馬奔騰,徐濤,魏修忱
(華電渠東發(fā)電有限公司,河南 新鄉(xiāng) 453000)
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某330 MW汽輪發(fā)電機(jī)組軸系振動(dòng)故障分析與處理
馬奔騰,徐濤,魏修忱
(華電渠東發(fā)電有限公司,河南 新鄉(xiāng)453000)
對(duì)某330 MW汽輪發(fā)電機(jī)組軸系振動(dòng)故障進(jìn)行了詳細(xì)分析,指出轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡是導(dǎo)致機(jī)組異常振動(dòng)的主要原因,現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)平衡處理后,徹底解決了該機(jī)組異常振動(dòng)問(wèn)題。
汽輪發(fā)電機(jī)組;軸系振動(dòng);故障診斷;動(dòng)平衡
表1 振動(dòng)測(cè)試數(shù)據(jù)(通頻/工頻) μm/μm∠(°)
華電渠東發(fā)電有限公司#2機(jī)組是由上海汽輪機(jī)廠和上海電機(jī)廠生產(chǎn)的亞臨界汽輪發(fā)電機(jī)組,汽輪機(jī)為CC330- 16.7/1.0/0.4/537/537型亞臨界、一次中間再熱、單軸、三缸兩排汽、雙抽可調(diào)整抽汽沖動(dòng)凝汽式汽輪機(jī),配以QFS2-330-2型雙水內(nèi)冷發(fā)電機(jī),勵(lì)磁方式為機(jī)端變靜態(tài)勵(lì)磁。
該機(jī)組軸系由高壓轉(zhuǎn)子、中壓轉(zhuǎn)子、低壓轉(zhuǎn)子、發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子和8個(gè)徑向支持軸承組成,每根轉(zhuǎn)子均為雙支撐結(jié)構(gòu),各轉(zhuǎn)子之間均采用剛性聯(lián)軸器連接,機(jī)組軸系結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示[1]。本文針對(duì)該機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中軸系異常振動(dòng)問(wèn)題進(jìn)行分析,并制定了故障治理方案。
圖1 #2機(jī)組軸系結(jié)構(gòu)示意
#2機(jī)組自投產(chǎn)以來(lái),#5瓦和#7瓦軸振一直偏大,為了消除軸系振動(dòng)問(wèn)題,2014年大修中對(duì)機(jī)組軸系中心進(jìn)行了調(diào)整:將#2瓦降低0.10 mm,#3瓦抬高0.10 mm,#3瓦右調(diào)0.10 mm,#4瓦降低0.05 mm,#7瓦降低0.30 mm,機(jī)組大修后啟動(dòng),機(jī)組軸系振動(dòng)故障仍未消除,#7瓦軸振最大值達(dá)到130 μm。在隨后機(jī)組小修期間,對(duì)#5瓦、#7瓦進(jìn)行了翻瓦檢查,小修后再次啟動(dòng),軸系振動(dòng)仍沒有明顯改觀。為了分析該機(jī)組異常振動(dòng)的原因,現(xiàn)場(chǎng)對(duì)該機(jī)組進(jìn)行了振動(dòng)測(cè)試,相關(guān)測(cè)試數(shù)據(jù)見表1。
從表1數(shù)據(jù)可以看出,在定速及帶負(fù)荷過(guò)程中,高壓轉(zhuǎn)子和中壓轉(zhuǎn)子軸振不大,振動(dòng)情況較好;發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子#7軸振在110 μm以上,低壓轉(zhuǎn)子#5軸振也在100 μm左右,振動(dòng)明顯偏大,不利于機(jī)組長(zhǎng)期、安全、穩(wěn)定運(yùn)行。
通過(guò)對(duì)機(jī)組振動(dòng)數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)該機(jī)組主要具有以下振動(dòng)特征。
(1)在機(jī)組出現(xiàn)異常振動(dòng)后,對(duì)前置器、連接線、卡件等部件進(jìn)行了檢查,未發(fā)現(xiàn)明顯異常,說(shuō)明機(jī)組振動(dòng)信號(hào)正常,可以排除軸振虛假信號(hào)的可能。
(2)頻譜分析表明,軸系振動(dòng)始終以工頻分量為主,說(shuō)明機(jī)組發(fā)生普通強(qiáng)迫振動(dòng),可以排除軸系失穩(wěn)導(dǎo)致機(jī)組振動(dòng)故障的可能[2]。
(3)在相同工況下,低壓轉(zhuǎn)子和發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子軸振工頻幅值和相位差別不大,振動(dòng)重復(fù)性較好,可以排除動(dòng)靜摩擦導(dǎo)致機(jī)組振動(dòng)故障的可能[3]。
