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CFB鍋爐風(fēng)水聯(lián)合冷渣器改造為滾筒冷渣器的案例分析

2016-06-13 06:44山東電力工程咨詢?cè)河邢薰?/span>濟(jì)南250013
山東工業(yè)技術(shù) 2016年12期

董 建(山東電力工程咨詢?cè)河邢薰?濟(jì)南 250013)

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CFB鍋爐風(fēng)水聯(lián)合冷渣器改造為滾筒冷渣器的案例分析

董 建
(山東電力工程咨詢?cè)河邢薰?濟(jì)南 250013)

摘 要:本文通過(guò)實(shí)際案例從安全性和經(jīng)濟(jì)性角度分析了循環(huán)流化床(CFB)鍋爐的風(fēng)水聯(lián)合冷渣器改造為滾筒冷渣器的可行性;分析了改造過(guò)程中遇到的問(wèn)題,并給出了解決方案;利用凈現(xiàn)值法計(jì)算的改造的投資回收期為兩年以內(nèi),改造的投資收益率較高。

關(guān)鍵詞:循環(huán)硫化床鍋爐;冷渣器改造;風(fēng)水聯(lián)合冷渣器;滾筒冷渣器

冷渣器是循環(huán)硫化床(CFB)鍋爐的重要設(shè)備,發(fā)揮著安全排渣和余熱回收利用[1]的重要作用。風(fēng)水聯(lián)合冷渣器和滾筒冷渣器是目前應(yīng)用較多的兩種形式[2],兩種形式的冷渣器在運(yùn)行中都存在各種問(wèn)題,并得到不斷的完善。其中風(fēng)水聯(lián)合冷渣器存在的問(wèn)題更加突出[3],因此,在工程應(yīng)用中,滾筒冷渣器逐漸得到人們的更多認(rèn)同[4]。本文以某CFB鍋爐發(fā)電廠作為案例,研究風(fēng)水聯(lián)合冷渣器改造為滾筒冷渣器的可行性,分析改造過(guò)程中遇到的問(wèn)題和解決方案,并分析改造的節(jié)能效益。

1 改造的可行性分析

某電廠2×150MW發(fā)電機(jī)組的CFB鍋爐一直沿用哈爾濱鍋爐廠標(biāo)配的風(fēng)水聯(lián)合冷渣器,自投運(yùn)以來(lái),運(yùn)行情況基本良好,但存在水冷管束容易磨穿泄漏、冷渣風(fēng)機(jī)低頻噪聲較大等缺陷。因此,該電廠對(duì)冷渣器進(jìn)行了改造,由風(fēng)水聯(lián)合冷渣器更換為滾筒冷渣器,以求達(dá)到提高安全性和經(jīng)濟(jì)性的的。以下對(duì)從安全、經(jīng)濟(jì)方面分析改造的必要性和可行性:

1.1 安全性

該電廠風(fēng)水聯(lián)合冷渣器運(yùn)行基本良好,排渣也較為順暢。但在全燒無(wú)煙煤的情況下經(jīng)常出現(xiàn)堵渣及排渣能力不足等問(wèn)題。另外,風(fēng)水聯(lián)合冷渣器的水冷管束經(jīng)常出現(xiàn)因磨損泄漏需進(jìn)行堵管處理,在泄漏點(diǎn)較多時(shí),經(jīng)常出現(xiàn)將所有水冷管束封堵的情況,失去水冷的作用,影響余熱回收利用;并且在檢修時(shí)需對(duì)水冷管束進(jìn)行整體更換,因此維護(hù)費(fèi)用較高,經(jīng)濟(jì)性較差。水冷管束的泄漏還會(huì)導(dǎo)致大量的濕渣堵塞輸渣泵和渣庫(kù),為機(jī)組運(yùn)行帶來(lái)安全隱患。

滾筒冷渣器是在CFB鍋爐大量應(yīng)用的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的,已得到業(yè)界的普遍認(rèn)可,幾乎被所有新建CFB機(jī)組電廠所采用,有90%以上原采用風(fēng)水聯(lián)合冷渣器的CFB鍋爐由于各種各樣的原因已經(jīng)改造為滾筒冷渣器,并在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中不斷進(jìn)行改進(jìn)、完善。目前滾筒冷渣器的技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟,能很好地適應(yīng)各種煤種。因此,風(fēng)水聯(lián)合冷渣器改造為滾筒冷渣器能更好地為機(jī)組安全、經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定運(yùn)行護(hù)駕保航。

