潘冬良,明廷鋒,蘇永生
(海軍工程大學(xué) 動(dòng)力工程學(xué)院,湖北 武漢 430033)
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渡船主機(jī)冒黑煙故障查找及解決方法研究
潘冬良,明廷鋒,蘇永生
(海軍工程大學(xué) 動(dòng)力工程學(xué)院,湖北 武漢 430033)
針對武漢市輪渡公司渡船主機(jī)冒黑煙故障無法徹底解決的難題,根據(jù)柴油主機(jī)冒黑煙的本質(zhì)即“在一定轉(zhuǎn)速下,供的‘油’多了或者進(jìn)的‘氣’少了所導(dǎo)致的燃油燃燒不完全”,對該渡船 “船-槳-機(jī)”的匹配、柴油主機(jī)的進(jìn)排氣系統(tǒng)的分析和各缸排溫的測量等方法來查找并確定主機(jī)冒黑煙的原因并提出改進(jìn)措施。通過對“船-槳-機(jī)”匹配的理論分析、實(shí)船測試等途徑的綜合判斷和研究,找到了主機(jī)冒黑煙的根源。輪渡公司根據(jù)研究成果對渡船主機(jī)的排氣管路進(jìn)行改造,徹底消除了此故障。
渡船;柴油機(jī);螺旋槳;故障診斷;船舶維修
武漢市輪渡公司用于往返漢口武漢關(guān)和武昌中華路碼頭的5條800客位渡船(“江城1號”~“江城5號”)自投入營運(yùn)后不久,主機(jī)都有不同程度的冒黑煙現(xiàn)象,且隨著使用時(shí)間延長冒黑煙逐漸嚴(yán)重,主機(jī)所能達(dá)到的最高轉(zhuǎn)速也逐漸降低。渡船尾部冒黑煙不但嚴(yán)重影響了渡船的公共交通形象,而且也大大降低了主機(jī)的使用壽命。根據(jù)現(xiàn)場勘查,冒黑煙所導(dǎo)致的船尾部環(huán)境很差,渡船工作人員除了完成日常營運(yùn)工作外,還需要定時(shí)清潔被煙灰污染的船尾外表面,無形中增加了船員的工作量。另外,據(jù)船員和輪渡公司技術(shù)人員介紹,由于主機(jī)燃燒不充分,導(dǎo)致主機(jī)磨損加劇,修理期限也大大提前,造成的維修保養(yǎng)費(fèi)用也大幅度增加。
主機(jī)冒黑煙是柴油主機(jī)工作時(shí)經(jīng)常出現(xiàn)的一類故障,國內(nèi)外專家對此也進(jìn)行了相關(guān)的研究[1-3],但此類研究主要是從機(jī)器本身或所屬設(shè)備(如噴油器、高壓泵、排氣閥、增壓器、空冷器等)去判斷。針對本文研究的對象,作者認(rèn)為主機(jī)本身的故障可以排除,應(yīng)該從系統(tǒng)的角度進(jìn)行排查。通過查閱渡船的相關(guān)資料,依據(jù)渡船“船-槳-機(jī)”系統(tǒng)匹配的基本原理,分析柴油主機(jī)的進(jìn)排氣系統(tǒng)等,最終找到了主機(jī)冒黑煙的原因。輪渡公司根據(jù)研究的建議對排氣管道進(jìn)行了改造,徹底消除了冒黑煙的故障。
1.1分析思路
對“船-槳-機(jī)”匹配的分析,其核心在于判斷主機(jī)是否超負(fù)荷運(yùn)行而導(dǎo)致冒黑煙故障的產(chǎn)生。一般從以下3個(gè)方面進(jìn)行分析:
(1)船舶阻力是否增大:查閱模型試驗(yàn)時(shí)的曲線,調(diào)研實(shí)際營運(yùn)時(shí)的狀態(tài)(滿載還是空載),投入營運(yùn)后是否進(jìn)行船底的清理等工作。由于這5條船都是營運(yùn)不久就出現(xiàn)了冒黑煙現(xiàn)象,根據(jù)快速性計(jì)算書的數(shù)據(jù)和與輪渡公司工作人員的交流,排除船舶阻力增大的可能性。
