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主蒸汽管焊縫裂紋原因分析及處理

2016-08-10 03:34:26趙坤
大科技 2016年27期
關(guān)鍵詞:管系吊架當(dāng)量

趙坤

主蒸汽管焊縫裂紋原因分析及處理

趙坤

(大唐石門發(fā)電有限責(zé)任公司 湖南常德 415300)

本文對(duì)火力發(fā)電廠主蒸汽管焊縫裂紋產(chǎn)生原因進(jìn)行了分析,制定了主蒸汽管焊縫裂紋處理方案,為主蒸汽管焊縫超標(biāo)缺陷的處理提供參考。

主蒸汽管;焊縫:裂紋;修復(fù)

前言

主蒸汽管道、再熱蒸汽熱段管道、再熱蒸汽冷段管道和主給水管道是火力發(fā)電廠最重要的四條管道,簡稱“四大管道”,其中主蒸汽管道是連接鍋爐末級(jí)過熱器出口聯(lián)箱和汽輪機(jī)進(jìn)口主汽門用于輸送高溫、高壓蒸汽的重要壓力管道,一旦主蒸汽管道出現(xiàn)異常,將直接威脅主設(shè)備及人身安全,甚至可能導(dǎo)致群死群傷事件發(fā)生,因此火力發(fā)電廠應(yīng)高度重視主蒸汽管道在內(nèi)的四大管道的金屬技術(shù)監(jiān)督工作,確保其安全可靠運(yùn)行。下面結(jié)合大唐石門發(fā)電有限責(zé)任公司#1機(jī)組主蒸汽管道焊縫裂紋產(chǎn)生的原因及處理方案進(jìn)行介紹。

1 概況

2016年05月14日,#1機(jī)組C級(jí)檢修,公司設(shè)備部金相室會(huì)同湖南電科院金屬室開展了主蒸汽管道焊縫的金屬檢驗(yàn)工作,在對(duì)#1機(jī)組主蒸汽管#9焊縫進(jìn)行超聲波檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)兩處超標(biāo)缺陷,缺陷1在爐前往爐后看約2點(diǎn)半位置,缺陷最大當(dāng)量深度位于37.8mm,指示長度80mm,反射當(dāng)量φ3×40+5dB,距焊縫中心偏下約12mm,按《管道焊接接頭超聲波檢驗(yàn)技術(shù)規(guī)程》(DLT820-2002)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)為Ⅳ,不合格;缺陷2在爐前往爐后看約9點(diǎn)位置,缺陷最大當(dāng)量深度位于60mm,指示長度20mm,反射當(dāng)量φ3×40+1dB,距焊縫中心偏下約5mm,按《管道焊接接頭超聲波檢驗(yàn)技術(shù)規(guī)程》(DLT820-2002)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)為Ⅳ,不合格。

現(xiàn)場(chǎng)#9焊縫位置圖及缺陷示意圖如圖1所示。

圖1 #9焊縫位置圖及缺陷示意圖

查閱臺(tái)賬,#1機(jī)組主蒸汽管道材質(zhì)為SA335-P22,#9焊縫處主蒸汽管道規(guī)格為φ534.5×83.1mm,截至2016年04月31日,#1機(jī)組運(yùn)行小時(shí)數(shù)為101032.97h。對(duì)該焊縫及附近的母管材質(zhì)進(jìn)行光譜成分定量分析未發(fā)現(xiàn)異常,焊縫硬度及母材硬度均在合格范圍內(nèi)。

2 裂紋產(chǎn)生原因分析

查閱公司2010年1號(hào)鍋爐定期檢驗(yàn)技術(shù)報(bào)告,對(duì)主蒸汽管#9焊縫進(jìn)行了超聲波檢查,未發(fā)現(xiàn)記錄缺陷,檢驗(yàn)合格。

