曹 鋒
(廣東肇慶廣地爆破工程公司)
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光面爆破技術(shù)在路基邊坡開挖中的應(yīng)用
曹鋒
(廣東肇慶廣地爆破工程公司)
摘要廣東省肇慶市廣寧縣浸米—清遠浸潭新建三級公路工程,巖石邊坡開挖過程中采用了光面爆破技術(shù),較好地控制了坡面的平整度,降低了邊坡開挖工程量,節(jié)省了邊坡防護成本,取得了良好的爆破效果和經(jīng)濟效益。在分析光面爆破技術(shù)原理的基礎(chǔ)上,分別從爆破參數(shù)選擇、施工工藝、爆破網(wǎng)絡(luò)設(shè)計以及爆破效果等方面,對光面爆破技術(shù)在該工程中的應(yīng)用成果進行詳細分析,供類似工程參考。
關(guān)鍵詞光面爆破邊坡開挖爆破參數(shù)施工工藝爆破網(wǎng)絡(luò)
浸米—清遠浸潭三級公路工程位于廣東省肇慶市廣寧縣北市鎮(zhèn),長4.449km,該段土石方工程量約26萬m3,其中需爆破的石方量約9萬m3,該工程邊坡最高為二級坡,臺階高度10m。在開挖巖石邊坡時,原采用普通的中深孔臺階爆破方式,該方式造成了邊坡嚴重破壞,設(shè)計坡度為1∶0.75的邊坡爆破后幾乎變?yōu)?0°的陡坡,且坡面凹凸不平。為減少爆破對預(yù)留邊坡巖面的破壞,保持巖石坡面的整體穩(wěn)定性,使坡面爆破后平順、美觀,結(jié)合現(xiàn)場勘查取樣、相關(guān)地質(zhì)資料以及區(qū)內(nèi)環(huán)境分析結(jié)果,對該巖石邊坡采用光面爆破技術(shù)進行處理。
1光面爆破技術(shù)原理
光面爆破是一種能使爆后新壁面平整且不被明顯破壞的爆破技術(shù),其特點是在設(shè)計開挖線上鉆1排孔距與最小抵抗線相匹配的光爆孔,且采用不耦合裝藥結(jié)構(gòu),在開挖主體炮孔起爆后,光爆孔同時起爆,從而形成1個光滑平整的開挖面。光面爆破無需預(yù)先清除主爆區(qū),可使光爆孔與主爆孔一并起爆,僅要求光爆孔比主爆孔延遲起爆(一般為50~100ms)[1-2]。光面爆破的破巖機理與減弱爆破相似,一般認為,炸藥起爆時,各炮眼的沖擊波向其四周作徑向傳播,相鄰炮眼的沖擊相遇,則產(chǎn)生應(yīng)力波的疊加,并產(chǎn)生切向拉力,拉力的最大值發(fā)生在相鄰炮眼中心連線的中點,當(dāng)巖體的極限抗拉強度小于該拉力時,巖體便被拉裂,在炮眼中心連線上形成裂縫,隨后,爆炸氣體的膨脹使裂縫進一步擴展,形成平整的爆裂面。
2爆破設(shè)計及效果分析
2.1爆破設(shè)計
2.1.1光面爆破參數(shù)
本研究光面爆破參數(shù)如表1所示。
表1 光面爆破參數(shù)
除表1所示的爆破參數(shù)外,在實際施工中,在實施光面爆破的區(qū)域前段預(yù)留了2~3排主爆孔[3-4],光面爆破坡面與最近主爆孔間距為1.2m,預(yù)留的2~3排主爆孔的間距為2.0m,最小抵抗線為2.0m。
2.1.2施工工藝及注意事項
2.1.2.1施工工藝
(1)放樣布眼。測量人員采用儀器精確測出坡面高程及炮眼距離,用白灰標(biāo)出炮眼位置,誤差控制在±10cm以內(nèi)(圖1)。
(2)鉆孔。鉆孔設(shè)備采用孔徑90mm的淺孔鉆機,開鉆之前應(yīng)嚴格調(diào)整角度,鉆桿的傾斜度應(yīng)使用坡面尺進行校正,鉆進過程中應(yīng)經(jīng)常檢查鉆桿的斜度,若發(fā)現(xiàn)巖層軟硬不均,鉆桿方向有偏離時,應(yīng)及時提起鉆孔,將炮孔充填后重新鉆進,確保所有炮孔按同一斜度鉆進,炮孔底部落于同一平面上。
