王緒文
摘 要:華電新鄉(xiāng)發(fā)電有限公司水處理預(yù)處理系統(tǒng)采用超濾反滲透凈化工藝,系統(tǒng)運行5年,反滲透系統(tǒng)出現(xiàn)進水壓力升高,壓差不變,出水量減少的現(xiàn)象,經(jīng)過多次試驗分析,最終找出了反滲透污染的原因,經(jīng)過離線清洗,并制定了保證安全運行的措施,徹底解決了困擾反滲透出水的問題。
關(guān)鍵詞:反滲透;進水壓力;壓差;出水量;實驗分析;措施
華電新鄉(xiāng)發(fā)電有限公司水處理預(yù)處理系統(tǒng)采用超濾反滲透凈化工藝,系統(tǒng)工藝設(shè)計為:石灰混凝過濾處理后的礦井排水→清水箱→清水泵→精密過濾器(150um)→超濾裝置→凈水箱→凈水泵→活性炭過濾器→保安過濾器(5um)→高壓泵→反滲透→除碳器→淡水箱→淡水泵→陽離子交換器→陰離子交換器→混合離子交換器→3000m3除鹽水箱。其中反滲透裝置具體參數(shù)如下:設(shè)計2套反滲透裝置,膜元件采用美國DOW公司原裝進口BW30-400低壓復(fù)合膜,設(shè)計出力:2×65t/h ,裝置回收率:75%;脫鹽率:≥98%。每套反滲透設(shè)備含12支6芯裝8英寸膜,膜組件排列方式為一級二段8∶4排列,共2×72支膜元件。阻垢劑一直采用廠家推薦美國ARGOMDC220阻垢劑(濃度:50~100%,加藥量:3.43mg/L),運行中加酸(31%),配有在線清洗設(shè)備系統(tǒng),該設(shè)備運行5年,每年進行一次在線保護性清洗方式。
2012年3月份,發(fā)現(xiàn)反滲透進水所加阻垢劑配置箱內(nèi)有大量沉積不溶物,取樣送檢電科院證實阻垢劑質(zhì)量較之前有明顯變化,同時發(fā)現(xiàn)反滲透裝置進水壓力逐步上升(由之前的1.14Mpa升至1.50Mpa),同時產(chǎn)水量也逐步下降(由之前的65噸/小時降至40噸/小時),截至2012年6月中旬,產(chǎn)水率下降約40%,進水壓力上升至1.5Mpa左右,一二段壓差均無明顯增加,而此前運行五年均沒有此類情況發(fā)生;如果系統(tǒng)保持目前的情況勉強運行,可以預(yù)見系統(tǒng)的進水壓力會進一步升高,膜元件將會出現(xiàn)損壞以及膜殼結(jié)構(gòu)損害的危險。同時系統(tǒng)出力不足已經(jīng)影響到整個水處理系統(tǒng)的安全運行。
為了消除系統(tǒng)污堵問題,解決制水受限問題,新鄉(xiāng)公司于2012年5月對反滲透系統(tǒng)污堵問題進行檢查分析并清洗、制定相關(guān)防范技術(shù)措施。
1 膜元件現(xiàn)場檢查和污染原因分析
1.1 膜元件污堵的現(xiàn)場檢查
一般而言,反滲透在正常運行一段時間后,膜元件會受到給水中可能存在的懸浮物或難溶鹽的污染,這些污染中最常見的是碳酸鈣沉淀、硫酸鈣沉淀、金屬(鐵、錳、銅、鎳、鋁等)氧化物沉淀、硅沉積物、無機或有機沉積混合物、NOM天然有機物質(zhì)、合成有機物(如:阻垢劑/分散劑,陽離子聚合電解質(zhì))、微生物(藻類、霉菌、真菌)等污染。
1)查閱 2012年2月-4月反滲透運行參數(shù)報表,可以明顯看出進水壓力增加和產(chǎn)水量減少的變化。
2)膜元件拆卸檢查:為了客觀準確分析判斷膜元件污堵情況,先后兩次對反滲透膜元件進行拆卸檢查,拆卸過程中發(fā)現(xiàn),在反滲透一段進口部分膜元件中發(fā)現(xiàn)少量的機械雜質(zhì)、焊渣、膠皮等雜質(zhì),見圖1所示。但在后續(xù)部分膜元件中則較少見到這些物質(zhì),其它部分反滲透膜從外觀上看,相對潔凈,可以判斷上述雜質(zhì)可能屬于基建階段施工所致。但兩次膜元件及保安過濾器的拆卸過程中均能聞到強烈的腥臭味,部分膜元件和反滲透膜殼內(nèi)壁觸摸有較滑??梢耘袛喾礉B透膜存在微生物污染的可能性。
