錢丹丹+++陳志月++閆若璞
[摘 要]將轉(zhuǎn)爐、平爐或電爐中初煉過的鋼液移到另一個容器中進行精煉的煉鋼過程,也叫“二次煉鋼”。煉鋼過程因此分為初煉和精煉兩步進行。初煉:爐料在氧化性氣氛的爐內(nèi)進行熔化、脫磷、脫碳和主合金化。精煉:將初煉的鋼液在真空、惰性氣體或還原性氣氛的容器中進行脫氣、脫氧、脫硫,去除夾雜物和進行成分微調(diào)等。這樣將煉鋼分兩步進行,可提高鋼的質(zhì)量,縮短冶煉時間,簡化工藝過程并降低生產(chǎn)成本。
[關(guān)鍵詞]LF精煉 脫硫 脫磷 氮、氧含量 s非金屬夾雜物
中圖分類號:U231.92 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-914X(2016)07-0277-01
1.引言:
鋼材的質(zhì)量及性能是根據(jù)需要而確定的,不同的需要,要有不同的元素含量。硫;是鋼中的有害雜物,含硫較高的鋼在高溫進行壓力加工時,容易脆裂,通常叫做熱脆性。磷;能使鋼的可塑性及韌性明顯下降,特別的在低溫下更為嚴(yán)重,這種現(xiàn)象叫做冷脆性。通常情況下,氮被視為鋼中的有害元素,而氧元素主要以氧化物系非金屬夾雜物的形式存在于鋼中。減少LF爐精煉工藝過程鋼液增氧、去除鋼中氫含量是生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鋼的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。此外,控制鋼中夾雜物是提高鋼材使用性能的有效途徑。
2.轉(zhuǎn)爐LF精煉脫硫與脫磷
2.1脫硫
2.1.1脫硫方法
硫是鋼中的長存元素之一,它會使大多數(shù)鋼種的加工性能和使用性能變壞,因此除了少數(shù)易切削鋼種外,它是需要在冶煉中脫除的有害元素。硫在鋼中以[FeS]形式存在,常以[S]表示。鋼中含錳高時,還會有一定的[MnS]存在。目前煉鋼生產(chǎn)中能有效脫除鋼中硫的方法有堿性氧化渣脫硫、堿性還原渣脫硫和鋼中元素脫硫三種。
2.1.2 脫硫影響因素
脫硫影響因素與堿性氧化渣脫硫不同,LF堿性還原渣脫硫
反應(yīng)方程式為:[FeS]+(CaO)=(CaS)+(FeO) (1) [MnS]+(CaO)=(CaS)+(MnO) (2)
由于鋼中的[S]大部分以[FeS]形式存在,因此脫硫反應(yīng)主要以式(1)為主。從式中可以發(fā)現(xiàn),影響脫硫的主要因數(shù)有:①爐渣中(CaO)的含量,即堿度高低的影響;②爐渣中(FeO)含量;③該反應(yīng)是渣鋼界面反應(yīng),爐渣流動性影響;④渣量的影響等。
2.2 脫磷
2.2.1磷元素轉(zhuǎn)化趨勢分析
煉鋼過程中,鋼水中磷進入爐渣有兩種方式,即氧化脫磷和還原脫磷,如圖1所示.當(dāng)體系氧勢高于某一臨界值,磷元素以P5+形式進入爐渣(氧化脫磷),并且氧勢越高,進入爐渣的磷元素越多,氧勢減小,渣中磷將返回鋼中(回磷);當(dāng)體系氧勢等于這一臨界值時,氧化脫磷和還原脫磷的趨勢相同;當(dāng)體系氧勢低于臨界值,磷元素將主要以P3-形式進入爐渣(還原脫磷),并且體系氧勢越低該過程越易進行.考慮到堿性渣中主要的陽離子是Ca2+,若發(fā)生氧化脫磷,則脫磷產(chǎn)物為3CaO·P2O5或4CaO·P2O5,若發(fā)生還原脫磷,則脫磷產(chǎn)物為Ca3P2。
2.2.2 LF精煉過程還原脫硫的可能性分析
LF精煉是對鋼水脫氧后開始的.寶鋼EAF出鋼過程進行脫氧,BOF是在RH內(nèi)脫氧合金化,所以鋼水進入LF工位時,鋼水中的溶解氧含量已經(jīng)于3·0×10-5,在LF精煉過程中向渣內(nèi)加入擴散脫氧劑,使渣中氧和鋼中氧迅速下降,致使LF精煉后期,鋼水中溶[w(O)/%]已經(jīng)小于1·0×0-3,渣中FeO質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0·1~0·5%,當(dāng)采用鋇系脫氧劑時,鋼中氧[w(O)/%]可達到2·0×10-4~3·0×10-4,渣中FeO質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于0·04%.LF精煉終點典型爐渣化學(xué)成分
