宋新喜
(同煤國(guó)電同忻煤礦有限責(zé)任公司)
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煤礦掘進(jìn)機(jī)內(nèi)噴霧系統(tǒng)改進(jìn)方法探究
宋新喜
(同煤國(guó)電同忻煤礦有限責(zé)任公司)
摘要掘進(jìn)機(jī)在使用過(guò)程中,如果噴霧系統(tǒng)出現(xiàn)故障,會(huì)使得工作環(huán)境惡劣,影響作業(yè)人員的身體健康。分析了EBZ-160型掘進(jìn)機(jī)內(nèi)噴霧系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和存在的問(wèn)題,提出了將水路系統(tǒng)改在懸臂段外側(cè),安裝固定軸套和旋轉(zhuǎn)軸套,避免靜壓水進(jìn)入懸臂段內(nèi);為提高密封件使用壽命,增大了接觸面的硬度和光潔度,裝配時(shí)確保軸套軸向間距和旋轉(zhuǎn)密封件的同心度。改進(jìn)后提高了掘進(jìn)機(jī)可靠性,確保了使用效果。
關(guān)鍵詞掘進(jìn)機(jī)內(nèi)噴霧系統(tǒng)結(jié)構(gòu)改進(jìn)
EBZ-160 型掘進(jìn)機(jī)為懸臂式重型掘進(jìn)機(jī),其主要優(yōu)點(diǎn)是截割功率高、可掘巷道斷面大、調(diào)動(dòng)靈活、可靠性強(qiáng),能很好的滿足煤巷、半煤巖巷及軟巖巷道的連續(xù)掘進(jìn)要求[1]。但是,該掘進(jìn)機(jī)在掘進(jìn)作業(yè)過(guò)程中,噴霧效果較差,主要表現(xiàn)為內(nèi)噴霧易堵塞,甚至出現(xiàn)開(kāi)掘300 m就失效的現(xiàn)象,外噴霧系統(tǒng)則存在壓力低、流量小,噴霧效果不理想等問(wèn)題[2],導(dǎo)致了掘進(jìn)機(jī)無(wú)法正常使用,因此,需對(duì)其進(jìn)行改造。
1掘進(jìn)機(jī)噴霧系統(tǒng)
1.1掘進(jìn)機(jī)噴霧系統(tǒng)原理
掘進(jìn)機(jī)的除塵方式有噴霧式和抽出式,本文主要分析噴霧式除塵。噴霧式除塵是利用噴霧嘴將一定壓力的水噴出,噴出的水能夠迅速擴(kuò)散、霧化,空氣中的粉塵會(huì)附著在霧化后的水粒表面沉降下來(lái),實(shí)現(xiàn)除塵。噴霧式除塵主要有內(nèi)噴霧和外噴霧[3]。
外噴霧噴嘴安裝在采煤機(jī)機(jī)身或者相對(duì)固定的位置,將水向滾筒、截割頭及煤層噴射,噴出的水?dāng)U散并霧化,降低粉塵濃度。外噴霧系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、可靠性高、使用壽命長(zhǎng),但是因?yàn)閲娮炀嚯x粉塵源比較遠(yuǎn),降塵效果較差。
內(nèi)噴霧噴嘴安裝在截割頭上,噴嘴按螺旋線形式分布,壓力水通過(guò)噴嘴射向截齒,降低空氣中粉塵濃度。因?yàn)閲娮彀惭b在截割頭上,距離粉塵源近,噴霧效果好,耗水量少。但是噴嘴容易堵塞,供水管路比較復(fù)雜。
圖1為EBZ-160型掘進(jìn)機(jī)噴霧系統(tǒng)原理圖。從圖1中可以看出,該噴霧系統(tǒng)由內(nèi)、外系統(tǒng)組成。外來(lái)水通過(guò)一級(jí)過(guò)濾以后,一部分通往噴水架,由霧狀噴嘴直接噴出;另一部分經(jīng)過(guò)二級(jí)過(guò)濾、減壓、冷卻之后又分為兩部分,一部分通過(guò)截割電機(jī)后噴出,冷卻電機(jī),另一部分通過(guò)水泵加壓后由內(nèi)噴嘴噴出,冷卻截齒和除塵。通常內(nèi)噴霧水壓一般為3 MPa,實(shí)踐和理論研究證明,最佳霧化效果的水壓為2.8 MPa左右[4]。
圖1 掘進(jìn)機(jī)噴霧系統(tǒng)原理示意
1.2EBZ-160型掘進(jìn)機(jī)內(nèi)噴霧系統(tǒng)存在的問(wèn)題
從圖1可以看出,EBZ-160型掘進(jìn)機(jī)內(nèi)噴霧水路從懸臂端內(nèi)部穿過(guò),到截割頭上的噴嘴噴出,形成霧化效果實(shí)現(xiàn)降塵。為了保證截割主軸的精確性和穩(wěn)定性,一般懸臂內(nèi)部都有兩個(gè)滾動(dòng)軸承支撐主軸,且需定期添加潤(rùn)滑油。由于工作環(huán)境惡劣,密封圈容易失效,引起內(nèi)噴霧系統(tǒng)出現(xiàn)故障。