1.2 經(jīng)濟(jì)性

改造后,能耗較高的冷渣風(fēng)機(jī)被取消,可降低廠用電率;另外,由于取消了冷渣風(fēng),為了保證鍋爐的總風(fēng)量不變,需增加進(jìn)入空預(yù)器的風(fēng)量,可有效降低鍋爐排煙溫度。以上兩點(diǎn)都可帶來(lái)節(jié)能效益。改造前,經(jīng)多次停運(yùn)冷渣風(fēng)機(jī),模擬改造成滾筒冷渣器的運(yùn)行情況,從試驗(yàn)結(jié)果可知,改造的預(yù)期節(jié)能效益較大:

1.2.1 機(jī)組按滿負(fù)荷(150MW)運(yùn)行時(shí)節(jié)能效益預(yù)估

在滿負(fù)荷時(shí),因取消冷渣風(fēng)機(jī)的節(jié)電量與一次風(fēng)機(jī)耗電量增加相抵消,廠用電率變化不大,可忽略不計(jì);但排煙溫度降低4.5℃,使得發(fā)電標(biāo)煤耗降低約1g/kWh,按年運(yùn)行5500小時(shí)計(jì)算,每臺(tái)爐每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤825T標(biāo)煤,按平均煤價(jià)477元/T(發(fā)熱量4628kCal/kg)計(jì)算得每年節(jié)省燃煤費(fèi)用為:825×7000/4628×477≈60萬(wàn)元。改造費(fèi)用為220萬(wàn)元,靜態(tài)回收期為220/60=3.67年。

1.2.2 機(jī)組按實(shí)際平均負(fù)荷(120MW)運(yùn)行時(shí)節(jié)能效益預(yù)估

改造后廠用電功率可減少約250kW,按年運(yùn)行5500小時(shí)計(jì)算,年節(jié)電量為:250×16533=137.5萬(wàn)kWh;按上網(wǎng)電價(jià)0.4241元/kWh計(jì)算,年節(jié)省費(fèi)用為:137.5×0.4241≈58萬(wàn)元。

排煙溫度下降7.7℃,使得發(fā)電標(biāo)煤耗降低約1.54g/kWh,每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤1016.4T標(biāo)煤,按平均煤價(jià)477元/T(發(fā)熱量4628kCal/kg)計(jì)算得每年節(jié)省燃煤費(fèi)用為:1016.4×7000/4628×477≈73萬(wàn)元;改造費(fèi)用為220萬(wàn)元,靜態(tài)回收期為220/(58+73)=1.68年。

因此,無(wú)論是在滿負(fù)荷還是實(shí)際運(yùn)行負(fù)荷下,冷渣器由風(fēng)水聯(lián)合形式改造為滾筒形式的經(jīng)濟(jì)性是很明顯的,靜態(tài)回收期均在四年以內(nèi)。

2 改造過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及解決方案

該電廠在大修期間將#5爐兩臺(tái)風(fēng)水聯(lián)合冷渣器改造成滾筒冷渣器。經(jīng)冷熱態(tài)調(diào)試后,兩滾筒冷渣器投入使用至今運(yùn)行情況良好,即使在鍋爐燃用灰分較高的煤種時(shí)(最高達(dá)35%),兩滾筒冷渣器均能滿足鍋爐大排渣量的要求,其運(yùn)行效果較改造前有較大的改善。但兩滾筒冷渣器在投運(yùn)初期也曾出現(xiàn)過(guò)一些問(wèn)題和缺陷,經(jīng)多次消缺及完善,現(xiàn)問(wèn)題基本得以解決。現(xiàn)將#5爐冷渣器改造后遇到的問(wèn)題和解決方案總結(jié)如下:

2.1 二三室緩沖倉(cāng)下渣不均缺陷

問(wèn)題表現(xiàn):滾筒冷渣器出渣管排至緩沖倉(cāng)二室和三室的分渣能力不強(qiáng),渣量分配不均勻,需等三室滿渣才能往二室排渣。

解決方案:在三室下渣口(冷渣器排渣管的第一下渣口)處加裝分渣裝置,以達(dá)到均勻分渣的目的。

2.2 緩沖倉(cāng)無(wú)滿渣監(jiān)控裝置

問(wèn)題表現(xiàn):冷渣器緩沖倉(cāng)滿渣后無(wú)監(jiān)控手段,導(dǎo)致緩沖倉(cāng)堵塞后爐渣從滾筒冷渣器后部漏出,對(duì)安全文明生產(chǎn)造成較大的影響。

解決方案:將原設(shè)于緩沖倉(cāng)濾網(wǎng)下部的料位開(kāi)關(guān)遷移至緩沖倉(cāng)上部接近排渣管附近,當(dāng)緩沖倉(cāng)出現(xiàn)堵塞時(shí)向運(yùn)行及燃運(yùn)人員發(fā)出報(bào)警,以便作出清理緩沖倉(cāng)及停止向冷渣器排渣等處理措施。

2.3 冷渣器進(jìn)渣端負(fù)壓管金屬膨脹節(jié)及負(fù)壓管彎頭容易磨穿

問(wèn)題表現(xiàn):冷渣器進(jìn)渣端負(fù)壓管金屬膨脹節(jié)及負(fù)壓管彎頭等容易出現(xiàn)磨穿漏渣。

解決方案:更換磨穿的金屬膨脹節(jié),并對(duì)膨脹節(jié)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行適當(dāng)改良,同時(shí)適當(dāng)調(diào)整負(fù)壓管調(diào)門(mén)開(kāi)度,以減少負(fù)壓管風(fēng)量及其所攜帶的細(xì)床料量。對(duì)負(fù)壓管的彎頭進(jìn)行防磨處理(灌注可塑料)。

2.4 凝結(jié)水壓力低時(shí)冷渣器無(wú)法投入運(yùn)行

問(wèn)題表現(xiàn):由于冷渣器設(shè)置了低水壓保護(hù),在凝結(jié)水壓力低于0.8MPa時(shí)(主要在停爐過(guò)程中),滾筒冷渣器即發(fā)出跳閘信號(hào)跳閘,無(wú)法投入進(jìn)行排渣。

解決方案:在DCS設(shè)置低水壓報(bào)警信號(hào),在現(xiàn)場(chǎng)控制箱設(shè)置低水壓投退開(kāi)關(guān),在超低負(fù)荷或停爐過(guò)程中,在DCS發(fā)出低水壓報(bào)警后,將低水壓投退開(kāi)關(guān)退出(正常運(yùn)行時(shí)投入),既可保證冷渣器的安全,又可確保冷渣器的正常運(yùn)行。

2.5 滾筒冷渣器漏水

問(wèn)題表現(xiàn):B側(cè)滾筒冷渣器旋轉(zhuǎn)接頭出現(xiàn)輕微滲漏,A側(cè)冷渣器筒體焊口出現(xiàn)拉裂漏水。

解決方案:廠家提供全新改良的旋轉(zhuǎn)接頭,密封性更好及更容易維修。對(duì)A冷渣器筒體由于冷熱交替頻繁而出現(xiàn)拉裂的小焊縫進(jìn)行補(bǔ)焊處理,同時(shí)交代運(yùn)行人員在停運(yùn)冷渣器后不得將冷渣器內(nèi)的渣排空,保留一部分冷渣以防止恢復(fù)投運(yùn)后熱渣的沖擊。

2.6 冷渣器進(jìn)渣管三維膨脹節(jié)漏灰

問(wèn)題表現(xiàn):滾筒冷渣器進(jìn)渣管三維膨脹節(jié)處由于間斷排渣而出現(xiàn)漏灰現(xiàn)象,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的文明生產(chǎn)造成一定影響。

解決方案:更換并加固三維膨脹節(jié)盤(pán)根,同時(shí)對(duì)該膨脹節(jié)進(jìn)行保溫并加設(shè)非金屬膨脹節(jié)。

#5爐兩臺(tái)滾筒冷渣器在投入運(yùn)行初期雖然已顯現(xiàn)部分缺陷及不足,但在廠家的積極配合下,所存在的問(wèn)題已基本得到解決和完善。滾筒冷渣器單臺(tái)最大出力達(dá)到12.8T/小時(shí),滿足排渣安全性需要。