(4)機(jī)組檢修資料表明,軸系中心、汽封間隙、油擋間隙等各部件安裝參數(shù)均在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),可以排除因安裝因素引起機(jī)組振動(dòng)的可能。
(5)主再熱蒸汽系統(tǒng)、疏水系統(tǒng)、軸封系統(tǒng)、潤(rùn)滑油系統(tǒng)、冷卻水系統(tǒng)、真空系統(tǒng)等相關(guān)參數(shù)正常,說(shuō)明軸系振動(dòng)不是運(yùn)行參數(shù)異常引起的。
(6)在變勵(lì)磁電流試驗(yàn)過(guò)程中,軸系振動(dòng)變化不大,說(shuō)明發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子熱彎曲不大,可以初步排除發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子存在缺陷的可能,同時(shí)也可以排除該機(jī)組由于電氣故障導(dǎo)致機(jī)組異常振動(dòng)的可能。
(7)在變負(fù)荷試驗(yàn)過(guò)程中[4],軸系振動(dòng)變化不大,說(shuō)明低發(fā)對(duì)輪聯(lián)軸器各螺栓緊力正常且均勻,可以排除聯(lián)軸器缺陷導(dǎo)致機(jī)組異常振動(dòng)的可能。
(8)通過(guò)調(diào)整潤(rùn)滑油溫、凝汽器真空、凝汽器水位、軸封壓力、軸封溫度、冷卻水溫度等運(yùn)行參數(shù),軸系振動(dòng)變化不大,說(shuō)明通過(guò)調(diào)整運(yùn)行參數(shù)的手段不能降低總體振動(dòng)水平[5]。
基于上述分析,確定引起軸系異常振動(dòng)的主要原因?yàn)橘|(zhì)量不平衡,現(xiàn)場(chǎng)可以通過(guò)動(dòng)平衡的方法來(lái)解決。
從振動(dòng)測(cè)試情況來(lái)看,低壓轉(zhuǎn)子兩端振動(dòng)以反向分量為主,說(shuō)明低壓轉(zhuǎn)子存在一定的二階質(zhì)量不平衡,現(xiàn)場(chǎng)可采取兩端施加反對(duì)稱配重的方式來(lái)校正。另外,對(duì)于發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子#7軸振超標(biāo)問(wèn)題,從現(xiàn)場(chǎng)不平衡位置來(lái)看,既可能由發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡引起,也可能由汽發(fā)對(duì)輪質(zhì)量不平衡引起??紤]到發(fā)電機(jī)本體加重難度較大,現(xiàn)場(chǎng)決定首先在低發(fā)對(duì)輪處配重來(lái)解決#7軸振超標(biāo)問(wèn)題。
基于上述分析,決定在低壓轉(zhuǎn)子兩端加重來(lái)解決#5軸振超標(biāo)問(wèn)題,在低發(fā)對(duì)輪處配重來(lái)解決發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子#7軸振超標(biāo)問(wèn)題。根據(jù)原始振動(dòng)測(cè)試數(shù)據(jù),計(jì)算出加重方案為:在低壓轉(zhuǎn)子#5軸瓦側(cè),相位227° 處加裝配重塊319 g;在低壓轉(zhuǎn)子#6軸瓦側(cè),相位47° 處加裝配重塊319 g;在低發(fā)對(duì)輪相位105° 處加裝配重塊315 g。
表2給出了#2機(jī)組動(dòng)平衡后的振動(dòng)測(cè)試數(shù)據(jù)[4]。從表2可以看出,通過(guò)動(dòng)平衡處理后,在定速及帶負(fù)荷過(guò)程中,#5軸振最大值52.8 μm,#7軸振最大值54.5 μm,其他軸振也均小于60 μm,完全達(dá)到預(yù)期配重效果,證明了前述分析的正確性。
表2 動(dòng)平衡處理后軸系振動(dòng)測(cè)試數(shù)據(jù)(通頻/工頻) μm/μm∠(°)
華電渠東發(fā)電有限公司#2機(jī)組異常振動(dòng)主要因質(zhì)量不平衡所致,現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)動(dòng)平衡處理后,成功解決了#2機(jī)組#5瓦和#7瓦軸振超標(biāo)的問(wèn)題。汽輪機(jī)振動(dòng)是影響機(jī)組安全運(yùn)行的重要因素,而引起汽輪機(jī)振動(dòng)的原因多種多樣,因此及時(shí)分析原因,判斷故障特征,確定引起汽輪機(jī)振動(dòng)的真正原因,消除振動(dòng),對(duì)避免設(shè)備損壞意義重大。
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(本文責(zé)編:白銀雷)
2016-04-06;
2016-05-02
TK 267
B
1674-1951(2016)07-0056-02
馬奔騰(1987—),男,河南新鄉(xiāng)人,助理工程師,從事汽輪機(jī)檢修及技術(shù)監(jiān)督方面的工作(E-mail:mabenteng77@126.com)。