查閱公司2012年1號(hào)鍋爐定期檢驗(yàn)技術(shù)報(bào)告,對(duì)主蒸汽管#9焊縫檢查發(fā)現(xiàn)了一條超標(biāo)缺陷和一條記錄缺陷,其中超標(biāo)缺陷最大當(dāng)量深度位于59.6mm,指示長度20mm,反射當(dāng)量φ3×40+0.6dB,位置從爐前往爐后俯視9點(diǎn)鐘,距焊縫中心偏彎頭側(cè)5mm,按標(biāo)準(zhǔn)評(píng)為Ⅳ,不合格,建議監(jiān)督運(yùn)行;記錄缺陷最大當(dāng)量深度位于38.1mm,指示長度5mm,反射當(dāng)量φ3×40-4.3dB,位置在從爐前往爐后俯視2點(diǎn)鐘,距焊縫中心偏彎頭5mm,按標(biāo)準(zhǔn)評(píng)為Ⅰ級(jí),合格。

針對(duì)圖1所示的缺陷1產(chǎn)生的原因進(jìn)行重點(diǎn)分析,通過2010年、2012年和2016年三次超聲波檢查的結(jié)果可以看出,#9焊縫內(nèi)部缺陷呈逐漸惡化的趨勢(shì)。

查閱#1機(jī)組主蒸汽管道原始安裝支吊架冷、熱態(tài)設(shè)計(jì)位移值,見表1。

表1

(1)坐標(biāo)系約定如下:從始建端(1號(hào)機(jī)組)指向擴(kuò)建端(2號(hào)機(jī)組)方向?yàn)閄正方向;從鍋爐向汽輪機(jī)方向?yàn)閆正方向;垂直向上為Y正方向,坐標(biāo)系如圖2所示。

(2)單位的規(guī)定:ΔX/ΔY/ΔZ 表示三向位移,單位為 mm。

圖2

通過對(duì)#1機(jī)組主蒸汽管道原始安裝支吊架冷、熱態(tài)設(shè)計(jì)位移值的對(duì)比,我們可以發(fā)現(xiàn),從#5雙拉桿彈簧吊架至#14雙拉桿彈簧吊架共10個(gè)支吊架在X、Y和Z方向均出現(xiàn)較大的熱冷態(tài)位移差,反映了機(jī)組啟停過程中主蒸汽管存在較大的位移變化。

通過對(duì)#1爐主蒸汽管道支吊架進(jìn)行冷態(tài)發(fā)現(xiàn),#3雙拉桿剛性吊架存在斜度過大的現(xiàn)象,偏斜角度大于5°,#7雙拉桿恒力吊架指針指示接近極限位置,反映了#1機(jī)組主蒸汽管系有明顯下沉現(xiàn)象。

查閱#1機(jī)組2000年至2016年5月啟停臺(tái)賬,形成表2。

表2 #1機(jī)組年啟停次數(shù)表

從表2可以反映了#1機(jī)組啟停次數(shù)相當(dāng)頻繁。

通過對(duì)#1機(jī)組主蒸汽#9焊縫歷次金屬技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)、主蒸汽管系支吊架的檢查以及#1機(jī)組啟停次數(shù)資料的收集,初步可以確定#1機(jī)組主蒸汽管道#9焊縫裂紋產(chǎn)生原因?yàn)椋?1機(jī)組主蒸汽管道支吊架存在偏斜、吊架指針指示接近極限位置的現(xiàn)象,整條管系下沉明顯,管系支吊架的失效,管系結(jié)構(gòu)的變化,導(dǎo)致管系的應(yīng)力狀態(tài)發(fā)生變化,#9焊縫剛好位于整條管系Y、Z方向限位點(diǎn)下方的第一條焊縫,導(dǎo)致該焊縫在管系中處于應(yīng)力集中部位,在機(jī)組頻繁啟停過程中,該焊縫存在較大的應(yīng)力集中,金屬材料內(nèi)部缺陷逐漸長大,最終發(fā)展成#9焊縫超標(biāo)缺陷。

