楊小軍,孫金良,劉彩紅(唐山三友氯堿有限責(zé)任公司,河北唐山063305)
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一效降膜蒸發(fā)器改造總結(jié)
楊小軍,孫金良,劉彩紅
(唐山三友氯堿有限責(zé)任公司,河北唐山063305)
摘要:介紹了蒸發(fā)工序一效降膜蒸發(fā)器進(jìn)行的技術(shù)改造,有效解決了列管頻繁損壞以及檢修困難等問(wèn)題。
關(guān)鍵詞:降膜蒸發(fā)器;結(jié)構(gòu);材質(zhì)
唐山三友氯堿有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“唐山三友”)隸屬于唐山三友集團(tuán),公司主要產(chǎn)品有32%液堿、50%液堿、鹽酸以及各種型號(hào)PVC。蒸發(fā)工序采用雙效降膜蒸發(fā)器對(duì)堿液進(jìn)行蒸發(fā)提濃操作。
電解產(chǎn)生的濃度為32%液堿,經(jīng)泵輸送到一效降膜蒸發(fā)器,在真空狀態(tài)下32%堿液被濃縮為38.8%。一效降膜蒸發(fā)器使用二效降膜蒸發(fā)器產(chǎn)生的二次蒸汽加熱。用泵將一效降膜蒸發(fā)器產(chǎn)生的38.8%堿液抽出,經(jīng)換熱器升溫后堿液溫度上升到134.6℃,進(jìn)入二效降膜蒸發(fā)器,由中壓蒸汽進(jìn)行加熱,38.8%堿液在常壓下被濃縮為50%堿液。50%堿液經(jīng)換熱器降溫處理后送至罐區(qū)進(jìn)行外售。工藝流程示意圖見(jiàn)圖1。
2.1結(jié)構(gòu)組成
蒸發(fā)器由液體分布器、降膜管、管程、殼程、氣液分離器、除沫器等部分組成,材質(zhì)選用均為316L。
2.2工作原理
32%燒堿溶液從設(shè)備頂部進(jìn)入降膜蒸發(fā)器,經(jīng)液體分布器及分液成膜裝置均勻分布到各個(gè)換熱管內(nèi),在重力和真空誘導(dǎo)作用下,成均勻膜狀自上而下流動(dòng)。流動(dòng)過(guò)程中,被殼程內(nèi)來(lái)自Ⅱ效的蒸汽以逆流的形式加熱,產(chǎn)生的蒸汽與濃縮的燒堿共同進(jìn)入蒸發(fā)器的分離室,汽液經(jīng)充分分離,燒堿溶液蒸發(fā)出的蒸汽進(jìn)入表面冷凝器,冷凝液相則由分離室下部出口排出,進(jìn)入Ⅱ效再次蒸發(fā)。
2.3設(shè)備特點(diǎn)
(1)料液自蒸發(fā)器頂部加入后在重力作用下沿管壁成膜狀下降,并在此過(guò)程中蒸發(fā)增濃,在其底部得到濃縮液。降膜式蒸發(fā)器可以蒸發(fā)濃度較高、粘度較大的物料;
(2)溶液在單程型蒸發(fā)器中呈膜狀流動(dòng),傳熱系數(shù)較高;
(3)堿液在蒸發(fā)器內(nèi)停留時(shí)間短,不易引起物料變質(zhì),適于處理熱敏性物料;
圖1 燒堿蒸發(fā)工藝流程示意圖
(4)液體滯留量小,降膜蒸發(fā)器可以根據(jù)能量供應(yīng)、真空度、進(jìn)料量、濃度等的變化而采取快速運(yùn)作;
(5)由于工藝流體僅在重力作用下流動(dòng),而不是靠高溫差來(lái)推動(dòng),可以使用低溫差蒸發(fā)。
3.1自力式減壓閥檢修頻繁
堿液蒸發(fā)過(guò)程所用蒸汽為來(lái)自外網(wǎng)的高壓蒸汽,進(jìn)入界區(qū)后需進(jìn)行減壓處理。傳統(tǒng)工藝中使用自力式減壓閥進(jìn)行減壓。長(zhǎng)時(shí)間生產(chǎn)過(guò)程中減壓閥閥桿損壞,造成設(shè)備頻繁開(kāi)停,影響設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行,溫度的變化加快了列管的損壞。
3.2蒸發(fā)器內(nèi)部結(jié)構(gòu)存在缺陷
一效蒸發(fā)器下部封頭與汽液分離器采用一體焊接設(shè)計(jì),分離器內(nèi)部靠近列管位置設(shè)置折流板。
列管泄漏后,因其內(nèi)部空間狹小,檢修人員需先將氣液分離器內(nèi)部除沫器拆除方可進(jìn)入分離器內(nèi)進(jìn)行焊接更換列管作業(yè)。由于氣液分離器與蒸發(fā)器為一體,給維修造成了很大的困難。
