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高線軋機主電機勵磁控制系統(tǒng)優(yōu)化改造

2016-07-09 20:45孔海超
科技風 2016年13期

孔海超

摘 要:某高線生產(chǎn)線為全連軋熱軋生產(chǎn)線,主要產(chǎn)品為Φ5-Φ12盤條和盤螺,設計年生產(chǎn)產(chǎn)量50萬噸。本文主要介紹了該生產(chǎn)線由于設計、制造、控制等一系列問題而進行了主電機勵磁控制系統(tǒng)的優(yōu)化改造。從勵磁控制系統(tǒng)保護不完善、勵磁線圈的設計線徑較細、電流檢測元件檢測出現(xiàn)偏差等問題著手,對電機勵磁控制程序、WinCC畫面和6RA70箱參數(shù)進行修改,軋機直流主電機保護得到完善,解決了勵磁電流原因引起的電機燒損故障,同時,直流電機運行溫度正常,電機振動減少,并且降低了運行噪音。

關鍵詞:高線;軋機直流主電機;勵磁控制系統(tǒng)

由于部分電控設備不能夠正常運行,該生產(chǎn)線生產(chǎn)不能夠穩(wěn)定進行,生產(chǎn)作業(yè)率較低。軋機主電機勵磁控制部分故障尤為突出,主要表征為:主電機勵磁部分發(fā)熱打火,致使軋機直流主電機系統(tǒng)報故障,電機勵磁部分絕緣下降,甚至出現(xiàn)電機燒毀故障。經(jīng)研究分析,以上故障是由于在產(chǎn)前調(diào)試過程中,直流主電機傳動控制參數(shù)設定出現(xiàn)問題,同時設計選型和電機保護控制聯(lián)鎖不完備,從而引起主電機不能穩(wěn)定的運行,故障率高,直接影響該生產(chǎn)線生產(chǎn)的穩(wěn)定進行。

依據(jù)上述原因,如果不及時解決以上問題,會經(jīng)常發(fā)生設備故障,生產(chǎn)作業(yè)率將大大降低。

1 生產(chǎn)過程中軋機直流主電機勵磁控制系統(tǒng)遇到的問題

直流電機是將直流電能轉(zhuǎn)換為機械能量的電機。因其良好的調(diào)速性能而在軋鋼生產(chǎn)中得到廣泛應用。勵磁是向電機提供定子電源的裝置,是直流電機的重要組成部分。勵磁在直流電機中的作用是產(chǎn)生勵磁電流形成磁場來保證直流電機能夠進行調(diào)速控制。

下面是該高線生產(chǎn)線生產(chǎn)過程中軋機直流主電機勵磁控制系統(tǒng)遇到的問題:

1)電氣設備的長期運行,很多在線檢測元件靈敏度下降,勵磁保護控制聯(lián)鎖不完備,致使直流電機勵磁線圈燒損。

2)直流主電機勵磁線圈線徑細,無法承載較大的運行電流。

3)軋機直流主電機勵磁調(diào)節(jié)為閉環(huán)調(diào)節(jié),在生產(chǎn)調(diào)速過程中,由控制系統(tǒng)向6RA70控制箱發(fā)出勵磁電流給定值,同時電流檢測元件檢測實際運行的電流值,并將實際電流值反饋至控制系統(tǒng)與給定值進行比較,若實際電流值小于控制系統(tǒng)的給定電流值,控制系統(tǒng)將增大勵磁給定電流值,6RA70控制箱增大勵磁電流;若實際電流值小于控制系統(tǒng)的給定電流值,控制系統(tǒng)將減小勵磁給定電流值,6RA70控制箱減小勵磁電流。由于電流檢測元件出現(xiàn)問題,檢測誤差增大,并且由于器件老化原因其靈敏度下降,勵磁電流回饋值就會出現(xiàn)問題。若電流檢測元件檢測到的電流值比實際運行電流值小,那么控制系統(tǒng)將會增大勵磁電流給定值,可能超過直流電機的勵磁額定電流值;同樣檢測元件檢測到的電流值比實際運行電流值大,那么控制系統(tǒng)將會減小勵磁電流給定值,有時偏差過大時,控制系統(tǒng)將會繼續(xù)減小給定值趨近于零。以下狀況均會引起直流電機運行失控,引起生產(chǎn)停機和設備損壞,并且勵磁實際電流超過直流電機額定電流并長時間運行時,電機勵磁部分電流過大將會燒損電機;勵磁實際電流過小甚至為零時,將會引起直流電機速度加快,甚至出現(xiàn)“飛車”現(xiàn)象,設備隱患非常大,甚至對現(xiàn)場安全生產(chǎn)造成威脅。

