劉立華,耿慶魯(德州實(shí)華化工有限公司,山東德州253007)
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PVC生產(chǎn)渣漿泵電機(jī)的變頻改造效益分析
劉立華,耿慶魯
(德州實(shí)華化工有限公司,山東德州253007)
摘要:介紹了將壓濾機(jī)的渣漿供料泵由電機(jī)非調(diào)速型改成變頻器調(diào)速運(yùn)行情況,改造后實(shí)現(xiàn)了進(jìn)料壓力自動(dòng)控制。既滿足了工藝要求,提高了工作效率,節(jié)約濾布投入成本,又能使電機(jī)能耗大為降低。
關(guān)鍵詞:壓濾機(jī);濾布;渣漿泵;變頻器;節(jié)能
德州實(shí)華化工有限公司30萬t/a PVC生產(chǎn)裝置采用濕法電石生產(chǎn)工藝。電石在發(fā)生器中和水反應(yīng),產(chǎn)生的稀電石渣漿進(jìn)入濃縮池,經(jīng)過濃縮后濃渣漿泵將電石渣漿輸送到壓濾工序,經(jīng)壓濾機(jī)壓濾后,電石渣濾餅含水約40%,送渣場外售。壓濾產(chǎn)生的母液返回乙炔發(fā)生工序循環(huán)使用。該部分循環(huán)回用水占發(fā)生器正常運(yùn)行用水的85%。電石渣壓濾工序承擔(dān)著及時(shí)處理稀渣漿及返回發(fā)生器循環(huán)用水的任務(wù)。
濕法電石法PVC生產(chǎn)過程中,用于渣漿壓濾的板框壓濾機(jī)經(jīng)常由于進(jìn)料壓力需要由低到高的均勻變化。手動(dòng)控制時(shí),壓力指標(biāo)波動(dòng)大,造成壓濾機(jī)濾布壽命周期短、成本高;同時(shí),壓濾機(jī)供料泵處于電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)恒速運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),電能消耗高。
為確保壓濾機(jī)連續(xù)、高效、穩(wěn)定運(yùn)行,該公司對濃渣漿泵4臺160 kW電機(jī)進(jìn)行了變頻器技術(shù)改造,下面對渣漿泵電機(jī)的變頻改造效益進(jìn)行分析。
該公司的電石渣漿壓濾系統(tǒng)現(xiàn)有XMZ800型板框壓濾機(jī)13臺。板框壓濾機(jī)是由多層濾板重疊形成的多個(gè)工作腔來實(shí)現(xiàn)渣漿處理。濾板為正方形,四周邊緣凸出,中部凹陷,凹陷表面有許多小溝槽,邊緣下方鉆有泄水孔,中心部位開有入料孔。每塊濾板表面套有一層濾布,是渣漿和水實(shí)現(xiàn)固液分離的介質(zhì)。壓濾機(jī)工作時(shí),液壓活塞缸把很多塊濾板擠壓在一起,使濾板之間周邊緊密接觸密封,中間凹陷部分形成濾室,稀渣漿由給料泵從濾板中心孔進(jìn)入各濾室,在濾布兩側(cè)形成壓差,水分透過濾布由濾板表面的小溝槽流至濾板下部泄水孔排除,固體顆粒則被留在濾室中,形成濾餅,實(shí)現(xiàn)固液分離。
1.1進(jìn)料壓力波動(dòng)大,造成濾板和濾布使用周期短
實(shí)際生產(chǎn)過程中,板框壓濾機(jī)進(jìn)料采用人工手動(dòng)控制,現(xiàn)場操作工依靠調(diào)節(jié)每臺壓濾機(jī)的進(jìn)料回流閥門來調(diào)節(jié)進(jìn)料壓力和進(jìn)料流量,進(jìn)料壓力指標(biāo)控制在0.65 MPa。由于每臺壓濾機(jī)的進(jìn)料、卸料等工作進(jìn)度不同,每臺壓濾機(jī)的操作人員通過自己分管的壓濾機(jī)的進(jìn)料回流閥門獨(dú)立調(diào)整單機(jī)的進(jìn)料壓力指標(biāo),相互干擾,造成進(jìn)料總管壓力波動(dòng)。壓力最高可達(dá)1.2 MPa,嚴(yán)重超過壓濾機(jī)0.8 MPa的額定工作壓力,造成濾布及框板損壞,壓濾機(jī)噴料、漏料。經(jīng)常停機(jī)更換濾板和濾布,影響壓濾機(jī)有效工作時(shí)間,增加了濾板、濾布投入成本。
1.2渣漿供料泵長期處于恒速運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),電能消耗高
