陳 林(福建省鍋爐壓力容器檢驗(yàn)研究院)
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工業(yè)鍋爐煙管泄漏成因分析及預(yù)防措施
陳林(福建省鍋爐壓力容器檢驗(yàn)研究院)
鍋爐煙管因變形、穿孔發(fā)生泄漏,本文通過對(duì)該鍋爐煙管失效的實(shí)際情況和以往的運(yùn)行狀況,分析其發(fā)生的原因,并提出了相應(yīng)的預(yù)防措施。
鍋爐;變形;穿孔;泄漏;預(yù)防措施
DZG型蒸汽鍋爐是單鍋筒縱置式固定爐排鍋殼鍋爐,該型號(hào)鍋爐操作簡(jiǎn)便,升溫升壓快,熱效率高,因而使用比較廣泛,普遍用于印染等加工行業(yè),近些年,我們?cè)阱仩t定期檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn),該型號(hào)鍋爐煙管泄漏事故時(shí)有發(fā)生,本文針對(duì)該型號(hào)一臺(tái)鍋爐的煙管失效事故進(jìn)行研究,對(duì)工業(yè)鍋爐運(yùn)行、管理等方面應(yīng)注意的問題進(jìn)行探討,提出一些有效的預(yù)防措施。
某洗滌廠 1臺(tái)型號(hào)為DZG2-1.25-AⅡ的燃煤鍋爐于2015年11月因煙管變形嚴(yán)重及泄漏事故導(dǎo)致工廠停廠,該鍋爐的主要技術(shù)參數(shù)為:額定蒸汽壓力:1.25MPa,額定出力:2t/h,出口溫度:193℃,煙管尺寸為:φ63.5×3.5mm,三回程固定爐排,檢查現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行燃料主要以木屑,谷糠為主,運(yùn)行記錄不全,現(xiàn)場(chǎng)管理混亂。內(nèi)部檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn):
(1)高溫區(qū)最上兩排煙管存在直管段彎曲變形,最大變形量為80mm,鍋筒內(nèi)壁上有多條低水位線(如圖1),檢查其水位自動(dòng)控制裝置為失靈狀態(tài)。
圖1 鍋筒內(nèi)壁低水位線及變形煙管
(2)煙管在后管板高溫區(qū)側(cè)第一排第2、5根,第二排第3、5、6,第四排第3根存在煙管局部穿孔,穿孔面積最大約10mm×20mm(如圖2所示)穿孔大部分集中在靠近出煙口處的煙管上(如圖3所示)。
圖2 煙管穿孔位置
圖3 煙氣流動(dòng)方向及磨損位置
2.1煙管變形原因分析
該鍋爐為全天24h連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),水位自動(dòng)控制裝置失靈,僅憑司爐工手動(dòng)補(bǔ)水無法保證水位的正常,從鍋筒內(nèi)壁水位線痕跡分析鍋爐運(yùn)行時(shí)時(shí)有缺水現(xiàn)象發(fā)生,司爐工操作不規(guī)范,制度不健全。鍋爐在正常運(yùn)行狀況下,煙管與鍋筒兩者都會(huì)有一定的伸長,壁溫差在設(shè)計(jì)允許的溫度條件下,管板在彈性范圍內(nèi)允許其一定的伸長能力,煙管不會(huì)有可見的塑性變形。因此在低溫側(cè)煙管與鍋筒壁溫溫差較小,不易發(fā)生變形。針對(duì)此臺(tái)型號(hào)的鍋爐,鍋筒長L=4000mm,壁厚16mm,外徑1800mm,材質(zhì)Q345R,煙管尺寸為:φ63.5×3.5mm,煙管材質(zhì)20G,鍋筒壁溫193℃,煙氣溫度 750℃,高溫區(qū)上排煙管因缺水溫度升高,全長平均溫度取 500℃,進(jìn)水溫度取20℃,經(jīng)查表鍋筒與煙管材料線膨脹系數(shù)a=1.05×10-5C-1,計(jì)算低水位時(shí)高溫?zé)煿苌扉L量與鍋筒伸長量分別為:
鍋筒伸長量△L筒=aL(t2-t1)=1.05×10-5×4000×(194-20)= 7.31mm