(2)螺旋槳的負(fù)載是否偏大:根據(jù)槳的敞水性能曲線判斷。渡船選用的是AU槳,設(shè)計(jì)單位直接通過圖譜選用的,沒有做槳模的實(shí)驗(yàn),所以本研究通過計(jì)算流體力學(xué)(CFD)的方法,對渡船使用的槳進(jìn)行敞水性能校核。根據(jù)槳的敞水性能曲線,反推主機(jī)在設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速下的功率,從而根據(jù)其是否落在主機(jī)工作范圍內(nèi)來進(jìn)行螺旋槳負(fù)荷的判斷。
(3)主機(jī)性能是否變差:需要判斷WD615.57C03四沖程增壓柴油機(jī)進(jìn)氣量是否足夠,增壓器是否出現(xiàn)了故障,空氣濾清器是否定期清洗等。通過現(xiàn)場勘查和輪渡公司之前的改進(jìn),確定艙室的進(jìn)氣應(yīng)該是足夠的,但空氣濾清器的清洗不是很及時(shí),這可能是出現(xiàn)冒黑煙故障的一個(gè)因素。渡船是公共交通,雖然出現(xiàn)了冒黑煙現(xiàn)象,但仍然得繼續(xù)營運(yùn),所以持續(xù)地運(yùn)行導(dǎo)致了主機(jī)的性能惡化,修理的期限會(huì)大大提前。
“船-槳-機(jī)”的合理匹配,簡單而言是指螺旋槳產(chǎn)生的推力克服船的阻力,而此時(shí)螺旋槳的阻力矩需要由主機(jī)的主動(dòng)力矩來提供。這里有2個(gè)平衡,即力的平衡和運(yùn)動(dòng)的平衡,航行中的最佳匹配是指螺旋槳在某一轉(zhuǎn)速下運(yùn)行時(shí)主機(jī)的工作點(diǎn)位于額定工作點(diǎn)。重載工況時(shí),螺旋槳的“需”要大于主機(jī)的“供”,此時(shí)柴油主機(jī)有可能會(huì)出現(xiàn)冒黑煙。所以,對“供”、“需”進(jìn)行分析和判斷是查找柴油主機(jī)冒黑煙現(xiàn)象的關(guān)鍵和突破口。
1.2螺旋槳敞水性能曲線
為了節(jié)省成本,縮短校核周期,更真實(shí)地反映實(shí)際槳的敞水性能,采用經(jīng)過驗(yàn)證了的CFD方法獲取直徑D分別為1.591 m和1.521 m 2個(gè)螺旋槳的敞水性能曲線[4]。數(shù)值計(jì)算的思路為:建立幾何模型;網(wǎng)格劃分;邊界條件及湍流模型選擇;最后對計(jì)算結(jié)果進(jìn)行分析。渡船所采用的兩型槳敞水性能計(jì)算結(jié)果分別見表1和表2。
表1敞水性能計(jì)算結(jié)果(D=1.591 m)
表2 敞水性能計(jì)算結(jié)果(D=1.521 m)
渡船設(shè)計(jì)單位給輪渡公司提供的快速性計(jì)算書上給出了上述兩型槳在設(shè)計(jì)點(diǎn)處對應(yīng)的敞水效率,本文將數(shù)值計(jì)算所得到的值與之比對,結(jié)果見表3。
表3 數(shù)值計(jì)算結(jié)果與快速性計(jì)算書中的數(shù)據(jù)對比
根據(jù)數(shù)值計(jì)算的結(jié)果判斷,設(shè)計(jì)單位提供的1.591 m和1.521 m 2個(gè)螺旋槳的敞水性能數(shù)據(jù)是可信的。
1.3主機(jī)功率儲(chǔ)備的核算
根據(jù)渡船航速計(jì)算書(錳黃銅-直徑1.591 m槳、鑄鋼-直徑1.521 m槳)以及WD615.57C03主機(jī)推進(jìn)特性和外特性曲線,對該船的設(shè)計(jì)工作點(diǎn)進(jìn)行核算。WD615.57C03主機(jī)的特性曲線圖如圖1所示。將主機(jī)推進(jìn)特性和外特性曲線擬合到同一個(gè)曲線圖中,橫坐標(biāo)是主機(jī)轉(zhuǎn)速,縱坐標(biāo)對應(yīng)的是功率,上面一條圓點(diǎn)線是主機(jī)的外特性曲線,下面一條方點(diǎn)線是主機(jī)廠推薦的螺旋槳推進(jìn)特性線。
