(大唐淮南洛河發(fā)電廠,安徽 淮南 232008)
大唐淮南洛河發(fā)電廠三期工程2×600MW超臨界機(jī)組,采用上海汽輪機(jī)有限公司引進(jìn)西門子西屋公司生產(chǎn)的600MW超臨界、一次中間再熱、三缸四排汽、單軸、雙背壓、八級(jí)回?zé)岢闅狻⒛狡啓C(jī)組。其汽輪機(jī)熱力系統(tǒng)通流部分采用沖動(dòng)式與反動(dòng)式聯(lián)合設(shè)計(jì)。本文對(duì)洛河電廠三期2×600MW機(jī)組投產(chǎn)以來,機(jī)組運(yùn)行過程中汽輪機(jī)高調(diào)門門桿脫落現(xiàn)象故障進(jìn)行分析,并將常規(guī)處理方案及其技術(shù)措施做一詳細(xì)介紹。
從鍋爐來的蒸汽通過兩路主汽門和調(diào)節(jié)閥進(jìn)入主蒸汽管,然后分別通入高壓缸內(nèi)的四個(gè)噴嘴室。啟動(dòng)時(shí)主汽門控制在發(fā)電機(jī)并網(wǎng)前的蒸汽流量,以及在緊急脫扣情況下提供快關(guān)控制。調(diào)節(jié)閥用于控制從汽輪機(jī)同步轉(zhuǎn)速及發(fā)電機(jī)符合控制進(jìn)汽量。在并網(wǎng)和符合控制期間,調(diào)節(jié)閥控制高壓缸的進(jìn)汽流量。由于每只調(diào)節(jié)閥有單獨(dú)的油動(dòng)機(jī),在任何符合時(shí),調(diào)節(jié)閥控制方式可以采用單閥,順序閥和混合方式運(yùn)行,使整個(gè)負(fù)荷范圍的性能最佳化。高壓抗燃油系統(tǒng)的供油裝置提供高壓抗燃油作為油動(dòng)機(jī)動(dòng)作的力,為響應(yīng)DEH發(fā)出控制指令,控制主汽門及調(diào)節(jié)閥油動(dòng)機(jī)開啟、關(guān)閉或某中間位置,調(diào)節(jié)進(jìn)入高壓缸的蒸汽流量。
調(diào)節(jié)閥是單座提升式閥,每個(gè)閥碟由閥碟螺母和閥套兩件制成,以使與閥桿成撓性連接,調(diào)節(jié)閥是由軸向彈簧關(guān)閉和用軸向油動(dòng)機(jī)開啟,調(diào)節(jié)閥的閥座是鑲嵌在閥殼底部凹槽上的,兩個(gè)調(diào)節(jié)閥閥蓋用墊片和螺栓連接到調(diào)節(jié)閥閥頂部,調(diào)節(jié)閥閥蓋和調(diào)節(jié)閥殼體結(jié)合面是用預(yù)應(yīng)力這些螺栓來密封,對(duì)主蒸汽進(jìn)汽管的兩個(gè)出口位于調(diào)節(jié)閥閥殼底部。
調(diào)節(jié)汽閥結(jié)構(gòu)如圖1所示
圖1 高壓調(diào)節(jié)汽閥
兩個(gè)調(diào)節(jié)汽閥平行布置在主蒸汽閥殼內(nèi),每個(gè)調(diào)節(jié)汽閥的壓力和主蒸汽壓力相近,閥桿與閥門油動(dòng)機(jī)的活塞桿用連接套相連。油動(dòng)機(jī)活塞向上移動(dòng)打開閥門,彈簧向下移動(dòng)關(guān)閉閥門。彈簧使用球形墊片獲得對(duì)中,閥門的移動(dòng)是由閥桿襯套引導(dǎo)。這種布置提供了足夠的間隙,保持整個(gè)行程中閥桿的正確對(duì)中。調(diào)節(jié)汽閥連接套為絲扣連接,閥桿與油動(dòng)機(jī)活塞桿均有一個(gè)直徑為12mm長度為115mm材質(zhì)為2Cr12Ni-Mo1W1V-5的固定銷固定,以防止閥桿及油動(dòng)機(jī)活塞桿運(yùn)行中發(fā)生旋轉(zhuǎn)退絲。
調(diào)節(jié)汽閥連接套結(jié)構(gòu)如圖2所示:
圖2 調(diào)節(jié)汽閥螺紋連接套
