在處理井漏過程中出現(xiàn)長時(shí)間浸泡,尤其在狗腿度變化稍大的點(diǎn)1330~1380m多次劃眼,井眼尺寸異常,井壁穩(wěn)定難度大。在第三次井漏發(fā)生后,漏速增大,泥漿供應(yīng)不及,所以在套管腳以上的環(huán)空里灌入清水,液柱壓力降低,導(dǎo)致套管腳水層井涌的現(xiàn)象。出現(xiàn)“上噴下漏”的復(fù)雜情況。
2.2情況分析
在顯微鏡下觀察生物巖發(fā)現(xiàn)其“骨架”結(jié)構(gòu)縝密,硬度試驗(yàn)也顯示此巖性吸水性差、應(yīng)力強(qiáng),因此漏層不需要考慮縮徑坍塌的因素。這也是本井后期能夠清水鉆進(jìn)成功的關(guān)鍵。
在未發(fā)生井漏前,定向段井斜已80.8°,趨于設(shè)計(jì)要求的82.7°,在起下鉆過程中始終處于正常摩阻的范圍內(nèi)。經(jīng)過幾次打堵漏漿和水泥的施工,在狗腿度略大的井段出現(xiàn)下鉆遇阻劃眼情況,造成該井段井眼軌跡平滑度破壞。根據(jù)巖屑劃眼過程中返出的大量棕紅色泥巖尺寸狀態(tài),確定井下縮徑為導(dǎo)致劃眼的主要原因。
在第二次堵漏泥漿打入后,起鉆更換鉆頭期間井內(nèi)有小股泥漿竄出。在多點(diǎn)進(jìn)行方鉆桿循環(huán)后環(huán)空液面下降,隨后依然有小股泥漿(清水)竄出。起鉆完成后下入牙輪堵漏鉆具,下鉆到井深1170m時(shí),井內(nèi)有大量清水返出,分析判斷在套管腳有水層。
綜合以上可以確定三開井眼三段剖面都存在問題,且對泥漿比重敏感:比重偏高會(huì)造成井底井段漏失速度過快,井漏復(fù)雜無法克服;但比重偏低就又會(huì)造成定向增斜的泥巖段垮塌,直井段的套管腳水層外溢。
本井井漏復(fù)雜,且為大斜度定向井,在堵漏技術(shù)上需要兼顧井下情況。
第一次打堵漏漿堵漏:采用傳統(tǒng)靜止堵漏技術(shù),鉆進(jìn)至1511m出現(xiàn)3m快鉆時(shí)(5min/m左右),此時(shí)泥漿突然漏失20m3,快速起鉆至套管腳觀察,起鉆期間不間斷向環(huán)空灌漿,共計(jì)漏失量約35m3。2.5h觀察期間向環(huán)空灌入清水,漏失量為7.6m3/h。隨后起鉆甩MWD和螺桿,接無水眼牙輪鉆頭下鉆堵漏(1500m泵入10m3L.C.M配方為6%土粉+0.3%Na2CO3+1%CMCHV+5%纖維木屑),起鉆至套管腳靜堵觀察。靜堵觀察13h后,漏失量從4m3/h逐漸降為0.3m3/h。
第二次打堵漏漿堵漏:第一次井漏基本控制后,下入常規(guī)鉆具進(jìn)行試鉆,試鉆進(jìn)到1522m,井漏現(xiàn)象加劇。鉆進(jìn)4m,漏速7m3/h,配堵漏漿9m3(6%土粉+0.3% Na2CO3+1%CMC-HV+5%纖維木屑),泵入,起鉆,起鉆過程中漏失4m3,按照井下情況決定下定向工具。
第三次打堵漏漿堵漏:在套管腳水層井涌控制后,下定向鉆具過程中發(fā)生,下鉆到井深1403m(泥漿漏失10m3),開泵,泵入12m3泥漿不返,當(dāng)即決定打堵漏劑10m3(配方6%土粉+0.3%Na2CO3+1%CMC-HV+5%纖維木屑+1%鐵洛鹽),替漿10m3,在打堵漏劑過程中泥漿返出量是泵入量一半,起鉆到套管腳,進(jìn)行靜止堵漏,12h向井內(nèi)灌入0.6m3泥漿。
第四次打堵漏漿堵漏:從套管腳下鉆到1383m,開泵劃眼到1438m,期間漏失泥漿13m3,開泵時(shí)間1.5h,下鉆到井深1497m,開泵劃眼,泥漿漏速過大,14m3/h,就地打堵漏漿10m3(配方6%土粉+0.3%Na2CO3+1% CMC-HV+5%纖維木屑+4%可膨脹核桃殼棉籽殼混合物),替漿10m3,起鉆到套管腳,泥漿漏失5.5m3,靜止堵漏12h,向井內(nèi)灌入1m3泥漿。