3.3蒸汽進(jìn)口無(wú)緩沖裝置
來(lái)自二效蒸發(fā)器的二次蒸汽通過(guò)蒸汽管道直接進(jìn)入一效蒸發(fā)器內(nèi)部,蒸汽直接沖刷列管,導(dǎo)致列管變形、損壞。
3.4高溫堿液腐蝕
一效降膜蒸發(fā)器材質(zhì)采用為不銹鋼316L材質(zhì)。為滿足工藝生產(chǎn)性能,列管管壁較薄,僅為1.65 mm。正常情況下,鉻鎳不銹鋼適用于中等濃度和中等溫度的堿液,如100℃和50%以下的堿液。當(dāng)溫度升高時(shí),腐蝕性也增大,不銹鋼堿液蒸發(fā)管在濃度為700 g/L,溫度最高150℃時(shí),壽命只有3年。蒸發(fā)工序Ⅰ效蒸發(fā)器工作堿液濃度為516 g/L,堿溫度在80℃,蒸汽溫度在130℃左右,使用316 L材質(zhì)的蒸發(fā)管能夠有較長(zhǎng)的使用壽命,但在上述工藝介質(zhì)、操作條件和設(shè)備結(jié)構(gòu)的不合理等綜合因素導(dǎo)致蒸發(fā)器列管受高溫、高濃度堿液腐蝕加劇,從而損壞頻繁。
為解決上述問(wèn)題,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際對(duì)現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行多項(xiàng)技術(shù)改造。
(1)將蒸汽減壓閥由自力式減壓閥更換為自動(dòng)調(diào)節(jié)閥,延長(zhǎng)閥門的使用壽命,減少因閥門損壞造成的頻繁開(kāi)停車;
(2)在蒸發(fā)器與氣液分離器之間增加法蘭,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)蒸發(fā)器與氣液分離器的分體檢修,解決更換列管以及更換氣液分離器內(nèi)部折流板時(shí)的空間小、作業(yè)困難等問(wèn)題。將設(shè)備檢修時(shí)間由7天縮短至2天;
(3)將原蒸汽進(jìn)口處殼程加粗至外徑?1 020,H=1 200,厚度10 mm。殼程加粗位置的柵形支撐板外徑加大,并焊接在殼程內(nèi)壁上。在殼程加粗位置增加1圈防沖夾套,這樣蒸汽進(jìn)入殼程后,由于有防沖夾套的的保護(hù),蒸汽會(huì)在殼程減速、從殼程夾套繞行1周后進(jìn)入殼程進(jìn)行換熱,不會(huì)直接對(duì)列管造成沖刷;
(4)將所有列管更換為310S材質(zhì),規(guī)格為48.3 2,提高列管對(duì)高溫、高濃度堿液的耐腐蝕性能,提高設(shè)備使用壽命。
通過(guò)對(duì)一效降膜蒸發(fā)器進(jìn)行多方面技術(shù)改造,降低檢修頻次,縮短了單次檢修時(shí)間,減少了維修費(fèi)用,保障了生產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,為公司的降本增效做出了長(zhǎng)遠(yuǎn)貢獻(xiàn)。
Summary on improvement of one-effect evaporation
YANG Xiao-jun,SUN Jin-liang,LIU Cai-hong
(Tangshan Sanyou chlor-alkali Co.,Ltd.,Tangshan 063305,China)
Abstract:The technological innovation on one-effect evaporation were introduced.The transformation could avoid the damaged of column tube and difficulties of maintenance.
Key words:one-effect evaporation;structure;material
中圖分類號(hào):TQA114.26+8
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B
文章編號(hào):1009-1785(2016)02-0034-02
收稿日期:2015-07-01