煙管伸長量△L管=aL(t2′-t1)=1.05×10-5×4000×(500-20)= 20.16mm
△L管-△L筒=20.16-7.31=12.85mm
式中:a——線膨脹系數(shù);
L——煙管長度;
t2——鍋筒壁溫;
t2′——高溫區(qū)第一排煙管平均壁溫;
t1——進(jìn)水溫度。
該煙管若超溫伸長量超出鍋管本身的伸長量,當(dāng)無法利用管板的呼吸空間伸長,多余的長度只有通過彎曲變形來釋放,受高溫?zé)煔饧訜岬臒煿芤虻貌坏藉仩t水的可靠冷卻,管壁超溫,產(chǎn)生過量的線膨脹,在兩端管板的限制下產(chǎn)生塑性變形,經(jīng)反復(fù)多次缺水,膨脹產(chǎn)生軸向力致使煙管的變形量愈來愈大。
2.2煙管穿孔原因分析
將磨損穿孔附近的煙管切割一段觀察,其內(nèi)壁表面光亮圓滑,在圓柱形的管壁內(nèi)側(cè)出現(xiàn)平整的平面,經(jīng)厚度檢測(cè),在穿孔磨損附近的平面處檢測(cè)壁厚明顯減薄,最小值為1.5mm(如圖4所示)。進(jìn)入爐膛內(nèi)部及煙箱檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)大量積灰。
圖4 煙管內(nèi)表面磨損簡(jiǎn)圖
(1)進(jìn)行光譜分析,切割下的減薄煙管材料成分光譜分析如表1所示,所抽查材料成分等同于20G,材質(zhì)未見明顯異常,由此判定該變形及穿孔跟材質(zhì)劣化無關(guān)。
表1 煙管光譜分析材料成分表
(2)燃燒情況進(jìn)行分析,檢查現(xiàn)場(chǎng)燃料以木屑、谷糠為主,其發(fā)熱值達(dá)不到設(shè)計(jì)中使用的燃煤值,從鍋爐檢查門燒焦情況可判斷該鍋爐為滿足生產(chǎn)需求超負(fù)荷運(yùn)行,當(dāng)燃料熱值無法滿足時(shí)必須則加大風(fēng)量,爐膛內(nèi)部處于正壓燃燒,導(dǎo)致煙氣量過大,流速過快,更多的飛灰顆粒及不完全燃燒的碳粒隨著高速煙氣通過受熱面時(shí),與壁管發(fā)生撞擊摩擦,飛灰顆粒經(jīng)過高溫區(qū)煙管后在出煙口處需做90°的轉(zhuǎn)彎,大部分顆粒尤其是磨損性強(qiáng)的粗顆粒,在離心力的作用下被拋向外側(cè)使這里的飛灰濃度增高。當(dāng)飛灰顆粒撞擊受熱面時(shí),受熱面表面會(huì)出現(xiàn)微小凹坑,當(dāng)撞擊力超過其強(qiáng)度極限或頻繁撞擊后,表面薄層會(huì)出現(xiàn)破壞脫落現(xiàn)象,形成撞擊磨損,煙速越高,灰料越大,對(duì)管壁的撞擊力就超大,煙氣攜帶的灰粒越多,撞擊的次數(shù)就越多,最終導(dǎo)致穿孔。由于煙氣通過前煙箱后有一定的緩沖,煙速減慢,灰粒減少,所以在第三回程煙管內(nèi)壁磨損明顯減少,也未見穿孔現(xiàn)象。
(3)管理情況分析:鍋爐在使用過程中應(yīng)按操作說明書定期清理爐膛、煙箱及煙管受熱面,從檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn),爐膛及煙箱內(nèi)大量積灰,占用煙箱及煙管內(nèi)通道空間,煙氣通過時(shí)偏流向未堵塞側(cè)從而導(dǎo)致煙氣在煙管中的流通速度加大,造成單側(cè)局部磨損的可能性就增大。鍋爐受熱面的磨損關(guān)系式如下:
式中:E——磨損量;
f1——灰粒特性系數(shù);
f2——受熱布置型式及沖刷方式系數(shù);
C——飛灰濃度;
V——煙氣流速。
從公式可以看出,灰粒磨損情況與灰粒的特性、受熱面結(jié)構(gòu)及布置、煙氣流速都存在一定的關(guān)系,較大較硬的灰粒造成的磨損也較嚴(yán)重,受熱面管子的布置方式,如錯(cuò)列,順列;橫向,縱向,斜向節(jié)距均對(duì)磨損有影響。當(dāng)燃料和受熱面結(jié)構(gòu)型式固定時(shí),其磨損量與飛灰濃度的一次方成正比,與煙氣流速的3.5次方成正比,可見影響煙管磨損的首要因素是煙氣流速,其次才是飛灰濃度,所以爐膛及煙箱內(nèi)大量積灰可大大增加磨損速度導(dǎo)致穿孔。
