邱全文(廣東粵華發(fā)電有限責(zé)任公司,廣東 廣州 510730)
330 MW機組軸振大缺陷分析及處理
邱全文
(廣東粵華發(fā)電有限責(zé)任公司,廣東 廣州 510730)
分析了某330 MW汽輪機自通流改造以來,在啟動及機組運行中存在7號、8號軸振動大且長期超標(biāo)、影響機組安全運行的問題。經(jīng)檢查測量發(fā)現(xiàn)這是由于相鄰對輪螺栓孔傾斜導(dǎo)致對輪同心度、晃度嚴(yán)重超標(biāo)所致。經(jīng)制定實施方案并應(yīng)用現(xiàn)場鏜孔機進(jìn)行鏜孔處理后,最終取得了良好的效果,確保了機組的安全穩(wěn)定運行。
汽輪機;軸振動;對輪;同心度;鏜孔
某330 MW機組系上海汽輪機廠生產(chǎn)的引進(jìn)型、亞臨界、一次中間再熱、四缸、四排汽純凝機組。其汽輪機型號為N330—16.18/535/535,機型為C152。該機7號軸承和8號軸承位于Ⅳ,Ⅴ軸承箱,為低壓Ⅱ轉(zhuǎn)子使用的支持軸承。其汽缸和轉(zhuǎn)子及軸承的分布如圖1所示。
圖1 330 MW機組軸系布置
對該機組各軸承的振動信號(絕對振動)及各軸振動信號(相對振動,簡稱軸振)進(jìn)行監(jiān)測,軸承振動信號由美國Bently公司的9200型速度探頭拾??;軸振動信號采用渦流探頭拾取并接入美國狄克公司的DAQ05型振動故障分析系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和分析。鍵相測量使用渦流探頭,安裝在1號軸承處。軸振振動信號及鍵相拾取示意如圖2所示。
該廠330 MW機組于1989年投產(chǎn),原汽輪機為A152型,于2012年進(jìn)行通流改造為C152型。自通流改造后,該汽輪機一直存在7,8號軸振動偏大的缺陷。由2012年7月通流改造后升速過程中的波德圖可知,7,8號軸振動都在125 μm以上,尤其是8X,8Y軸振達(dá)到150 μm以上,超過跳機值,嚴(yán)重影響機組的安全穩(wěn)定運行。
圖2 軸振振動信號及鍵相拾取示意
針對7,8號軸振動偏大缺陷,該廠組織技術(shù)人員對設(shè)備的各項參數(shù)進(jìn)行認(rèn)真檢查、測量。發(fā)現(xiàn)低電對輪存在以下缺陷:
(1) 低電對輪螺孔錯位較大,并且全部20個螺孔有不規(guī)則的偏斜現(xiàn)象;
(2) 檢修過程中,因現(xiàn)場條件限制,螺孔偏斜情況無法消除,打緊螺栓螺母后波紋節(jié)側(cè)靠背輪會出現(xiàn)移位和外圓局部變形的現(xiàn)象,鉸孔后現(xiàn)場測量同心度為0.105 mm;
(3) 2014年4月,該機組D級檢修中復(fù)測低電對輪同心度為0.16 mm,測點的晃度達(dá)0.23 mm,其他點的晃度約為0.10 mm,造成機組運行時6,7號軸承振動及7,8號軸振動偏大。
3.1 處理目標(biāo)
(1) 將低電對輪同心度調(diào)至0.03 mm以內(nèi),各處晃度在0.05 mm以下,徹底消除螺孔錯位及不規(guī)則的偏斜現(xiàn)象。
(2) 使對輪螺栓孔中心線與對輪端面(電側(cè))垂直;對輪螺栓孔的光潔度符合圖紙要求。
(3) 使對輪螺栓孔的圓錐度、橢圓度在0.02 mm以內(nèi)。
(4) 使沉孔螺栓的端面(汽側(cè)、電側(cè))與對輪端面(電側(cè))平行。
(5) 加工量盡量少,不影響轉(zhuǎn)子原有的平衡。
3.2 鏜孔方案
(1) 在測量低電對輪發(fā)電機側(cè)端面(機尾端)瓢偏度時,若該法蘭端面最大瓢偏度不大于0.03 mm,則以該端面為測量基準(zhǔn)面。
(2) 安裝美國Bently公司設(shè)計、生產(chǎn)的現(xiàn)場鏜孔機及卡座(見圖3)。
