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雙扛口電站反向推力瓦燒瓦事故原因分析與處理

2016-07-05 07:58:33郭立泉曹和英
湖南水利水電 2016年3期
關鍵詞:燒瓦集油油孔

郭立泉 曹和英

(湖南省水府廟水電站 湘潭市 411424)

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雙扛口電站反向推力瓦燒瓦事故原因分析與處理

郭立泉曹和英

(湖南省水府廟水電站湘潭市411424)

【摘要】雙江口電站在增效擴容改造工程中,由于廠家設計原因,在新機空轉試驗中發(fā)生燒瓦事故。通過對軸瓦集油環(huán)槽和水輪機轉輪下止水環(huán)的改造,經(jīng)安裝、調(diào)試、帶負荷試運行,現(xiàn)機組運行穩(wěn)定,軸承溫度正常。

【關鍵詞】臥式機組反向推力瓦燒瓦分析處理

1 概 述

雙江口水電站位于湖南省新化縣爐觀鎮(zhèn)芷溪村,資江左岸一級支流大洋江支流云溪河下游,是一座以發(fā)電為主的小型水利工程。因電站設備陳舊老化、效率低下,將原有的兩臺2 500 kW和兩臺3 200 kW的混流臥式水輪發(fā)電機組分別增至2 700 kW和3 500 kW。水輪發(fā)電機組設備由天津市天發(fā)重型水電設備制造有限公司提供,其機電設備安裝任務由湖南省地方電力安裝有限公司承擔。上廠房兩臺更新后的水輪機型號為HLTF310-WJ-78,額定出力2.873mW,額定水頭153m,額定轉速1 000 r/min,發(fā)電機型號為SFW-2700-6/1430。機組采用前后兩套軸承,水輪機徑向軸瓦(后導瓦)裝在后導軸承座內(nèi),前導軸承座內(nèi)裝有發(fā)電機徑向軸瓦(前導瓦)、正向推力瓦和反向推力瓦。其中前導瓦和反向推力瓦以及后導瓦采用鉑氏合金固澆在軸承上,而正向推力瓦則采用活動的分塊免刮研金屬塑料瓦(10塊),以便調(diào)整軸向間隙,為降低前導瓦瓦溫,廠家在前導瓦瓦背內(nèi)加裝了一個小型冷卻裝置。在上廠房兩臺小機組(2 700 kW)的更新改造安裝中,安裝公司嚴格按照設計圖紙要求合理安排、精心施工,各項工藝和技術數(shù)據(jù)均滿足《水輪發(fā)電機組安裝技術規(guī)范》(2003)和廠家設備技術要求。

2 事故簡述

2015年12月20日,機組所有安裝項目均已完工,機組靜態(tài)試驗和勵磁及保護等電氣試驗項目均已完成,按照新機啟動試驗方案:蝸殼充水試驗、機組空轉試驗、機組空載擾動試驗、機組過速試驗、發(fā)電機零起升壓試驗、發(fā)電機同期并網(wǎng)帶負荷試驗、發(fā)電機甩負荷試驗、72 h試運行試驗順序進行。在發(fā)電機組首次開機空轉試驗的過程中,觀察前導潤滑油量很少,此時轉速在600 r/min,運行15min后,機組有一次稍大一點的振動,隨后轉為正常,各部件溫度保持正常緩慢的穩(wěn)定上升速度,40min后機將組轉速提升至800 r/min,機組振動擺度突然增大,前導瓦溫度上升速度佷快,立即緊急停機。停機時前導瓦溫46℃,推力瓦溫35℃,后導瓦溫42℃,冷卻水壓正常,停機后前導瓦溫升至60℃,拆開后檢查發(fā)現(xiàn)反向推瓦已燒壞(圖1、圖2),反推力瓦與反推力盤間無間隙,正向推力瓦與正向推力盤之間有一定間隙(0.20mm)。

3 原因分析

根據(jù)事故現(xiàn)象分析,引起燒瓦的主要原因有三個:反推力瓦與反推力盤間隙距離不夠;潤滑油油量不夠;反推力大于正向推力。

圖1 燒壞后的反推瓦

圖2 燒壞后的反向推力盤

根據(jù)機組的安裝數(shù)據(jù)反推力瓦與反推力盤之間的間隙為0.70mm,符合廠家技術要求(廠家技術要求在0.5mm~1mm之間),所以第1項可排除。第二、我們從現(xiàn)場觀察前導軸瓦潤滑油量很少,但軸承油箱油位正常,引起潤滑油量少的原因是上、下軸瓦兩側沒有封油邊,導致進入軸瓦的滑潤油絕大部份通過兩側集油環(huán)槽直接排出,參與滑潤的油量不夠,可能建不起油膜。經(jīng)拆機后檢查發(fā)現(xiàn),反推力瓦側集油環(huán)槽內(nèi)多了3個Φ20的排油孔(圖3),致使集油環(huán)槽內(nèi)不能積聚潤滑油,循環(huán)油在這個排油孔內(nèi)被排出,無法向反向推力瓦提供潤滑油,從而產(chǎn)生干摩擦而燒瓦。實際上,反推力側集油環(huán)槽不能有排油孔,正常運行時,反推力側排油是從集油環(huán)槽通過反推力瓦與反推力盤之間的(0.5~1)mm間隙進入排油環(huán)腔,從排油環(huán)腔下面的排油孔排出。第三、從瓦溫顯示可以知道,正向推力瓦溫度只有35℃,摩擦很少,基本沒有受力,機組反向推力遠大于正向推力,反向推力瓦與反向推力盤之間的摩擦很大,從而加劇前導軸瓦溫度升高(注:徑向導軸瓦與反向推力瓦是固澆在前導軸承上)。

圖3 前導瓦

4 處理方案

針對上述原因,我們采取以下兩個措施進行了處理:

(1)增加封油邊,封堵3-Φ20mm的排油孔,增加循環(huán)潤滑油量。見圖4、圖5。

圖4 前導瓦剖面圖

圖5 封堵的軸瓦排油孔

(2)針對反向水推力大于正向水推力的情況,有兩種處理方法:一是通過調(diào)節(jié)頂蓋排水閥減少排水而增大正向水推力,但由于空間限制,頂蓋排水和滲漏排水是聯(lián)在一起的,這樣會引起滲漏水壓升高,對密封不利。二是減少反向水推力,經(jīng)廠家、業(yè)主同意在水機下止水環(huán)上對稱開4個Φ20mm的孔,加接4根DN20mm的鋼管,并加截止閥,排至廠外排水溝,從而降低反向水推力的影響,改裝后見圖6、圖7。

5 處理結果

按處理方案施工后,經(jīng)過空載和帶額定負載試運行,機組各軸瓦溫度正常,軸承潤滑油循環(huán)良好,運行工況穩(wěn)定,沒有出現(xiàn)異常情況。

圖6 改裝后的下止水環(huán)

圖7 水機下止水環(huán)上開4-φ2Omm孔引出的排水管

參考文獻

[1]GB/T 8564-2003.水輪發(fā)電機組安裝技術規(guī)范[S].

作者簡介:郭立泉(1975-),男,大學???,函授本科,工程師,從事水電站運行管理工作。

收稿日期:(2016-01-26)

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