壓濾工序共有GMZ型濃渣漿進(jìn)料泵4臺,電機(jī)功率160 kW。正常運(yùn)行時(shí),進(jìn)料泵開2臺,備用2臺。運(yùn)行中的渣漿供料泵處于恒速運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),操作工依靠調(diào)節(jié)泵出口閥門和進(jìn)料回流閥門來調(diào)節(jié)進(jìn)料壓力和進(jìn)料流量,即通過人為增加阻力的辦法達(dá)到調(diào)節(jié)壓力的目的,這種節(jié)流調(diào)節(jié)方法使大量的電能消耗在閥門的截流過程中。
最有效的節(jié)能措施就是采用變頻調(diào)速器來調(diào)節(jié)流量[1]。為提高壓濾機(jī)的工作效率,降低破損率,延長濾布使用周期,降低渣漿供料泵的電能消耗,降低生產(chǎn)成本,該公司對壓濾進(jìn)料泵進(jìn)行變頻自動(dòng)控制改造。變頻技術(shù)通過控制給料泵電機(jī)工作頻率來改變電機(jī)轉(zhuǎn)速,從而達(dá)到穩(wěn)定給料泵出口壓力及流量的作用。由于水泵類為平穩(wěn)轉(zhuǎn)矩負(fù)載,軸功率與轉(zhuǎn)速成立方關(guān)系,所以當(dāng)水泵轉(zhuǎn)速下降時(shí),消耗的功率也大大下降,因此節(jié)能效果非常大。
2.1進(jìn)料泵變頻自動(dòng)控制系統(tǒng)控制原理
依工藝需要設(shè)定泵出口控制壓力P1,現(xiàn)場實(shí)際測定壓力為P2,二者的偏差△P經(jīng)變頻器自帶PID模塊單元運(yùn)算后,變頻器控制供料泵電機(jī)轉(zhuǎn)速,從而控制渣漿泵出口的壓力。在恒壓供料變頻控制系統(tǒng)中,為了保持恒壓控制,一般采用負(fù)反饋方式進(jìn)行控制,也就是說,把管道上安裝的壓力信號傳感器反饋到變頻器與目標(biāo)設(shè)定值進(jìn)行比較,如果反饋信號小于目標(biāo)信號,則控制變頻器提高頻率,反饋信號大于目標(biāo)設(shè)定信號后,則控制變頻器進(jìn)行降頻運(yùn)行,直到反饋值和目標(biāo)值相等或基本相等時(shí),維持一個(gè)相對恒定的頻率運(yùn)行,進(jìn)行恒壓運(yùn)行。
2.2工藝方案
對原渣漿泵不作任何改動(dòng),每臺增加1臺變頻器,泵出口增加壓力變送器1臺。變頻器自帶的PID控制模塊實(shí)現(xiàn)壓力指標(biāo)閉環(huán)自動(dòng)控制,也可通過改變頻率手控調(diào)節(jié)進(jìn)料壓力。
改造后,渣漿泵給料壓力既可在0.60~0.65 MPa范圍依據(jù)壓濾機(jī)工藝需要設(shè)定,實(shí)現(xiàn)進(jìn)料壓力自動(dòng)控制,也可在0.10~0.65 MPa范圍內(nèi)手動(dòng)控制,實(shí)現(xiàn)進(jìn)料壓力由低到高的無極調(diào)節(jié),免去了頻繁操作給料閘門和回料閘門的繁重勞動(dòng)。
(1)手動(dòng)控制。在給料初期,進(jìn)料壓力手動(dòng)控制變頻器,使壓力在0.1~0.3 MPa、5~10 min后,壓濾機(jī)工作腔內(nèi)已有足夠物料填充,此時(shí)入料壓力逐漸升高,當(dāng)進(jìn)料壓力升至0.65 MPa時(shí),進(jìn)行手動(dòng)、自動(dòng)無擾動(dòng)投入切換,進(jìn)入自動(dòng)穩(wěn)壓、壓濾保壓過程。
(2)自動(dòng)控制。首先,設(shè)定自動(dòng)控制的目標(biāo)壓力為壓濾保壓0.65 MPa,并且為了避免變頻器在目標(biāo)壓力值0.65 MPa附近振蕩,首先加大積分時(shí)間I,再適當(dāng)減小比例增益P。渣漿泵電機(jī)的一般運(yùn)行情況是:正常保壓值0.65 MPa,此時(shí)電機(jī)電流值約100 A;當(dāng)1臺(或幾臺)壓濾機(jī)打開閥門進(jìn)料時(shí),壓力突然降低到0.1 MPa左右,變頻器的壓力反饋信號使變頻器轉(zhuǎn)速上升,電動(dòng)機(jī)電流達(dá)到最大值約310 A;壓力逐漸上升,變頻器轉(zhuǎn)速下降,電動(dòng)機(jī)電流也降低,14 min以后,又到達(dá)正常保壓值0.65 MPa,此時(shí)電機(jī)電流值約100 A,如此過程,往復(fù)循環(huán)。