3 裂紋處理

3.1 P22材質(zhì)焊接性能分析

合金鋼材質(zhì)ASTM-A335P22,發(fā)電廠高溫高壓管道材料。P22用于連接管道,P22與德國10CrMo910相當(dāng),P22屬于ASTMSA335高溫用無縫鐵素體合金鋼管。

根據(jù)其化學(xué)成分含碳量小于0.15%,含Cr、Mo等合金較多,決定了其焊縫及熱影響區(qū)淬硬及冷裂傾向的焊接性能。加上管道管徑大管壁厚在焊接過程中會(huì)產(chǎn)生較大應(yīng)力會(huì)加大熱影響區(qū)冷裂傾向,使焊接性能較差,為此注意焊接過程中線能量的控制,避免大線能量的輸入。

另外當(dāng)焊縫中擴(kuò)散氫含量過高時(shí),由于淬硬組織和擴(kuò)散氫作用常在焊縫中出現(xiàn)焊接冷裂紋,對(duì)此焊接時(shí)必須采用低氫型焊材加上適當(dāng)線能量和預(yù)熱、后熱等措施避免淬硬及焊接冷裂紋的發(fā)生。采用焊前預(yù)熱、焊后熱處理、多層多道、低氫焊材、小線能量、兩人對(duì)焊。

根據(jù)焊接規(guī)程選用與A335P22母材匹配的焊接材料,焊絲采用R40,規(guī)格 φ2.4mm,焊條采用 R407,φ3.2mm(蓋面)和 φ4.0mm(填充)兩種規(guī)格。

3.2 處理工序

(1)將主蒸汽管道#9焊縫后的#5雙拉桿彈簧吊架限位固定牢靠,并標(biāo)記原始支吊架彈簧位置;同時(shí)對(duì)主蒸汽管道進(jìn)行固定,確保#9焊縫超標(biāo)缺陷處理過程中,管道不發(fā)生X、Y、Z方向移動(dòng)。

(2)利用環(huán)形管道切割機(jī)沿管道焊縫位置進(jìn)行切割,加工出U型坡口,先將焊縫切割至37.8mm深,使用表面無損檢測(cè)手段進(jìn)行缺陷1位置超標(biāo)缺陷的檢查,確認(rèn)超標(biāo)缺陷性質(zhì)。當(dāng)切割至缺陷1位置,肉眼可見該超標(biāo)缺陷形貌,呈長條形氣孔,將該缺陷繼續(xù)打磨至肉眼不可見時(shí),使用磁粉探傷檢查發(fā)現(xiàn)焊縫存在斷續(xù)裂紋,最終確定該焊縫超標(biāo)缺陷為裂紋,將缺陷1缺陷記錄完畢后,環(huán)向打磨機(jī)繼續(xù)挖至焊縫60mm深位置,處理缺陷2超標(biāo)缺陷,經(jīng)滲透探傷檢查發(fā)現(xiàn),缺陷2為一體積型缺陷,且有一定的長度。

(3)確定缺陷2位置后,環(huán)向切割機(jī)繼續(xù)挖進(jìn)3mm,最終對(duì)#9焊縫進(jìn)行全面的超聲波檢查及表面無損探傷,確認(rèn)#9焊縫超標(biāo)缺陷徹底清除后,對(duì)坡口表面及管壁進(jìn)行清理,打磨光滑,坡口內(nèi)壁圓滑過渡,坡口邊緣20mm內(nèi)母材無重皮、毛刺及坡口無破損,露出金屬光澤。

(4)焊前采用柔性陶瓷電阻加熱器進(jìn)行預(yù)熱,熱電偶應(yīng)布置在加熱區(qū)以內(nèi),并必須保證熱電偶的熱端與焊件接觸良好。同時(shí),還應(yīng)使用紅外測(cè)溫儀實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)坡口處的溫度。預(yù)熱溫度200~300℃,升溫速率為75℃/h。焊接時(shí)確保層間溫度不低于200℃,且不高于300℃,加熱寬度不得小于335mm,布置兩只熱電偶。

