牛躍宏
摘 要:真空度是機組運行的主要經(jīng)濟指標之一。本公司近年來在提高真空度方面采取了凝汽器單背壓改雙背壓、接入空調(diào)制冷水冷卻水等卓有成效的節(jié)能措施,極大提高了機組的經(jīng)濟性。
關鍵詞:凝汽器;真空度;空調(diào)制冷水
本文通過詳細的說明和計算,對本機組改變抽空氣方式、真空泵冷卻器冷卻水變更為中央空調(diào)制冷水冷卻所獲取的真空度提高從而降低了煤耗的經(jīng)濟效益進行了對比,總結(jié)了多年來本機組在提高效率、節(jié)能降耗過程中所采取的卓越成效的節(jié)能措施。
1 真空對供電煤耗的影響
凝汽器真空度:是指汽輪機低壓缸排汽端真空占當?shù)卮髿鈮旱陌俜謹?shù),即:
式中:ηzk-------凝汽器真空度 %
Pby-------汽輪機背壓 kPa
Pdq-------當?shù)卮髿鈮?kPa
通過查閱對標手冊,可知真空度1 %影響供電煤耗1.79g/kWh。
2 本機組凝汽器真空系統(tǒng)現(xiàn)狀
本機組采用哈爾濱汽輪機廠制造的N-3800-2行雙背壓凝汽器,采用雙殼體、雙背壓、單流程、橫向布置結(jié)構。
由于機組投產(chǎn)初期,凝汽器本體結(jié)構和抽氣系統(tǒng)布置有問題,所以沒有實現(xiàn)雙背壓運行,對機組效率有不小的影響。資料顯示,相比單背壓方式,雙背壓可以提高真空0.9kPa,而真空泵效率低會影響真空0.5kPa。
2010年#5機組凝汽器真空度平均為93.5%,比#6機組94.4% 的全年平均值低0.93%,其中雙背壓效果差和真空泵效率低分別發(fā)生32次和25次,共計57次,分別占影響真空總次數(shù)的47.8%和37.3%,兩項合計85.1%,成為主要問題。
3 凝汽器雙背壓抽氣系統(tǒng)改造
針對以上問題,我們進行了對凝汽器雙背壓運行的研究和影響真空泵效率的研究。對于凝汽器雙背壓運行,我們聘請了河北省電力研究所的專家對其做出了詳細的診斷,發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)原設計凝汽器抽氣口位置方式有問題,遂首先對抽氣系統(tǒng)進行了改造。
具體改造方案如下:
(1)在凝汽器內(nèi)部將高、低背壓凝汽器抽空氣連通管道切斷,并加堵板。
(2)兩根抽空氣管路進入A 側(cè)低背壓凝汽器前分別安裝1只真空閘閥,便于調(diào)整真空。
(3)在B側(cè)高背壓凝汽器開孔,引出兩根抽空氣管,在凝汽器外部裝1只真空閥,標高與A 側(cè)低背壓凝汽器抽空氣管一致。B側(cè)高背壓凝汽器抽氣與原抽氣母管分開。
(4)將A 真空泵與原抽氣母管隔開,與新加裝B側(cè)高背壓凝汽器抽氣母管連接,在B真空泵原入口門前加裝進氣管路及閥門,并與新加裝B側(cè)高背壓凝汽器抽氣母管連接。
經(jīng)過上述改造,A 側(cè)低背壓凝汽器和B 側(cè)高背壓凝汽器形成單獨抽氣系統(tǒng),當高低壓凝汽器聯(lián)絡隔斷門關閉時,A真空泵抽高壓凝汽器,C真空泵抽低壓凝汽器,B真空泵當作備用泵。當A真空泵故障時,B真空泵聯(lián)啟,開高壓側(cè)抽空氣門,抽高壓側(cè)凝汽器;當C真空泵故障時,B真空泵聯(lián)啟,開低壓側(cè)抽空氣門,抽低壓側(cè)凝汽器;保證凝汽器真空。這樣充分發(fā)揮了雙背壓高壓凝汽器凝汽器的優(yōu)點。當只需一臺真空泵運行時,打開高低壓凝汽器聯(lián)絡隔斷門,雙背壓凝汽器變?yōu)閱伪硥耗鳌?/p>
