謝觀生
摘 要:文章針對一種動力轉向油罐的故障情況,對轉向油罐進行材料理化分析和建立CAE模型分析,并針對所分析結果制定相應的解決對策,最后對樣件進行臺架試驗驗證,驗證結果表明,整改效果得到極大提升。
關鍵詞:動力轉向油罐;材料理化分析;CAE;臺架試驗
中圖分類號:TE88 文獻標識碼:A 文章編號:1006-8937(2016)18-0113-02
動力轉向油罐是轉向系統(tǒng)重要的零部件之一,對轉向系統(tǒng)發(fā)揮儲油、散熱及過濾清潔油液的作用。若動力轉向油罐失效,直接影響行車安全。根據(jù)我司質量部門反饋:某種動力轉向油罐存在漏油的故障缺陷,需要分析其原因并制定相應的整改對策。
1 轉向油罐的構成
轉向油罐由上蓋、油罐殼體、濾網(wǎng)、濾芯、進油孔、出油孔和支架等構成,總體結構,如圖1所示。其中油罐殼體壁厚 1.25 mm,沖壓成型;支架壁厚2.5 mm,沖壓成型。支架、進、出油孔與油罐殼體為焊接成型。
2 轉向油罐故障情況說明
通過對我司近1年來轉向油罐故障情況進行統(tǒng)計,該轉向油罐的故障率為0.26%,故障模式和各故障所占比例,見表1,其中支架焊縫處的漏油故障約占故障總數(shù)的81.40%。由此可以得出結論:該油罐的主要故障模式為支架與油罐殼體的焊縫漏油故障。
3 故障件理化分析
由于油罐殼體的壁厚僅1.25 mm,焊接的母材薄,容易存在焊接缺陷,故需將故障件進行理化分析,確認材料性能是否符合要求。理化分析的結果如下:母材、焊縫的金相組織符合圖紙的性能要求,但在焊縫處罐體母材有約0.20 mm深的裂紋,如圖2所示,可知該裂紋是引起漏油的直接原因。
4 CAE模型分析
為確定該油罐是否有應力異常的情況,需對油罐模型進行CAE分析。根據(jù)該油罐的安裝情況,建立模型如下:油罐支架安裝在車架上翼面,油罐與油罐支架用四顆螺栓固定。
為了充分模擬其實際情況,上蓋與油罐殼體采用裝配擰緊的狀態(tài);油罐內(nèi)按最大加注的油液量簡化為質心對油罐殼體作用,相關模型及約束,如圖3和圖4所示。
結合車輛在實際的行駛狀況,分兩種情況進行加載分析:在車輛緊急制動的情況下,油罐受到的加速度最大,沖擊力最大;車輛轉彎時,油罐受到向心力作用,使焊縫受到扭力作用。分析結果,見表2,結果表明:零件的最大應力(29.76 MPa)遠小于材料的許用應力(196 MPa)。
5 綜合分析原因及對策制定
5.1 綜合分析原因
通過故障件的實物核查、金相檢測分析及CAE分析對比,該油罐在設計上受力不大,遠小于材料的許用應力,導致油罐故障發(fā)生的原因主要如下:
①由于零件受力在焊縫的端頭,且在實際焊接中,焊縫被焊滿,導致在焊縫端頭容易形成應力集中;
②零件為手工焊接,焊接質量一致性難以保證,且薄板件的焊接要求高,容易產(chǎn)生過燒而產(chǎn)生裂紋;
③支架與油罐僅一條豎直焊縫,且車輛使用工況復雜,容易造成焊縫疲勞失效;
④固定的螺栓孔距過小,僅25 mm,不利于油罐穩(wěn)定,隨整車行駛震動大極易出現(xiàn)開裂。
5.2 對策制定
針對以上所分析的4大原因,分別制定以下4項對策:
①焊縫端頭預留5 mm不焊,釋放焊接應力;
②切換機器人焊接,保證焊接質量;
③在支架端頭增加橫向焊縫,上下共增加4處改善受力;
④增加支架高度,增加螺栓孔距至40 mm,改善支架受力。
6 樣件臺架試驗驗證
根據(jù)臺架震動規(guī)范,常規(guī)震動試驗共為8小時:前后、左右方向各震動2 h,上下4 h。為了充分驗證整改效果,我們對樣件做了極限震動試驗,即8個小時為一個循環(huán),直到震動出現(xiàn)故障為止。
經(jīng)震動臺架試驗,樣件在震動14小時出現(xiàn)漏油,漏油部位在橫向焊縫位置。雖然符合震動規(guī)范要求,但未達成提升2倍的計劃整改提升要求水平。經(jīng)分析,油罐總成增加了橫向焊縫,理論上改善了受力,但橫向焊縫變成了主要受力部位,反而變?yōu)榱吮∪跷恢?,樣件因為無工裝恰恰在此處的焊接為手工焊接,焊縫質量不能保證。重新設計焊接工裝,將橫向焊縫切換為機器人焊接。新樣件重新臺架震動,直至72小時出現(xiàn)焊縫漏油,震動效果大大提升了9倍,滿足整改提升要求。
7 結 語
對故障件進行詳細的剖析,通過材料理化分析、CAE分析,并結合實際使用情況,制定了相應對策并通過臺架試驗驗證,結果表明,改善效果顯著,整改后的油罐滿足設計要求。為其他零件的改善提供了對策和思路。
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