自2007年我廠#5、#6機(jī)組投產(chǎn)以來,共發(fā)生調(diào)節(jié)閥閥桿脫落故障共計(jì)5起,共更換調(diào)節(jié)閥閥門組件(閥桿、閥碟、閥套、連接套)4套,嚴(yán)重影響了機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。下面對(duì)2007年以來#5、#6機(jī)組調(diào)節(jié)汽閥閥桿脫落現(xiàn)象進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
其相關(guān)參數(shù)如表格1所示:
表1 調(diào)節(jié)汽閥故障統(tǒng)計(jì)表
根據(jù)以圖表1統(tǒng)計(jì)分析,調(diào)節(jié)汽閥連接套與閥桿固定銷斷裂,連接套與閥桿連接螺紋磨損嚴(yán)重,是造成造成閥門門桿脫落的主要原因。而發(fā)生此現(xiàn)象的根本原因總結(jié)為以下幾項(xiàng):
2.1 調(diào)節(jié)汽閥閥桿原因
(1)由于調(diào)節(jié)閥工作不穩(wěn)定而造成的。
有的調(diào)節(jié)汽閥由于汽流旋轉(zhuǎn)而將頂部門蓋上口部分沖刷形成切割狀態(tài),在運(yùn)行中,當(dāng)調(diào)速系統(tǒng)處在某一開度時(shí),會(huì)產(chǎn)生汽流的脈沖。頻率由幾赫茲到幾十赫茲,而壓力脈沖經(jīng)超過門前壓力很多,這將引起作用在門桿上的力發(fā)生突變,從而導(dǎo)致門桿振動(dòng)。
(2)調(diào)節(jié)閥門桿與門桿套的間隙過大
調(diào)節(jié)閥的振動(dòng)的另一原因是調(diào)節(jié)閥門桿與門桿套的間隙過大,門桿漏氣也會(huì)產(chǎn)生氣流脈動(dòng),導(dǎo)致門桿振動(dòng)。
(3)應(yīng)力作用
門桿振動(dòng)使門桿及連接套固定銷經(jīng)常處在交應(yīng)力的作用下產(chǎn)生疲勞而導(dǎo)致斷裂,或者門桿螺帽的絲扣磨損造成脫落。
2.2 調(diào)節(jié)汽閥連接套原因
(1)連接套固定銷材質(zhì)不符合工況要求
固定銷作為連接套與閥桿連接的重要部件對(duì)材質(zhì)要求較高,按照上汽廠對(duì)固定銷要求,材質(zhì)應(yīng)為2Cr12NiMo1W1V-5,而在幾次檢修過程中對(duì)固定銷的材質(zhì)并沒有做具體要求,造成加工后備品不符合設(shè)備運(yùn)行要求,在運(yùn)行過程中閥桿應(yīng)力增加而造成固定銷疲勞老化變形,造成固定銷斷裂。
(2)連接套固定銷加工工藝不符合要求
連接套固定銷正常尺寸為Ф12X115mm,我們?cè)跀?shù)次加工過程中都按照此尺寸加工,但連接套固定銷孔在經(jīng)歷長周期運(yùn)行后,由于磨損以及裝配原因其原始尺寸或多或少都發(fā)生了變化,其基孔變大導(dǎo)致固定銷安裝后配合間隙變大,以致固定銷松動(dòng),運(yùn)行中曾發(fā)生過多次固定銷竄出現(xiàn)象。
(3)連接套固定銷安裝工藝不符合要求
檢修人員在進(jìn)行閥桿與連接套安裝時(shí),未嚴(yán)格按檢修規(guī)程要求工作,在安裝固定銷時(shí)未注意銷孔的配合間隙,間隙過小時(shí)不可野蠻施工或強(qiáng)行裝入固定銷,固定銷在裝入銷孔時(shí)應(yīng)稍有緊力。(固定銷與銷孔配合間隙通常為0.01——0.02mm)
(4)連接套與閥桿絲扣連接配合不符合要求
連接套在經(jīng)歷長周期運(yùn)行后,由于自身磨損以及裝配原因其原始尺寸都發(fā)生了變化,配合間隙過大加劇了閥桿絲扣的磨損,最終造成絲扣連接脫落。