3 改造后節(jié)能效益評(píng)估

3.1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

(1)#5機(jī)組某年實(shí)際運(yùn)行時(shí)間為6778小時(shí),發(fā)電量91556萬(wàn)千瓦時(shí),發(fā)電標(biāo)煤耗322.28g/kw.h,電價(jià)0.4241元/kw.h;

(2)改造前:風(fēng)水聯(lián)合冷渣器冷渣風(fēng)機(jī)電流45A,冷渣風(fēng)量4.15萬(wàn),一次風(fēng)機(jī)電流114A,二次風(fēng)機(jī)電流80A,引風(fēng)機(jī)電流113A,排煙溫度152.2℃,高壓廠用電壓為6.1KV;

(3)改造后(相同工況下):冷渣器總功率11×2=22KW(每臺(tái)滾筒冷渣器的額定功率為11KW),一次風(fēng)機(jī)電流117A,二次風(fēng)機(jī)電流83A,引風(fēng)機(jī)電流115A(取消冷渣風(fēng)機(jī)后各電機(jī)共增加電流16A),排煙溫度145.7℃,高壓廠用電壓為6.1KV。

3.2 節(jié)能量計(jì)算

(1)節(jié)電帶來(lái)的節(jié)能量:冷渣風(fēng)機(jī)運(yùn)行功率為:1.732×6.1×45×0.85=404kW;兩臺(tái)滾筒冷渣器的額定運(yùn)行功率為:22kW;取消冷渣風(fēng)機(jī)后各風(fēng)機(jī)所增加功率為:1.732×6.1×16×0.85 =144kW;則改造后可節(jié)省電功率為:404-22-144=238kW,年節(jié)省238×6778×322.28÷1000000≈520T標(biāo)煤;

(2)排煙溫度降低帶來(lái)的節(jié)能量:經(jīng)改造后,燃用低灰分的褐煤時(shí),鍋爐排煙溫度降低6.5℃,排煙溫度降低1℃,發(fā)電煤耗將降低0.22g/kw.h,則共可降低發(fā)電煤耗:0.22×6.5=1.43g/kw.h,則年可節(jié)省1.43×915560000÷1000000≈1309T標(biāo)煤。

(3)改造后總節(jié)能量為1829T標(biāo)煤。按平均煤價(jià)477元/ T(發(fā)熱量4628kCal/kg)計(jì)算,得每年節(jié)省燃煤費(fèi)用為:1829×7000/4628×477=132萬(wàn)元。

3.3 投資收益分析

本改造投資按220萬(wàn)元計(jì),年維護(hù)費(fèi)用按初投資的5%計(jì),內(nèi)部收益率分別取i=6%,8%,10%和12%,采用凈現(xiàn)值法進(jìn)行投資收益分析,計(jì)算結(jié)果如圖1所示??梢?jiàn)內(nèi)部收益率對(duì)于投資回收期影響不大,在所假設(shè)的四個(gè)內(nèi)部收益率情況下,該改造的投資回收期都在1.5-2年之間,可見(jiàn),該改造的投資回報(bào)率較高。

圖1 凈現(xiàn)值法投資收益分析結(jié)果

4 結(jié)論

CFB鍋爐的風(fēng)水聯(lián)合冷渣器改造為滾筒冷渣器后,排渣能力提高,運(yùn)行安全性增強(qiáng);節(jié)省廠用電和降低鍋爐排煙溫度所帶來(lái)的節(jié)能量顯著;改造的投資回收周期在兩年以內(nèi),投資回報(bào)率高。

參考文獻(xiàn):

[1]侯致福,楊玉環(huán),高建強(qiáng).300MW CFB空冷機(jī)組冷渣器余熱利用系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性分析[J].華北電力大學(xué)學(xué)報(bào),2015,42(03):85-89.

[2]劉亮,崔林.冷渣器的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)[J].河南化工,2012(29):5-7.

[3]陳金利.480t/h CFB鍋爐風(fēng)水聯(lián)合冷渣器運(yùn)行問(wèn)題分析及改造[J].鍋爐技術(shù),2012,43(02):59-62.

[4]卜銀坤.CFB鍋爐冷渣器的現(xiàn)狀分析及發(fā)展方向探討[J].工業(yè)鍋爐,2011(01):34-39.

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.12.002

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