謝守斌
【摘要】本文主要介紹對設(shè)計有圓筒閥(或稱為筒閥)的水輪機導(dǎo)水機構(gòu)在預(yù)裝、安裝工作中,以確保不降低設(shè)備安裝質(zhì)量標準為前提,通過施工流程的優(yōu)化及采取必要措施,確保最終達到縮短施工工期、降低施工安全風險的目的。
【關(guān)鍵詞】水輪機;頂蓋;圓筒閥;工藝;優(yōu)化
一、概況
1、工程及設(shè)備概述
四川大渡河大崗山水電站為地下廠房發(fā)電工程,電站左岸山體內(nèi)共安裝4臺單機額定容量650MW的立軸混流式水輪發(fā)電機組,總裝機容量2600MW,單機容量為大渡河流域各梯級電站之最。
電站水輪機設(shè)備由上海福伊特水電設(shè)備有限公司(簡稱VOITH)提供,本文主要涉及的相關(guān)設(shè)備是水輪機設(shè)備中的頂蓋和圓筒閥,其中頂蓋分4瓣到貨,組裝后總重約230t、最大外徑φ10150mm、最高尺寸2177.5mm;圓筒閥分2瓣到貨,組裝后總重約77t、最大外徑φ9327.6mm、高1825mm。
2、頂蓋、筒閥工作原理簡介
上述圖1、圖2分別為頂蓋與圓筒閥示意圖,如圖中所示:圓筒閥的接力器安裝于頂蓋之上,圓筒閥接力器活塞桿與圓筒閥通過超級螺母連接固定,接力器活塞桿的上下動作即可帶動圓筒閥做升降啟閉動作。當圓筒閥開啟時,圓筒閥存放于頂蓋外側(cè)的圓筒閥儲存?zhèn)}內(nèi),關(guān)閉后則位于固定導(dǎo)葉與活動導(dǎo)葉之間,起到機組在緊急事故停機時快速切斷流道的目的。如圖3所示:
圓筒閥的動作僅為上下升降的起閉動作,升降動力由圓筒閥接力器提供,升降動作的準確性、穩(wěn)定性靠6個筒閥接力器動作的一致性,以及筒閥周圈的導(dǎo)向條與固定導(dǎo)葉導(dǎo)軌的間隙偏差控制,一臺套筒閥周圈共布置12根導(dǎo)向條,導(dǎo)軌與導(dǎo)向條設(shè)計間隙為1.2毫米。筒閥參與導(dǎo)水機構(gòu)預(yù)裝,一方面是為了檢查筒閥接力器動作的穩(wěn)定性,另一方面是為在預(yù)裝時測量筒閥本體導(dǎo)向槽與固定導(dǎo)葉導(dǎo)軌之間的實際間隙,以便進行導(dǎo)向條的配刨加工。當配刨后的導(dǎo)向條使用沉頭螺釘固定于筒閥閥體上以后,筒閥導(dǎo)向條與固定導(dǎo)葉導(dǎo)軌的間隙應(yīng)滿足1.2(-0.2mm~0mm)毫米的偏差要求。
3、方案優(yōu)化原因
按照原廠家安裝說明要求和原施工方案,導(dǎo)水機構(gòu)預(yù)裝、安裝期間,頂蓋、圓筒閥共需吊入機坑3次,吊出機坑2次,且該方案已在4#、3#(前兩臺)機組安裝工作中實施。但按照大崗山主要機電設(shè)備施工方案和邏輯關(guān)系安排,2#、1#機定子將在機坑內(nèi)組裝、疊片、試驗,定子組裝施工、試驗完成前,水輪機設(shè)備將無設(shè)備吊裝就位通道,故水輪機設(shè)備預(yù)裝、安裝工期相對4#、3#機組發(fā)生重大改變,水輪機設(shè)備開始導(dǎo)水機構(gòu)預(yù)裝至發(fā)電機軸吊入機坑安裝的相對施工工期從170天銳減至110天。介于上述原因,頂蓋、筒閥組裝方案的優(yōu)化即成為最重要的可優(yōu)化施工項目之一。