2.3 連接套連接方式設(shè)計(jì)存在缺陷
在我廠高壓調(diào)節(jié)閥多次出現(xiàn)此種現(xiàn)象后,我們到幾個(gè)兄弟電廠調(diào)研,發(fā)現(xiàn)此種機(jī)型普遍都存在著此種現(xiàn)象。此種連接方式雖然節(jié)約空間,但安裝檢修工作量大,對(duì)零部件配合間隙要求高,在調(diào)節(jié)汽閥經(jīng)歷長周期運(yùn)行后,連接套配合間隙的變化量比較大,人為無法控制,存在著許多不穩(wěn)定性。
1.1 加強(qiáng)汽輪機(jī)參數(shù)調(diào)節(jié),穩(wěn)定調(diào)節(jié)閥工作。
與運(yùn)行及熱控工作人員積極溝通,仔細(xì)分析,務(wù)求將調(diào)節(jié)閥工作參數(shù)調(diào)整到最佳狀態(tài),穩(wěn)定調(diào)節(jié)閥運(yùn)行,降低調(diào)節(jié)閥振動(dòng)。
1.2 保證調(diào)節(jié)閥門桿與門桿套的間隙于合格范圍。
在檢修工作中對(duì)調(diào)節(jié)閥門桿與門桿套的間隙進(jìn)行測(cè)量,對(duì)不符合要求的設(shè)備部件進(jìn)行檢修或予以更換,直至符合設(shè)備安裝標(biāo)準(zhǔn)。
1.3 保證連接套固定銷材質(zhì)、加工工藝及加工尺寸符合要求。
對(duì)連接套固定銷備品進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收,必須符合配合間隙要求才可以使用。
1.4 保證連接套與閥桿絲扣連接配合緊密。
連接套與閥桿絲扣要完全旋緊到位,不允許有松動(dòng)、卡澀現(xiàn)象。
1.5 保證連接套固定銷材質(zhì)、加工工藝及加工尺寸符合要求。
1.6 在連接套固定銷安裝完成后,對(duì)固定銷兩端與連接套外孔采取焊接固定,保證其在運(yùn)行過程中不發(fā)生移動(dòng),防止其串出脫落。
2.1 采取措施
如在運(yùn)行過程中發(fā)生閥桿脫落現(xiàn)象,應(yīng)聯(lián)系運(yùn)行人員將高壓調(diào)節(jié)汽閥閥序由順序閥切換至單閥,然后緩慢關(guān)閉閥門至“零”位,并聯(lián)系熱控人員將閥門開度強(qiáng)制為“零”位,保證閥位至“零”閥門不再活動(dòng)才可進(jìn)一步處理。我們?cè)跈C(jī)組運(yùn)行狀態(tài)下暫時(shí)采取對(duì)閥桿與連接套結(jié)合部位成圓周焊接方式處理,待焊接完成后應(yīng)緩慢開啟調(diào)節(jié)汽閥,觀察焊接部位是否焊接牢固,如焊接牢固則可正常開啟。此外,在機(jī)組工況允許的情況下,應(yīng)該盡可能的調(diào)整閥門閥序讓此閥門盡量少的參與調(diào)解,固定在一定開度,降低調(diào)節(jié)頻率,減少汽流沖擊,以防止焊接部位脫焊,再次造成閥桿與連接套脫落現(xiàn)象。待以后機(jī)組停備或檢修期間再對(duì)閥門閥桿及連接套進(jìn)行更換。
2.2 措施存在缺陷
此種方法只適用于在不影響機(jī)組正常運(yùn)行的情況下做在線處理,屬于臨時(shí)措施,焊接處理后的閥桿及連接套在以后的檢修過程中都已無法拆除,為了對(duì)調(diào)節(jié)閥進(jìn)行解體并取下閥碟及閥套,只能在調(diào)節(jié)閥整體調(diào)出后,對(duì)閥桿及連接套做切割處理,切割后閥桿及連接套均不可使用,必須重新更換備品。閥桿及連接套備品價(jià)格高,備品購買周期長,經(jīng)濟(jì)損失過大。
