華娟娟
(上海梅山鋼鐵股份有限公司礦業(yè)分公司)
梅山鐵礦某選廠微細粒尾礦膏體濃縮試驗
華娟娟
(上海梅山鋼鐵股份有限公司礦業(yè)分公司)
為解決梅山鐵礦現(xiàn)有尾礦庫微細粒尾礦堆存系統(tǒng)輸送距離長、投資高、占地面積大、運行成本高的問題,采用柱式無耙膏體濃密機進行工業(yè)試驗,以實現(xiàn)微細粒尾礦膏體濃縮。試驗結(jié)果表明,在濃密機壓縮層厚度20 m、給料量 12 m3/h、絮凝劑用量130 g/t時,底流濃度可達到54.07%,濃縮效率高,滿足生產(chǎn)要求,同時溢流水流量10.40 m3/h,懸浮物含量<100 mg/L,可作為生產(chǎn)回水使用。采用柱式無耙膏體濃密機不但實現(xiàn)了該尾礦的膏體濃縮和固化干堆,而且提高了尾礦庫的安全性,投資成本低,可進行工業(yè)應(yīng)用。
微細粒尾礦 膏體 濃縮 固化干堆
梅山鐵礦年產(chǎn)降磷濕尾礦120萬t,進入6#尾礦大井濃縮后,50%的底流進入尾礦再選廠房處理,經(jīng)高頻細篩隔渣,獲得鐵尾砂和再選尾礦。再選尾礦經(jīng)FX-150 mm×16 mm、FX-250 mm×6 mm旋流器分級后,沉砂過濾脫水,然后進入鐵尾砂礦倉[1]。
由于現(xiàn)有的尾礦再選系統(tǒng)沒有回收利用以微細粒為主的旋流器溢流,其與剩余的尾礦一起經(jīng)φ25 m高效深錐大井濃縮后通過隔膜泵輸送至尾礦庫。由于微細粒尾礦濃縮效率低、堆存系統(tǒng)輸送距離長、投資高、占地面積大,且會使尾礦庫產(chǎn)生安全隱患。因此對該微細粒尾礦進行高效濃縮、實現(xiàn)其固化干堆是選礦生產(chǎn)面臨的首要問題。
尾礦試樣取自梅山鐵礦FX-150 mm×16 mm旋流器溢流,利用X射線熒光光譜(XRF)對其進行主要化學(xué)成分分析,結(jié)果見表1;采用XRD進行礦物組成分析,結(jié)果見圖1;粒度分析結(jié)果見表2。
表1 主要化學(xué)成分分析結(jié)果 %
由表1、圖1和表2可知,試樣主要化學(xué)成分為Fe2O3、SiO2、Al2O3、CaO、MgO,S、P等少量,主要礦物為菱鐵礦、石英、方解石,赤鐵礦、綠泥石、白云石、黏土礦物等少量,-38 μm超細粒級占99.84%,d90約20 μm,d50約6 μm,-2 μm粒級占28.58%。
圖1 XRD分析結(jié)果
粒級/μm產(chǎn)率/%篩上累積產(chǎn)率/%+380.160.1620~3810.6210.7810~2027.6938.475~1014.7553.222~518.2071.42-228.58100.00合計100.00
微細粒尾礦由超大高徑比、自稀釋絮凝給料、大錐角排料的柱式無耙膏體濃密機濃縮成膏體尾礦后,采用膠固粉進行固結(jié),固結(jié)膏體采用柱塞泵泵送至堆存場地再固結(jié)[2]。細粒級尾礦固化干堆工業(yè)試驗流程見圖2。
圖2 固化干堆工業(yè)試驗流程
為確定膏體濃密機濃縮適宜的工藝操作參數(shù),在保證溢流澄清的前提下,對膏體濃密機壓縮層高度、給料量和絮凝劑用量等進行膏體濃縮條件試驗,以確定無耙膏體濃密機制備膏體尾礦適宜的工藝參數(shù)。
2.1 壓縮層厚度試驗
壓縮層是柱式無耙膏體濃密機能夠獲得膏體尾礦的重要保障??刂平o料量10 m3/h、絮凝劑用量150 g/t進行壓縮層厚度試驗,考察其對底流濃度的影響,結(jié)果見表3。
表3 壓縮層高度對底流濃度的影響