二、頂蓋與筒閥優(yōu)化方案對比
1、方案流程
(1)原方案流程
頂蓋、筒閥原施工方案和流程如下:頂蓋單獨吊入機坑(第1次吊入)預(yù)裝,預(yù)裝完成后在頂蓋上進行圓筒閥接力器支座預(yù)裝和圓筒閥接力器預(yù)裝→頂蓋吊出機坑(第1次吊出)與圓筒閥連接→頂蓋、圓筒閥整體吊入機坑(第2次吊入)進行圓筒閥預(yù)裝(測量導(dǎo)向槽與導(dǎo)軌間隙)→頂蓋、圓筒閥整體吊出機坑(第2次吊出),同時按照測量間隙配刨圓筒閥導(dǎo)向條→圓筒閥導(dǎo)向條安裝→頂蓋、圓筒閥整體吊入機坑(第3次吊入)安裝。
(2)優(yōu)化方案流程
頂蓋、圓筒閥預(yù)裝、安裝優(yōu)化方案流程如下:當頂蓋在安裝間組裝完成后,將頂蓋水平調(diào)平(確保水平偏差與座環(huán)上法蘭面加工后的水平偏差一致,表面水平偏差≤0.15毫米)→圓筒閥接力器支座預(yù)裝、圓筒閥接力器預(yù)裝→頂蓋與圓筒閥(安裝間)連接→頂蓋、圓筒閥整體吊入機坑(第1次吊入)預(yù)裝(吊入機坑后,先進行頂蓋預(yù)裝、定位,再進行圓筒閥預(yù)裝)→頂蓋、圓筒閥整體吊出機坑(第1次吊出),同時按照測量間隙配刨圓筒閥導(dǎo)向條→圓筒閥導(dǎo)向條安裝→頂蓋、圓筒閥整體吊入機坑(第2次吊入)安裝。上述施工流程可詳見工藝流程圖。
2、方案流程圖對比
3、頂蓋與圓筒閥施工工序優(yōu)化核心
本次方案優(yōu)化主要通過圓筒閥接力器預(yù)裝工序的改變,以期達到優(yōu)化導(dǎo)水機構(gòu)預(yù)裝工期,緩解緊張施工工期、降低大件吊裝安全風險的目的。即將原方案中頂蓋第一次吊入機坑預(yù)裝合格后,再在機坑內(nèi)占用直線工期進行圓筒閥接力器預(yù)裝的工序,優(yōu)化至在頂蓋吊入機坑預(yù)裝前(不占用在機坑內(nèi)施工的直線工期),在安裝間進行圓筒閥接力器預(yù)裝。
4、頂蓋與圓筒閥施工工序優(yōu)化原因概述
(1)主機設(shè)備安裝工期壓力
根據(jù)原施工工序,在導(dǎo)水機構(gòu)預(yù)裝、安裝期間,頂蓋、圓筒閥共需吊入機坑3次,吊出機坑2次,從導(dǎo)水機構(gòu)預(yù)裝開始至發(fā)電機軸吊入機坑安裝工期約有170天。但由于后續(xù)2#、1#機定子將在機坑內(nèi)組裝施工,將阻斷水輪機設(shè)備進入機坑的全部通道,導(dǎo)水機構(gòu)預(yù)裝必須待定子施工平臺拆除完成后方可進行,其有效施工工期將從170天銳減至110天,施工工期壓力艱巨。
(2)安全風險
導(dǎo)水機構(gòu)預(yù)裝、安裝期間,發(fā)電機正進行定子線棒嵌裝,定子下線防護棚高于發(fā)電機層地面2米,故頂蓋、圓筒閥吊裝時,需使用單臺橋機的2組大鉤抬吊,方可順利跨越;但當頂蓋吊裝時,活動導(dǎo)葉又需穿過頂蓋上的軸孔,兩組大鉤抬吊則不利于頂蓋在吊裝就位時的旋轉(zhuǎn),吊裝角度與就位角度稍有偏差則無法確保一次性穿過活動導(dǎo)葉而吊裝就位,所以每次吊入、吊出機坑均需要利用鋼支墩在機坑內(nèi)進行一次橋機大鉤單鉤和雙鉤吊裝的更換,方可吊裝就位;再加之頂蓋與圓筒閥組裝后總達307噸的重大件吊裝安全風險,若吊裝次數(shù)越多,安全風險也就越大。