圖1 WD615.57C03主機(jī)的特性曲線圖(廠家提供)
根據(jù)相關(guān)研究,當(dāng)主機(jī)轉(zhuǎn)速為1 500 r/min時(shí),采用直接推算法得到設(shè)計(jì)點(diǎn)的功率儲(chǔ)備分別約17.9%(錳黃銅槳)、40.7%(鑄鋼槳);采用間接計(jì)算法對錳黃銅槳所需要的主機(jī)功率按照2種方法核算分別為192.1 kW和191.8 kW,與直接推算法得到的主機(jī)功率197.9 kW相比,誤差約3%,滿足工程誤差要求,得到的功率儲(chǔ)備約為20.3%;同時(shí)采用間接計(jì)算法對鑄鋼槳也進(jìn)行所需主機(jī)功率的核算,得到所需要的主機(jī)功率分別為134.8 kW和134.4 kW,與直接推算法得到的主機(jī)功率140.9 kW相比,誤差約4.3%,同樣在工程誤差范圍之內(nèi),得到的功率儲(chǔ)備約為43.9%。因此,對于該型渡船,采用目前設(shè)計(jì)和提供的兩型槳在設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速1 500 r/min時(shí)主機(jī)均不會(huì)超負(fù)荷。
上述研究是針對設(shè)計(jì)點(diǎn)的工況進(jìn)行的理論計(jì)算,實(shí)際螺旋槳的收到功率到底是多少則要通過實(shí)船測試來進(jìn)行檢驗(yàn),從而判斷“船-槳-機(jī)”在設(shè)計(jì)點(diǎn)的匹配是否合適。下面的研究就是通過實(shí)船的測試來得到螺旋槳輸入軸的功率,再進(jìn)行主機(jī)輸出功率的推算。本文選用的測試船只為“江城3號”和“江城5號”。
1.4螺旋槳輸入軸功率的測量
測試設(shè)備選用了東華測試的DH5905無線遙測應(yīng)變采集器。DH5905采用WiFi無線通訊方式與計(jì)算機(jī)通訊,能夠可靠傳送測試數(shù)據(jù),對螺旋槳輸入軸的力矩、轉(zhuǎn)速、軸功率等參量完成信號的適調(diào)、采集及無線傳送至計(jì)算機(jī)進(jìn)行實(shí)時(shí)顯示、存儲(chǔ)和處理。通過測得的驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)軸應(yīng)變量來計(jì)算得到力矩,利用光電轉(zhuǎn)速傳感器實(shí)時(shí)測量轉(zhuǎn)軸的轉(zhuǎn)速,從而換算到軸功率。具體的測量方法見文獻(xiàn)[5],得到的測試數(shù)據(jù)分別見表4和表5。
表4 “江城3號”軸功率的測量數(shù)據(jù)
表5 “江城5號”軸功率的測量數(shù)據(jù)
從表4和表5得知,“江城3號”對應(yīng)的轉(zhuǎn)速下得到的軸功率要略小于“江城5號”,這是因?yàn)椤敖?號”上方有一大廣告牌,相同航速時(shí),渡船的阻力稍大;或者說在相同主機(jī)轉(zhuǎn)速下,渡船的航速要略低。對應(yīng)于螺旋槳而言,轉(zhuǎn)速相同時(shí),由于來流的速度變小,槳葉上對應(yīng)的來流攻角變大,主機(jī)需要克服的阻力矩變大,即軸功率要稍大。