全年工作時(shí)間按8 000 h/a計(jì)。原渣漿進(jìn)料壓力和流量的調(diào)節(jié)是通過人工調(diào)整壓濾機(jī)回流閥門開度,閥門頻繁開關(guān)操作,損壞較快;人工調(diào)節(jié)閥門的開關(guān),閥門的流量特性與渣漿進(jìn)料流量不能保持線形關(guān)系,使得調(diào)節(jié)過程偏差較大,影響壓濾機(jī)的運(yùn)行穩(wěn)定性。采用變頻器后,用于手動(dòng)調(diào)節(jié)的回流閥門全部打開,由于變頻器始終保持高精度線形調(diào)節(jié),充分滿足了穩(wěn)定進(jìn)料壓力的工藝要求。
3.1改造后運(yùn)行數(shù)據(jù)分析
渣漿進(jìn)料壓力變頻自動(dòng)控制系統(tǒng)投用后,壓濾機(jī)運(yùn)行效率顯著提高,單機(jī)壓濾進(jìn)料時(shí)間由原來的30 min縮短為14 min;單機(jī)壓濾周期由0.9 h減少為0.7 h,單機(jī)生產(chǎn)效率顯著提高,濾布使用壽命明顯延長。年可節(jié)約濾布成本10.816萬元。實(shí)際記錄考察濾布損壞情況,分別記錄了技改前人工手動(dòng)控制進(jìn)料2 260次,損壞濾布22張;技改后變頻自動(dòng)控制進(jìn)料3 386次,損壞濾布18張。
技改前、后節(jié)約濾布成本數(shù)據(jù)分析見表1。
表1 技改前、后節(jié)約濾布成本數(shù)據(jù)分析表
3.2使用變頻器后的節(jié)能效果
使用變頻器后電動(dòng)機(jī)實(shí)現(xiàn)了真正的軟啟動(dòng)、軟停止,延長了電動(dòng)機(jī)、水泵的使用壽命。采用變頻調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)了擋板、閥門全開,減少了擋板、閥門節(jié)流損失,且能均勻調(diào)壓,滿足緩慢升壓的需要,節(jié)約了大量的電能,具有顯著的節(jié)電效果。
如果電費(fèi)按每度電0.6元計(jì)算,2臺電機(jī)每年電能節(jié)約597 083元,1年內(nèi)即可收回投資;同時(shí)保護(hù)水泵,減少維修量,提高了生產(chǎn)效率。
變頻器不僅具有對電網(wǎng)沖擊小,而且節(jié)能,是未來電氣行業(yè)對電動(dòng)機(jī)傳動(dòng)的首選調(diào)速設(shè)備。板框壓濾機(jī)的進(jìn)料壓力是影響其工作效率的一個(gè)重要因素。應(yīng)用變頻調(diào)速技術(shù)自動(dòng)控制渣漿給料泵轉(zhuǎn)速,保持板框壓濾機(jī)給料壓力的穩(wěn)定,技術(shù)改造簡單,不需要增加太多輔助設(shè)備,操作簡便,收益大,具有廣泛的參考和推廣價(jià)值。
參考文獻(xiàn):
[1]吳新東,耿忠,等.延長壓濾機(jī)濾布使用周期的研究.純堿工業(yè),2010(02)20~22.
Electrical frequency transformation and benefit analysis of calcium carbide slurry pump motor
LIU Li-hua,GENG Qing-lu
(Dezhou Shihua Chemical Co.,Ltd.,Dezhou 253007,China)
Abstract:The transformation of frequency conversion of filter slurry pump was introduced,and automatic control of feed pressure is realized.By transformation,meet the process requirements,improve the work efficiency,save the cost and reduce the energy consumption.
Key words:filter press;cloth;slurry pump;frequency converter;energy conservation
中圖分類號:TQ051.21
文獻(xiàn)標(biāo)識碼:B
文章編號:1009-1785(2016)05-0009-02
收稿日期:2015-11-12