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乙烯新區(qū)凝液系統(tǒng)瓶頸問(wèn)題優(yōu)化改造

2016-06-06 01:54侯立波孫英策
化工科技 2016年6期
關(guān)鍵詞:凝液除氧器閃蒸

辛 平,侯立波,孫英策

(1.中國(guó)石油吉林石化公司 乙烯廠(chǎng),吉林 吉林132022;2.中國(guó)石油吉林石化公司 研究院,吉林 吉林 132021)

中國(guó)石油吉林石化公司乙烯廠(chǎng)乙烯裝置擴(kuò)建后,乙烯新區(qū)稀釋蒸汽發(fā)生器利用1.3 MPa的低壓蒸汽給工藝水進(jìn)行加熱,生成裂解用稀釋蒸汽,同時(shí)產(chǎn)生的低壓蒸汽凝液送至鍋爐裝置除氧器系統(tǒng),作為鍋爐給水使用。在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,由于凝液壓力高、含汽量大,對(duì)除氧器液位、壓力的控制和除氧效果造成一定的影響,嚴(yán)重制約了裝置的穩(wěn)定運(yùn)行。

作者利用凝液閃蒸分離技術(shù),對(duì)乙烯新區(qū)凝液系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造[1-2],新增一臺(tái)低壓凝液閃蒸罐,投入運(yùn)行后,在滿(mǎn)足鍋爐除氧器液位、壓力控制需求的同時(shí),使凝液中汽液相得到合理利用,保證了裝置的長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行,減少了能源浪費(fèi),降低了生產(chǎn)成本[3-4]。

1 乙烯新區(qū)凝液系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問(wèn)題

1.1 除氧器液位控制難度大

由于凝液壓力高、含汽量大,汽液相混合物進(jìn)入鍋爐除氧器系統(tǒng)的水箱中,打破了除氧器水箱液位的平衡,擾動(dòng)了液位的正??刂?,造成液位控制難度大,嚴(yán)重制約了除氧器系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行。

1.2 除氧器壓力波動(dòng)幅度大

由于低壓凝液中含汽量大和不穩(wěn)定,破壞了除氧器壓力的控制平衡,超出了除氧器原壓力控制指標(biāo)(100~140)kPa的控制范圍,達(dá)到約170 kPa,給除氧器的安全運(yùn)行帶來(lái)較大影響。

1.3 制約除氧器除氧效果

進(jìn)入除氧器系統(tǒng)的新區(qū)凝液溫度為150~170 ℃,由于含有不穩(wěn)定的汽相部分,打破了除氧器水箱加熱及熱力除氧所需蒸汽的平衡控制,導(dǎo)致水箱溫度超過(guò)正常指標(biāo)控制范圍110~125 ℃,達(dá)到了130 ℃,為了滿(mǎn)足溫度指標(biāo)的正??刂?,只能采取限量控制水箱加熱蒸汽及熱力除氧蒸汽消耗的方式,對(duì)除氧效果造成一定的影響。

1.4 能源浪費(fèi)

由于凝液不穩(wěn)定,汽液相對(duì)除氧器系統(tǒng)干擾嚴(yán)重,為了保證除氧器的平穩(wěn)控制,只能采取部分回收的方法,維持其運(yùn)行,其余部分凝液排放掉,造成能源的浪費(fèi)。

2 改造方案

根據(jù)現(xiàn)有生產(chǎn)運(yùn)行狀況及蒸汽凝液合理利用技術(shù)的調(diào)研,采用低壓凝液閃蒸罐的汽液分離技術(shù)[5-6],對(duì)乙烯新區(qū)凝液進(jìn)一步進(jìn)行預(yù)處理,使凝液中汽液相徹底分離,合理利用,滿(mǎn)足鍋爐除氧器系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的需求。

2.1 低壓凝液閃蒸罐的工作原理

低壓凝液閃蒸罐的作用是提供流體迅速汽化和汽液相分離的空間,低壓凝液沿閃蒸罐切線(xiàn)方向進(jìn)入罐內(nèi),根據(jù)流體兩相流及渦流分離原理,在罐內(nèi)擴(kuò)容后,壓力降低,使得流體中的高溫凝液迅速汽化(無(wú)水?dāng)y帶),達(dá)到汽液分離的目的[7],分離的蒸汽可以繼續(xù)作為低品位蒸汽使用,分離出的液相部分可以繼續(xù)作為熱源使用[8]。

2.2 改造前工藝流程

乙烯新區(qū)低壓凝液到達(dá)鍋爐裝置后,水質(zhì)指標(biāo)合格,達(dá)到ρ(Fe3+)≤30.0 μg/L,ρ(SiO2)≤20.0 μg/L后進(jìn)入除氧器水箱中,做為鍋爐給水使用,指標(biāo)不合格的凝液則返回到除鹽裝置凝液精制系統(tǒng),制取二級(jí)除鹽水使用,具體流程見(jiàn)圖1。

