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FE型電袋復(fù)合除塵器在大型燃煤電廠的應(yīng)用研究

2016-04-17 12:39褚夫國
海峽科技與產(chǎn)業(yè) 2016年6期
關(guān)鍵詞:燃煤電廠

褚夫國

摘 要:隨著氣候變暖和霧霾天氣的加重,國家大力度加強(qiáng)了環(huán)保政策的實(shí)施,對(duì)大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)的要求越來越嚴(yán)。為了達(dá)到國家煙氣排放標(biāo)準(zhǔn),某電廠在2014年2#機(jī)組大修之際對(duì)電除塵器進(jìn)行改造,由原來的靜電除塵方式改為電袋復(fù)合除塵方式,經(jīng)試運(yùn)行煙氣排放質(zhì)量達(dá)標(biāo)?,F(xiàn)討論電袋復(fù)合除塵在大型燃煤電廠的應(yīng)用研究。

關(guān)鍵詞:燃煤電廠;電袋除塵;煙氣排放標(biāo)準(zhǔn)

某電廠2#爐為原ABB-CE公司生產(chǎn)的660MW機(jī)組亞臨界中間再熱控制循環(huán)汽包鍋爐,尾部煙道上配有一臺(tái)型號(hào)為3P2CH 2C 35D 4F/15.75×49.215×59.058四電場(chǎng)臥式電除塵器,設(shè)計(jì)除塵效率為99.3%。從1994年試運(yùn)行至今接近20年,其中2008年10月對(duì)第一、二電場(chǎng)內(nèi)部極線級(jí)板進(jìn)行了局部更換。原電除塵器在經(jīng)過多年運(yùn)行后,設(shè)計(jì)效率偏低,總收塵面積偏小,特別是第三、四電場(chǎng)極板變形腐蝕嚴(yán)重、陰陽極振打故障率高。據(jù)火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB13223-2011文規(guī)定:重點(diǎn)地區(qū)的火力發(fā)電鍋爐的煙塵排放濃度限值20mg/m3,大氣污染物基準(zhǔn)氧含量為6%。

1 靜電除塵器現(xiàn)狀

1.1 原電除塵器技術(shù)參數(shù)

某電廠2#爐電除塵器原設(shè)計(jì)保證效率≥99.3%,除塵器出口排放濃度在70~90mg/Nm之間,設(shè)計(jì)總收塵面積72,887m2,比收塵面積69.27m2/m3/s,與同類機(jī)組相比較小。除灰方式使用氣力除灰。第一、二、三、四電場(chǎng)的飛灰連同省煤器飛灰合并后由一條輸灰母管統(tǒng)一送到2#灰?guī)?,輸灰母管一用一備?/p>

1.2 性能測(cè)試結(jié)果

從2008年電科院在大修前后對(duì)電除塵進(jìn)行的性能測(cè)試結(jié)果分析,每次大修后電除塵器的除塵效率都有提高,這跟平時(shí)煙氣堆積、設(shè)備老化、破舊有關(guān),因此檢修后除塵效率均達(dá)到99%左右,但出口排放濃度在40~70 mg/Nm波動(dòng),不能滿足現(xiàn)今的國家排放標(biāo)準(zhǔn)。

2 電袋除塵器改造方案

原靜電除塵器已運(yùn)行20多年,傳統(tǒng)的除灰方式和控制方式已不能滿足現(xiàn)有的標(biāo)準(zhǔn),改造需求日益嚴(yán)峻。現(xiàn)采用某公司開發(fā)的新型FE型電袋復(fù)合除塵系統(tǒng),將原電除塵區(qū)域的4電場(chǎng)區(qū)改成1電場(chǎng)區(qū)+3布袋區(qū)方式,有效提高了電廠除塵效率,節(jié)約廠用電。

2.1 工作原理介紹

電袋復(fù)合除塵器是靜電除塵器和布袋除塵器聯(lián)合的一體化除塵系統(tǒng),采用前區(qū)靜電除塵、后區(qū)布袋除塵方式。具有穩(wěn)定性高、收塵面積大、出口排放濃度低等優(yōu)點(diǎn),保證了機(jī)組運(yùn)行時(shí)的可靠高效。

電袋復(fù)合除塵系統(tǒng)前級(jí)設(shè)置電場(chǎng)區(qū),電場(chǎng)區(qū)由陰陽極板、頂部電磁振打裝置等組成。當(dāng)粉塵進(jìn)入到電場(chǎng)區(qū)后,氣體分子電離產(chǎn)生的正負(fù)離子被吸附在粉塵表面,帶電粉塵在電場(chǎng)力作用下向收塵極移動(dòng)而被收集,大約有80%的粉塵在電場(chǎng)區(qū)被收集。