(3)其它電站施工經(jīng)驗
通過對近年來設(shè)計有圓筒閥裝置且已建成電站的調(diào)研,有部分電站也已有實施上述優(yōu)化方案的成功先例,其成功經(jīng)驗可供參考和借鑒。
(4)結(jié)論
通過上述3項主要原因分析,我部擬將頂蓋與圓筒閥施工工序優(yōu)化為頂蓋2次吊入機坑,1次吊出機坑。
三、優(yōu)化方案技術(shù)說明
1、技術(shù)難點
對于圓筒閥的預(yù)裝和安裝,關(guān)鍵技術(shù)難點和重點主要是通過圓筒閥接力器基座水平調(diào)整來確保圓筒閥接力器活塞桿的垂直度(0.10mm/m)。
原方案主要通過頂蓋在機坑內(nèi)預(yù)裝合格、定位銷釘孔鉆鉸完成后,在永久安裝狀態(tài)下(座環(huán)上法蘭面水平現(xiàn)場機加工后要求小于0.15mm)進行圓筒閥接力器基座的水平調(diào)整(0.05mm/m),并依靠其水平確保圓筒閥接力器活塞桿操作的垂直。
工藝優(yōu)化后,頂蓋將在安裝間調(diào)整水平(按照頂蓋安裝就位后的極限偏差進行調(diào)整,即按照座環(huán)上法蘭面現(xiàn)場機加工后水平,小于0.15mm),再進行圓筒閥接力器基座水平的調(diào)整;優(yōu)化方案中頂蓋水平的測量誤差、頂蓋在安裝間鋼支墩上的彈性變形情況等將與頂蓋在機坑內(nèi)存在偏差,按照該方案執(zhí)行后是否可滿足筒閥接力器基座和筒閥接力器活塞桿的質(zhì)量要求,即為此項優(yōu)化的技術(shù)難點。
2、技術(shù)難點分析及解決方案
座環(huán)上法蘭面為工地現(xiàn)場機加工,加工水平<0.15mm,加工面直徑φ10150mm,若考慮頂蓋與座環(huán)的把合面水平忽略不計,故當頂蓋吊入機坑與座環(huán)把合后,其頂蓋水平度應(yīng)為0.015mm/m(0.15mm÷10.15m)以內(nèi)。
另根據(jù)已施工機組4#、3#機施工經(jīng)驗,圓筒閥接力器基座在機坑內(nèi)安裝時,基座上平面(筒閥接力器把和面)水平≤0.05mm/m,圓筒閥接力器安裝后即可滿足接力器活塞桿≤0.1mm/m的垂直度要求。
按照頂蓋外徑與頂蓋水平偏差的關(guān)系分析其對圓筒閥接力器基座水平的影響,頂蓋在機坑內(nèi)和安裝間兩種不同的工況下,其頂蓋水平變化可能出現(xiàn)的極限偏差應(yīng)<0.15mm,兩種工況下圓筒閥接力器基座的水平極限偏差a應(yīng)符合如下計算:
a/500=0.15/10150
a=0.007mm
式中:a為當頂蓋水平出現(xiàn)極限偏差時圓筒閥接力器基座的極限水平偏差;
500為圓筒閥接力器基座上平面最大外徑φ500mm;
0.15為頂蓋水平可能出現(xiàn)的極限偏差0.15mm;
10150為頂蓋最大外徑φ10150mm。
通過上述計算可知:當頂蓋在安裝間調(diào)整水平后的工況與頂蓋在機坑內(nèi)的工況不同時,只要其傾斜方向相同(避免出現(xiàn)兩種工況下的正、負極限偏差,正負極限偏差將導(dǎo)致兩種工況下的水平極限偏差為0.3mm),即使出現(xiàn)極限偏差0.15mm的情況,其對圓筒閥接力器基座的水平影響僅為0.007mm/m。