(5)開始焊接采用 R407,φ3.2mm 焊條焊接,電流 80~130A,直流反接,電弧電壓20~25V,焊接速度150~180mm/min,焊一層;接下來焊接采用采用R407,φ4.0mm焊條填充焊接,電流150~180A,直流反接,電弧電壓25~30V,焊接速度180~220mm/min,將坡口填充完畢,預(yù)留蓋面焊;蓋面采用R407,φ3.2mm焊條焊接,電流80~130A,直流反接,電弧電壓20~25V,焊接速度150~180mm/min;焊接時(shí)焊條不擺動(dòng)、每層焊道的厚度不大于焊條直徑,焊縫層間清理、缺陷處理均采用機(jī)械打磨,徹底清理焊渣及飛濺,每層焊道接頭應(yīng)錯(cuò)開10~15mm,同時(shí)應(yīng)盡量使焊道平滑過渡,便于清渣和避免漏焊,為減少焊接變形和接頭缺陷,采取兩人對(duì)稱焊,兩人不得在同一處收頭,填充蓋面時(shí)焊縫與母材應(yīng)圓滑過渡、收弧處弧坑飽滿,接頭熔合良好。

(6)焊接過程中,金屬技術(shù)監(jiān)督人員或焊接技術(shù)人員應(yīng)旁站,全過程對(duì)焊接過程進(jìn)行管控,監(jiān)督焊口作業(yè)人員嚴(yán)格按技術(shù)方案及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求操作,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)整改。

(7)焊接完成后應(yīng)立即進(jìn)行焊后熱處理工作,熱處理溫度:720~750℃,恒溫時(shí)間:4h;升降溫速度:≤75℃/h,當(dāng)降溫速度過慢時(shí),可適當(dāng)減少保溫棉,溫度降至300℃以下時(shí),可不控制。布置至少2只熱電偶,1只布置在焊縫中心,其他布置在距焊縫50mm范圍內(nèi)。

(8)熱處理完畢,對(duì)焊縫進(jìn)行超聲波檢測(cè)和表面無損檢測(cè),焊縫硬度檢測(cè)布氏硬度值不得大于母材100HBW且不得大于300HBW。焊后檢查發(fā)現(xiàn),#9焊縫超聲波檢查合格,焊縫硬度及母材硬度均在合格范圍。

4 總結(jié)

(1)通過對(duì)#1機(jī)組主蒸汽管道#9焊縫超標(biāo)缺陷產(chǎn)生的原因分析以及超標(biāo)缺陷的定性、處理,反映了金屬技術(shù)監(jiān)督工作的重要性,通過開展金屬技術(shù)監(jiān)督工作,有效地提高火力發(fā)電廠重要設(shè)備、承壓部件的安全可靠性,防止發(fā)生重要設(shè)備損壞及預(yù)防人身傷害事件。

(2)通過對(duì)#9焊縫超標(biāo)缺陷的原因分析可以看出,管道支吊架是保障管道安全穩(wěn)定運(yùn)行的重要部件,嚴(yán)格按照《火力發(fā)電廠汽水管道與支吊架維修導(dǎo)則》以及《防止電力生產(chǎn)事故二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求》開展支吊架定期檢查,對(duì)運(yùn)行時(shí)間達(dá)到100000h的主蒸汽管道、再熱蒸汽管道的支吊架應(yīng)進(jìn)行全面檢查和調(diào)整。

(3)此次#1機(jī)組#9焊縫超標(biāo)缺陷的處理過程嚴(yán)格按工藝要求和操作規(guī)范進(jìn)行,處理效果良好,運(yùn)行正常,在下次檢修時(shí),針對(duì)性地對(duì)該焊口進(jìn)行復(fù)查,以確保修后質(zhì)量。

TG40

A

1004-7344(2016)27-0239-02

2016-9-14

趙 坤(1987-),男,助理工程師,本科,主要從事金屬技術(shù)監(jiān)督等工作。

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