同時在對污染后的系統(tǒng)中膜元件的稱重檢測后發(fā)現(xiàn),二段出口端膜元件重量達19公斤左右,較新膜高出4-5公斤左右;同時一段進口端膜元件重量則為16公斤左右,可以推斷污染主要發(fā)生在二段,可以判斷膜元件的污染疑與阻垢劑質(zhì)量變化有較大的關(guān)系。
總體評價:以上外部觀察以及反滲透膜元件的產(chǎn)水量檢測反映出反滲透膜元件污染十分嚴重,屬于典型的重度污染
2 反滲透膜元件離線清洗
針對檢查情況,本次離線清洗范圍是#1、2反滲透裝置所有膜元件。
1)由清洗廠家將反滲透離線清洗設(shè)備、性能檢測設(shè)備發(fā)送至水處理現(xiàn)場,并將需要離線清洗的反滲透膜元件拆離系統(tǒng)。
2)反滲透膜元件性能測試:
a.單支膜元件單獨測試其各項性能指標,包括:脫鹽率、產(chǎn)水量、壓差、重量等,并作好測試前記錄。
b.脫鹽率、產(chǎn)水量和壓差測試條件:2000ppm NaCl,225psi(1.55Mpa),25℃,pH=7.5,20%回收率。根據(jù)清洗前反滲透膜元件性能檢測結(jié)果,在遭受污染后,反滲透膜脫鹽率并沒有太大變化,但其產(chǎn)水量較正常水平下降了40%左右,平均產(chǎn)水量只有約0.85噸/小時(正常水平約1.5噸/小時左右)。但其脫鹽率還維持相對較好的水平。
3)采集運行反滲透系統(tǒng)的各參數(shù)指標,作好原始記錄。
4)根據(jù)用戶原水全分析報告、性能測試結(jié)果及所了解的系統(tǒng)信息判斷清洗流程。
5)準備KY-410、KY-420、KY-430反滲透膜專用清洗劑。
6)準備非氧化殺菌劑BSS881及清洗活性劑。
7)在反滲透專用清洗設(shè)備上用以上清洗劑結(jié)合物理處理清洗手段進行試驗性清洗,以選擇恰當?shù)那逑磁浞胶颓逑闯绦颉?/p>
8)本次清洗選用了對提升產(chǎn)水量有效的多種清洗配方及方案,經(jīng)過第一遍酸性清洗劑、堿性清洗劑的聯(lián)合清洗之后,清洗溶液顏色變化明顯,由無色變化橘黃色,見圖2所示。
膜元件的平均產(chǎn)水量僅有15%左右的提高,脫鹽率和單支膜元件的壓差并沒有明顯的變化;結(jié)合清洗過程中對清洗液的分析和部分膜元件的清洗實踐,最終確定主要由KY430反滲透專用清洗劑為主對膜元件進行清洗處理,并采用KY410和KY420配合使用。
經(jīng)過清洗,絕大部分的膜元件的產(chǎn)水量均恢復(fù)到了新膜的水平,脫鹽率水平保持較好。
9)對清洗后的膜元件進入測試平臺進行測試并作記錄,不符合要求的將重新送入清洗設(shè)備進行處理。結(jié)果顯示,在以上測試條件下,單支膜元件出水量達到1.5噸/小時左右,清洗后部分反滲透膜的脫鹽率較清洗前略有提高,具體數(shù)據(jù)見附件1、2《反滲透膜元件清洗前后記錄》。
總體評價:單支反滲透膜元件的測試結(jié)果,本次清洗結(jié)果良好,單支膜元件的性能參數(shù)已基本達到新膜的水平。
3 反滲透膜污染原因分析
通過解體檢查和清洗結(jié)果可知,造成反滲透膜污染的原因可能存在以下幾方面的原因:
1)反滲透設(shè)備基建安裝至投運過程中,來水或管路中存在的機械雜質(zhì)、焊渣、膠皮等污染物被帶入到反滲透裝置中,造成反滲透一段進口部分膜元件的污染。
2)2012年3月份,發(fā)現(xiàn)反滲透進水所加阻垢劑配置箱內(nèi)有大量沉積不溶物,取樣送檢電科院證實阻垢劑質(zhì)量較之前有明顯變化,同時發(fā)現(xiàn)反滲透裝置進水壓力逐步上升(由之前的1.14Mpa升至1.50Mpa),同時產(chǎn)水量也逐步下降(由之前的65噸/小時降至40噸/小時),截至2012年6月中旬,產(chǎn)水率下降約40%,進水壓力上升至1.5Mpa左右,一二段壓差均無明顯增加,而此前運行五年均沒有此類情況發(fā)生;同時在對污染后的系統(tǒng)中膜元件的稱重檢測后發(fā)現(xiàn),二段出口端膜元件重量達19公斤左右,較新膜高出4-5公斤左右;同時一段進口端膜元件重量則為16公斤左右,由于污染主要發(fā)生在二段,可以判斷膜元件的污染疑與阻垢劑質(zhì)量變化沉淀物有較大的關(guān)系。