經(jīng)試驗研究,在LF內(nèi)熱力學(xué)上具備了還原脫磷的條件。另外,LF精煉過程具有較高的溫度,采用還原脫磷優(yōu)于氧化脫磷.在較高溫度下,采用鋁鈣合金,可以避免鈣的過分氣化損失.LF爐內(nèi)襯采用鎂質(zhì)耐火材料,使還原脫磷劑對爐襯的侵蝕減小到最低.所以,在LF精煉過程中進行還原脫磷是可行的,并可同時降低鋼中硫含量。
3.LF精煉過程中氮、氧元素含量的控制研究
3.1 鋼中氮氧含量在各個工序中的變化
3.1.1鋼中氮含量在各個工序中的變化
圖1列出各工序鋼中氮含量的變化情況,其中20號、45號鋼在出鋼、LF爐精煉和澆注過程氮含量有所增加,而普通船板鋼氮含量略有增加。
3.2 LF精煉過程減少鋼水增氮、降低鋼中全氧含量
3.2.1 LF精煉過程減少鋼水增氮
LF爐實施泡沫渣工藝可以減少精煉過程鋼水增氮。在高強船板鋼上做了巧爐泡沫渣試驗。每爐試驗在電極加熱期間加人兩批發(fā)泡劑,間隔7min。在鋼水搬人LF爐和搬出LF爐時取鋼樣,分析鋼中氮、氧、酸溶鋁含量。鋼水增氮量為(1一13) x 10-6,平均增氮5.27 x 10-6。未采用泡沫渣工藝時鋼水增氮0一20 x 10-6,平均增氮6.43x 10-6。對嚴(yán)格控制鋼中氮含量的鋼種應(yīng)根據(jù)加熱和精煉時間的長短加人3 -- 4批發(fā)泡劑,精煉中間不加鋁。生產(chǎn)低氮含量鋼應(yīng)在LF精煉后期喂線加鋁、欽;需要真空處理的鋼種,應(yīng)在真空下通過合金加人裝置在破真空前Smin加人鋁、欽。
3.2.2降低鋼中全氧含量
實施爐外精煉以后,轉(zhuǎn)爐出鋼后的鋼水罐內(nèi)脫氧操作對鋼水凈化作用大大減弱,LF爐精煉操作顯著地改善了鋼水的潔凈度。根據(jù)鋼種的不同,在LF爐內(nèi)造堿度不同的頂渣,即使堿度在1.0--1.5的情況下,Si含量也提高了脫氧能力,鋼水中全氧含量明顯降低.
4.結(jié)論
4.1通過以下控制,轉(zhuǎn)爐LF精煉可以得到極低硫鋼:
1)爐渣堿度控制在2.5~3.5;2)爐渣中(FeO)+(MnO)≤0.5%;3)良好的爐渣流動性;4)爐渣渣量控制在80mm內(nèi);5)保證充足的通電時間和吹氬時間
4.2 LF精煉條件下對鋼水還原脫磷是可行的.但必須滿足下列條件:
1)鋼種對氮含量沒有特殊要求;2)在滿足鋼種要求的情況下,盡量降低爐內(nèi)溫度;3)須采用沉淀脫氧與擴散脫氧相結(jié)合的脫氧方法降低鋼中溶解氧[O]和渣中(FeO)活度,降低渣鋼界面氧勢;4)要求一定的吹氬量,趕凈體系內(nèi)的空氣,保證體系氧勢足夠??;5)還原脫氧劑加入到鋼水內(nèi)部。
4.3確定控制鋼中氮、氧含量的關(guān)鍵技術(shù):
1)采用LF爐精煉渣洗和明〕爐真空渣洗生產(chǎn)潔凈鋼,根據(jù)鋼種的質(zhì)量要求和液相線溫度,選用不同堿度的渣系進行渣洗。真空渣洗后補加鋁、欽等成分應(yīng)在破真空前實施。
2)生產(chǎn)潔凈鋼時應(yīng)嚴(yán)格控制I_F(或VD)搬出鋼水溫度及中間罐鋼水溫度。
3) LF爐采用泡沫渣工藝、強化連鑄保護澆注等措施,可以有效地減少鋼中的氮含量。連鑄長水口采用新型密封墊非常有效,澆注過程鋼水增氮量在8 X 10-6以下。
參考文獻:
[1] 馮聚和,艾立群,劉建華編著.鐵水預(yù)處理與鋼水爐外精煉[M]. 冶金工業(yè)出版社,2006.
[2] 《鋼鐵材料手冊》總編輯委員會編著,張少棠卷主編.鋼鐵材料手冊[M]. 中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,2004.