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DAS汽封在600MW超臨界直接空冷機組的應用實例分析

2016-08-09 00:50鄭富
大科技 2016年6期
關(guān)鍵詞:汽封隔板鐵素體

鄭富

(大唐彬長發(fā)電有限責任公司 陜西長武縣 713602)

DAS汽封在600MW超臨界直接空冷機組的應用實例分析

鄭富

(大唐彬長發(fā)電有限責任公司 陜西長武縣 713602)

分析了彬長電廠NZK600-24.2/566/566型汽輪機熱耗大的原因,提出了改造方案,介紹了DAS汽封結(jié)構(gòu)及特點,對比了改造前后熱耗及缸效率的變化,對改造效果做出了評價。

汽輪機;DAS汽封;改造;熱耗;缸效率

1 機組概況

大唐彬長發(fā)電有限責任公司1號汽輪機為東方電氣集團東方汽輪機有限公司設(shè)計制造的超臨界、一次中間再熱、單軸、三缸四排汽、直接空冷、凝汽式汽輪機,機組型號:NZK600-24.2/566/566。于2009年09月投運。

該汽輪機汽封均為金屬迷宮式汽封。汽封圈后裝有彈簧片,每個汽封圈分成幾個弧段,固定于汽封體或隔板的汽封槽中。汽封圈加工成高低齒(考慮到脹差較大,低壓汽封為平齒)結(jié)構(gòu),以最小間隙與汽輪機轉(zhuǎn)子上相應的凹槽及凸臺配合。汽封圈高低齒相間的結(jié)構(gòu)及最小間隙配合能有效將蒸汽泄漏降到最小。在端汽封體上有中間抽口、靠近大氣側(cè)的抽口和汽封送汽口,密封蒸汽通過汽封送汽口被送入汽封體的密封腔室。

2015年1月,中國大唐集團科學技術(shù)研究院有限公司西北分公司對該汽輪機進行了修前性能試驗,結(jié)果顯示,在611MW負荷工況下,汽輪機熱耗率為8308kJ/(kW·h),比設(shè)計值8120kJ/(kW·h)高188kJ/(kW·h);高壓缸效率為82.14%,比設(shè)計值84.79%低2.65%,中壓缸效率為89.65%,比設(shè)計值92.21%低2.56%。

2 存在問題及分析

該汽輪機存在的問題主要為高、中壓缸效率偏低,汽輪機熱耗率較設(shè)計值偏大,不能滿足節(jié)能降耗的要求。經(jīng)測試分析,造成汽輪機效率低的原因主要為汽輪機動靜部分間隙變大,導致蒸汽短路,形成所謂的“竄汽”現(xiàn)象,造成做功蒸汽減小,同時引起蒸汽流動混亂,從而造成缸效率降低。

由于該電廠機組參與到電網(wǎng)調(diào)峰,啟停次數(shù)較多,該廠目前采用的常規(guī)鐵素體汽封因材質(zhì)較軟,在機組啟停過程中過臨界時,容易被轉(zhuǎn)子磨損,使汽封間隙變大,不能達到預期的密封效果。通過對適用于該類型機組且目前使用較多的汽封形式進行比較,發(fā)現(xiàn)DAS汽封可較好的解決該廠汽輪機存在的問題。

DAS汽封的特點如下:

(1)DAS汽封在常規(guī)鐵素體結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上的重大改進,彌補了鐵素體汽封齒在機組運行過程中被轉(zhuǎn)子磨損從而使汽封間隙變大的缺點,從而達到既對轉(zhuǎn)子磨損小,又不容易被轉(zhuǎn)子磨損的效果,保證其密封性能。

