薛江勇
(大唐彬長發(fā)電有限責(zé)任公司 陜西長武縣 713602)
630MW機(jī)組空冷風(fēng)場優(yōu)化改造技術(shù)分析
薛江勇
(大唐彬長發(fā)電有限責(zé)任公司 陜西長武縣 713602)
空冷凝汽器單元由在中心布置的大直徑軸流風(fēng)機(jī)提供冷卻空氣,不同區(qū)域翅片管束的散熱能力呈現(xiàn)很大差異,翅片管束傳熱面利用效率低,空冷凝汽器流動(dòng)傳熱性能差。在單元內(nèi)部安裝空氣導(dǎo)流裝置,改善空冷凝汽器傳熱單元換熱的均勻性,最終提高空冷凝汽器單元的散熱能力,降低汽輪機(jī)運(yùn)行背壓。
空冷凝汽器;軸流風(fēng)機(jī);空氣導(dǎo)流裝置;運(yùn)行背壓
空冷島風(fēng)場優(yōu)化改造國內(nèi)已有豐富的理論論述。本文利用已有理論,針對(duì)具體個(gè)例進(jìn)行擴(kuò)展分析、處理,成功解決了彬長電廠空冷凝汽器得不到處分利用問題,給空冷島風(fēng)場優(yōu)化改造技術(shù)分析增加了一個(gè)成功的個(gè)例。
大唐彬長發(fā)電有限責(zé)任公司2×630MW機(jī)組空冷凝汽器由德國GEA設(shè)計(jì)及供貨,空冷凝汽器由8組“A”屋頂型翅片管排構(gòu)成,每組管排包含7個(gè)模塊(5個(gè)一次模塊和2個(gè)混合模塊),每個(gè)模塊由10個(gè)翅片管束構(gòu)成,共56個(gè)單元構(gòu)成。屋頂結(jié)構(gòu)下方布置的軸流風(fēng)機(jī)迫使空氣流過翅片,翅片管束中蒸汽受冷卻后凝結(jié)成水,隨后匯集到凝結(jié)水聯(lián)箱,最后進(jìn)入排汽裝置。而環(huán)境中的冷空氣流經(jīng)管束換熱后,帶走蒸汽釋放的熱量,溫度升高后散發(fā)到環(huán)境中去。凝汽器冷卻單元為順、逆流結(jié)合方式,其中2、6列為逆流式。其余列為順流式。另外大唐彬長發(fā)電公司為解決夏季機(jī)組出力受限問題,空冷單元內(nèi)部安裝有尖峰冷卻裝置,即通過噴霧冷卻方式,提高空氣冷卻能力。
彬長公司空冷機(jī)組運(yùn)行以來,由于直接空冷凝汽器單元特殊的“A”型框架結(jié)構(gòu),以及軸流風(fēng)機(jī)出口復(fù)雜的三維流場,造成流經(jīng)空冷凝汽器翅片管束的冷卻空氣流量沿管長極不均勻,凝汽器傳熱面積得不到充分利用,冷卻能力降低,運(yùn)行性能變差。不僅普遍年度極端高溫和低溫差別巨大,且環(huán)境風(fēng)場復(fù)雜多變,僅考慮全年平均氣象條件的空冷系統(tǒng)設(shè)計(jì)不僅不能滿足機(jī)組夏季滿負(fù)荷運(yùn)行的需求,還導(dǎo)致夏季運(yùn)行背壓居高不下,以及極端高溫、不利大風(fēng)氣象條件下非正常停機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),彬長公司廠區(qū)頻繁的環(huán)境風(fēng)橫向流動(dòng)導(dǎo)致空冷風(fēng)機(jī)進(jìn)口條件惡化,風(fēng)場上游風(fēng)機(jī)動(dòng)力學(xué)性能急劇降低、空冷凝汽器熱風(fēng)回流加劇,使冷卻能力進(jìn)一步受到限制。另外尖峰冷卻裝置噴出的霧化水滴,在軸流風(fēng)機(jī)出口旋轉(zhuǎn)上升氣流作用下,通常不能被冷卻空氣均勻帶到管束表面,影響了噴霧冷卻的效果
(1)開展了630MW機(jī)組在不同條件下空冷單元和空冷島溫度場和空氣流場的現(xiàn)場調(diào)研和熱力性能試驗(yàn),結(jié)合數(shù)值模擬,揭示出空冷單元內(nèi)部空氣流場隨運(yùn)行條件變化的規(guī)律和特點(diǎn),找出現(xiàn)有空氣流場的缺陷和不足。
(2)針對(duì)示范機(jī)組的運(yùn)行條件和設(shè)備狀況,以及凝汽器單元Λ型結(jié)構(gòu)內(nèi)部空氣流場的特點(diǎn),提出了空氣導(dǎo)流設(shè)計(jì)方案,開發(fā)了空氣流場的導(dǎo)流裝置,并進(jìn)行導(dǎo)流板結(jié)構(gòu)、布置方式和安裝位置的設(shè)計(jì)。
