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合成橡膠生產(chǎn)中廢氣的催化氧化處理技術(shù)

2016-07-25 14:58:50劉忠生方向晨王海波
橡膠工業(yè) 2016年5期
關(guān)鍵詞:油霧總烴床層

趙 磊,王 新,劉忠生,方向晨,王海波

(中國石油化工股份有限公司撫順石油化工研究院,遼寧 撫順 113001)

近年來,隨著我國大范圍霧霾天氣的頻繁出現(xiàn),對揮發(fā)性有機物(VOC)的控制已成為現(xiàn)階段我國大氣環(huán)境治理領(lǐng)域中的重點。由于VOC直接排入大氣會危害人體健康,污染周圍環(huán)境,因此,我國《大氣污染物綜合排放標準》(GB 16297—1996)對有機物的排放作出了嚴格限制,非甲烷總烴質(zhì)量濃度小于120 mg m-3;北京和天津等地區(qū)則針對VOC制定了更加嚴格的地方排放標準,規(guī)定非甲烷總烴的排放限值為80 mg m-3,如采用焚燒工藝處理,排放指標為20 mg m-3[1-2]。

有機廢氣的治理方法包括吸收、吸附、冷凝、直接燃燒、熱力燃燒和催化氧化(燃燒)等。催化氧化是處理有機廢氣的一種行之有效的方法,利用催化劑降低氧化活化能,在較低的溫度(250~400℃)下,將廢氣中的有機物氧化成二氧化碳和水[3]。催化氧化技術(shù)適用的VOC濃度范圍寬,對VOC凈化徹底,操作溫度低,能耗小,安全可靠,因此,國內(nèi)外都將其作為研究和應用重點。此外,催化氧化也是實現(xiàn)排放氣非甲烷總烴質(zhì)量濃度不大于20 mg m-3目標的能耗最低的處理方法。

合成橡膠行業(yè)是VOC的重要排放源之一,橡膠生產(chǎn)過程中排放的廢氣主要集中在后處理單元,每條生產(chǎn)線每小時的廢氣排放量達到數(shù)萬立方米,其中每立方米廢氣中非甲烷總烴質(zhì)量達到數(shù)千毫克。廢氣中的主要VOC污染物為己烷和環(huán)己烷等[4],對周圍環(huán)境造成了嚴重污染,嚴重影響了企業(yè)職工和周圍居民的身心健康。

中國石油化工股份有限公司撫順石油化工研究院(以下簡稱FRIPP)從20世紀90年代開始從事有機廢氣的催化氧化治理研究,曾先后對多種有機廢氣進行了催化氧化實驗室、中試及工業(yè)化應用研究[5]。2013年FRIPP開展了合成橡膠廠順丁橡膠(BR)生產(chǎn)排放廢氣的工業(yè)化治理研究,針對BR生產(chǎn)廢氣排放量大、污染物濃度高的特點,開發(fā)了以催化氧化為核心的深度治理及能量回收技術(shù),使凈化氣中非甲烷總烴質(zhì)量濃度低于20 mg m-3,同時回收催化氧化反應熱,用于廢氣進氣預熱,過剩熱能產(chǎn)生水蒸氣,進一步降低了裝置的操作費用,實現(xiàn)了環(huán)保和節(jié)能的雙重目標。

1 廢氣來源和組成

某石化企業(yè)合成橡膠廠后處理單元共有4條生產(chǎn)線,排放的廢氣包括熱箱干燥廢氣和冷箱干燥廢氣,廢氣中的主要污染物為己烷。FRIPP以其中2條BR生產(chǎn)線排放的廢氣為處理對象,進行了廢氣催化氧化處理工藝及相應催化劑的研發(fā)。廢氣排放基本參數(shù)為:廢氣處理量 40 000 m3h-1,溫度 60 ℃,己烷質(zhì)量濃度 6 000(2 000~13 000)mg m-3,氧氣體積分數(shù) 0.209 7,氮氣體積分數(shù)0.788 8。廢氣的總烴濃度遠超過GB 16297—1996對非甲烷總烴排放限值的要求。