(2)DAS汽封把鐵素體汽封的兩個長齒更換成兩個寬齒。如圖1所示,1為DAS汽封齒,2為鐵素體汽封短齒,3為鐵素體汽封長齒。

圖1 DAS汽封結(jié)構(gòu)圖

(3)DAS汽封結(jié)構(gòu)中,汽封齒1與轉(zhuǎn)子的間隙B比齒2、3與轉(zhuǎn)子的間隙A小,汽封齒1采用寬齒結(jié)構(gòu)。在汽輪機啟、停的過程中,由于過臨界轉(zhuǎn)速的影響,汽封齒有與轉(zhuǎn)子產(chǎn)生摩擦的可能,因間隙B比間隙A小,所以汽封齒1應最先與轉(zhuǎn)子產(chǎn)生碰摩,汽封齒1推動汽封圈退讓,保護了汽封齒2、3不與轉(zhuǎn)子產(chǎn)生摩擦。在汽輪機正常運行時,齒2、3的間隙A可達到設(shè)計值,從而保證了設(shè)計的密封效果。另一方面,由于間隙B比間隙A小,且齒1采用寬齒結(jié)構(gòu),材料也耐磨,即使與轉(zhuǎn)子發(fā)生碰磨,其磨損量也非常小,運行時間隙B遠小于間隙A,整個汽封的泄漏量比傳統(tǒng)設(shè)計的汽封泄漏量小,這樣就可解決汽輪機各處汽封蒸汽泄漏量大的問題。

3 改造方案

結(jié)合該機組實際情況,最終確定改造方案如下:

3.1 軸端汽封改造方案

高壓后軸封共5圈,改造前為鐵素體汽封,改造后,第1、5圈為接觸式汽封,其余為DAS汽封。

中壓后軸封共4圈,改造前為鐵素體汽封,改造后,第1、4圈為接觸式汽封,其余為DAS汽封。

低壓軸封每處各3圈,改造前為銅汽封,改造后,第1、3圈為接觸式汽封,其余DAS汽封。

3.2 過橋汽封改造方案

過橋汽封共5圈,改造前均為鐵素體汽封,改造后第1-4圈為DAS+刷式汽封;第5圈不改造。

3.3 隔板汽封改造方案

隔板汽封共33級,其中高壓隔板汽封共7級,中壓隔板汽封共6級,低壓隔板汽封共2×2×5級,改造前高、中壓隔板汽封為鐵素體汽封,低壓隔板汽封為銅汽封,改造后均為DAS汽封。

3.4 葉頂汽封改造方案

按照圖2所示加工齒形,更換噴嘴及高、中壓隔板(共13級)、低壓末兩級(共8級)葉頂汽封齒,圖中A值為0.20mm、B值為1.5mm、C值為R1.6mm。

圖2 葉頂汽封齒加工示意圖

低壓正反1~4級隔板徑向汽封改造前為鑲片式阻汽片結(jié)構(gòu),改造為DAS+刷式汽封,低壓正反1~4級隔板需補充加工徑向汽封圈安裝槽、汽封圈壓板槽等;示意圖如圖3。

3.5 汽封塊所有彈簧片均改為圓柱形彈簧。

4 改造效果及分析

大修改造后,經(jīng)中國大唐集團科學技術(shù)研究院有限公司西北分公司對該汽輪機進行了修后性能試驗,結(jié)論如下:

在611MW負荷工況下,汽輪機熱耗率為8115kJ/(kW?h),較修前熱耗率8308kJ/(kW·h)降低193kJ/(kW·h),比設(shè)計工況熱耗率8120kJ/(kW·h)低5kJ/(kW·h)。

圖3 低壓正反1~4級隔板徑向汽封圈改造方案示意圖

在611MW負荷工況下,汽輪機高壓缸效率為86.18%,較修前高壓缸效率82.14%提高4.04%,比設(shè)計高壓缸效率84.79%高1.39%。

在611MW負荷工況下,汽輪機中壓缸效率為93.36%,較修前中壓缸效率89.65%提高3.71%,比設(shè)計中壓缸效率92.20%高1.16%。

5 結(jié)論

通過汽封改造,該汽輪機效率得到了明顯提升,汽輪機熱耗率降低達193kJ/(kW·h),經(jīng)濟效益顯著,達到了節(jié)能降耗的目的,同時也為同類型機組的汽封改造提供了借鑒經(jīng)驗。

[1]大唐電力科學技術(shù)研究院西北分公司大唐彬長發(fā)電有限公司1號機A修前熱力試驗報告.

[2]大唐電力科學技術(shù)研究院西北分公司大唐彬長發(fā)電有限公司1號機A修后熱力試驗報告.

[3]東方汽輪機有限公司D600H型汽輪機主機證明書.

TM311

A

1004-7344(2016)06-0101-02

2016-2-10

鄭富(1988-),男,陜西咸陽人,助理工程師。

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