雖然我們對(duì)調(diào)節(jié)閥閥桿脫落故障做了很多的技術(shù)措施以及處理方案,但調(diào)節(jié)汽閥與連接套螺紋連接方式還是存在著很大的安全隱患和設(shè)計(jì)缺陷,如設(shè)備維修工作量大,設(shè)備運(yùn)行故障率高等,嚴(yán)重威脅機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。所以我們?cè)?014年下半年我廠#5機(jī)組大修過程中,嘗試著對(duì)#5機(jī)組#3、#4高壓調(diào)節(jié)汽閥的連接方式進(jìn)行了改造,將原先的高壓調(diào)節(jié)汽閥閥桿與油動(dòng)機(jī)活塞桿之間聯(lián)軸器的連接方式由螺紋連接改進(jìn)為法蘭緊固連接。
改造后連接部件如圖3所示:
圖3 調(diào)節(jié)汽閥法蘭聯(lián)軸器
1.法蘭緊固聯(lián)軸器拆卸、組裝十分便捷,大大減輕了檢修人員的工作量。
2.法蘭緊固聯(lián)軸器在運(yùn)行過程中觀察十分方便,利于運(yùn)行及檢修人員觀察調(diào)節(jié)汽閥工作工況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常。
3.法蘭緊固聯(lián)軸器安裝后,高壓調(diào)節(jié)汽閥閥桿與油動(dòng)機(jī)活塞桿之間連接間隙極小,沒有富余量允許汽閥閥桿與油動(dòng)機(jī)活塞桿在聯(lián)軸器內(nèi)有活動(dòng)間隙,大大減輕了聯(lián)軸器閥桿、活塞桿之間的機(jī)械磨損。
自2014年我們對(duì)#5機(jī)組#3、#4高壓調(diào)節(jié)汽閥的連接方式進(jìn)行了改造,將原先的高壓調(diào)節(jié)汽閥閥桿與油動(dòng)機(jī)活塞桿之間聯(lián)軸器的連接方式由螺紋連接改進(jìn)為法蘭緊固連接后。#5機(jī)組#3、#4高壓調(diào)節(jié)汽閥安全穩(wěn)定運(yùn)行10248小時(shí),未發(fā)生調(diào)節(jié)汽閥閥桿脫落現(xiàn)象,大大降低了設(shè)備故障率,提高了機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性能。
我們?cè)趯?duì)#5機(jī)組#3、#4高壓調(diào)節(jié)汽閥在連接方式進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)后,很好的降低了設(shè)備故障率,大大提高了機(jī)組主要設(shè)備的健康水平,保障了機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行,也為同類設(shè)備今后的改型優(yōu)化提供了實(shí)踐依據(jù),我們打算在今后的機(jī)組檢修過程中,逐步將余下的6組調(diào)節(jié)汽閥連接方式都改造為法蘭聯(lián)軸器連接,全面取代現(xiàn)有的螺紋連接套。
汽輪機(jī)熱力系統(tǒng)設(shè)備的可靠穩(wěn)定,直接影響到整機(jī)的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。高壓調(diào)節(jié)汽閥作為熱力系統(tǒng)的關(guān)鍵部件尤為重要,仔細(xì)查找故障原因,合理制定相應(yīng)處理措施,優(yōu)化改進(jìn)故障設(shè)備結(jié)構(gòu),就一定可以降低高壓調(diào)節(jié)汽閥故障率,從而保證汽輪機(jī)熱力系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。