2.3分析小結(jié)
從光譜元素含量來看,該臺(tái)鍋爐煙管材質(zhì)在金屬組織結(jié)構(gòu)和成分上均符合要求,不存在過燒或劣化等跡象,造成變形及穿孔的主要原因有三條:①未按鍋爐使用說明進(jìn)行定期保養(yǎng),水位聯(lián)鎖保護(hù)裝置未能起到作用導(dǎo)致鍋爐不定期處于缺水運(yùn)行狀況,加大了高溫區(qū)上排煙管的塑性變形;②用戶擅自改變鍋爐的燃料,將燃料設(shè)計(jì)的燃煤改為木屑及谷糠,為滿足生產(chǎn)需求超負(fù)荷燃燒,飛灰顆粒及不充分燃燒的碳粒對(duì)煙管內(nèi)壁造成磨損;③管理不到位,操作人員責(zé)任心不強(qiáng),相關(guān)規(guī)章制度不健全,鍋爐在運(yùn)行當(dāng)中沒有按照鍋爐使用說明書的要求進(jìn)行定期清灰,造成煙管流通面積減小,煙氣流通速度增大,大大的加劇了煙管的磨損最終導(dǎo)致煙管穿孔。
針對(duì)上述鍋爐運(yùn)行中出現(xiàn)的問題以及事故原因分析得出的結(jié)果,對(duì)該鍋爐運(yùn)行中出現(xiàn)的問題提出以下幾點(diǎn)方案及措施:
3.1解決方案
①該煙管變形量超過其直徑或穿孔,需進(jìn)行更換修理,用戶應(yīng)請(qǐng)有資質(zhì)的維修單位按照相關(guān)法律、法規(guī)的要求進(jìn)行更換,根據(jù)《鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》規(guī)定,當(dāng)受熱面管子更換數(shù)量大于該受熱面管子的10%并且不少于10根時(shí)更換前還應(yīng)報(bào)當(dāng)?shù)貦z驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)檢,維修結(jié)果必須經(jīng)當(dāng)?shù)貦z驗(yàn)機(jī)構(gòu)監(jiān)檢合格后方可重新投入使用;②更換燃料,使用鍋爐設(shè)計(jì)時(shí)的燃煤燃料,在未經(jīng)設(shè)計(jì)單位同意的基礎(chǔ)上不得擅自更改鍋爐的燃料。
3.2預(yù)防措施
①定期保養(yǎng)鍋爐,鍋爐的保護(hù)裝置更應(yīng)定期檢查其可靠性;②加強(qiáng)鍋爐的運(yùn)行管理,及時(shí)清理爐膛及煙箱內(nèi)的積灰,加大操作人員的管理,增強(qiáng)責(zé)任心,確保鍋爐可靠、高效的運(yùn)行;③為了確保鍋爐的安全連續(xù)運(yùn)行及良好經(jīng)濟(jì)效益,不允許鍋爐處于超負(fù)荷運(yùn)行。
本文對(duì)某燃煤工業(yè)鍋爐煙管出現(xiàn)變形,穿孔致泄漏事故原因展開分析,得出導(dǎo)致鍋爐失效的原因是管理不到位,鍋爐的聯(lián)鎖保護(hù)裝置失效,水位控制不當(dāng),用戶擅自更改鍋爐燃料,造成鍋爐缺水工狀下超負(fù)荷燃燒,高溫區(qū)上排煙管缺水產(chǎn)生塑性變形,煙管第二回程靠近出口處磨損穿孔。針對(duì)這些問題提出了相應(yīng)的解決方案及相關(guān)的管理建議,對(duì)鍋爐今后的運(yùn)行管理具有一定的實(shí)際指導(dǎo)意義。
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2016-6-1
TK229
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2095-2066(2016)17-0012-02