圖3 鏜孔機及卡座安裝示意
(3) 校正鏜孔機鏜桿垂直于聯(lián)軸器法蘭端面(電側(cè)),打表調(diào)整找正,使誤差小于0.02 mm。
(4) 制作專用工器具測量螺栓孔的傾斜度(電側(cè)、汽側(cè))及沉孔端面(2處)與對輪端面的平行度,精確計算每一處的加工量。
(5) 根據(jù)螺栓孔傾斜度(電側(cè)、汽側(cè))的測量及計算結(jié)果,調(diào)整鏜桿在螺栓孔中的位置。根據(jù)計算結(jié)果對對輪螺栓孔及沉孔端面進(jìn)行加工,并注意加工量盡量少。
在加工沉孔端面時,為保證轉(zhuǎn)子原有的平衡,必須分別收集加工沉孔端面時車削下來的鐵屑并稱重、記錄,作為螺栓配重的重要參考。加工時可選用的刀具材料為:肯納硬質(zhì)合金、超硬度高速鋼、山特維克硬質(zhì)合金。
(6) 按上述要求對螺孔及沉孔端面逐個進(jìn)行加工,并且每加工完成1個孔后復(fù)測螺栓孔的數(shù)據(jù)是否符合要求。若達(dá)到要求,則按孔徑規(guī)格配制對輪工作螺栓,要求螺栓與螺孔配合間隙在0.02 mm以內(nèi),并打緊(注意:在打緊螺栓時要裝百分表對對輪進(jìn)行監(jiān)視),然后測量對輪的同心度是否符合要求。當(dāng)同心度合格并經(jīng)簽名驗收后方可進(jìn)行下一個孔的加工,否則應(yīng)查找原因并消除后方可進(jìn)行下一步的工作。
(7) 當(dāng)12條螺栓配制完成且同心度合格后,可逐條拆除工藝螺栓,并按上述步驟對聯(lián)軸器進(jìn)行逐個鏜孔、配制聯(lián)軸器工作螺栓并打緊,復(fù)測對輪同心度。
(8) 鏜孔工作全部完成并安裝工作螺栓,復(fù)測低電對輪同心度應(yīng)不大于0.03 mm。
3.3 處理效果
2014年底該機組調(diào)停檢修過程中,在現(xiàn)場使用鏜孔機嚴(yán)格按上述處理方案對低電對輪進(jìn)行處理。處理后機組開機實測各軸振動值,實測數(shù)據(jù)表明,各軸振動均明顯改善,各軸振動值都在50 μm左右,達(dá)到優(yōu)良水平。處理效果達(dá)到了預(yù)期要求,解決了機組運行中的一大隱患。
通過修前的振動測試,對造成機組軸振動大的原因進(jìn)行查找,采集相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,找到了引起軸振動大的原因是低電對輪同心度超標(biāo)及各對輪晃度超標(biāo)。
在機組調(diào)停檢修時,使用專用現(xiàn)場加工設(shè)備,有針對性地對低壓轉(zhuǎn)子與發(fā)電機轉(zhuǎn)子的連接對輪螺栓孔進(jìn)行處理,使對輪同心度及晃度達(dá)到優(yōu)良水平,解決了多年來困擾該機組安全運行的難題,取得了良好效果,達(dá)到了預(yù)期目的,確保了機組的安全穩(wěn)定運行。
使用現(xiàn)場加工設(shè)備就地進(jìn)行缺陷處理,節(jié)省了大量的檢修時間,避免返回制造廠進(jìn)行處理而造成的時間浪費及運輸過程中產(chǎn)生的巨大風(fēng)險。該類缺陷的現(xiàn)場處理為解決國內(nèi)其他機組同類型的振動超標(biāo)缺陷提供了參考。
1 左 震.汽輪機軸承軸向振動大的原因分析及處理[J].電力安全技術(shù),2011,13(1):54-55.
2 李業(yè)堂.1 000 MW直接空冷汽輪機振動保護(hù)動作分析與處理[J].電力安全技術(shù),2013,15(10):54-55.
2015-10-26。
邱全文(1976-),男,工程師,主要從事汽輪機檢修技術(shù)、監(jiān)督管理工作,email:hppp8976@163.com。