從表3可以看出,隨著壓縮層厚度的增加,底流濃度逐漸增加。當?shù)琢鳚舛扔?0.58%提高至54.20%時,壓縮層厚度由4.71 m增加至17.76 m。在不同壓縮層厚度區(qū)間,底流濃度變化規(guī)律不同。在壓縮層厚度7~14 m范圍內(nèi),壓縮層厚度增加,底流濃度變化很小,維持在35%左右;當壓縮層厚度超過14 m以后,底流濃度隨壓縮層厚度的增加而顯著增大。說明在一定范圍內(nèi),壓縮層厚度與底流濃度的變化關(guān)系不是線性的,達到14 m的臨界壓縮層厚度以后,底流濃度才明顯提高。為保證底流濃度不低于54%,確定壓縮層厚度不小于18 m。
2.2 給料量試驗
給料量試驗固定壓縮層厚度20 m,控制給料和排料的干礦量平衡,試驗結(jié)果見表4。
從表4可以看出,該系統(tǒng)最大給料量可達到16 m3/h左右,隨著給料量不斷增大,底流濃度在52.00%~57.50%變化。由于底流排放管道未安裝流量監(jiān)測和自動控制裝置,給礦量較大時,容易因排礦量不平衡造成溢流跑渾現(xiàn)象。給礦量為12m3/h時,濃密機具有較大的緩沖能力,可適應(yīng)底流排礦量的波動,因此確定適宜的給料量為12 m3/h。
表4 給料量工業(yè)濃縮試驗結(jié)果
2.3 絮凝劑用量試驗
采用礦業(yè)專用陰離子絮凝劑CE3113(愛森(中國)絮凝劑有限公司)對旋流器溢流進行自然沉降試驗和絮凝沉降試驗,考察絮凝沉降性能[3]??刂平o料量12 m3/h、壓縮層厚度20 m,不同絮凝劑用量時的沉降曲線見圖3,沉降速度和底流濃度見表5。
圖3 不同絮凝劑用量的絮凝沉降曲線
絮凝劑用量/(g/t)沉降速度/(cm/min)底流濃度/%00.22-500.4434.531000.6244.941501.1149.182002.2750.78
從圖3、表5可以看出,微細粒尾礦自然沉降速度0.22 cm/min,絮凝劑用量由50 g/t增大到200 g/t,絮凝沉降速度由0.44 cm/min提高至2.27 cm/min,底流濃度由34.53%提高至50.78%。絮凝劑用量在150~200 g/t時,底流濃度變化不明顯,說明在較低的絮凝劑用量條件下,底流濃度隨絮凝劑用量的增加而顯著提高;絮凝劑用量過大時,底流濃度提高不明顯。
絮凝劑用量為100~150 g/t時,絮凝試驗結(jié)果見表6。
從表6可以看出,隨著絮凝劑用量的增加,濃密機底流濃度逐漸提高。絮凝劑用量超過134 g/t,底流濃度提高不明顯。綜合考慮,選擇適宜的絮凝劑用量為130 g/t。
表6 絮凝劑用量試驗結(jié)果
2.4 應(yīng)用實踐
在壓縮層厚度20 m、給料量12 m3/h、絮凝劑用量130 g/t的最佳條件下進行工業(yè)濃縮試驗[4-5],濃密機穩(wěn)定運行指標見表7。
表7 濃縮機連續(xù)穩(wěn)定運行指標
從表7可以看出,濃縮機穩(wěn)定運行時,底流平均濃度54.07%。分析表明,溢流水懸浮物含量<100 mg/L,流量10.40 m3/h,可作為生產(chǎn)回水使用。此時膏體尾礦呈黏稠狀,在輸送和長期堆存過程中不析水、不偏析、易于固結(jié),屬于典型的膏體尾礦,見圖4、圖5。
梅山鐵礦某選廠旋流器溢流屬超細粒尾礦,以菱鐵礦、石英、方解石等為主,-38 μm粒級占99.84%。柱式無耙膏體濃密機在壓縮層厚度20 m、給料量12 m3/h、絮凝劑用量130 g/t條件下,底流濃度達到54.07%,滿足膏體尾礦的要求,同時溢流懸浮物含量<100 mg/L,可作為生產(chǎn)循環(huán)水使用。該細粒尾礦濃縮效率高,可實現(xiàn)固化干堆,投資少,有利于尾礦庫的安全運行。
圖4 膏體尾礦塌落度試驗狀態(tài)
圖5 濃密機底流排放狀態(tài)
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2016-10-17)
華娟娟(1991—),女,助理工程師,210012 江蘇省南京市雨花臺區(qū)西善橋。