第五次打堵漏漿堵漏:下鉆到1277m遇阻,泥巖段縮徑,牙輪鉆頭劃眼困難,劃眼到1333m時(shí),井漏漏速加劇,漏失14m3,打12m3堵漏漿(配方6%土粉+0.3% Na2CO3+1%CMC-HV+5%纖維木屑+4%可膨脹核桃殼棉籽殼混合物),起鉆靜堵,起鉆期間漏失2.5m3泥漿。
第一次打水泥堵漏:經(jīng)過以上堵漏漿堵漏多次沒有良好效果,準(zhǔn)備進(jìn)行打水泥堵漏作業(yè)。由于井下出現(xiàn)多次劃眼,同時(shí)卡鉆一次,所以打水泥作業(yè)時(shí)常規(guī)鉆具帶鉆頭,防止下鉆下不到漏層,影響水泥堵漏實(shí)施。下鉆到1318m,遇阻開泵,根據(jù)要求劃眼到1500m,為打水泥塞準(zhǔn)備好順暢井眼,參數(shù)18L/s,2~3t,90r/min。固井車輛到后繼續(xù)劃眼,目的是萬一惡性漏失發(fā)生直接打水泥封堵漏層。后劃眼到1533m,漏速均勻,4m3/h,整個(gè)劃眼過程中泥漿漏失量為28m3,提離鉆具到1516m,打水泥7m3,替漿9.26m3,預(yù)計(jì)水泥面初始位置1350m,起鉆,灌漿漏失量2.5m3,起到套管腳候凝。
第二次打水泥堵漏:候凝14h,期間灌入泥漿量為19.5m3,下鉆到1315m,遇阻,劃眼,參數(shù)18L/s,2~4t,90r/min,劃眼順暢,出口觀察無水泥返出,劃眼過程中泥漿漏失速度減少,維持在2m3/h,劃眼9h,漏失總計(jì)30m3,其中在1495m出現(xiàn)憋跳現(xiàn)象,篩子返出零星水泥顆粒,打堵漏漿4m3,起鉆到1430m,打水泥7m3,替漿8.9m3,起鉆到套管腳,觀察漏失共計(jì)3.2m3,期間關(guān)環(huán)形,泵入泥漿,憋壓4MPa,共計(jì)泵入1.6m3泥漿。
第三次打水泥堵漏(墊塞):候凝11h后下鉆,井深1315m遇阻,劃眼,參數(shù)18L/s,2~4t,90r/min,泵壓2.5MPa,到1533m無水泥,泥漿漏失量很小共計(jì)4m3,減去所除有害固相和接單根所噴泥漿,漏失量最多1m3。到底后,循環(huán)觀察,1.5h漏失泥漿10m3,根據(jù)情況決定第三次打水泥,泵入堵漏漿4m3后,鉆具起到1422m,打入水泥7m3,起鉆到套管腳,起鉆過程中泥漿漏失1.3m3,候凝。候凝期間,關(guān)封井器,泵入泥漿,憋壓4MPa,共計(jì)泵入2.4m3泥漿,候凝12h,期間灌入泥漿2.5m3。
第四次打水泥堵漏(墊塞):靜堵11h,漏速1.4m3/h,下鉆到1356m,劃眼到1360m,下鉆到底,循環(huán)觀察1h,漏失速度6m3/h,泵入堵漏漿4m3,起三柱到井深1468m,打入1.89比重水泥漿7m3,替漿8.5m3,起鉆,起鉆過程中泥漿漏失1.1m3,起到套管腳候凝,候凝期間關(guān)封井器泵入泥漿2m3。候凝期間甲方將附近同一圈閉的兩口生產(chǎn)井關(guān)閉,候凝8h。
第五次打水泥堵漏:下鉆,探塞,在井深1420m探到水泥塞,鉆塞,24L/s,4~5t,80r/min,鉆塞到1490m,鉆塞期間漏失6m3泥漿,循環(huán)觀察,漏速在3m3/h,決定繼續(xù)鉆塞到1533m,鉆進(jìn)2m后,進(jìn)行第五次打水泥,鉆頭位置井底1535m,打水泥漿7m3,替漿9m3。
第六次打水泥堵漏:在第五次水泥打完后5h,開始下鉆探塞,塞面位置1475m,后倒定向鉆具,鉆塞到1531m無任何漏失情況發(fā)生,繼續(xù)鉆進(jìn)到1532m開始出現(xiàn)漏失,漏速6m3/h,此時(shí)決定再次打水泥,打入水泥5m3,在替漿過程中擠入水泥1.6m3后壓力升到1.7MPa,起鉆到套管腳,觀察無漏失,候凝5h后下鉆探水泥塞,塞面1453m,鉆塞到1525m,起鉆,無漏失。
下套管遇阻卡:在確定下部漏層封堵成功的情況下,準(zhǔn)備下7″套管的工作,目的是封堵坍塌井段和套管腳水層,確保下一步工作順利進(jìn)行,下到井深1356m開始出現(xiàn)遇阻現(xiàn)象,開泵,加壓20~24t有效果送至井深1367m,原懸重38t,壓完,指重表沒有任何反應(yīng),多次上提下放活動(dòng)無效,起套管。