圖1 乙烯新區(qū)凝液進(jìn)入除氧器系統(tǒng)改造前工藝流程圖

2.3 改造后工藝流程

在乙烯新區(qū)來(lái)的凝液進(jìn)入除氧器水箱前增加一臺(tái)34.20 m3低壓凝液閃蒸罐,合格凝液進(jìn)入到低壓凝液罐后,閃蒸出壓力為(0.35~0.45)MPa的低低壓蒸汽并入低低壓蒸汽管網(wǎng),產(chǎn)生的液相部分通過(guò)罐液位調(diào)節(jié)閥控制并入進(jìn)入除氧器的除鹽水母管中,一同進(jìn)入除氧器系統(tǒng)進(jìn)行熱力除氧,作為鍋爐給水使用[9],不合格的凝液則返回到除鹽水凝液精制系統(tǒng)進(jìn)行再處理,具體流程見(jiàn)圖2(虛線(xiàn)框內(nèi)為改造部分)。

圖2 乙烯新區(qū)凝液進(jìn)入除氧器系統(tǒng)改造后工藝流程圖

3 改造后的效果分析

乙烯新區(qū)凝液預(yù)處理項(xiàng)目實(shí)施后,凝液中的汽液相徹底分離開(kāi)來(lái),閃蒸的低低壓蒸汽與液相凝液各自得到合理利用[10],滿(mǎn)足了除氧器液位、壓力的控制需求,消除了由于含汽量大對(duì)除氧器液位、壓力控制的干擾,同時(shí)由于汽液相分離,消除了不穩(wěn)定的汽相部分對(duì)熱力除氧加熱蒸汽的擾動(dòng)[11],保證了除氧效果,另外由于汽相部分并入低低壓蒸汽管網(wǎng),消除了由于凝液不能完全回收而造成的現(xiàn)場(chǎng)排放,節(jié)約了能源,創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)環(huán)境效益。

3.1 經(jīng)濟(jì)效益

項(xiàng)目實(shí)施后,可產(chǎn)生閃蒸0.35 MPa的低低壓蒸汽3 t/h,按蒸汽50元/t進(jìn)行計(jì)算,全年可節(jié)約創(chuàng)效131.4萬(wàn)元,經(jīng)濟(jì)效益十分可觀。

3.2 社會(huì)環(huán)境效益

乙烯新區(qū)凝液的合理利用,消除了凝液因限量回收而造成的現(xiàn)場(chǎng)排放浪費(fèi),實(shí)現(xiàn)了零排放,對(duì)改良現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境具有顯著的社會(huì)效益。

4 結(jié) 論

乙烯新區(qū)凝液系統(tǒng)瓶頸問(wèn)題優(yōu)化改造,使新區(qū)凝液得到進(jìn)一步預(yù)處理,汽液相徹底分離開(kāi),滿(mǎn)足了鍋爐裝置除氧器系統(tǒng)的運(yùn)行需求,在保證其液位、壓力、溫度的穩(wěn)定控制的基礎(chǔ)上,為除氧效果提供了保障,同時(shí)使汽液相部分得到了充分合理的利用,節(jié)約了能源,降低了生產(chǎn)運(yùn)行成本,在化工裝置凝液系統(tǒng)回收利用領(lǐng)域值得廣泛推廣和應(yīng)用。

參 考 文 獻(xiàn):

[1] 李蒙.低壓蒸汽凝液回收系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J].節(jié)能,2008,27(7):41-43.

[2] 劉剛,李貴賢,馬建華.乙烯裝置蒸汽凝液工藝優(yōu)化改造[J].工業(yè)儀表與自動(dòng)化裝置,2014(4):75-77.

[3] 吳沐霜,李勇,馮曉明,等.蒸汽冷凝液直接回收作鍋爐給水技改的可行性論證及實(shí)施效果[J].瀘天化科技,2013(1):18-20.

[4] 郝世友.蒸汽冷凝液回收用作脫鹽水[J].齊魯石油化工,2005,33(2):116-118.

[5] 彭漢明,楊敏林,蔣潤(rùn)花,等.分布式能源系統(tǒng)中低溫余熱回收技術(shù)[J].節(jié)能,2011,30(3):4-8.

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[10] 鄭海莼.凝結(jié)水回收系統(tǒng)的分析比較[J].煤氣與熱力,2002,22(3):285-286.

[11] 白瑛華,賈紅軍,石莉.蒸汽凝結(jié)水回收系統(tǒng)中常見(jiàn)問(wèn)題探討[J].河南化工,2008,25(12):26-27.

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