(1)如果內(nèi)噴霧系統(tǒng)失效,工作面會(huì)產(chǎn)生大量的粉塵煤塵,污染作業(yè)環(huán)境,且不能有效地冷卻截齒,使截齒壽命大大縮短。
(2)冷卻水與潤(rùn)滑油混合。如果密封件出現(xiàn)問(wèn)題,冷卻水進(jìn)入懸臂段內(nèi)部與潤(rùn)滑油混合,影響潤(rùn)滑油質(zhì)量,影響軸承的可靠性和使用壽命;冷卻水進(jìn)入截割電機(jī)內(nèi)部,造成電機(jī)漏電、跳閘等故障。
(3)由于密封件處在配水盤和切割主軸旋轉(zhuǎn)相交處,一旦密封件損壞需要更換或者維修,就必須拆掉整個(gè)懸臂段。實(shí)際作業(yè)時(shí),在井下拆卸懸臂段非常困難,影響生產(chǎn)進(jìn)度。
(4)該機(jī)內(nèi)噴霧系統(tǒng)還存在元件冗余,故障點(diǎn)多,噴嘴孔徑小易堵塞,水源不凈等缺陷[5]。
2掘進(jìn)機(jī)噴霧系統(tǒng)的改進(jìn)
2.1水路改進(jìn)
針對(duì)懸臂段內(nèi)部進(jìn)水,導(dǎo)致水與潤(rùn)滑油混合或者電機(jī)進(jìn)水的問(wèn)題,將水路改在懸臂段的外側(cè),如果發(fā)生了漏水,能夠在第一時(shí)間及時(shí)發(fā)現(xiàn)并采取相應(yīng)的處理措施,避免水進(jìn)入懸臂段內(nèi)部,如圖2所示。在懸臂段外部安裝一個(gè)固定軸套,軸套上設(shè)1個(gè)進(jìn)水孔,能夠直接讓靜壓水進(jìn)入;另外,在截割頭上安裝一個(gè)隨截割頭一起旋轉(zhuǎn)的軸套,靜壓水通過(guò)固定軸套的進(jìn)水口,再經(jīng)過(guò)內(nèi)側(cè)旋轉(zhuǎn)軸套的引水孔到達(dá)截割頭內(nèi),最后從噴嘴噴出,形成霧化效果。
圖2 掘進(jìn)機(jī)噴霧系統(tǒng)結(jié)構(gòu)改造示意
2.2密封改進(jìn)
為提高密封件使用壽命,保證密封效果,增大接觸面的硬度和光潔度,裝配時(shí)保證兩個(gè)軸套之間的軸向間距和旋轉(zhuǎn)密封件的同心度。另外,由于水路在懸臂段外側(cè),應(yīng)在進(jìn)口側(cè)采取一定的防護(hù),避免落下的煤塊或巖石砸壞系統(tǒng)管路。
2.3改造效果
(1)社會(huì)效益。通過(guò)對(duì)掘進(jìn)機(jī)內(nèi)噴霧系統(tǒng)的改進(jìn),提高了可靠性,確保了使用效果。本方案能夠?yàn)槠渌旱V和相同類型的機(jī)型改造提供參考。
(2)經(jīng)濟(jì)效益。根據(jù)規(guī)程規(guī)定,工作面采掘設(shè)備的內(nèi)噴霧系統(tǒng)如果不能投入使用或效果不好,必須配備其他相應(yīng)的除塵降塵設(shè)備。相比附加設(shè)備的投入,改造時(shí)需要花費(fèi)的資金非常少,改造后,也能使設(shè)備使用更便利,節(jié)省了一定的成本。
改造后的設(shè)備投入使用后,切割頭內(nèi)噴霧霧化范圍半徑可達(dá)1 m左右,軸套溫度可以控制在40 ℃左右,基本杜絕了漏水和堵塞現(xiàn)象,使用效果良好。
3結(jié)語(yǔ)
通過(guò)對(duì)EBZ-160型掘進(jìn)機(jī)內(nèi)噴霧系統(tǒng)結(jié)構(gòu)存在問(wèn)題的分析,提出了將水路系統(tǒng)改在懸臂段外側(cè),安裝了固定軸套和旋轉(zhuǎn)軸套,避免了靜壓水進(jìn)入懸臂段內(nèi)的問(wèn)題。軸套溫度可以控制在40 ℃左右,基本杜絕漏水和堵塞現(xiàn)象,使用效果良好。
掘進(jìn)機(jī)內(nèi)噴霧系統(tǒng)改進(jìn)后,提高了可靠性,確保了使用效果,且改造資金少,節(jié)省了成本,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
參考文獻(xiàn)
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(收稿日期2015-09-30)
宋新喜(1985—),男,工程師,037003 山西省大同市城區(qū)南關(guān)街道。