打水泥塞側(cè)鉆:在1200m,打入14m3水泥,起鉆到920m套管腳循環(huán),無水泥。探塞,塞面在960m,水泥較軟,最大鉆壓能加2t,鉆塞到井深1080m,定向鉆進(jìn)到井深1472m,為有效封堵上部地層,采取了比較保守的井深完鉆。下套管固井候凝,換井口裝置。
小井眼定向鉆進(jìn):從鉆塞和套管附件施工上以及鉆進(jìn)到1589m施工都很順利,1589~1590m鉆時(shí)突增1m/min,發(fā)生惡性漏失,泥漿不返,循環(huán)系統(tǒng)泥漿漏15m3,環(huán)空灌水,起鉆到套管腳,接方鉆桿,采取環(huán)空和泥漿泵雙向灌漿,仍然不返,起鉆,起鉆過程中不斷從向環(huán)空灌入清水,起鉆到350m,地面共計(jì)漏失泥漿達(dá)到了220m3左右,漏失時(shí)間2.5h,因?yàn)橐恢睕]有見泥漿液面,漏失速度無法準(zhǔn)確計(jì)算,起鉆完后,繃定向儀器,卸鉆頭水眼,下鉆到套管腳1453m,全力尋找水源,組織更多水車,作業(yè)進(jìn)入伴隨漏失鉆進(jìn),有時(shí)甚至是盲打,鉆井風(fēng)險(xiǎn)極高。
打封隔器完井:鉆進(jìn)到1718m,由于氣測值在1644~1711m頂峰達(dá)到了70%,井口油氣味重,清水中攜帶原油油花,由于漏失速度快無法準(zhǔn)確得到砂巖,隨時(shí)會(huì)有井噴發(fā)生,風(fēng)險(xiǎn)極高,決定打封隔器完井。
總結(jié):本井在堵漏過程中出現(xiàn)套管腳出水的現(xiàn)象,說明9-5/8″技術(shù)套管下深需要增加;打入不同配方的堵漏泥漿,效果均欠佳,并且堵漏漿濃度增加時(shí)效果依然甚微,說明地層孔道發(fā)育達(dá)到了一定程度。在打水泥過程中,多次沒有探到水泥,而根據(jù)計(jì)算漏失量與泵入水泥量,應(yīng)該有水泥存在,說明孔道內(nèi)水泥和漏層泥漿由于重力作用發(fā)生置換,這也是堵漏泥漿不能有好效果的主要原因。多年來像本井一樣漏失超千方的情況沒有發(fā)生過,所以堵漏材料庫存品種不足,沒有大顆粒的堵漏材料,現(xiàn)場技術(shù)手段非常有限。在四開小井眼的鉆井施工過程中,4-6/8″小螺桿的遲遲不能到位嚴(yán)重影響了進(jìn)度。后經(jīng)定向公司組織,從斯倫貝謝租賃一根新螺桿,使得后期施工進(jìn)度正常。
9-5/8″技術(shù)套管下深可以考慮下到1000m左右,徹底清除上部地層水層井涌隱患。若該區(qū)塊還遇到此類井型,在打水泥堵漏施工中可以考慮加入促凝劑,縮短水泥初凝時(shí)間,避免發(fā)生重力置換而造成水泥堵漏的失敗。應(yīng)該有充足的多品種的堵漏劑材料庫存,另外小尺寸螺桿可以提前對相關(guān)服務(wù)方提出庫存要求,防止復(fù)雜情況突然發(fā)生。對此類型井進(jìn)行規(guī)模開發(fā),可以考慮用更有技術(shù)含量的微泡、充氣或空氣鉆井技術(shù),以上問題可以迎刃而解。
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TE258
A
1004-5716(2016)08-0061-03
2015-08-09
2015-08-28
國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目“高溫高壓低彈性模量復(fù)合固井材料形成機(jī)理研究”,編號51474192;中央高校基本科研業(yè)務(wù)費(fèi),編號2012098。
王金磊(1983-),男(漢族),山東聊城人,工程師,現(xiàn)從事鉆修井工藝技術(shù)現(xiàn)場施工安全優(yōu)化組織管理工作。