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脫硫裝置熔硫工藝優(yōu)化總結(jié)

2016-07-01 09:39:04朱性慶王天峰李媛媛
氮肥與合成氣 2016年5期
關(guān)鍵詞:泡沫組分裝置

朱性慶 王天峰 李媛媛

(河南心連心化肥有限公司河南新鄉(xiāng)453731)

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脫硫裝置熔硫工藝優(yōu)化總結(jié)

朱性慶王天峰李媛媛

(河南心連心化肥有限公司河南新鄉(xiāng)453731)

脫硫生產(chǎn)中,再生槽提取出來(lái)的硫泡沫夾帶一部分溶液,送至熔硫釜進(jìn)行高溫熔融后,溶液中副鹽含量增加,此部分溶液冷卻后重新送入系統(tǒng)使用。為避免對(duì)環(huán)境造成污染,不能進(jìn)行溶液置換,脫硫液中的副鹽含量會(huì)不斷增加,最終會(huì)影響脫硫液質(zhì)量,導(dǎo)致脫硫效率降低。溶液在通過(guò)脫硫塔時(shí),副鹽會(huì)黏附在脫硫塔內(nèi)的填料上,日積月累,最終導(dǎo)致脫硫塔阻力升高,嚴(yán)重時(shí)甚至造成系統(tǒng)停車(chē)。河南心連心化肥有限公司半水煤氣脫硫(以下簡(jiǎn)稱(chēng)二脫)裝置采用間歇式熔硫,熔硫后的回液抽回系統(tǒng),易引起再生槽內(nèi)硫泡沫發(fā)虛,進(jìn)而發(fā)生再生槽漫液事故。針對(duì)此問(wèn)題,決定在不增加成本的情況下,通過(guò)對(duì)現(xiàn)有熔硫工藝進(jìn)行優(yōu)化,以減少對(duì)生產(chǎn)的影響。

1熔硫工藝優(yōu)化后工藝流程

原熔硫工藝是將變換氣脫硫(以下簡(jiǎn)稱(chēng)一脫)裝置的硫泡沫送至一脫熔硫釜、二脫裝置的硫泡沫送至二脫熔硫釜,各裝置的硫泡沫各自消耗。經(jīng)優(yōu)化后,心連心公司將二脫裝置的硫泡沫送至一脫裝置(圖1),經(jīng)混合后進(jìn)行熔融。該方案不需要增加任何設(shè)備,僅通過(guò)配管即可實(shí)現(xiàn)。其關(guān)鍵在于可降低生產(chǎn)成本、提高出硫率,保證脫硫裝置長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。

圖1 熔硫工藝優(yōu)化后工藝流程

二脫再生槽提取出的硫泡沫直接送至一脫泡沫槽,與一脫裝置硫泡沫混合在一起,經(jīng)泡沫泵輸送至一脫連續(xù)熔硫釜或間歇熔硫釜。由于連續(xù)熔硫易產(chǎn)生副鹽,因此,在實(shí)際操作時(shí),先將泡沫送至脫硫離心機(jī),經(jīng)過(guò)分離后送至一脫間歇熔硫釜進(jìn)行熔融;當(dāng)泡沫量較多時(shí),同時(shí)開(kāi)啟一脫連續(xù)熔硫釜,提高出硫率的同時(shí),也能保證有足夠的空間存放硫泡沫,避免因硫泡沫提取不及時(shí)而被帶入系統(tǒng),導(dǎo)致脫硫塔阻力升高。

2效果分析

2.1出硫率

一脫、二脫裝置合并熔硫后,二脫裝置的硫泡沫全部送至一脫連續(xù)熔硫釜和一脫間歇熔硫釜進(jìn)行熔融。

運(yùn)行一段時(shí)間的現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)(表1)表明,平均出硫率由優(yōu)化前的77.2%提高至優(yōu)化后的93.8%,出硫率明顯提高。

表1 熔硫工藝優(yōu)化前、后出硫率對(duì)比

2.2脫硫效率

2014年11月熔硫工藝調(diào)整后,二脫裝置脫硫效率由97.5%下降至96.9%(表2),造成此現(xiàn)象的主要原因是二脫裝置硫泡沫提取過(guò)程中夾帶部分溶液,送至一脫裝置后,二脫裝置溶液循環(huán)量有所減少;為了保證貧液槽液位,向系統(tǒng)內(nèi)補(bǔ)水,造成溶液組分波動(dòng)大,脫硫效率降低。目前,通過(guò)調(diào)整,脫硫效率已提高至97.7%。

表2 熔硫工藝優(yōu)化前、后二脫裝置脫硫效率

2.3一脫、二脫裝置溶液組分

二脫裝置硫泡沫送至一脫泡沫槽后,經(jīng)脫硫離心機(jī)分離后的清液與一脫裝置溶液混合,造成了一脫、二脫裝置溶液組分發(fā)生變化(表3),一脫裝置總堿度由19.4 g/L下降至17.4 g/L,Na2CO3質(zhì)量濃度由5.5 g/L下降至3.6 g/L;二脫裝置溶液組分2014年11月至12月波動(dòng)較大,總堿度由34.7 g/L下降至27.8 g/L。2015年1月,通過(guò)及時(shí)補(bǔ)充溶液組分以及調(diào)整工藝,溶液組分逐步恢復(fù)正常。

表3 一脫和二脫裝置工藝優(yōu)化前、后溶液工藝參數(shù)

2.4副鹽含量

自2014年11月開(kāi)始,一脫裝置溶液副鹽質(zhì)量濃度呈直線下降,由392 g/L下降至184 g/L,其中NaSCN含量下降幅度較大,Na2SO4和Na2S2O3含量也有所下降; 二脫裝置副鹽總含量呈上升趨勢(shì)。由此現(xiàn)象推斷,一脫、二脫裝置副鹽總含量變化是由溶液混合造成的。二脫裝置副鹽含量升高后,對(duì)生產(chǎn)的主要影響是噴射器有結(jié)晶堵塞,造成噴射器吸空氣量減少,再生效果變差。為此,計(jì)劃將一脫、二脫裝置回液分開(kāi)存放,分別抽回系統(tǒng)使用。

2.5物料成本

優(yōu)化前、后物料噸氨成本對(duì)比見(jiàn)表4。

表4 優(yōu)化前、后物料噸氨成本對(duì)比  元

由表4可知:一脫、二脫裝置共同熔硫后, 由于一脫裝置溶液組分含量的升高,一脫裝置脫硫效率滿(mǎn)足生產(chǎn)需求,停止投加栲膠和V2O5,物料消耗均有所下降;二脫裝置由于溶液損失及溶液組分的降低,投加的物料相比之前增加。一脫裝置噸氨成本降低1.19元,二脫裝置噸氨成本上升0.14元,則整體物料消耗噸氨成本共計(jì)降低1.05元。

3結(jié)語(yǔ)

經(jīng)過(guò)對(duì)一脫、二脫裝置熔硫工藝的優(yōu)化,出硫率大大提高,不但副產(chǎn)品硫黃產(chǎn)量增加,而且物料消耗隨之降低;二脫裝置現(xiàn)場(chǎng)不再熔硫,現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境得到改善。優(yōu)化熔硫工藝后,出硫率的提高更有利于控制脫硫塔的阻力,為系統(tǒng)長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行奠定了基礎(chǔ)。由于硫泡沫全部送至一脫裝置熔融,現(xiàn)場(chǎng)工作量增加、勞動(dòng)強(qiáng)度增大,下一步考慮實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制,以降低現(xiàn)場(chǎng)工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。

(收稿日期2015-07-10)

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