如果考慮中間軸和艉軸的軸系損失,實(shí)際螺旋槳的收到功率要比上述測得的值要小,而考慮柴油主機(jī)到測試軸以及齒輪箱的傳遞損失,按照3%計(jì)算,此時(shí)對應(yīng)需要主機(jī)的功率“江城3號”最大為156.6 kW,“江城5號”最大為183.6 kW,與主機(jī)在最高轉(zhuǎn)速1 500 r/min下能提供的220 kW相比,均有29%和17%的功率儲(chǔ)備,也就是說根據(jù)螺旋槳敞水性能核算和實(shí)船推進(jìn)軸軸功率的測量,該型渡船的“船-槳-機(jī)”匹配是合理的,螺旋槳負(fù)載不偏大,故不存在主機(jī)超負(fù)荷的設(shè)計(jì)因素。
在測試的過程中,對“江城5號”(其他4條船的布置是一樣的)的排氣管路進(jìn)行了現(xiàn)場的長度測量和彎管等部件計(jì)數(shù)。
左軸排氣管:主機(jī)艙排氣管長3.6 m+2個(gè)直角彎頭+1個(gè)中漸彎頭,中軸艙排氣管長2.6 m+1個(gè)消聲器(0.9 m)+排氣管長3.1 m,舵機(jī)艙排氣管長3.5 m,0.4 m船外向下彎尾端排氣管,總長14.1 m左右。右軸排氣管:主機(jī)艙排氣管長3.6 m+2個(gè)直角彎頭,中軸艙排氣管長5.4 m+1個(gè)上彎+消聲器(0.9 m)+排氣管長0.35 m,舵機(jī)艙排氣管長3.5 m+1個(gè)中彎+1個(gè)向下彎接頭,0.4 m船外向下彎尾端排氣管,總長14.2 m左右。
上述14 m多的長排氣管路、多彎頭以及膨脹式消聲器,必然造成較大的流動(dòng)阻力和排氣背壓,致使進(jìn)氣沖程終了時(shí)缸內(nèi)廢氣多,新鮮空氣少,中、高負(fù)荷時(shí)油多氣少,冒黑煙是必然的。
另外,在“江城3號”勘查時(shí),發(fā)現(xiàn)空氣過濾器非常臟,可能是有較長時(shí)間沒對進(jìn)氣濾器進(jìn)行定期清洗。由于空氣過濾器臟,使得進(jìn)氣阻力就大,這又更加劇了主機(jī)工作時(shí)“新氣”不足,加重了主機(jī)冒黑煙的情況。
考慮到現(xiàn)場無法進(jìn)行柴油機(jī)噴油器霧化、缸內(nèi)燃燒情況的檢查,為了檢驗(yàn)柴油噴入氣缸后霧化和燃燒情況,采用非接觸法測量各缸排氣支管排溫來間接反映柴油機(jī)工作時(shí)各缸負(fù)荷的大小和均勻性。對“江城4號”和“江城5號”2條船的柴油主機(jī)單缸排煙管的外表面溫度進(jìn)行了測量,測量裝置為VICTOR306B紅外測溫儀。測量得到的數(shù)據(jù)分別見表6和表7。其中測溫點(diǎn)選擇在氣缸外靠近的排氣口和對應(yīng)的排氣支管,以上部和側(cè)面來表征,約定的柴油主機(jī)缸號如圖2所示。
從測試得到的情況來看,柴油主機(jī)的單缸排溫差異不大,基本滿足負(fù)荷大、排溫大和隨著排氣流向排溫逐漸增大的規(guī)律。據(jù)此判斷,柴油機(jī)各缸的霧化應(yīng)該是能滿足要求的,各缸的負(fù)荷差異不大。
通過對渡船“船-槳-機(jī)”系統(tǒng)的匹配分析,柴油主機(jī)進(jìn)排氣系統(tǒng)排查以及柴油
主機(jī)各缸排溫的測量等研究,可以得到以下研究結(jié)果:
表6 “江城4號”柴油主機(jī)單缸排溫的測量數(shù)據(jù)
表7 “江城5號”柴油主機(jī)單缸排溫的測量數(shù)據(jù)
圖2 柴油主機(jī)缸號約定關(guān)系圖
(1)根據(jù)輪渡公司提供的螺旋槳幾何模型分別對直徑為1.591 m和1.521 m的螺旋槳進(jìn)行了敞水性能的數(shù)值計(jì)算。計(jì)算結(jié)果表明:設(shè)計(jì)單位提供的1.591 m和1.521 m22個(gè)螺旋槳的性能滿足要求。