2 BR生產(chǎn)廢氣深度治理技術(shù)

2.1 廢氣處理流程

針對BR生產(chǎn)排放廢氣濃度高、排氣量大、夾帶油霧和橡膠顆粒物等特點,F(xiàn)RIPP開發(fā)了“過濾除霧-催化氧化深度治理-余熱回收”處理技術(shù)(廢氣處理工藝流程如圖1所示)及相應的WSH-2F型貴金屬催化劑。

圖1 BR生產(chǎn)廢氣深度處理工藝流程

BR生產(chǎn)后處理單元包括阻火器、油霧捕集器、稀釋風機、催化風機、氣-氣換熱器、電加熱器、催化氧化反應器、余熱鍋爐和排氣筒等相應設(shè)備。廢氣首先經(jīng)阻火器進入油霧捕集器,去除廢氣中含有的油霧及顆粒物;經(jīng)過空氣稀釋到一定濃度,進入廢氣換熱器,回收部分反應熱,并經(jīng)電加熱器加熱至250~300 ℃后,進入催化氧化反應器,廢氣中有機物在催化劑作用下被空氣中的氧氣氧化成二氧化碳和水,使廢氣得到凈化;高溫凈化氣體首先進入蒸汽發(fā)生器,加熱除氧水,產(chǎn)生0.8 MPa飽和蒸汽,之后進入廢氣換熱器,預熱廢氣后達標排放,從而回收反應熱,同時增加裝置的操作靈活性和適應性。

WSH-2F型催化劑為改進型催化劑,針對尾氣的特點,提高了對正己烷的催化氧化效果,有效降低了反應器床層空速,大大降低了廢氣處理成本。

2.2 廢氣處理裝置的規(guī)模和安全性

采用催化氧化工藝處理BR生產(chǎn)廢氣時,為安全考慮,一般控制進入催化氧化反應器的廢氣中有機物濃度低于LEL(爆炸下限)的25%。正己烷的爆炸下限為0.012(體積分數(shù)),其LEL的25%為0.003(體積分數(shù)),即處理時應控制廢氣體積分數(shù)在0.003(按環(huán)己烷折算為廢氣的總烴質(zhì)量濃度為11 250 mg m-3)以下。綜合考慮催化劑、反應器和換熱器等的耐熱性,催化燃燒反應器入口廢氣的質(zhì)量濃度按8 000 mg m-3設(shè)計。因此,裝置的處理規(guī)模確定為70 000 m3h-1。通過添加稀釋空氣來控制反應器入口廢氣的總烴質(zhì)量濃度在8 000 mg m-3以下。

廢氣處理過程要求保證裝置安全、穩(wěn)定運轉(zhuǎn),采用的可編程邏輯控制器(PLC)系統(tǒng)具有報警和聯(lián)鎖保護功能,當控制指標超過高限值時,系統(tǒng)發(fā)出聲光報警信號;當催化氧化反應器入口/出口溫度、電加熱器內(nèi)部溫度或廢氣中可燃氣體濃度超過高限值時,裝置進入聯(lián)鎖保護停車狀態(tài),從而確保裝置安全穩(wěn)定運行。

3 治理效果

3.1 過濾除霧預處理

BR生產(chǎn)后處理單元尾氣中含有的橡膠顆粒和填充油可能會在氣體管道法蘭、閥門、彎頭、換熱器、加熱器等設(shè)備中粘附累積,不僅會降低設(shè)備效率,還會帶來安全隱患;此外,油霧濃度的不確定性也給催化氧化帶來某種程度的安全隱患。為此,進行過濾除霧預處理。油霧捕集器采用玻璃纖維濾筒過濾捕集油霧。纖維濾筒安裝在金屬罐內(nèi),氣體從罐入口進入濾筒,油霧和固體顆粒被截留,氣體穿過濾筒頂部和側(cè)壁進入濾筒與金屬罐形成的空間,然后從罐的出口排出,從而過濾捕集的油霧,同時可以去除廢氣/空氣中的顆粒物,粒徑為1~5 μm的顆粒物去除率可達95%以上。被截留的油霧和固體顆粒在重力的作用下,落到金屬罐底部,作為污油定期排出,由廠方統(tǒng)一回收。

