循環(huán)流化床鍋爐煙氣再循環(huán)技術(shù)應(yīng)用總結(jié)
陳高峰 李新旗
(河南心連心化肥有限公司
河南新鄉(xiāng) 453700)
河南心連心化肥有限公司一分廠共有4臺循環(huán)流化床鍋爐,其中1#鍋爐均為35 t/h鍋爐,2#~4#鍋爐均為75 t/h鍋爐,鍋爐煙氣中NOx質(zhì)量濃度在400 mg/m3(標態(tài))以內(nèi)。為了滿足國家新的環(huán)保指標要求,2014年對鍋爐進行改造,每臺鍋爐新增1套選擇性非催化還原法(SNCR)脫硝系統(tǒng),通過爐內(nèi)噴氨水,將排放煙氣中NOx質(zhì)量濃度控制在200 mg/m3(標態(tài))以內(nèi),滿足國家要求的排放標準;之后標準繼續(xù)提高,要求排放限值在100 mg/m3(標態(tài))以內(nèi),該脫硝系統(tǒng)無法滿足新國標要求。通過技術(shù)人員認真研究,采取煙氣再循環(huán)技術(shù),將引風機出口煙氣抽至一次風機入口,以降低入爐空氣中氧含量,進而降低爐內(nèi)火焰中心溫度,減少氮氧化物生成量;同時,由于煙氣中氧含量的降低,熱損失相應(yīng)減少。通過對4臺鍋爐逐臺進行改造,各鍋爐的NOx排放均達到環(huán)保要求,鍋爐運行穩(wěn)定,產(chǎn)生了較好的環(huán)保效益和社會效益。
控制氮氧化物排放的技術(shù)主要有2種:①燃燒改良法,將燃燒器或爐膛設(shè)計成可調(diào)整的分級進氣或再燃燒,通過控制燃燒方式控制NOx的生成;②20世紀70年代開發(fā)并應(yīng)用的選擇性催化還原法(SCR),20世紀80年代中期研發(fā)成功并得到廣泛應(yīng)用的選擇性非催化還原法(SNCR)以及20世紀90年代后期研發(fā)成功并在大型燃煤機組得到成熟應(yīng)用的SNCR/SCR混合法技術(shù)。循環(huán)流化床鍋爐煙氣SNCR脫硝工藝的NOx脫除率可達到50%以上。SNCR脫除NOx原理:
4NO+4NH3+O2=4N2+6H2O
6NO2+8NH3=7N2+12H2O
通過采取SNCR技術(shù)以及煙氣再循環(huán)技術(shù)(燃燒改良法)有效控制了NOx排放量,正常情況下排放煙氣中NOx質(zhì)量濃度控制在100 mg/m3(標態(tài))以內(nèi)。
煙氣再循環(huán)改造流程一般分為2種:①在鍋爐空氣預熱器前抽取一部分煙氣,通過再循環(huán)風機直接送入爐內(nèi),或與一次風混合后送入爐內(nèi),降低入爐空氣中氧含量,從而降低排放煙氣中NOx含量;②在引風機的出口抽取部分煙煙氣,送入一次風機入口,通過引風機出口的正壓與一次風機進口的負壓形成壓差,使煙氣回流形成再循環(huán);為了控制再循環(huán)煙氣量,在再循環(huán)管道上和一次風機空氣入口設(shè)置擋板,通過調(diào)節(jié)擋板開度來調(diào)節(jié)煙氣再循環(huán)量。從運行安全性、穩(wěn)定性及經(jīng)濟性綜合考慮,一分廠決定采取第2種方式,即煙氣直接從引風機出口引至一次風機入口,簡化操作。煙氣再循環(huán)技術(shù)改造流程見圖1。
圖1 煙氣再循環(huán)技術(shù)改造流程
2014年8月19日,3#鍋爐經(jīng)煙氣再循環(huán)技改后投運,煙氣中氧含量與NOx含量變化較為明顯,對鍋爐燃燒的影響較小;隨著鍋爐負荷大幅度地調(diào)整,煙氣再循環(huán)閥門開度隨之作出相應(yīng)調(diào)整。技改投運后,煙氣再循環(huán)閥處于全開狀態(tài),通過調(diào)節(jié)一次風機入口空氣擋板的開度來調(diào)整煙氣再循環(huán)量。
3.1 氧含量
煙氣再循環(huán)技改投運前、后煙氣中氧含量變化較為明顯。投運過程中,主要通過鍋爐本體在線檢測氧含量、手動檢測氧含量、煙囪在線檢測氧含量的數(shù)據(jù)進行對比分析(表1):煙氣再循環(huán)技改投運后,3#和4#鍋爐本體在線檢測φ(O2)下降2.0%~2.5%,手動檢測φ(O2)下降2.0%;3#和4#鍋爐煙囪在線檢測φ(O2)由7.0%下降至5.0%~6.0%,降低了1.0%~2.0%。由此可見,煙氣排放量減少,熱損失減??;同時,煙氣中的SO2,NOx及煙塵數(shù)據(jù)通過在線檢測氧含量折算后有所降低,有利于NOx含量環(huán)保達標排放。
表1 技改投運前、后煙氣中φ(O2)對比 %
3.2 爐內(nèi)溫度
運行調(diào)試過程中,3#和4#鍋爐的爐溫始終能很好地進行調(diào)節(jié),未受到過多的影響,給煤調(diào)節(jié)無異常情況,鍋爐燃燒穩(wěn)定。調(diào)試前、后的爐膛上部溫度波動范圍在±10 ℃以內(nèi),其波動值在正??刂品秶鷥?nèi)。
3.3 排煙溫度
通過檢測,一次風冷風與循環(huán)煙氣混合后溫度為60 ℃左右。由于空氣預熱器進口風溫的升高幅度較小,空氣預熱器的換熱效果變化不大,排煙溫度未出現(xiàn)明顯升高(表2)。
表2 技改投運前、后排煙氣溫度對比 ℃
3.4 NOx數(shù)據(jù)
煙氣再循環(huán)技改投運后,鍋爐的NOx生成量會出現(xiàn)明顯下降,具體變化數(shù)據(jù)見表3。
表3 技改投運前、后ρ(NOx)對比 mg/m3(標態(tài))
鍋爐煙氣再循環(huán)技改投運后,煙氣中氧含量降低,使在線氧含量出現(xiàn)明顯下降,折算后數(shù)據(jù)下降明顯;NOx生成量減少后,在線檢測NOx質(zhì)量濃度能很好地控制在100 mg/m3(標態(tài))以內(nèi),環(huán)保效益顯著。
鍋爐煙氣再循環(huán)管直徑為530 mm,再循環(huán)煙氣流速為20 m/s,經(jīng)計算再循環(huán)煙氣流量為15 876 m3/h(標態(tài)),即減少外排煙氣15 876 m3/h(標態(tài)),減少熱損失15.3 GJ/h,折標煤52 kg/ h,則年節(jié)約標煤400 t左右。
由于一分廠鍋爐爐型老,煙氣中氮氧化物初始含量高,治理困難,通過多種治理措施綜合運用,煙氣排放氮氧化物含量得到了有效控制。煙氣再循環(huán)技改施工簡單、投資費用低、操作相對簡單,改造后運行風險未增加,在較小的投資情況下,取得了明顯的環(huán)保、經(jīng)濟效益,特別適用于自備電廠在用鍋爐的改造。
2015- 08- 18)