張盛陽,孫見波,樓天宇
(1.東陽市橫錦水庫管理局,浙江 東陽 322119;2.杭州亞太水電設備成套技術有限公司,浙江 杭州 310012;3.水利部農村水電工程技術研究中心,浙江 杭州 310012)
橫錦一級電站3號機組增效擴容工程技術方案分析
張盛陽1,孫見波2,3,樓天宇1
(1.東陽市橫錦水庫管理局,浙江東陽322119;2.杭州亞太水電設備成套技術有限公司,浙江杭州310012;3.水利部農村水電工程技術研究中心,浙江杭州310012)
1工程概況
橫錦水庫一級電站位于浙江省中部,水庫大壩高達57.5 m,總庫容2.808 5億m3,設計正常蓄水位164.2 m,相應庫容1.82億m3。電站裝機4臺,總裝機容量為9 750 kW,其中3號機組為結合防汛備用電源所建,可為東陽城區(qū)保障供水;是連續(xù)放水發(fā)電的獨立機組,所發(fā)電力并入系統(tǒng)帶基荷連續(xù)運行,也可在系統(tǒng)停電時做廠用電源,94年投入運行。3號機組一次系統(tǒng)的設計即考慮到低壓直配向庫區(qū)送電,同時也可以按照運行布置升至35 kV與系統(tǒng)并列運行,這樣在汛期高水位也能充分發(fā)揮設備潛力,增加經濟效益。
3號機組原裝機容量500 kW,設計水頭38 m,設計流量1.84 m3/s。電站設計年利用小時3 300 h,設計年發(fā)電量165萬kW·h。由于效率不好,年發(fā)電量只有124萬kW·h。
水輪機型號為HL240—WJ—50A,最大使用水頭45 m,使用水頭30~40 m,出力425~654 kW,轉速750~1 000 r/min,流量1.7~1.96 m3/s,飛逸轉速2 400 r/min。機組為金華水輪機廠1993年10月生產制造。
發(fā)電機型號為SFW 500—6/850,額定功率因數0.8,額定電壓0.4 kV,額定電流902 A,臥軸結構,額定頻率50 Hz,轉速1 000 r/min,飛逸轉速2 400 r/min,額定出力500 kW。機組為臨海電機廠1993年6月生產制造。
2增容方案分析
2.1機組布置形式
該電站的布置形式可以采用電站改造2支點和4支點2種方案,2種方案各有優(yōu)點:2支點布置緊湊,4支點布置機組運行穩(wěn)定。機組的水推力3.2 t,采用滾珠組合軸承具有較大風險,而采用滑動軸承成本較高。鑒于電站的軸承座、大軸等部件維護較好,為了節(jié)省電站改造成本,結合多座電站的調研,采用了4支點布置形式,保留原來的軸承座和水輪機大軸(見圖1)。
2.2水輪機方案
2.2.1水輪機選型
轉輪是水輪發(fā)電機組的心臟,水輪機選型正確是電站改造成功的關鍵,而僅僅改造轉輪也可實現(xiàn)電站增容效果。通過調研,有多座電站因水輪機選擇不當,未到達增效擴容的目的。因此,水輪機選型要結合電站調研進行合理的分析。
3號機組原水輪機采用HL240型轉輪,系從蘇聯(lián)引進。隨著設計水平的提高,HL240轉輪的效率、空化系數等技術參數已經落后,逐步被淘汰。目前該水頭段的水輪機新型號比較多,可供選擇的優(yōu)秀轉輪有A551、PO820、HL360D等。經過調研多座改造電站的效果,A551型號轉輪效率高,空化性能好,運行區(qū)合理,選為電站改造的水輪機型號。
圖1機組布置示意
2.2.2水輪機改造方案
原電站的蝸殼維護較好,而且蝸殼制造的工期較長,因此改造工程保持蝸殼不變。而轉輪、尾水管、導水機構等部件磨損較嚴重,特別是轉輪空蝕嚴重,經過多次補焊,葉片型線變形嚴重,降低了電站效率。改造工程技術方案保持蝸殼不變,更換轉輪、尾水管、導水機構等部件。為了提高抗空化性能,轉輪和尾水管進口段采用不銹鋼材料。
2.2.3水輪機技術參數
改造后的水輪機型號為HLA551—WJ—50,轉輪直徑500 mm,額定轉速1 000 r/min, 額定水頭36 m,額定出力541 kW,額定流量1.75 m3/s,效率 ≥92.5%。
2.3發(fā)電機方案分析
發(fā)電機為臥式采用整體組裝結構形式,結合分析[1],采用了無刷勵磁方式,發(fā)電機配置勵磁發(fā)電機,降低了改造成本,并提高了機組的運行可靠性。
發(fā)電機采用三相交流無刷同步發(fā)電機,主要由主發(fā)電機、旋轉整流模塊、交流勵磁機3部分組成。同時,為實現(xiàn)機組自動控制,低壓機組一體化屏配置無刷勵磁裝置,該裝置主要由1個內置固態(tài)電路及其外部元件組成1個整體的箱子,體積小、重量輕、安裝維修方便,使用簡單可靠,通用性強;特別適合于安裝在發(fā)電機控制屏上,為大幅減小發(fā)電機現(xiàn)場調試服務及提高機組的整體性提供了條件。
改造后的發(fā)電機型號為SFW500—6/850,額定電流902 A,額定電壓400 V,功率因子0.8,額定轉速1 000 r/min,效率≥92.5%。
2.4變壓器改造
原來型號為S7—630變壓器,由于變壓器漏油、損傷、絕緣老化嚴重,且已被列為淘汰產品,需要報廢更換;改用為先進的低能耗的S11—630/6.3型變壓器,接線方式采用D, YN011,提高了設備的抑波能力。
2.5電站自動化分析
3號機組裝機容量1×500 kW,一機一變單元接線,一回6.3 kV電壓等級出線。電站采用自動化監(jiān)控模式,配置微機測量、控制、保護設備,實現(xiàn)機組控制自動化。
根據水電站實際情況以及設計要求,以自動控制為主、常規(guī)監(jiān)控為輔的原則,采用了分層分布式結構的水電站計算機監(jiān)控系統(tǒng),由自動控制系統(tǒng)(現(xiàn)有)、當地控制單元、水輪機微機調速器、無刷勵磁裝置等4部分組成。
當地控制單元共有3套,1套為3號機組現(xiàn)地控制LCU(低壓機組一體化屏,含無刷勵磁裝置),
1套為機組測溫制動屏(氣剎,不獨立配置氣源),1套為調速器(原有保留)。
電站安裝視頻圖形系統(tǒng),提升了運行管理的能力。
3改造效果
2015年3月 21日,完成了72 h試運行。1年來的運行實踐表明:3號機組報廢重建及增效擴容工程設計合理,新設備滿足規(guī)范和合同要求,施工質量合格,達到預期目的,電站具備“無人值班(少人值守)”運行條件。
參考文獻:
[1]舒靜.小型水電站更新改造適用技術探討[J].小水電,2011(5):57_59.
[2]徐偉.壺源江水電站1 號機組的增容改造[J].小水電,2013(5):72_73.
[3]李世明.東方紅水庫1 號電站增容改造方案和實施經驗[J].小水電,2013(5):69_71.
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責任編輯吳昊
收稿日期:2016-03-10
基金項目:國家科技支撐計劃課題(2012BAD10B01)
作者簡介:張盛陽(1976-),男,助理工程師,主要從事水電站檢修和運行管理工作。
E_mail: 652966033@qq.com