3)先后兩次膜元件及保安過濾器的拆卸過程中均能聞到強烈的腥臭味,部分膜元件和反滲透膜殼內(nèi)壁觸摸有較滑。一二段壓差均無明顯增加,可以判斷反滲透膜存在有機物微生物污染的可能性。
4)反滲透膜清洗過程中針對有機物、微生物清洗較為有效的KY430用量較大,且膜元件清洗過程中清洗液顏色有所加深,由此可以判斷反滲透膜存在微生物污染的可能性;同樣在保安過濾器更換濾芯和反滲透膜元件更換過程中發(fā)現(xiàn),殘存在系統(tǒng)中的水中有刺鼻的腥臭味,同樣能證實系統(tǒng)確實存在微生物污染問題。
5)反滲透膜元件清洗過程性能恢復(fù)比較困難,需要花費相當長的時間來進行處理,同時#1反滲透離線清洗前曾進行了3天的在線清洗工作,清洗后水量有所恢復(fù),但膜元件的重量并沒有明顯變化,在線清洗并沒有徹底清除污染物,表明污染物附著在膜表面較為牢固。
4 反滲透膜運行保養(yǎng)建議
為使清洗后系統(tǒng)性能穩(wěn)定,保證系統(tǒng)安全運行,新鄉(xiāng)公司從以下幾個方面進行系統(tǒng)設(shè)備及運行操作改進:
1)鑒于美國ARGOMDC220阻垢劑質(zhì)量變化,導(dǎo)致有機物沉淀污堵膜元件,無法滿足現(xiàn)場使用,在咨詢膜廠家后,決定停用ARGOMDC220阻垢劑,更換使用美國清力阻垢劑PTP-0100,加藥量為4.0ppm,同時立即清洗阻垢劑配藥系統(tǒng)和管道,重新制定加藥方案,及時添加。
2)鑒于反滲透一段進口的機械雜質(zhì)為基建施工階段遺留問題,后期發(fā)生的可能性較小,為了消除可能還存在的雜質(zhì),對保安過濾器進出口管路解體檢查沖洗,更換保安過濾器新濾芯并保證濾芯的安裝、密封到位。
3)因反滲透設(shè)備經(jīng)常停運,間斷運行,存在滋生有機物的可能。規(guī)定在設(shè)備停運后,反滲透裝置啟動前,將清水箱、超濾水箱的存水排空(上一次停運時盡可能保證低水位,以節(jié)約部分用水),并用新鮮水沖洗管路10~20分鐘后,再啟動投運反滲透裝置。
4)金屬氧化物、濃鹽水或其它污染物附著在膜表面,長期存在會使其附著能力加強,會增加反滲透膜清洗的難度,為了消除這方面的影響,繼續(xù)執(zhí)行每天10分鐘的反滲透裝置低壓沖洗定期工作,避免長期停運而得不到?jīng)_洗(反滲透進水沖洗時,不能啟動阻垢劑加藥泵)。
5)微生物的污染在反滲透水處理系統(tǒng)中普遍存在,特別是夏季有機物含量較多的情況下,微生物污染的速度越快,在夏季投運殺菌劑殺菌處理。
6)繼續(xù)執(zhí)行反滲透運行加酸,維持反滲透進水PH4.5~5.5。
7)當5um進出水壓差大于0.1Mpa時,及時更換新濾芯。
8)反滲透膜組在長期運行后,不可避免會受到長期的微量鹽分結(jié)垢和有機物的累積,而造成膜組件性能的下降,當出現(xiàn)以下任一情況時。必須進行化學清洗,以恢復(fù)其正常的除鹽能力。
a.在正常給水壓力下,產(chǎn)水量較正常值下降10-15%;
b.為維持正常的產(chǎn)水量,經(jīng)溫度校正后的給水壓力增加10~15%;
c.產(chǎn)水水質(zhì)降低10-15%,透鹽率增加10~15%;
d.系統(tǒng)各段之間的壓差明顯增加10~15%。
9)保證反滲透進水水質(zhì)條件符合規(guī)定要求:
最大操作壓力:1.6MPa;
最高操作溫度:45℃;
余氯耐受性:小于0.1ppm;
pH耐受范圍:連續(xù)運行:2~11;短時間清洗:1~12;
最大進水濁度:小于1;
最大進水SDI:小于5;
單只膜殼最大壓差:0.35MPa;
單只膜芯最高水回收率:小于15%。
5 結(jié)語
華電新鄉(xiāng)發(fā)電有限公司反滲透單支膜元件,經(jīng)過詳細分析論證,通過清洗模擬實驗,進行離線清洗,單支膜元件的性能參數(shù)已基本達到新膜的水平,系統(tǒng)啟動后運行良好,通過更換阻垢劑,制定運行維護防范措施,保證了反滲透預(yù)處理裝置的正常運行。