4)6RA70箱報F005勵磁故障,現(xiàn)場電機勵磁線包過熱燒毀。

2 針對直流主電機勵磁控制系統(tǒng)問題的優(yōu)化改造情況

通過以上情況可看出為勵磁部分問題,因此,需對主傳動直流電機勵磁控制系統(tǒng)進行優(yōu)化和改進。下面介紹為具體優(yōu)化改進情況。

1)對直流主電機勵磁控制的PLC程序進行優(yōu)化:因電機勵磁線圈的線徑細,無法承載較大的啟動電流(超過額定電流50A)的沖擊,通過PROFIBUS-DP網(wǎng)絡,將6RA70控制箱的勵磁電流給定參數(shù)用狀態(tài)字的形式上傳上位機。在PLC程序中增設專門限制電機勵磁電流給定超限幅的子程序。通過在PLC程序中增加勵磁電流限幅來完成直流主電機的聯(lián)鎖保護功能。將讀取的狀態(tài)字經(jīng)計算變換成實際電流,把變換出的實際電流與直流電機額定電流進行比較,若實際電流值大于直流電機額定電流的85%并延時0.2秒,則認為系統(tǒng)出現(xiàn)故障,此時傳動裝置輸出重故障并立即停車。

2)完善上位機WinCC畫面:為了能夠更系統(tǒng)全面的了解直流主電機的運行狀況,可以在最短的時間內(nèi)應對發(fā)生的故障,降低故障對其他設備和人員的影響。將上位機WinCC畫面中增加檢測到勵磁電流大于額定電流80%和檢測到的勵磁電流為0的報警功能。同時在WINCC歷史趨勢畫面中增加勵磁回饋電流值和勵磁觸發(fā)電流曲線,以便于實時監(jiān)測各直流主電機的運行狀態(tài)。

3)修改6RA70控制箱設定參數(shù):在6RA70控制箱中設定讀取勵磁給定電流的狀態(tài)字,通過PROFIBUS-DP網(wǎng)絡通訊把6RA70裝置的勵磁狀態(tài)字的傳遞給上位機,作勵磁給定電流的百分數(shù),便于作曲線進行故障分析。

3 小結

下面對高線軋機直流主電機勵磁控制系統(tǒng)優(yōu)化進行小結,主要通過以下工作完成:

3.1 傳動參數(shù)優(yōu)化

我們將傳動柜1D-18D的控制裝置(6RA70)的勵磁電流參數(shù)P250(勵磁整流器觸發(fā)角的整流固定限幅),由原來的全部開放角(0度角)通過分別計算各機架勵磁整流器最大觸發(fā)角度,最終修定為45度角,可以有效限制直流電動機在上電建立勵磁磁場勵磁電流的峰值,以此用來保護由于勵磁峰值電流過高對直流電機勵磁繞組的沖擊,避免電機勵磁繞組過流燒毀。另一方面修改并增加U734參數(shù)(6RA70的狀態(tài)字),把U734.005改為266(勵磁電流反饋值),U734.006改為252(勵磁觸發(fā)電流值)并通過DP網(wǎng)絡通訊到PLC2程序中,確定DB地址名,實數(shù)整形,再除以16384最終寄存在MD寄存器當中。在WINCC歷史趨勢中增加勵磁回饋電流值和勵磁觸發(fā)電流曲線曲線,以便于實時監(jiān)測各直流主電機的運行狀態(tài)。

3.2 完善PLC保護聯(lián)鎖程序

增加勵磁電流限幅來完成直流主電機的聯(lián)鎖保護功能,若實際電流值大于直流電機額定電流的85%并延時0.2秒,則認為系統(tǒng)出現(xiàn)故障,此時傳動裝置輸出重故障并立即停車。運轉(zhuǎn)時勵磁突然為零,輸出重故障立即停車,若直流電機起車后勵磁電流為零時,主畫面閃爍報警。

經(jīng)優(yōu)化改造后,軋機直流主電機勵磁控制改造后主傳動電動機的保護聯(lián)鎖得到完善,解決了勵磁電流原因引起的電機燒損故障,同時,直流電機運行溫度正常,電機振動減少,并且降低了運行噪音,大幅度減少設備停機時間,且降低了工人的勞動強度,方便了檢修維護。