(3)在空冷凝汽器單元試驗(yàn)臺(tái)上開展了導(dǎo)流裝置性能的中試試驗(yàn),檢驗(yàn)導(dǎo)流技術(shù)對(duì)空氣流場改善的性能,同時(shí)檢驗(yàn)導(dǎo)流裝置對(duì)凝汽器支撐結(jié)構(gòu)、風(fēng)機(jī)運(yùn)行特性的影響程度,獲得規(guī)律性的結(jié)果。
(4)首先在電廠的630MW直接空冷機(jī)組上進(jìn)行了現(xiàn)場性能試驗(yàn),確定空氣導(dǎo)流裝置對(duì)空氣流場和凝汽器熱負(fù)荷能力的改善潛力,分析對(duì)原有結(jié)構(gòu)和機(jī)組運(yùn)行特性的影響規(guī)律;分析、比較和歸納出不同環(huán)境風(fēng)條件對(duì)導(dǎo)流裝置性能的影響規(guī)律;利用分析結(jié)果,進(jìn)一步對(duì)導(dǎo)流裝置的設(shè)計(jì)進(jìn)行了優(yōu)化,調(diào)整和完善設(shè)計(jì)和安裝方案。
(5)針對(duì)優(yōu)化設(shè)計(jì)結(jié)果,制定出工藝路線,進(jìn)行空氣導(dǎo)流裝置的模具開發(fā)和加工制造,形成設(shè)計(jì)、加工和安裝調(diào)試的完整方案;針對(duì)630MW大型直接空冷示范機(jī)組的全部空冷凝汽器單元進(jìn)行了工程示范和技術(shù)改造。
(6)通過第三方熱力性能實(shí)驗(yàn),對(duì)同一臺(tái)機(jī)組在改造前后的運(yùn)行性能進(jìn)行了對(duì)比分析,獲得導(dǎo)流裝置改善空冷機(jī)組運(yùn)行性能的定量結(jié)果,繼續(xù)改進(jìn)導(dǎo)流技術(shù),完成全部工程示范機(jī)組的改造;在滿足技術(shù)約束指標(biāo)的前提下,達(dá)到空冷火電機(jī)組平均背壓下降不低于1kPa。
安裝結(jié)構(gòu)如圖1~2所示。
圖1
圖2
風(fēng)場優(yōu)化改造前后如圖3~4所示。
圖3
(1)空冷系統(tǒng)優(yōu)化改造前,修正到額定工況設(shè)計(jì)條件(環(huán)境溫度19℃)下的低壓缸排汽壓力為13.409kPa;空冷系統(tǒng)優(yōu)化改造后,修正到設(shè)計(jì)條件下的低壓缸排汽壓力為12.19kPa;修正到額定工況相同設(shè)計(jì)條件下,空冷系統(tǒng)優(yōu)化改造后比改造前機(jī)組背壓下降了1.219kPa。
圖4
(2)空冷系統(tǒng)優(yōu)化改造后,環(huán)境溫度19℃,風(fēng)機(jī)頻率折算至50Hz,風(fēng)機(jī)功率比改造前增加40kW,增加1.178%。
(3)在額定工況設(shè)計(jì)條件(100%負(fù)荷,環(huán)境溫度19℃),空冷系統(tǒng)優(yōu)化改造后比改造前機(jī)組背壓下降了1.219kPa,背壓1kPa影響發(fā)電煤耗約0.42%,約1.1~1.3g/kWh,按照1.1g/kWh計(jì)算發(fā)電煤耗率減少量為1.34g/kWh,供電煤耗率減少量為1.4g/kWh,考慮風(fēng)機(jī)功率的增加引起廠用電增加(增加幅度較?。罱K供電煤耗率減少量為1.37g/kWh。
(4)流場優(yōu)化改造后風(fēng)機(jī)出口風(fēng)動(dòng)力場更加均勻,翅片管換熱率得到改善,在機(jī)組高負(fù)荷和高溫環(huán)境工況下對(duì)空冷島冷卻效率提升和機(jī)組背壓降低的作用更加顯著。
通過對(duì)空冷島風(fēng)場優(yōu)化改造,改善了空冷凝汽器傳熱單元換熱的均勻性,最終提高空冷凝汽器單元的散熱能力,提高了空冷機(jī)組抵御環(huán)境風(fēng)不利影響的能力,改善機(jī)組運(yùn)行的安全性和經(jīng)濟(jì)性。
[1]《德國空冷凝汽器在真空狀態(tài)下驗(yàn)收試驗(yàn)測量和運(yùn)行監(jiān)控導(dǎo)則》(VGB-R131Me).
[2]《直接空冷系統(tǒng)性能試驗(yàn)規(guī)程》(DL/T244-2012).
[3]大唐彬長發(fā)電有限責(zé)任公司1號(hào)機(jī)組直接空冷機(jī)組空冷系統(tǒng)優(yōu)化改造前后性能試驗(yàn)報(bào)告-OA.
TM621
A
1004-7344(2016)06-0066-02
2016-2-10