后級(jí)設(shè)置袋區(qū)除塵,袋區(qū)是由濾袋、袋籠及噴吹裝置組成的布袋除塵器,采用外濾式的濾袋捕集從電場(chǎng)區(qū)流過的剩余荷電粉塵,利用低壓脈沖噴吹技術(shù)剝離吸附在濾袋上的粉塵,達(dá)到排放濃度符合環(huán)保要求,從而實(shí)現(xiàn)將粉塵預(yù)處理和粉塵分級(jí)的功能。

2.2 電袋除塵器改造方案

電廠布置結(jié)構(gòu)緊湊,原電除塵器位置布局緊密可改造的空間小,從空間位置和資金節(jié)省考慮,此次改造在電除塵位置不變、空間不變,采用以舊換新方式實(shí)現(xiàn)電袋除塵系統(tǒng)改造。

2.2.1 硬件改造

(1)在原除塵器范圍內(nèi)進(jìn)行改造,除塵器殼體部分利舊、加固,原高壓整流變利舊。

(2)拆除在原二、三、四電場(chǎng)的陰陽極線,在原空間布置濾袋及清灰系統(tǒng),布袋區(qū)共分4個(gè)通道,每個(gè)通道為6室,每室24個(gè)脈沖噴吹閥,共安裝576個(gè)脈沖電磁閥。

(3)濾袋采用50%PPS+50%PTFE混紡/PTFE(基布),濾料過濾面同時(shí)添加超細(xì)纖維材質(zhì)的濾料,將進(jìn)入除塵器的煙氣含氧量控制在6%以下,煤質(zhì)含硫量控制在1%以下,減少濾袋的氧化及腐蝕,提高濾袋使用壽命。

(4)電袋復(fù)合除塵器不設(shè)置煙氣旁路系統(tǒng)。電袋復(fù)合除塵器分別配套各自獨(dú)立完整的PLC、上位機(jī)控制系統(tǒng)及相應(yīng)電源及電氣設(shè)備。

(5)電袋復(fù)合除塵器設(shè)置預(yù)涂灰系統(tǒng)對(duì)濾袋進(jìn)行保護(hù),事故處理通過系統(tǒng)硬接線實(shí)現(xiàn)。

(6)電氣系統(tǒng)和新增的袋區(qū)監(jiān)控系統(tǒng)分別配套各自獨(dú)立完整的PLC、上位機(jī)控制系統(tǒng)及相應(yīng)電源及電氣設(shè)備。

2.2.2 軟件(控制系統(tǒng))改造

(1)進(jìn)出口煙溫設(shè)定監(jiān)視窗口,溫度傳感器反饋信號(hào)至PLC并在控制系統(tǒng)上顯示。

(2)對(duì)進(jìn)出口差壓、出口濁度等重要模擬量信號(hào)進(jìn)行檢測(cè),差壓變送器的反饋信號(hào)傳至PLC并在控制系統(tǒng)上顯示。

(3)清灰系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)離線清灰,清灰力度和清灰氣量能滿足各種運(yùn)行工況下的清灰需求。

3 改造后的運(yùn)行效果

2#機(jī)組電袋復(fù)合除塵器改造工程從2014年12月開工,到2015年2月完工。為了掌握該電袋除塵器的運(yùn)行狀況,電廠委托了某電科院進(jìn)行性能測(cè)試。表1為2#機(jī)組除塵器改造前后煙塵排放量比較,表2為2#機(jī)組改造前后能耗對(duì)比。

4 結(jié)論

從2015年2月份運(yùn)行使用新型電袋復(fù)合除塵器,電袋復(fù)合除塵器相比較靜電除塵器,在運(yùn)行性能、維修故障、節(jié)能環(huán)保方面可靠穩(wěn)定很多。

(1)2#爐改造后電袋除塵器的技術(shù)參數(shù)顯著提升,過濾面積和使用壽命大大提高。在上一次的機(jī)組小修階段,電袋除塵設(shè)備故障率小,維修次數(shù)顯著減少,節(jié)約了檢修經(jīng)費(fèi)。

(2)2#爐改造后除塵效率達(dá)到了99.8%,煙塵出口排放濃度也大大降低,由原來的56.02mg/Nm降低到平均濃度16.6mg/Nm,完全滿足國家環(huán)保要求。

(3)從機(jī)組節(jié)能方面考慮,引風(fēng)機(jī)耗電量和除塵器耗電量都顯著下降,廠用電同比下降0.39%,提高了燃煤電廠整體的設(shè)備性能,提高電廠的經(jīng)濟(jì)效益。

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