(3)裝藥。用導(dǎo)爆索將藥卷串聯(lián)后綁于竹片上,并在竹片上安裝由鐵線制作的定中支架,藥卷捆綁完畢后將其緩慢放入孔內(nèi)。炮孔底部1m范圍內(nèi)應(yīng)加強裝藥,確保底部爆破不留根底,裝藥量為正常值的2倍(圖2)。
圖1 炮孔布置示意(單位:m)
圖2 裝藥示意
(4)孔口堵塞。光面爆破孔口堵塞既能提高爆破效果,也可使得孔口巖石不受過大破壞,一般預(yù)留1m堵塞段。
2.1.2.2施工注意事項
(1)在鉆孔過程中,開口時應(yīng)適當(dāng)放慢速度,達到一定深度后校正鉆桿的斜度,若斜度符合要求可加速鉆進。
(2)遇到破碎巖層時,應(yīng)降低鉆進速度,并反復(fù)抽拉鉆桿洗孔,使巖屑充填破碎裂縫,圓潤炮孔。
(3)炮孔鉆進完畢后應(yīng)及時記錄深度、孔距以及地層情況,以便正確計算裝藥量。
(4)裝藥前應(yīng)用木棍或竹竿探孔,確定炮孔未被堵塞,長度符合要求后方可進行裝藥作業(yè)。
(5)裝藥時務(wù)必將藥卷牢固捆綁于竹片上,所有藥卷捆綁后一次性放入孔內(nèi)??捎寐槔K綁住竹片前端部位,緩慢放入孔內(nèi),在此過程中若出現(xiàn)卡住無法下落現(xiàn)象,則可上提藥卷后再次下放,若仍無法下放,則將藥卷全部上提出孔,將炮孔進行貫通處理后重新裝藥,直至確保藥卷下放至孔底為止。
(6)為確保不耦合裝藥,采用鐵線制作定中支架安裝于藥卷(竹片)上,每2m安裝1個。
2.1.3起爆網(wǎng)絡(luò)設(shè)計
為獲得良好的光面爆破效果,所有光爆孔應(yīng)同時起爆,使用同一段導(dǎo)爆管起爆導(dǎo)爆索。前3排主爆孔采用導(dǎo)爆管起爆網(wǎng)絡(luò),依次裝入1,3,5段導(dǎo)爆管雷管,第3排主爆孔(靠近光爆孔)和光爆孔之間采用5段雷管接力,確保所有光爆孔處于同一時段起爆,且遲于主爆孔起爆。
2.2光面爆破效果及經(jīng)濟效益2.2.1光面爆破效果
采用光面爆破技術(shù)后,各項指標(biāo)達到了預(yù)期效果,光面爆破之后,坡面基本達到了平順要求,無松散碎石和危石,符合業(yè)主對邊坡的保護要求,炮眼痕跡率達到90%,坡面除了少量自然裂縫外,基本無爆破裂縫,爆破效果良好(圖3)。
圖3 爆破效果
2.2.2經(jīng)濟效益
光面爆破與普通爆破后的邊坡質(zhì)量對比見表2。由表2可知:采用光面爆破法的邊坡施工質(zhì)量明顯優(yōu)于普通爆破法。
表2 邊坡爆破質(zhì)量對比
從成本上看,雖然在光面爆破施工時鉆孔較多,且裝藥工序耗時較多,但光面爆破是一次成型,無需補炮修整邊坡面;而普通爆破時需以補炮方式開挖邊坡,耗費大量人力物力,且效果往往不理想,可見,光面爆破可節(jié)約施工成本。以坡長20m、臺階高度10m的邊坡為例,光面爆破和普通爆破的施工成本對比見表3。由表3可知:光面爆破相對于普通爆破而言可大幅度降低施工成本,優(yōu)勢顯著。
表3 施工成本對比 萬元
3討論
(1)光面爆破施工中的鉆孔工序尤為重要,應(yīng)密切掌握地層條件,嚴格控制鉆孔角度、孔間距以及孔深度,確保所有炮孔按同一斜度鉆進,炮孔底部位于同一平面。
(2)裝藥過程中應(yīng)嚴格按照設(shè)計的藥量和裝藥結(jié)構(gòu)進行裝藥,確保不耦合裝藥。
(3)進行光面爆破前,應(yīng)先進行局部爆破試驗,以便及時調(diào)整爆破設(shè)計參數(shù),使爆破效果達到最優(yōu)。
參考文獻
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(收稿日期2016-04-11)
曹鋒(1983—),男,工程師,526020 廣東省肇慶市端州區(qū)梅庵路9號。