(2)根據(jù)輪渡公司提供的航速計(jì)算說明書,采用直接推算法對額定工況的“船-槳-機(jī)”匹配進(jìn)行了核算。結(jié)果表明:對給定的2個(gè)螺旋槳,在額定工況1 500 r/min時(shí),主機(jī)均有一定的功率儲(chǔ)備,不會(huì)引起主機(jī)的超負(fù)荷。
(3)采用間接計(jì)算法對渡船設(shè)計(jì)工作點(diǎn)的“船-槳-機(jī)”匹配進(jìn)行了分析。結(jié)果表明:用不同的計(jì)算方式得到的主機(jī)功率按照2種方法分別為192.1 kW和191.8 kW。同理,小槳(1.521 m)所需要的主機(jī)功率134.8 kW和134.4 kW。按照這種計(jì)算,主機(jī)在設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速下不會(huì)超負(fù)荷。
(4)對“江城3號”和“江城5號”的螺旋槳輸入軸的軸功率進(jìn)行了實(shí)船測量。結(jié)果表明:由于“江城5號”的阻力稍大于“江城3號”,實(shí)測的軸功率在相同的轉(zhuǎn)速下“江城5號”大于“江城3號”,但由于經(jīng)過換算在設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速下,主機(jī)能克服螺旋槳的旋轉(zhuǎn)阻力矩。但由于燃燒不完全,導(dǎo)致了柴油主機(jī)不能夠?qū)娙氲娜剂习凑赵O(shè)計(jì)要求轉(zhuǎn)換成有用功,從而使得柴油機(jī)發(fā)出的力矩不能有效克服螺旋槳的阻力矩。
(5)對于廢氣渦輪增壓柴油機(jī),排氣背壓對燃燒的影響非常大,一是影響廢氣的順利排出;二是影響新鮮空氣的吸入,如果兩者都受到影響,那么由于燃燒不完全造成的“冒黑煙”就自然而然出現(xiàn)了。
(6)通過對兩條船所有主機(jī)高負(fù)荷時(shí)各缸排氣支管的外表溫度測量,判別缸內(nèi)燃油霧化燃燒和負(fù)荷不均勻性情況。結(jié)果表明無異?,F(xiàn)象,排除了冒黑煙在這方面的誘因。
綜上所述:本研究認(rèn)為,造成渡船柴油主機(jī)“冒黑煙”的主因是排氣管路太長,排氣背壓太大,因而建議對排氣管路進(jìn)行改造,如縮短排氣管路的長度,增大排氣管的直徑。
據(jù)武漢市輪渡公司反饋,按照本文研究結(jié)論和相關(guān)建議,“江城5號”和“江城3號”對排氣管改造后,主機(jī)冒黑煙的現(xiàn)象已徹底消除。
[1]陳錫華. 船舶柴油機(jī)冒黑煙的原因分析及排除[J]. 珠江水運(yùn),2006(6):39-41.
[2]徐建明,陳長根,黃志遠(yuǎn). 12VE230ZC柴油機(jī)冒黑煙原因分析及處理方法[J]. 中國修船,2009(5):25-27,39.
[3]鄧志明,朱海慶,王瑞成. 6BT5.9康明斯柴油機(jī)冒黑煙的故障分析與排除[J]. 移動(dòng)電源與車輛,2013(1):36-38.
[4]仝博,王永生,楊瓊方,等. 渡輪螺旋槳水動(dòng)力性能的數(shù)值預(yù)報(bào)[J]. 中國艦船研究,2014,9(1):52-58.
[5]明廷濤,蘇永生,王益成,等. 基于無線遙測裝置的渡輪軸功率測量方法[J]. 兵工自動(dòng)化,2015,34(3):64-67.
2015-11-15
潘冬良(1980—),男,工程師,研究方向?yàn)闄C(jī)械裝備保障技術(shù)。
U672.7
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