3.2 廢氣處理效果

廢氣處理裝置開工運轉(zhuǎn)期間,催化氧化反應器入口溫度維持在250~300 ℃,床層空速為15 000~17 500 h-1,反應器入口總烴質(zhì)量濃度為3 000~10 000 mg m-3,反應器出口溫度為350~480 ℃,反應器出口總烴質(zhì)量濃度小于4 mg m-3,凈化氣總烴濃度遠低于廢氣處理裝置的設(shè)計指標。由此可見,反應器床層的平均溫度需要控制在300 ℃以上,才能使凈化氣總烴質(zhì)量濃度滿足不大于20 mg m-3的限值要求。2014年廢氣處理裝置運轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)如表1所示。

表1 2014年廢氣處理裝置運轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)

該裝置在開車成功后即投入長周期運轉(zhuǎn)。期間,催化氧化反應器床層的平均溫度一直保持在300 ℃以上,10個多月的運轉(zhuǎn)結(jié)果如圖2所示。從圖2可以看出,采用廢氣處理裝置后,BR生產(chǎn)廢氣經(jīng)過處理后,凈化氣總烴質(zhì)量濃度始終低于20 mg m-3,滿足設(shè)計指標要求,遠低于國家排放標準以及重點地區(qū)(北京和天津)排放標準規(guī)定的限值。該廢氣處理裝置運轉(zhuǎn)及催化劑活性穩(wěn)定,總烴去除率在99.7%以上。

圖2 裝置長期運轉(zhuǎn)效果及相關(guān)廢氣排放標準

3.3 廢氣處理裝置能耗及經(jīng)濟效益

該廢氣催化氧化處理裝置能耗主要來自催化風機和電加熱器,通過氣-氣換熱器和余熱鍋爐可以從高溫凈化氣中回收氧化放熱,一方面預熱冷廢氣,減少電加熱器的電耗,另一方面余熱鍋爐產(chǎn)生0.8 MPa的水蒸氣,并入廠方的蒸汽管網(wǎng),給廢氣處理裝置帶來了一定的經(jīng)濟效益。該廢氣處理裝置每年電耗約為3.2 106kW h,如電費按照0.5元 (kW h)-1計算,則每年的運轉(zhuǎn)費用約為160萬元。通過預熱鍋爐年產(chǎn)蒸汽量約為11 360 t,0.8 MPa水蒸氣價格按照170元 t-1計算,年創(chuàng)造效益約為193萬元,扣除裝置能耗,該廢氣處理裝置每年能夠創(chuàng)造30余萬元的經(jīng)濟效益。

廢氣總烴質(zhì)量濃度按照6 000 mg m-3計算,年操作時間按8 000 h計算,該廢氣處理裝置的平均處理量按50 000 m3h-1計算,投入使用后,每年可減排VOC污染物約為2 400 t,極大地改善了企業(yè)周圍的大氣環(huán)境。我國正在制定VOC排污收費制度,如果VOC排污收費按照10元 kg-1計算,該廢氣處理裝置每年可節(jié)省排污費2 400萬元。

4 結(jié)語

該廢氣處理裝置于2014年3月投入運轉(zhuǎn),廢氣處理效果明顯。

(1)采用“過濾除霧-催化氧化深度治理-余熱回收”治理及能量回收工藝處理BR生產(chǎn)廢氣,排放氣中總烴濃度低于20 mg m-3,遠低于國家和地方相關(guān)排放標準規(guī)定的限值。

(2)在環(huán)保達標的同時,該廢氣處理裝置可對反應熱進行有效回收利用,除利用反應熱對廢氣進氣預熱外,過剩熱能用于產(chǎn)生蒸汽,每小時可產(chǎn)生0.8 MPa水蒸氣1.42 t以上,有效回收了反應過剩熱,增加了裝置的操作靈活性和適應性,并取得了高效節(jié)能效果,產(chǎn)生了一定的經(jīng)濟效益。

(3)用WSH-2F催化劑處理BR生產(chǎn)廢氣,在反應器床層空速不大于17 500 h-1、反應器床層平均溫度在300 ℃以上的條件下,總烴去除率可達99.7%以上,實現(xiàn)了廢氣深度治理的目標。

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