因此,在安裝間進行頂蓋調(diào)平時,首先應(yīng)確保頂蓋與座環(huán)上法蘭面加工后的水平傾斜方向相同,擬使用水平儀加測微頭測量頂蓋與座環(huán)把和面的4個方位水平,并與座環(huán)加工驗收數(shù)據(jù)對比,從而最大可能的消除頂蓋在兩種不同工況下的水平誤差;并在此基礎(chǔ)上,盡量將頂蓋在安裝間的水平調(diào)整至與座環(huán)上法蘭面加工后的水平偏差一致。
另按照頂蓋在兩種工況下存在最大0.15mm極限水平偏差,將會導(dǎo)致筒閥接力器基座出現(xiàn)0.007mm/m水平偏差的分析結(jié)論考慮,當在安裝間進行接力器基座水平調(diào)整時,應(yīng)提高基座水平的偏差要求,控制其水平偏差在0.04mm/m以內(nèi),即可完全消除頂蓋水平對圓筒閥接力器活塞桿垂直度的影響,從而滿足最終安裝要求;另在圓筒閥接力器基座水平調(diào)整時,若盡量調(diào)整其水平偏差方向與座環(huán)上法蘭面水平偏差方向保持一致,即可最大限度的消除頂蓋在安裝間和機坑內(nèi)兩種不同工況下水平偏差引起的圓筒閥接力器垂直度偏差。
3、圓筒閥接力器垂直度超標補救措施
按照優(yōu)化方案,圓筒閥與頂蓋組合后第一次吊入機坑預(yù)裝時,將先進行頂蓋預(yù)裝,后進行圓筒閥預(yù)裝(進行圓筒閥接力器動作試驗)。若在筒閥動作試驗時,發(fā)現(xiàn)因頂蓋在安裝間和機坑內(nèi)不同工況誤差而引起圓筒閥接力器垂直度超標,導(dǎo)致圓筒閥試驗不合格。擬采取措施予以補救:
首先計劃在后續(xù)2#、1#機組導(dǎo)水機構(gòu)預(yù)裝中,將活動導(dǎo)葉預(yù)裝數(shù)量從原方案的20只調(diào)整為18只,6只與圓筒閥超級螺母(用于筒閥接力器活塞桿與圓筒閥連接)對應(yīng)的活動導(dǎo)葉不參與預(yù)裝,為后續(xù)可能需要采取補救措施做好準備。
當需要采取補救措施時,按照圓筒閥接力器的分布位置,對稱均勻的在底環(huán)上放置六個500mm高鋼支墩并調(diào)平,將圓筒閥下落至鋼支墩水平面上后,拆除圓筒閥超級螺母,吊出圓筒閥接力器,復(fù)測圓筒閥接力器基座水平是否滿足0.05mm/m的要求,如超出要求范圍,重新打磨基座水平至0.05mm/m以內(nèi),打磨好后回裝圓筒閥接力器、連接超級螺母、提起圓筒閥、拆除支墩,并重新進行圓筒閥動作試驗,直至合格為止。
即使出現(xiàn)上述情況需要采取補救措施,其施工關(guān)鍵流程即已與原方案相同,但同樣也達到了減少了頂蓋、筒閥整體吊入、吊出機坑的次數(shù)、縮短直線工期、降低安全風險的目的。
四、效果與結(jié)論
通過大崗山水電站2#、1#機組導(dǎo)水機構(gòu)預(yù)裝、安裝實踐證明,頂蓋在安裝間調(diào)平后進行圓筒閥接力器基座和接力器安裝,其最終圓筒閥接力器垂直度,以及圓筒閥升降動作結(jié)果完全滿足質(zhì)量驗收要求,無需采用補救措施。在確保不降低施工質(zhì)量標準的前提下,最終實現(xiàn)了縮短關(guān)鍵線路工期、降低施工安全風險的目的,為后續(xù)同類機組施工提供了成熟、寶貴的經(jīng)驗。