每臺真空泵入口管路加裝了蝶閥并做好了聯(lián)鎖邏輯。將三臺真空泵的抽空氣管由并聯(lián)在一起無法單獨排放改為每臺真空泵單獨排大氣。經(jīng)過運行調(diào)試分析,改變真空泵抽汽管路以后,A側(cè)壓力明顯比B側(cè)壓力高,實現(xiàn)了雙背壓運行。#5機組真空明顯得到改善。
在進行了以上改造之后,2011年7-9月5A凝汽器真空-96.78,5B凝汽器真空-95.75,5A側(cè)比5B側(cè)高出1.03,滿足了雙背壓凝汽器設計值的要求,真空提高1.54kPa。
4 接入空調(diào)制冷水,提高真空泵抽吸能力
真空系統(tǒng)作用是建立和維持汽輪機機組的低背壓和凝汽器的真空,正常運行時不斷地抽出由不同途經(jīng)漏入汽輪機及凝汽器的不凝結(jié)氣體。
在分析真空泵抽吸效率時,我們詳細監(jiān)測了真空泵電流、真空泵汽水分離器水位、真空泵冷卻器冷卻水溫、真空泵濾網(wǎng)等各影響因素,發(fā)現(xiàn)真空泵工作水溫度較高,真空泵工作水溫度應控制在24℃左右,而在夏天環(huán)境溫度高的時候?qū)嶋H溫度能達到40℃,對真空泵的效率影響較大。
針對真空泵工作水溫較高的問題,我們發(fā)現(xiàn)冷卻器所用冷卻水溫的高低是問題的關鍵。原冷卻器冷卻水設計為開式冷卻水,水源取自循環(huán)水泵出口,在夏季,由于環(huán)境溫度高,開冷水最高可達35℃,給真空泵工作水的冷卻帶來了很大的影響。
為解決這一問題,我們發(fā)現(xiàn)中央空調(diào)制冷水工作溫度正常為11℃左右,對于真空泵冷卻器冷卻問題是一個極大利好。由于公司生產(chǎn)現(xiàn)場采用溴化鋰中央制冷方式運行,利用空調(diào)制冷水,代替開式冷卻水對真空泵冷卻器進行冷卻是可行的。這樣增大了換熱溫差,可以極大地改善真空泵的工作水溫。
具體改造方案如下:
原真空泵冷卻器冷卻方式為:夏季溫度較高循環(huán)水來水作為開式冷卻水流過真空泵冷卻器,帶走真空泵工作水產(chǎn)生的熱量,由于換熱溫差小,冷卻效果較差。
接入中央空調(diào)制冷水后的真空泵冷卻器冷卻水運行方式為:
由中央空調(diào)制冷站送來的制冷水經(jīng)過1000米距離,到達真空泵冷卻器前與原循環(huán)水來水并列,夏季時切斷循環(huán)水,投運制冷水作為真空泵冷卻器的冷卻水源;制冷水系統(tǒng)故障或冬季時將水源切回循環(huán)水。
系統(tǒng)改造后,經(jīng)過試驗驗證,引入中央空調(diào)制冷水后,在單臺真空泵運行時,冷卻器工作水溫度從40℃降到12℃;在兩臺真空泵運行時,工作水溫由32 ℃降到16 ℃,冷卻效果明顯。
經(jīng)過上述改造,凝汽器真空度情況取得大幅飛躍,2011年#5機組真空度平均值由93.49%提升到95.5%,真空度提高了2.09%。
根據(jù)真空度對供電煤耗的影響,我們實現(xiàn)了降低供電標煤:
1.79×2.09%=3.74 g/kWh。
參考文獻
[1]600MW火電機組節(jié)能對標指導手冊[M].中國電力出版社,2009.
[2]西安熱工研究院.發(fā)電企業(yè)節(jié)能降耗技術[M].中國電力出版社,2010.
(作者單位:河北西柏坡發(fā)電有限責任公司)